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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL “Elaboración de un plan de control de la producción para incrementar la eficiencia y productividad en una empresa dedicada a la manufactura de colchas y cubrecamas” TESIS KAREN LUCÍA GÓMEZ RABANALES Carné: 10089-05 Guatemala, noviembre de 2011 Campus Central

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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

“Elaboración de un plan de control de la producción para incrementar la eficiencia y productividad en una empresa dedicada a la

manufactura de colchas y cubrecamas”

TESIS

KAREN LUCÍA GÓMEZ RABANALES Carné: 10089-05

Guatemala, noviembre de 2011 Campus Central

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

“Elaboración de un plan de control de la producción para incrementar la eficiencia y productividad en una empresa dedicada a la

manufactura de colchas y cubrecamas”

TESIS

Presentada ante el Consejo de la Facultad de Ingeniería

Por:

KAREN LUCÍA GÓMEZ RABANALES

Previo a optar el título de:

INGENIERA INDUSTRIAL

En el grado académico de:

LICENCIADA

Guatemala, noviembre de 2011

Campus Central

DEDICATORIA A DIOS Por cada una de las bendiciones que me da cada día y por

permitirme culminar esta meta, junto a las personas que quiero.

A LA VIRGEN MARÍA

Por interceder por mí ante Dios y ser un ejemplo de mujer a seguir.

A SAN JUDAS Por atender a mis súplicas. A MIS PAPÁS Carlos y Gladis por brindarme todo su amor, dedicación,

comprensión, y su mejor esfuerzo y apoyo a lo largo de toda mi vida, gracias papi y mami por hacer de mi la mujer y profesional que hoy soy, todos mis éxitos son por y para ustedes.

A MIS HERMANOS Juan Carlos y Diana por acompañarme en este camino de la

vida y formar parte importante de ella, y por su apoyo en cada momento.

A MIS ABUELITOS Por sus sabios consejos, por su cariño especial e

inigualable y por dar el ejemplo de tener una familia unida. A MIS PADRINOS Por sus consejos y apoyo incondicional hacia mí y a mi

familia, por estar siempre en las buenas y en las malas. A MIS TÍOS Por formar parte de esta gran familia, por creer en mí y

apoyarme cuando lo he necesitado, en especial a mi tío Luis y familia y mi tío Tono y familia, y a todos mis familiares que viven en el extranjero por su cariño y afecto.

A MIS PRIMOS Por su cariño fraternal, especialmente a los hermanos

García Gómez por ser un ejemplo y el apoyo brindado, así como a los hermanos Gómez Pinzón, a Otto y Lisi.

A MIS AMIGOS Por su amistad y hacer de mis años de estudio momentos

inolvidables y por acompañarme en el camino de esta meta que compartimos, especialmente a Dilia, Erika, Juliana, Leony, Melanie, Paola, Olga y Sandra.

A MIS MAESTROS Y CATEDRÁTICOS

Por brindarme todos sus conocimientos, experiencias y enseñanzas que contribuyeron en mi formación profesional.

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 1 I.1 Lo escrito sobre el tema .......................................................................................... 2 I.2 Marco Teórico ......................................................................................................... 4

I.2.1 Productividad .................................................................................................. 4 I.2.2 Eficiencia ......................................................................................................... 4 I.2.3 Capacidad ....................................................................................................... 5 I.2.4 Previsión ......................................................................................................... 7 I.2.5 Control de la producción ............................................................................... 10 I.2.6 Planeación de la producción ......................................................................... 11 I.2.7 Programación de la producción ..................................................................... 11 I.2.8 Planeación agregada de producción ............................................................. 13 I.2.9 Plan maestro de producción .......................................................................... 14 I.2.10 Planificación de las necesidades de materiales .......................................... 15 I.2.11 Observación ................................................................................................ 15 I.2.12 Entrevista .................................................................................................... 16 I.2.13 Análisis FODA ............................................................................................. 16 I.2.14 Diagrama de proceso de la operación ........................................................ 17 I.2.15 Diagrama de flujo de proceso ..................................................................... 18 I.2.16 Diagrama de recorrido................................................................................. 19 I.2.17 Software ...................................................................................................... 20 I.2.18 Hojas de control .......................................................................................... 20 I.2.19 Orden de trabajo ......................................................................................... 20 I.2.20 La industria textil ......................................................................................... 20 I.2.21 Filosofía de las 5Ss ..................................................................................... 27

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 29 II.1 Objetivos .............................................................................................................. 30

II.1.1 Objetivo General .......................................................................................... 30 II.1.2 Objetivos Específicos ................................................................................... 30

II.2 Hipótesis .............................................................................................................. 30 II.3 Variables .............................................................................................................. 30

II.3.1 Independientes ............................................................................................. 30 II.3.2 Dependientes ............................................................................................... 30

II.4 Definición de variables ......................................................................................... 31 II.5 Alcances y Límites ............................................................................................... 32 II.6 Aporte ................................................................................................................... 32

III. MÉTODO ............................................................................................................. 34 III.1 Sujetos ................................................................................................................ 34 III.2 Herramientas ....................................................................................................... 34 III.3 Procedimiento ..................................................................................................... 36

IV. RESULTADOS .................................................................................................... 37 IV.1 Observaciones y entrevistas ............................................................................... 37 IV.2 Diagrama causa y efecto .................................................................................... 37 IV.3 Análisis FODA ..................................................................................................... 38 IV.4 Descripción del proceso productivo .................................................................... 39

IV.5 Diagrama de flujo básico .................................................................................... 40 IV.6 Diagrama de proceso de la operación ................................................................ 43 IV.7 Diagrama de flujo de proceso ............................................................................. 46 IV.8 Diagrama de recorrido ........................................................................................ 48 IV.9 Capacidad de la planta ....................................................................................... 50 IV.10 Datos de tiempo muerto .................................................................................... 51 IV.11 Cálculo de la eficiencia actual ........................................................................... 52 IV.12 Cálculo de la productividad actual .................................................................... 53 IV.13 Metodología de planeación y control de la producción a seguir ....................... 53

IV.13.1 Proyección de ventas................................................................................ 53 IV.13.2 Planeación agregada de producción ........................................................ 56 IV.13.3 Plan maestro de producción .................................................................... 58 IV.13.4 Plan de requerimiento de materiales ........................................................ 59 IV.13.5 Análisis ABC ............................................................................................. 64 IV.13.6 Mejorar condiciones del almacenamiento ................................................. 67 IV.13.7 Hojas de control ........................................................................................ 68 IV.13.8 Aplicaciones adicionales a la metodología de planeación y control .......... 69

V.14 Validación de la metodología propuesta ............................................................ 85 V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS .......................................................................... 89 VI. CONCLUSIONES ................................................................................................ 92 VII. RECOMENDACIONES ........................................................................................ 93 VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 95 IX. ANEXOS .............................................................................................................. 98

IX.1 Anexo No. 1: Glosario de conceptos y abreviaciones ......................................... 98 IX.2 Anexo No. 2: Fotos de fileta, urdidora y telares .................................................. 99 IX.3 Anexo No. 3: Entrevistas .................................................................................. 101 IX.4 Anexo No. 4: Layout de la planta ...................................................................... 113 IX.5 Anexo No.5 Ventas y estacionalidad ............................................................... 115 IX.6 Anexo No.6: Plan maestro de producción ......................................................... 116 IX.7 Anexo No. 7: Plan de las necesidades de materiales ....................................... 117 IX.8 Anexo No. 8 Stock de seguridad ....................................................................... 122 IX.9 Anexo No. 9: Hojas de control .......................................................................... 127 IX.10 Anexo No. 10: Información y formatos de soporte para las recomendaciones de seguridad industrial .................................................................................................. 130

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo hace referencia a una pequeña empresa manufacturera de colchas

y cubrecamas. En él, se describe una propuesta para el control de la producción, la

cual está basada en el círculo de pronóstico, planificación y control, cuyo objetivo es

ganar eficiencia y productividad, disminuyendo tiempos muertos, atrasos, así como

mejorar la imagen y credibilidad de la empresa.

La metodología con la que se desarrolló, empezó con la observación y el análisis de la

situación actual de la planta, y conforme a ello, se elaboraron diagramas del proceso y

se calculó la capacidad de la planta (28,336 colchas al mes, su capacidad proyectada y

la efectiva 15,312 colchas al mes aproximadamente tomando en cuenta interrupciones

normales) y la eficiencia y productividad actual, las cuales son 60% y 3 colchas/hora,

respectivamente.

Posteriormente en base a datos proporcionados por la empresa en estudio, se realizó el

modelo propuesto, el cual inicia con un pronóstico de ventas del año 2011, y del cual se

partió para la planificación de la producción por medio de la planeación agregada, el

plan maestro de producción y plan de requerimiento de materiales. Luego se elaboraron

hojas de control, las cuales se utilizarán para el registro de datos de producción, para

que después sean convertidos en información real y precisa para la realización de

futuros pronósticos, planes y programaciones. Por medio de este modelo, se espera

que la empresa alcance por lo menos un 75.54% de eficiencia y aumente a 4 colchas

por hora la productividad, superando así las expectativas de la empresa.

Por último se listan las conclusiones del análisis y las recomendaciones propuestas,

basadas en la planificación y control de la producción, y además se presentan

recomendaciones que se consideraron importantes para contribuir a la mejora, tanto de

la productividad y eficiencia, como de las condiciones de la planta y sus colaboradores.

Entre éstas se pueden mencionar recomendaciones de seguridad industrial, la

implementación de las 5Ss, utilización de check list para mantenimiento y limpieza,

mejorar las condiciones del almacenamiento, clasificar el inventario por medio del

análisis ABC.

1

I. INTRODUCCIÓN

Lograr la excelencia operativa en los procesos y métodos de trabajo, ha sido durante

los últimos años una meta importante que debe alcanzarse con la elaboración e

implementación de planes de control para la producción, y en general para todas las

actividades de una empresa.

El presente trabajo, fue realizado en una pequeña empresa guatemalteca dedicada la

fabricación, distribución y, venta al por mayor de colchas y cubrecamas para clientes

del mercado nacional (interior del país) y para algunos países de Centro América.

En la empresa objeto de estudio, la planificación de la producción es realizada de

manera empírica, según los pedidos solicitados, la temporada del año, y otros factores

que el jefe considera importantes para el cálculo. Estos cálculos, no son fundamentados

y se basan en la ideología de que el cliente desea que su pedido sea surtido a tiempo.

Sin embargo, muchas veces los pedidos no van lo suficientemente surtidos como lo

desean los clientes, existen incumplimientos en las fechas de entrega debido a la falta

de controles adecuados en la producción. Se han presentado casos en que varias

máquinas están trabajando justamente el mismo tejido, del mismo color y del mismo

diseño, causando los retrasos en la entrega o rechazo de la mercadería.

La elaboración de un plan de control surgió debido a la falta de programación,

planificación y control de producción y sobre todo porque la empresa deseaba

incrementar su productividad y eficiencia.

Es por ello, que se propone la metodología de registro de datos, proyección de ventas,

planeación agregada, plan maestro, plan de requerimiento de materiales, clasificación

ABC de los ítems y con el apoyo del mejoramiento del almacenaje y las 5Ss para

mejorar la planificación de la producción y así incrementar la eficiencia al disminuir los

tiempos muertos, además de permitir una adecuada administración de la mano de obra

y de la maquinaria, así como de los inventarios, que aseguren la disponibilidad de

materiales y así cumplir con la entrega de pedidos a tiempo.

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I.1 Lo escrito sobre el tema

Chinchilla (2003), en su tesis titulada Diseño de un sistema de control de producción en

una línea de manufactura de ropa hace énfasis en la importancia del monitoreo de la

producción, para contar con información adecuada y así evitar duplicaciones de

órdenes, retrasos en las entregas, disminuir horas extras y tiempos ociosos. Concluye

que el control en la producción contribuye a mejorar la eficacia al conseguir el desarrollo

continuo y que los beneficios son tanto para la empresa como para los clientes.

Flores (2004), en su trabajo de tesis titulado Diseño del sistema de planificación y

programación de la producción en una fábrica de puertas y ventanas de aluminio hace

referencia a la utilidad de planear y programar los pedidos de materia prima para

optimizar los recursos, para evitar la interrupción del proceso productivo y para contar

con información oportuna sobre las fechas de entrega, y el estado del inventario.

Finalmente propone herramientas como el modelo probabilístico con plazos de entrega

constante y el método de regeneración del MRP, para determinar el tamaño de lote de

pedido, y para actualizar las variaciones en la demanda respectivamente. Además,

herramientas como el plan agregado de inventarios a cero, la explosión de materiales,

el plan maestro de producción y el plan de requerimiento de materiales, forman parte

del sistema de planeación y programación de la producción que diseñó.

Rodas (2007), en su tesis titulada Programa para la planeación y control de la

producción en la fábrica de objetos de vidrio soplado en la ciudad de Quetzaltenango,

alude a que es preciso implementar un sistema de planeación y control de la producción

para aumentar la producción, mejorar los tiempos de entrega, eliminar productos

defectuosos y reprocesos; como resultado de esto se incrementarán las utilidades de la

empresa. Al final del estudio, termina concluyendo que es importante realizar cambios

tanto en la estructura de la planta como en el control de la producción, por lo que

sugiere establecer flujos de proceso con características de distribuciones en línea, la

utilización de un sistema de inventarios periódico y propuestas de formatos de control.

Piedra (2011), en su trabajo de graduación titulado Mejora de la productividad a través

de la planificación y programación de la producción y control del nivel de inventario en

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una planta manufacturera de harinas de trigo realiza una propuesta para mejorar el

porcentaje de eficiencia en el área de empaque en un molino de harina en la ciudad de

Guatemala. Para ello, diseñó un formato específico para la Planificación Agregada de

Producción, otro para calcular la programación del empaque a corto plazo, así como el

diseño de la orden de producción. También, recomendó una serie de cambios para

mejorar la situación inicial, según el análisis realizado. Por último concluyó que es

posible mejorar la eficiencia por medio de la correcta administración de la demanda, de

la planificación y programación de la producción de harina, y del cumplimiento de

políticas de inventarios.

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I.2 Marco Teórico

I.2.1 Productividad

La productividad es el grado de rendimiento con que se emplean los recursos

disponibles para alcanzar objetivos predeterminados. Uno de dichos objetivos, puede

ser la fabricación de artículos a un menor costo, por medio del empleo eficiente de los

recursos primarios de la producción: materiales, hombres y máquinas. (García, 2005)

Se puede expresar con base a factores totales o con base en factores parciales. La

primera se refiere a la relación entre de outputs (bienes y servicios) dividida por los

inputs (recursos como el trabajo, capital).

Fórmula No. 1: Productividad Total

Fuente: Adam y Ebert (1991)

La relación entre la producción relativa a uno, dos o tres insumos (mano de obra,

capital, materiales y energía) constituye una medida parcial de la productividad. (Adam

y Ebert, 1991)

Mejorar la productividad significa mejorar la eficiencia. Ésta se puede conseguir de dos

formas: reduciendo los inputs mientras los outputs permanecen constantes o

aumentando los outputs mientras los inputs permanecen iguales. (Heizer y Render,

2001)

I.2.2 Eficiencia

La eficiencia se logra cuando se obtiene un resultado deseado con el mínimo de

recursos; es decir, se genera cantidad, calidad y se incrementa la productividad.

Los tiempos muertos, el desperdicio y el porcentaje de utilización de la capacidad

instalada, son algunos indicadores para medir la eficiencia.

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Las causas de tiempos muertos, tanto en horas-hombre como en horas-máquina, son

las siguientes:

Falta de material

Falta de personal

Falta de energía

Mantenimiento

Calidad

Falta de tarjetas

Falta de información

Otros

(García, 2005)

Fórmula No.2: Capacidad usada

Fuente: García (2005)

Fórmula No. 3: % Eficiencia

Fuente: García (2005)

I.2.3 Capacidad

Es la producción potencial de un proceso, de una planta industrial o de las instalaciones

de una empresa. En otras palabras, es la cantidad de producción que se puede obtener

con unos determinados medios estructurales disponibles: edificios, equipos,

instalaciones, personal.

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I.2.3.1 Capacidad proyectada

La capacidad máxima disponible, llamada capacidad teórica, se basa en una

producción con máxima eficiencia de tiempo, recursos humanos y equipo productivo a

pleno rendimiento y sin ningún tipo de interrupción considerada como “normal” por ser

habitual, como por ejemplo, el mantenimiento. La capacidad que se obtendría en las

condiciones ideales. (Fullana y Paredes, 2008)

También, se denomina capacidad proyectada a la máxima producción teórica de un

sistema en un período determinado. Normalmente se expresa como una relación, (en

este caso, el número de colchas que se pueden producir en un mes). (Heizer y Render,

2001)

La capacidad teórica nunca puede ser alcanzada por diversas limitaciones relacionadas

con la naturaleza de los procesos productivos; unas de tipo técnico, como tiempos

dedicados a la conservación y reparación, montaje y desmontaje de máquinas,

velocidad de funcionamiento de la maquinaria, asincronismos de los procesos; otras de

tipo social y humano, entre las que se encuentran las vacaciones, el absentismo, bajas

por enfermedad, tiempos perdidos y otras derivadas de convenios laborales. En

consecuencia, la capacidad teórica se ve disminuida hasta configurar una capacidad

real menor. (Fullana y Paredes, 2008)

I.2.3.2 Capacidad efectiva

La capacidad efectiva es la capacidad que se espera alcanzar según sus actuales

limitaciones operativas. A menudo es menor que la capacidad proyectada, ya que la

instalación puede haber sido diseñada para una primera versión del producto o para

una combinación diferente de la que se está produciendo actualmente.

Las decisiones sobre capacidad afectan parte del costo fijo, determinan si se satisfará

la demanda o si las instalaciones estarán inactivas. (Heizer y Render, 2001)

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I.2.4 Previsión

Es el arte y la ciencia de predecir acontecimientos futuros, se basa en el supuesto de la

toma de datos históricos y su proyección hacia el futuro con algún tipo de modelo

matemático; puede ser una predicción subjetiva o intuitiva del futuro, o puede englobar

una combinación de éstas; es decir, un modelo matemático ajustado al buen juicio del

directivo. (Heizer y Render, 2001)

I.2.4.1 Diferencia entre pronóstico y predicción

El pronóstico es un proceso de estimación de un acontecimiento proyectado hacia el

futuro a partir de datos del pasado. Estos datos se combinan sistemáticamente en

forma predeterminada para hacer una estimación del futuro.

La predicción es un proceso de estimación de un suceso futuro basándose en

consideraciones subjetivas diferentes a los simples datos provenientes del pasado;

estas consideraciones no necesariamente deben combinarse de una manera

predeterminada. (Adam y Ebert, 1991)

I.2.4.2 Horizontes temporales de la previsión

Previsión a corto plazo. Tiene una cobertura de hasta un año, aunque

generalmente es inferior a los tres meses. Se utiliza para la planificación de

compras, programación de trabajos, programación de las necesidades de mano

de obra, asignación de tareas y planificación de los niveles de producción.

Previsión a medio plazo. Intermedia, generalmente abarca entre tres meses y

tres años. Es útil para la planificación de las ventas de la producción, del

presupuesto y del presupuesto de caja, así como para el análisis de varios

planes operativos.

Previsiones a largo plazo. Generalmente abarcan periodos superiores a tres

años y son utilizados en la planificación de nuevos productos, desembolsos de

capital, localización de instalaciones o expansión, así como para la investigación

y desarrollo.

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I.2.4.3 Previsiones de la demanda

Son proyecciones de la demanda de los productos o servicios de la empresa. Estas

previsiones, también denominadas previsiones de ventas, determinan la producción de

las empresas, su capacidad y los sistemas de planificación, y sirven como inputs de

cara a la planificación financiera, de marketing y de personal. (Heizer y Render, 2001)

I.2.4.4 La importancia estratégica de la previsión

Debido a que el pronóstico es la única estimación de la demanda hasta que se conozca

la demanda real, es importante hacer buenas previsiones en todos los aspectos del

negocio, ya que éstas determinan las decisiones en muchas áreas.

Recursos humanos

Contratar, formar, y despedir personal de pende de la demanda esperada. Si el

departamento de recursos humanos debe contratar nuevos trabajadores sin

previo aviso, la calidad de la plantilla sufre, ya que la cantidad de formación

disminuye.

Capacidad

Si la capacidad es insuficiente, el déficit resultante puede traducirse en una

entrega no fiable, pérdida de clientes y pérdida de una parte del mercado. Por

otro lado, si la capacidad es excesiva, el coste puede subir bruscamente.

Gestión de la cadena de suministros

La precisión en la previsión es importante para obtener un impacto positivo en

las relaciones con los suministradores y las ventajas consiguientes de precio

para los materiales y partes. Además para programar el transporte y embalaje al

menor coste, asegurando que no haya sorpresas a última hora que dañen los

márgenes de beneficios.

I.2.4.5 Los pronósticos en las operaciones

Podemos diferenciar los diversos tipos de necesidades de predicción al considerar qué

tanto vislumbran el futuro. Pronósticos detallados para un artículo específico se

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emplean para planear el uso a corto plazo del sistema de conversión. En el otro

extremo se requieren pronósticos globales sobre las demandas de productos para

determinar las estrategias y la capacidad de planeación, localización y la distribución

física en un horizonte de tiempo mucho más lejano. (Adam y Ebert, 1991)

Planeación del sistema

Al planear el sistema es preciso conocer las demandas agregadas futuras, de manera

que los procesos puedan diseñarse o rediseñarse para crear los flujos de productos

necesarios para satisfacer la demanda. El grado en que se automatice la producción,

por ejemplo, depende en gran medida de la demanda futura del producto. Los flujos

continuos automatizados facilitan altos volúmenes de producción; los intermitentes

(flujos por lotes), manuales o semi-automatizados resultan por lo común más

económicos para volúmenes de producción menores. La estimación de la demanda es

decisiva para esta decisión de diseño. Una vez que para un volumen de producción

anticipado se toman las decisiones relativas al diseño del proceso y del producto, y a la

inversión en equipos, quedamos sujetos a una instalación de capacidad específica. De

ahí las variaciones significativas entre a demanda anticipada y la demanda real puedan

originar costos de producción y operación excesivos. (Adam y Ebert, 1991)

Programación del sistema

Para decidir cuál es la mejor manera de usar el sistema actual de conversión son muy

importantes las predicciones precisas de la demanda. La administración requiere de

pronósticos de la capacidad a mediano plazo. Los niveles de la fuerza de trabajo en el

presente y en el futuro y el ritmo de producción deben de quedar establecidos a partir

de estos pronósticos, la programación del trabajo en las operaciones intermitentes y

continuas es más estable si se puede especificar de una manera precisa de la demanda

futura. (Adam y Ebert, 1991)

Control del sistema

Los directivos necesitan de los pronósticos de la demanda para decidir la mejor manera

de controlar los inventarios, así como la producción, la mano de obra y los costos

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globales. Se requieren pronósticos precisos para un futuro inmediato horas, días y

semanas por anticipado. Ya no es aceptable la suposición de las generaciones

anteriores de todo lo que se produce se vende. (Adam y Ebert, 1991)

I.2.5 Control de la producción

Se refiere a la cantidad de fabricación de artículos y verificar que se cumpla lo que se

planeó, tratando de reducir las diferencias del plan original a un mínimo posible.

El control de la producción tiene que establecer medios para una continua evaluación

de ciertos factores: la demanda del cliente, la situación de capital, la capacidad

productiva, etc.

Para lograr el objetivo deseado, se debe estar al tanto de los trabajos a realizar, del

tiempo, de la cantidad producida y de modificar los planes para responder a las

situaciones cambiantes.

Preguntas básicas para el control de la producción:

¿Qué es lo que se va a hacer?

¿Quién ha de hacerlo?

¿Cómo lo hará?

¿Dónde lo hará?

¿Cuándo se va a cumplir?

Funciones del control de producción

Pronosticar la demanda del producto, indicando la cantidad en función del

tiempo.

Comparar la demanda real con la planteada y hacer los ajustes necesarios.

Establecer volúmenes económicos de partidas de los artículos a fabricar o

comprar.

Determinar las necesidades de producción y los niveles de existencias en

distintos puntos del tiempo.

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Determinar niveles de existencias y compararlos con los previstos. Revisar los

planes de producción si fuere necesario.

Elaborar programas detallados de producción.

Planear la distribución de productos.

I.2.6 Planeación de la producción

Es la función de la dirección de la empresa que determina por anticipado los factores de

mano de obra, materias primas, maquinaria y equipo para realizar la fabricación, y

relacionarlas con:

Utilidades que deseen lograr.

Demanda del mercado.

Capacidad de la planta.

Puestos laborales que se crean.

Esta actividad decide acerca de los medios que la empresa necesitará para sus futuras

operaciones manufactureras y para distribuir esos medios de manera que se fabrique

las cantidades de producto deseado, al menor costo posible.

En concreto, tiene por finalidad vigilar que se logre:

La toma de decisiones a tiempo para fijar pedidos y así disponer de niveles de

inventarios de materias primas y demás elementos de fabricación deseados, en

el momento oportuno y en el lugar requerido.

Reducir tiempos muertos de la maquinaria y de los obreros.

Asegurar que los obreros no trabajan en exceso, ni que estén inactivos.

I.2.7 Programación de la producción

Actividad que consiste en la fijación de planes y horarios de la producción, de acuerdo a

la prioridad de la operación por realizar, determinado así su inicio y fin. Se inicia con la

especificación de lo que debe hacerse, en función de la planeación de la producción.

Incluye la carga de los productos a los centros de producción y el despacho de

instrucciones pertinentes a la operación.

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El programa de producción es afectado por:

Materiales

Capacidad del personal

Capacidad de producción de la maquinaria

Sistemas de producción

Existen diversos medios de programación de la producción, entre los que se pueden

mencionar:

Gráfica de Gantt.

Hoja en Excel de programación diaria donde se muestran las horas de inicio y

final de corridas, estableciendo tiempos de mantenimiento programado, limpieza,

tiempo de almuerzo, entre otros.

I.2.7.1 Importancia estratégica de la programación a corto plazo

Una programación eficaz, significa un rápido movimiento de bienes y servicios en

las instalaciones.

Esta mayor capacidad, una producción más rápida y la flexibilidad citada

suponen un mejor servicio al cliente a través de una entrega más rápida.

Una buena programación también contribuye a adquirir con los clientes unos

compromisos realistas y, en consecuencia, a una entrega fiable.

Una secuencia de decisiones afectan a la programación. Las decisiones de

programación comienzan con la planificación de la capacidad, que implica a los

recursos totales disponibles de equipos e instalaciones. A continuación los programas a

corto plazo (es decir, ajuste de las necesidades diarias o horarias al personal y equipo

disponible) traducen las decisiones de capacidad, de planificación agregada

(intermedia) y de programación maestra en secuencias de trabajo y en asignaciones

específicas de personas, materiales y máquinas. (Heizer y Render, 2008)

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I.2.7.2 Criterios de programación

La técnica correcta de programación depende del volumen de órdenes, de la naturaleza

de las operaciones y de la complejidad general de los trabajos, así como de la

importancia que se da a cada uno de los cuatro criterios siguientes:

Minimizar el tiempo de finalización. Este criterio se evalúa determinando el

tiempo de finalización medio por trabajo.

Maximizar la utilización. Se evalúa determinando el porcentaje de tiempo en que

se utiliza la instalación.

Minimizar el inventario de trabajos en curso. Se evalúa calculado el número

medio de trabajos en el sistema. La relación entre el número de trabajo en el

sistema y el inventario de trabajo en curso será elevada. Por lo tanto, cuanto más

bajo sea el número de trabajos en el sistema, menor será el inventario.

Minimizar el tiempo de espera de los clientes. Se evalúa calculando el número

medio de días de retraso.

Los buenos métodos de programación deben ser simples, claros, fáciles de

comprender, fáciles de llevar a cabo, flexibles y realistas. Dadas estas consideraciones,

el objetivo de la programación es optimizar la utilización de los recursos de forma que

se cumplan los objetivos de producción. (Heizer y Render, 2008)

I.2.8 Planeación agregada de producción

La planificación agregada (también conocida como programación agregada), se ocupa

de determinar la cantidad que se producirá y cuándo se producirá en un futuro a

mediano plazo, generalmente entre tres y dieciocho meses. Normalmente, el objetivo

de la planificación agregada es minimizar el coste total durante el período de

planificación.

La planificación agregada requiere de cuatro elementos:

Una unidad lógica global para medir las ventas y la producción.

Una previsión de la demanda en estas unidades agregadas para un periodo de

planificación razonable a medio plazo.

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Un método para poder determinar los costes.

Un modelo que combine previsiones y costes, de manera que puedan tomarse

decisiones de planificación para el periodo planificado.

I.2.8.1 Método de tablas y gráficas

Estas técnicas son muy populares, debido a que son fáciles de entender y de utilizar.

Funcionan con unas pocas variables al mismo tiempo para permitir a los planificadores

comparar la demanda estimada con la capacidad existente. Este método es de prueba

y error, por lo que no garantiza un plan óptimo, pero requiere sólo unos pocos cálculos

sencillos y puede ser realizado por el personal de oficina.

I.2.9 Plan maestro de producción

A partir de los pedidos en firme, las previsiones de la demanda y la situación del

almacén de productos terminados se determinará qué productos se deben fabricar y en

qué cantidades para el próximo período. Esta es la información que se recoge en el

plan maestro de producción. (Heredia, 2004)

Un programa maestro de producción (Master Production Schedule, MPS) especifica lo

que se va a hacer (es decir, el número de productos o artículos acabados) y cuándo.

Nos dice lo que se necesita para satisfacer la demanda y cumplir con el plan de

producción.

El programa de producción debe ser coherente con un plan agregado de producción.

Mientras que el plan de producción establece la cantidad global que se va a producir en

términos generales (por ejemplo, lotes de producto, horas estándar, horas reales

pagadas de producción), el plan maestro de producción se establece en términos de

productos específicos; es decir, desagrega el plan de producción agregado. (Heizer y

Render, 2008)

Tiene un horizonte temporal de tres a seis meses. Su revisión es mensual, ya que este

programa debe contar con mayor nivel de detalle cuanto más cercano esté el mes

planificado del momento actual. Así, mientras que en los meses más lejanos de la

producción esta agregada por familias, a medida que nos acercamos al momento

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actual, los periodos de tiempo y las cantidades se desagregan, de forma que los

periodos más cercanos están subdivididos en días y se contemplan las cantidades a

elaborar de cada producto representado por la familia.

I.2.10 Planificación de las necesidades de materiales

La planificación de las necesidades de materiales (Material Requirements Planning,

MRP) es una técnica de demanda dependiente que utiliza listas de materiales, registros

de inventarios y compras, recepciones programadas y un programa maestro de

producción para determinar las necesidades de materiales.

Entre los beneficios que se han encontrado en el MRP se pueden mencionar:

Mejor respuesta a los pedidos de los clientes como resultado de un mejor

cumplimiento de los programas.

Una respuesta más rápida a los cambios del mercado

Mejor utilización de las instalaciones y de la mano de obra

Reducción de los niveles de inventario

Una mejor respuesta a los pedidos de los clientes y al mercado permite ganar pedidos y

cuota de mercado; una mejor utilización de las instalaciones y del personal brinda

mayor productividad y mejor retorno de la inversión; la reducción de inventarios libera

capital y espacio para otros usos. (Heizer y Render, 2008)

I.2.10.1 Lista de materiales

Es una lista con las cantidades de componentes, ingredientes y materiales necesarios

para elaborar un producto. (Heizer y Render, 2008)

I.2.11 Observación

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso,

tomar información y registrarla para su posterior análisis. Es un elemento fundamental

de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor

número de datos.

16

Pasos que debe tener la observación:

a. Determinar qué se va a observar (el objeto, situación, y caso).

b. Determinar los objetivos de la observación.

c. Determinar la forma con que se van a registrar los datos.

d. Observar cuidadosa y críticamente.

e. Registrar los datos observados.

f. Analizar e interpretar los datos.

g. Elaborar conclusiones.

h. Elaborar el informe de observación.

I.2.12 Entrevista

Es una forma oral de comunicación interpersonal, que tiene como objeto obtener

información en relación a un objetivo. Se trata de un instrumento que nos ayuda en la

medida en que se sostiene en la interrelación humana. (Acevedo y López, 2006)

Partes de una entrevista:

Presentación breve. Se habla del tema principal.

Cuerpo de la entrevista. Formado por preguntas y respuestas.

Cierre de la entrevista.

I.2.13 Análisis FODA

Es un análisis que resume las cuestiones clave sobre el entorno empresarial y la

capacidad estratégica de una organización que pueden afectar con más probabilidad al

desarrollo de la estrategia. (Johnson, Scholes y Whittington, 2006)

Los pilares a las que hace referencia son: el análisis interno (fortalezas y debilidades) y

análisis externo (oportunidades y amenazas).

17

I.2.14 Diagrama de proceso de la operación

Este tipo de diagramas muestran la secuencia cronológica de todas las operaciones,

inspecciones, holguras y materiales que se usan en un proceso de manufactura o de

negocios, desde la llegada de la materia prima hasta el empaque del producto

terminado. (Niebel y Freivalds, 2004)

En esta técnica de registro y análisis, una operación tiene lugar cuando una parte bajo

estudio se trasforma intencionalmente o cuando se realiza su estudio o planeación

antes de realizar el trabajo productivo. Una inspección tiene lugar cuando la parte se

examina para determinar su conformidad con un estándar.

En la construcción de un diagrama de proceso de la operación se utilizan dos símbolos:

un círculo pequeño (que denota la operación) y un cuadrado pequeño (que denota una

inspección).

Tabla No. 1: Símbolos utilizados en un DOP

Operación

Inspección

Fuente: Elaboración propia

Esta técnica:

Identifica todas las operaciones, inspecciones, materiales, movimiento,

almacenamiento y retrasos al hacer una parte o completar un proceso.

Muestra todos los eventos de la secuencia correcta.

Muestra en forma clara la relación entre partes y complejidad de fabricación.

Distingue entre partes producida y comprobadas.

Proporciona información sobre el número de empleados utilizados y el tiempo

requerido que realizar cada operación e inspección. (Niebel y Freivalds, 2004)

18

I.2.15 Diagrama de flujo de proceso

El diagrama de flujo de proceso contiene más detalles que el diagrama de proceso de la

operación, ya que registra y muestra además de las operaciones e inspecciones, todos

los movimientos y almacenamientos de un artículo en su paso por la planta.

Comúnmente no se aplica al ensamble completo. Este diagrama es muy valioso, en

especial al registrar costos ocultos no productivos como distancias recorridas, retrasos

y almacenamientos temporales.

Este diagrama requiere símbolos adicionales a los del diagrama de proceso de la

operación (el círculo de la operación y el cuadrado de la inspección). Un transporte se

puede definir como mover un objeto de un lugar a otro, excepto cuando el movimiento

se lleva a cabo durante el curso normal de una operación o inspección. Se simboliza

con una flecha. Una demora, la cual se simboliza con una D mayúscula, ocurre cuando

no se permite el procesamiento inmediato de una parte en la siguiente estación de

trabajo. El almacenamiento, un triángulo equilátero sobre un vértice, sucede cuando

una parte se detiene y se protege contra el movimiento no autorizado.

Los diagramas de flujo de proceso de uso común son de dos tipos: de producto o

material (proporciona detalles de los eventos que ocurren sobre un producto o material)

y operativos o de persona (da los detalles de cómo realiza una persona una secuencia

de operaciones). (Niebel y Freivalds, 2004)

19

Figura 1. Conjunto estándar de símbolos para diagramas de proceso según la

ASME

Fuente: Niebel y Freivalds (2004)

I.2.16 Diagrama de recorrido

Diagrama que representa la trayectoria que siguen los operarios y los materiales a

través de la fábrica o zona de trabajo y que observan la disposición concreta en la

fábrica. (Miralles, Sempere, Vicéns y Andrés, 2004)

Para construir un diagrama de recorrido se necesita ante todo un plano a escala del

lugar de trabajo y sobre éste se dibujan todos los transportes que es necesario realizar

para complementar determinado trámite o durante determinado lapso, utilizando los

símbolos del diagrama de proceso para expresar las actividades que se efectúan en los

diversos puntos de parada.

20

I.2.17 Software

Los programas de computación escritos para hacer que funcione un hardware y para

realizar las diferentes tareas de aplicaciones se conocen como software. El software

permite que la información se registre, se manipule y se presente como datos de salida

que son invaluables para trabajar y administrar operaciones. (Krajewski, Ritzman y

González, 2000)

I.2.18 Hojas de control

Una hoja de control es cualquier clase de formulario destinado a registrar información.

Ayudan a los analistas a encontrar los hechos o las pautas que pueden facilitar la

realización de análisis posteriores. (Heizer y Render, 2001)

I.2.19 Orden de trabajo

Es una instrucción para fabricar una cantidad dada de un artículo determinado,

normalmente dentro de una programación concreta.

I.2.20 La industria textil

La industria textil es el sector de la economía dedicado a la producción de hilos, fibras,

ropa, telas, y productos relacionados.

Según AGEXPORT, la industria de vestuario y textiles, es uno de los sectores de

exportación más desarrollados y estructurados de Guatemala, siendo uno de los

principales generadores de divisas por concepto de exportaciones (tradicionales y no

tradicionales) y generadores de empleo. Guatemala cuenta con la industria textil líder

en Centro América. La producción textil del país está conformada principalmente en un

30.27% por tejidos planos de algodón y fibra sintética, mezclas (de poliéster y algodón)

y un 69.73% de tejidos de punto de algodón, sintéticos y mezclas.

El término Textiles deriva del latín texere, que significa tejer. El arte de tejer ha sido

practicado por miles de años; la más antigua aplicación del tejido data de la época de la

civilización egipcia.

21

Se conoce como tejeduría o tejer al proceso de transformación por medio del cual los

hilos son convertidos en tejidos o telas.

I.2.20.1 Fibras textiles

El término fibras textiles se refiere a las que se pueden hilar o utilizar para fabricar telas

mediante operaciones como tejido, trenzado o fieltrado. Básicamente se pueden dividir

las fibras en fibras de origen natural y origen artificial.

Tabla No. 2: Fibras textiles

FIBRAS DE ORIGEN NATURAL FIBRAS DE ORIGEN ARTIFICIAL

Animal: lana, seda, pelo Regenerados de origen natural: celulosa, proteína, alginato, caucho

Vegetal: algodón, lino, ramio, miraguano, sisal, cáñamo, yute

Minerales sintéticos: vidrio, metálico, poliamida, poliéster, acrílico, vinílico, elastómero, fluoruro Mineral: amianto

Fuente: Elaboración propia

I.2.20.2 Descripción de materias primas para la manufactura de colchas

Algodón

Es una fibra natural vegetal cuya producción se da en árboles y arbustos pequeños de

la familia de las Malváceas. El capullo se transforma al desarrollarse en una bola

ovalada, que, cuando madura, se abre y descubre gran número de semillas de color

café o negras cubiertas de una masa de pelos blancos. Cuando maduran por completo

y se secan, cada uno de estos pelos es una célula, aplanada, con un retorcimiento en

espiral y unida a una semilla. La longitud de las fibras individuales oscila entre 1,3 y 6

cm. El algodón exige una estación de crecimiento prolongada con abundante sol y agua

y tiempo seco durante la recolección. La recolección y la selección se suelen realizar a

mano (con lo que se consigue un algodón de mejor calidad), sin embargo, existen

algunos países donde la recolección se lleva a cabo de forma mecánica.

Cuando el algodón llega a la planta desmotadora, pasa primero por una secadora que

reduce el contenido de humedad para facilitar las siguientes operaciones. Luego pasa a

22

unas máquinas que separan del algodón toda la materia extraña: suciedad, restos de

hojas, etc. El algodón limpio entra en las desmontadoras, que separan la fibra de las

semillas.

Por último, las fibras se empaquetan en balas, luego viene el proceso de hilado que

implica básicamente la apertura, mezcla, cardado (preparación de fibras individuales),

peinado, estirado y torcido para producir el material de los telares. El objetivo es que se

agrupen y tuerzan los filamentos continuos para formar hilos de varias hebras.

En el caso de las fibras cortas hay que cardarlas para combinar las fibras en una

estructura continua semejante a la de una cuerda, peinarlas para estirar las fibras

largas y torcer las hebras continuas resultantes. El torcer más o menos los hilos

determina algunas de sus características; una torsión ligera proporciona telas de

superficie suave, mientras que los hilos muy torcidos producen tejidos de superficie

dura, resistentes a la abrasión y menos propensos a ensuciarse y arrugarse; sin

embargo, los tejidos hechos con hilos muy torcidos encogen más.

El teñido del algodón puede ser de distintas formas: las telas pueden colorearse una

vez tejidas (tinte en la pieza), pueden teñirse las fibras sueltas en un tonel (tinte en

bruto) y, por último, puede teñirse el hilo o filamento antes de tejerlo (tinte en el hilo).

El algodón utilizado en la manufactura de las colchas es de color blanco y se compra ya

hilado en su totalidad en Guatemala.

Acrílico

El hilo acrílico es hecho a partir de fibra artificial. El material es un derivado del petróleo

que se obtiene por síntesis química. El acrílico es un termoplástico, por lo que se derrite

con calor y se vuelve a endurecer con el frío. Contiene el polímero sintético Acrilonitrilo

aproximadamente en un 85% en peso de su composición química. El polímero puro es

extremadamente insoluble.

Producción de acrilonitrilo (cianato de Vinilo):

Gas Acetileno + Ácido cianhídrico => Acrilonitrilo

23

Las fibras compuestas 100% por acrilonitrilo tienen una estructura interna orientada y

compacta que imposibilita el teñido. Por ello los filamentos acrílicos se elaboran como

copolímeros, conteniendo 15% de aditivos aproximadamente. Estos brindan una

microestructura más abierta permitiendo a las fibras absorber los tintes. A partir del

acrílico se extrulle un filamento continuo y se procesa para obtener la fibra cortada.

Regularmente, el 25% de acrílico se compra ya procesado en Guatemala y el resto

(75%) se compra en México.

Poliéster

El hilo poliéster es un hilo hecho de un polímero sintético. Las fibras se hacen de

grandes polímeros, los cuales son producto de la condensación de alcoholes y ácidos

orgánicos o de hidroxiácidos. Estos polímeros contienen el enlace éster como parte de

la cadena mono molecular.

El proceso de texturizado (se convierte el filamento de poliéster en un hilo) se realiza a

través de una máquina, en el cual sufre tres procesos:

o Falsa torsión: se utiliza un huso que gira a una velocidad aproximada de

600,000 rpm, dándole elasticidad necesaria para que pueda ser trabajado en

las máquinas circulares.

o Estirado: el hilo es estirado en caliente para uniformar la sección del hilo

obtenido y a la vez conseguir alta resistencia de la fibra.

o Fijado: consiste en dejar fijadas permanentemente la falsa torsión, en el

segundo horno que trabaja a 200°C.

Propiedades: fibra difícil de teñir; puede ser brillante o mate; muy resistente a la

abrasión, a la rotura, a los insectos.

Actualmente, la mayor parte de poliéster utilizado se compra en Guatemala; la minoría

restante en México.

24

I.2.20.3 Concepto básico de tejido plano

El tejido plano está conformado por dos tipos de hilado en su estructura: hilado de

urdimbre, que va longitudinalmente (a lo largo) a la tela y el hilado de trama, que va

dirección transversal (a lo ancho).

I.2.20.4 Descripción de máquinas que intervienen en el proceso

Telar

La máquina usada para tejer es conocida como Telar. A través de los años, tanto el

proceso como la máquina han atravesado cambios fenomenales. En la actualidad, se

puede encontrar una gran variedad de telares, desde el más simple telar manual hasta

el más sofisticado telar automático. El telar más utilizado es el telar plano eléctrico.

Mecanismos básicos en un telar plano

En cualquier tipo de telar, son necesarios tres mecanismos básicos para interlazar los

hilos de la urdimbre con los de la trama y así producir un tejido. Estos mecanismos son:

o Mecanismos Primarios

o Mecanismos Secundarios

o Mecanismos Auxiliares

Mecanismos Primarios

Son tres mecanismos fundamentales y esenciales, realizados en secuencia. Sin ellos,

es prácticamente imposible producir una tela. Por esta razón se les da el nombre de

primarios.

a) Apertura de Calada

Consiste en separar los hilos de urdimbre en dos capas o divisiones formando un túnel

llamado calada. Para ello, cada hilo es levantado o bajado por la una malla que está

unida a un arnés. El movimiento continuo de subir o bajar estos hilos de trama es lo que

forma el patrón de la tela.

25

b) Inserción de Trama

Este mecanismo pasa el hilo de trama (inserta el hilo) de un lado de la tela hacia el otro,

a través de la calada (túnel que forma la apertura de calada). El hilo es transportado por

medio de una pinza.

c) Bataneo

Consiste en empujar la trama recién insertada en el ancho del telar hacia hilo ya tejido

utilizando una especie de peine, lo cual hace que la trama se incorpore y pase a ser

parte de la tela.

Mecanismos Secundarios

Siguen en orden de importancia a los mecanismos primarios. Si el tejido se quiere

realizar continuo, estos mecanismos son esenciales. Los movimientos secundarios son

realizados simultáneamente.

a) Enrollar la tela

Retira el producto tejido del área de tejido a una velocidad constante, para dar el

espaciado de trama requerido (pasadas/centímetro o pasadas/pulgada) y después lo

enrolla en un cilindro.

b) Desenrollar el Urdimbre

Entrega urdimbre al área de tejido a la velocidad requerida y con una tensión constante,

va desenrollando el hilo de urdimbre desde el plegador.

Mecanismos Auxiliares

Son mecanismos adicionales, que ayudan a obtener una alta productividad y una buena

calidad en la tela, por lo que son útiles pero no absolutamente necesarios.

a) Paro por trama

Su objetivo es parar el telar inmediatamente cuando un hilo de trama se rompe o pierde

tensión. Este movimiento ayuda a evitar fallas en la tela.

26

b) Templados

Su función es tensar la tela y mantener el ancho que traía la urdimbre en el peine, antes

que sea recogida.

c) Freno

Para el telar inmediatamente cuando sea necesario. El tejedor lo usa para parar el telar

para reparar hilos rotos.

d) Paro por urdimbre.

Su objetivo es parar el telar inmediatamente cuando un hilo del urdimbre se rompe

mientras el tejido esta en progreso.

Figura No. 2: Mecanismos de un telar y las partes que intervienen en él

27

Urdidora

Máquina donde se efectúa la operación del urdido, es decir, se prepara la urdimbre

(hilos longitudinales) jalando todos los hilos provenientes de la fileta y los enrolla

paralelamente uno por uno en la bobina de un carrete, el cual será transportado

posteriormente al telar.

Jacquard

Sistema de tarjetas o plantillas perforadas, que se encuentra en la parte superior del

telar, el cual controla y produce el movimiento independiente de los hilos de la urdimbre

para dar paso a la trama, por medio de un conjunto de correas o alambres verticales

unidos a éste.

Esta serie de plantillas perforadas corresponde al patrón de la trama, con lo que es

posible producir variedad de patrones, decoraciones, figuras o diseños.

Se perfora o se deja sin perforar la tarjeta en los puntos que corresponden a cada hilo

de la urdimbre. Se hace pasar por el cabezal Jacquard una tarjeta perforada por cada

hilo de la trama. Los orificios de la tarjeta determinan el hilo de la urdimbre que debe

levantarse o bajarse.

Máquina de coser

Es un dispositivo mecánico o electromecánico que sirve para unir tejidos o dar el

acabado a la prenda, por medio de puntadas, usando hilo y aguja.

I.2.21 Filosofía de las 5Ss

Las 5Ss son las iniciales de cinco palabras japonesas, las cuales son aplicables en

todos los campos, incluyendo la planta en estudio. Es un método fácil y de bajo costo,

ya que se trata de hacer un trabajo en equipo, sin necesidad de hacer grandes

inversiones.

28

Por medio de este método la productividad de la empresa mejora, ya que se tiene un

mejor lugar de trabajo, en el que los empleados están más motivados y comprometidos.

Entre otros beneficios, se pueden mencionar:

Se evitan ineficiencias.

Se evitan movimientos y traslados innecesarios.

Se ocupan mejor los espacios.

Se evitan accidentes laborales.

Hay menos productos defectuosos y averías

Al tener un mejor control de los inventarios, disminuye el nivel de éstos.

Mejora la imagen de la empresa.

29

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Industria Textil es un sector del comercio internacional que tiene un peso importante

en la economía mundial. Según la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles,

VESTEX, Guatemala cuenta con la industria textil más grande de la región, lo cual

genera gran cantidad de empleos directos e indirectos.

Debido a los tratados de libre comercio (TLC), cada vez se cuenta con un nivel de

competencia mayor, ya que se compite con productos de empresas internacionales que

pueden sustituir el producto nacional, en lo que se refiere a ropa de cama. Es por ello,

que se deben buscar alternativas de mejora que lleven a la excelencia, y así superar los

obstáculos que impiden su crecimiento.

En esta investigación se hizo referencia a una pequeña empresa, que desde hace más

de 25 años, se dedica a la manufactura, distribución y venta de colchas de diferentes

tipos de tejidos, tamaños, colores y diseños, según el pedido del cliente.

Actualmente, los métodos de trabajo con los que trabaja dicha empresa, no permiten

que su productividad (65%) y eficiencia (60%), tengan el nivel deseado (por lo menos

un 5% más del nivel actual). Ésto, se debe a que no existe un control de la producción

detallado, la actual planificación y programación de la producción muchas veces es

errónea, ya que se realiza de manera empírica, según los cálculos y criterios del Jefe o

Gerente de producción, y existe la ideología que el cliente desea su pedido surtido y

que todo lo que se produce se vende.

Esta problemática causa un impacto negativo tanto para la empresa como para los

clientes. Para la empresa debido a que en ocasiones hay falta de materia prima, por lo

que hay mayor tiempo ocioso tanto de las máquinas como de los operarios, incurriendo

así en pago de horas extras; en otras casos hay falta o exceso de inventario de

producto terminado, entre otros. A los clientes causa insatisfacción al recibir sus

pedidos incompletos o fuera de las fechas establecidas. Todo esto causa una mala

imagen a la empresa.

Luego de haber mencionado la problemática actual y la inquietud de la empresa de

mejorar la productividad y eficiencia, es posible plantear la siguiente interrogante: ¿Es

posible mejorar la productividad y eficiencia de la empresa mediante un sistema de

control y planeación de la producción?

30

II.1 Objetivos

II.1.1 Objetivo General

Elaborar un plan de control de la producción para incrementar la productividad y

eficiencia en una fábrica de colchas y cubrecamas.

II.1.2 Objetivos Específicos

1. Analizar las causas y problemas operativos que están ocasionando baja

productividad y eficiencia en el departamento de producción.

2. Implementar un análisis del proceso actual para identificar fortalezas y

debilidades.

3. Elaborar una propuesta de programación de la producción de acuerdo al

pronóstico de ventas y planificación de la producción, que garantice la reducción

de desperdicio de material, tiempo muerto y retrasos en las entregas de producto

terminado.

II.2 Hipótesis

Por medio de un plan de control de la producción es posible incrementar la eficiencia y

productividad en un 5% en la producción de colchas.

II.3 Variables

II.3.1 Independientes

Demanda

Capacidad

II.3.2 Dependientes

Planeación de la producción

Control de la producción

Programación de la producción

31

II.4 Definición de variables

Conceptual:

Demanda: cantidad de bienes o servicios que los consumidores planean comprar

durante un período de tiempo dado a un precio y lugar determinados para

satisfacer sus necesidades o deseos. (Parkin, 2004)

Capacidad: número de unidades que un sistema es capaz de producir o

almacenar en un período determinado. (Heizer y Render, 2009)

Planeación de la producción: actividad que consiste en determinar por anticipado

los medios que la empresa necesitará para sus futuras operaciones

manufactureras, tales como: factores de mano de obra, materias primas,

maquinaria y equipo, entre otros. (Torres, s.f.)

Control de la producción: actividad que se refiere a la verificación del

cumplimiento de lo planeado, tratando de reducir a un mínimo las diferencias del

plan original. (Torres, s.f.)

Operacional:

Demanda: se medirá a través de la proyección las ventas en período de un año,

para satisfacer los pedidos de los clientes.

Capacidad: número de colchas producidas al mes.

Control de la producción: por medio del registro y verificación de datos en las

hojas de producción propuestas.

Planeación de la producción: visualizando la producción proyectada por tipo de

tejido a lo largo del año, por medio de la planeación agregada.

32

II.5 Alcances y Límites

Alcances

En esta investigación se busca mejorar el proceso de planificación y control de la

producción en la empresa textil manufacturera en estudio, tomando como base los

procedimientos actuales.

Los datos de ventas proporcionados por la empresa fueron del año 2008, 2009 y 2010.

Límites

El estudio se limita a cinco tipos de tejido, los cuales fueron agrupados conforme a su

nivel de ventas que la empresa considera importante. Así mismo, el análisis se enfoca

en el proceso de planificación y control de tejido de las colchas.

Por políticas de confidencialidad de la empresa en estudio, la información mostrada

será limitada, por lo que algunos datos sobre costos, precio de venta, ventas de

productos serán estimados y otros no se proporcionarán.

Los resultados se enfocan en propuestas de mejores prácticas de la planificación y

control de la producción, por lo que la implementación de éstas, se deja bajo discreción

de la empresa en investigación.

II.6 Aporte

Para Guatemala, este trabajo constituye una fuente de información y modelo para todas

aquellas pequeñas y medianas empresas dedicadas a la manufactura de textiles para el

hogar que no realizan una planeación y programación de la producción.

Para la Universidad Rafael Landívar, el presente trabajo conforma parte de la

información bibliográfica para que los alumnos de Ingeniería Industrial y todos aquellos

que estén interesados en el control de la producción puedan documentarse acerca del

tema.

33

Para la empresa en estudio, dicho trabajo representa una herramienta de mejora del

sistema de control de la producción, además de aprovechar mejor los recursos y así

reducir costos.

Para la investigadora, representó una oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos

que adquiridos durante la carrera de Ingeniería Industrial.

34

III. MÉTODO

III.1 Sujetos

Las personas que proporcionaron la información para el análisis en la fábrica de

textiles fueron:

o Gerente de Producción: 28 años de edad, egresado como Ingeniero

Electrónico de la Universidad del Valle de Guatemala. Tiene 8 años de

experiencia como Gerente de Producción en la empresa. Entrevistado con

el objeto de conocer la situación actual de la empresa y la manera que

coordina las actividades de producción.

o Jefe de Producción: 45 años de edad. Tiene más de 15 años laborando en

la empresa.

o Técnico Mecánico: Técnico Textil, de nacionalidad mexicana, con más de

10 años de experiencia como técnico en la empresa.

o Personal Operativo: seis operadores, encargados de la operación de la

urdidora y los telares para la manufactura del tejido, y siete costureras,

encargadas de revisar el tejido, cortar el tejido en unidades, coser la orilla,

etiquetar y empacar las colchas. La mayoría del personal operativo tiene

estudios hasta 6to primaria y cuentan con más de 2 años de experiencia

laboral en la empresa; sus edades oscilan entre 18-50 años de edad.

Evaluados por medio de la observación en sus actividades y de

entrevistas a algunos de ellos.

El proceso de producción de colchas, observación desde el urdido hasta el

acabado final de la colcha. Sin embargo, para efectos de análisis se tomó en

cuenta únicamente el proceso planificación y control del tejido de la colcha.

III.2 Herramientas

Observación: para visualizar el proceso de producción de las colchas actual,

cómo realizan los empleados su trabajo. Por medio de dicha observación general

se procederá a la recopilación de datos para el estudio en la fábrica.

35

Entrevistas con el Gerente de Producción y personal de planta: para recopilar

información y opiniones de éstos a cerca de la situación actual del proceso de

planificación y control y del papel que juegan en él. Además, para determinar la

manera en que se coordinan para la delegación y realización de las tareas.

Análisis FODA: se realizó para conocer la situación actual de la empresa, a nivel

tanto interno, como externo.

Diagrama de flujo básico: describe de manera gráfica el proceso general que se

lleva a cabo, desde la toma del pedido hasta la entrega de éste, mostrando cada

uno de los responsables y sus respectivas actividades.

Diagrama de operaciones de proceso: representa gráficamente la secuencia de

las actividades (operación e inspección) del proceso de producción de las

colchas, tomando en cuenta la información necesaria, como: tiempo requerido y

la relación de materia prima.

Diagrama de flujo de operaciones en la manufactura de colchas: para

representar gráficamente la secuencia de las operaciones a través de símbolos

(de operación, transporte, inspección, demora y almacenaje) y flechas,

mostrando el flujo de los materiales en el proceso, y proporcionando información

de tiempos y distancias recorridas.

Diagrama de recorrido: para representar el recorrido que se debe realizar para el

proceso productivo y la distribución tanto del equipo como del personal operativo

en la planta de la fábrica.

Cálculo de la capacidad de la planta.

Cálculo de la eficiencia actual de la planta.

Cálculo de la productividad actual de la planta.

Proyección de ventas: muestra el cálculo de las unidades de colcha que se prevé

para el año 2011, a partir de datos proporcionados por la empresa de los años

2008, 2009 y 2010.

Planeación agregada de producción: establece los niveles de producción en un

periodo de 12 meses, a través del método de tablas y gráficas.

Plan maestro de producción: desglosa la cantidad de colchas a fabricar por tipo

de tejido, por cada semana (tomando en cuenta los días laborales en éstas).

36

Planeación de las necesidades de materiales (MRP): muestra los planes de

producción por tejido, tomando en cuenta un inventario de seguridad, de los

cuales se debe partir para programar las compras y así asegurar la disponibilidad

de materia prima y de producto terminado.

Hojas de control: se elaboraron formatos para el control de la producción en el

departamento de tejido y de acabado.

5 Ss: se recomiendan para colaborar en la mejor utilización de los espacios,

reducción de tiempos, eliminación de obstáculos, como medidas

complementarias para la mejora de la productividad y eficiencia.

III.3 Procedimiento

Los pasos que se siguieron para este estudio fueron los siguientes:

1. Se realizaron varias visitas a la planta, en las cuales se observó el proceso

actual para la manufactura de colchas.

2. Se entrevistó al Gerente de Producción, al Jefe de Producción, al Técnico

Mecánico, a 2 tejedores y 2 costureras.

3. Se realizó un análisis FODA de la empresa.

4. Se analizó el proceso por medio de la elaboración de los diagramas

correspondientes de los procesos actuales (Diagrama de Flujo, Diagrama de

Operaciones de Proceso, Diagrama de Flujo de Operaciones de Proceso,

Diagrama de Recorrido).

5. Se realizó el cálculo de la capacidad de la planta.

6. Se realizó el cálculo de la eficiencia y productividad actual de la planta.

7. Se realizó una proyección de ventas para el año 2011, y en base a ello se realizó

la Planeación Agregada de Producción, el Plan Maestro de Producción, la

Planeación de las Necesidades Materiales y el análisis ABC de los inventarios.

8. Se elaboraron los formatos de las hojas de control de la producción.

9. Por último se plantearon las conclusiones del estudio y las recomendaciones

para la empresa.

37

IV. RESULTADOS

IV.1 Observaciones y entrevistas

Se observó la distribución actual de la planta, tanto de las oficinas como de las

máquinas, de los operarios, entre otros; también se observó la ruta que se sigue en

todo el proceso productivo. Dichas observaciones permitieron la elaboración del Layout

de la fábrica (Ver Anexo No. 4), y los respectivos diagramas (Diagrama de Proceso

Operativo, Diagrama de Flujo de Operaciones de Proceso, Diagrama de Recorrido).

Las entrevistas fueron realizadas al Gerente de Producción, al Jefe de Producción, al

Técnico Mecánico, y a dos tejedores y dos costureras las cuales permitieron conocer su

función en la empresa, como se coordinan en la producción, como se delegan tareas,

etc. (Ver Anexo No. 3)

IV.2 Diagrama causa y efecto

Por medio de las visitas realizadas y pláticas y entrevistas con el personal operativo se

determinaron las principales causas del tiempo muerto de las máquinas, las cuales

fueron representadas en el siguiente diagrama:

Figura No.3: Diagrama causa-efecto

Tiempo muerto

Maquinaria y equipo

Mano de obra

Método

Materia prima

Descuidos

Paros por rompimientos

de hilo de urdimbre

y/o de hilos de trama

Paros por

mantenimiento

correctivo

Búsqueda de materia prima

que no está identificada y

en un lugar específico asignado

Paros por cambios de producción

Falta de materia prima

Falta de

información

Mala administración

del inventario

Duplicación

de órdenes

Cálculos erróneos

de la demanda

Planificación

errada

Fallas

mecánicas

Fallas eléctricas

Fuente: Elaboración propia

38

IV.3 Análisis FODA

Figura No. 4: Análisis FODA

Fuente: Elaboración propia

FORTALEZAS

- Empresa establecida en el mercado con más de 25 años.

- El producto que ofrece se distingue por ser de calidad, al utilizar materia prima pura, y no regenerada como la que utiliza la competencia.

- Cuenta con personal con varios años de experiencia y calificado para realizar su trabajo.

- Cuenta con maquinaria propia y en buenas condiciones.

- Ofrece variedad de tipos de tejidos, colores y diseños personalizados.

- Precios de venta relativamente bajos.

- Clientes mayoristas establecidos.

OPORTUNIDADES

- Alta demanda en Guatemala y demás países de Centroamérica.

- Impuestos bajos para importar materias primas y exportar el producto de la empresa, debido a TLC.

- Oportunidad de expansión a largo plazo.

- Oportunidad de traslado a un sector industrial, y así poder laborar 24 horas diarias.

DEBILIDADES

- La empresa está ubicada en un sector mixto (residencial / industrial) por lo que sólo pueden trabajar de 7:00 am – 10:00 pm ya que la ley lo restringe.

- En la planta actual ya no hay suficiente espacio para expansión, por lo que no se pueden comprar más máquinas para la producción.

- La mayor parte de la materia prima se importa de México, ya que en Guatemala hay muy pocas empresas que la producen, por lo que piden en cantidades grandes.

- Relaciones con pocos proveedores.

- Los repuestos de los telares hay que pedirlos a México o Italia, por lo que tardan en llegar, y mientras tanto la máquina está parada sin producir.

- Aún hay ciertas restricciones de exportar a ciertos países, debido a que una de las materias primas utilizadas es inflamable.

AMENAZAS

- Aumento de la competencia con los Tratados de Libre Comercio.

- Aumento de la competencia con el ingreso de productos de origen chino al país con precios bajos.

- Los precios bajos que la competencia nacional ofrece, producto de la utilización de materia prima reciclada.

ANÁLISIS FODA

39

IV.4 Descripción del proceso productivo

Para la producción de cubrecamas se sigue el mismo proceso, tanto de preparación de

materiales y equipo como de manufactura de la colcha, sin importar el tipo de tejido, el

diseño o el tamaño que se esté fabricando. La ruta en el proceso de producción se

detalla a continuación:

Se traslada la materia prima del lugar destinado a su almacenamiento hacia el área de

urdido. En dicha área se procede colocar los conos de hilo en una base de hierro

llamada fileta, conforme se van desempacando. El número de conos depende del tipo

de tejido y del tamaño de la colcha que se va a elaborar.

Luego, cada hilo se hace pasar por cada abertura de la fileta y se procede a enrollarlos

en la urdidora, formando así un rollo de hilos.

Dicho rollo se traslada hacia el telar destinado, en el que el operario hace la betilla, que

es simplemente unir con un nudo los hilos del rollo anterior con el rollo de hilos nuevo.

Una vez se ha realizado la betilla, el tejedor acciona el telar, el cual trabaja de manera

mecánica junto con el jacquard (que es la máquina colocada en la parte superior del

telar que dirige el patrón del diseño). Por medio del patrón contenido en el jacquard, las

agujas suben y bajan, formando así el diseño de la colcha. Si durante dicha operación

de tejido algún hilo se rompe, el sensor del telar lo detecta y detiene la máquina hasta

que el operario une los hilos y pone en marcha la máquina de nuevo.

Al final de la jornada de trabajo, o bien al día siguiente por la mañana, el operario

desmonta del telar el rollo de tejido y lo traslada al departamento de corte y confección.

En el área de corte y confección se realiza el terminado de la colcha. Las costureras

cortan el tejido en unidades; cada unidad cortada es revisada por las costureras para

que no tengan ninguna falla. En caso de que la colcha presente algún defecto, no se les

hace la orilla y se aparta.

40

Una vez han cortado en unidades las colchas y han sido aprobadas, proceden a

hacerles la orilla con máquina overlock y luego las etiquetan y hacen el ruedo o colocan

biés con máquina plana.

Por último las doblan y las empacan en bolsas transparentes para ser trasladadas a la

bodega de producto terminado y las almacenan allí hasta el momento de su envío.

IV.5 Diagrama de flujo básico

Se realizó un diagrama de flujo, el cual se muestra a continuación, el cual muestra los

pasos que se siguen, desde el momento en que se toma el pedido del cliente hasta que

se le envía.

El proceso inicia cuando cada uno de los encargados toma la orden del cliente, la cual

es trasferida al Gerente de Producción, quien va a la bodega de producto terminado a

verificar las existencias de producto. Si hay existencias de producto requerido, realiza la

orden para el envío inmediato al cliente.

Si no hay producto terminado, el Gerente de Producción transfiere el control al jefe de

producción, quien se encarga de asignar el trabajo al preparador de materia prima y a

cada tejedor. Una vez terminado el tejido de las colchas se continúa con el proceso de

corte y confección, que es la última parte del proceso de producción. Por último se

realiza la preparación del pedido para finalmente ser enviado al cliente.

El proceso se detalla en el siguiente diagrama:

41

Figura No. 5: Diagrama de Flujo Básico, parte 1

Fuente: Elaboración propia

42

Figura No.6: Diagrama de Flujo Básico, parte 2

Fuente: Elaboración propia

43

Figura No. 7: Diagrama de Flujo Básico, parte 3

Fuente: Elaboración propia

IV.6 Diagrama de proceso de la operación

Se realizaron dos diagramas de proceso de la operación, en los cuales se identificaron

las operaciones e inspecciones que se realizan en la manufactura de cubrecamas, se

tomó en cuenta el tiempo que lleva cada una de estos eventos.

En el primer DOP se muestra la secuencia de las operaciones e inspecciones durante

la preparación de la materia prima en los telares, proceso previo al tejido de la colcha,

el cual se lleva a cabo aproximadamente a cada 2 semanas cuando se acaba el hilo, o

bien, cuando es necesario cambiar de color o de diseño. (DOP No. 1)

44

En el segundo DOP se muestran las operaciones e inspecciones que se llevan a cabo

para el proceso de manufactura y terminado de la colcha en sí. Este proceso sí se

realiza diariamente, conforme los requerimientos de producción. (DOP No. 2)

Figura No. 8: DOP No. 1

Hilos de Algodón Hilos de Poliéster

Colocar conos de hilo en

fileta

Enrollar hilos en la

urdidora para formar un

rollo

Unir hilos del rollo

anterior con rollo de hilos

nuevo

Hacer pasar cada hilo en

los aberturas de la fileta

Page 1

DIAGRAMA DE PROCESO OPERATIVO

EMPRESA: Empresa en estudio DIAGRAMA No. 1

PROCESO: Preparación de materia prima ELABORADO POR: Karen Gómez Rabanales

MÉTODO: Actual FECHA: Marzo 2011

4

3

Hilos de Acrílico

20 min

30 min

55 min

120 min

1 1 1Colocar conos de hilo en

filetaColocar conos de hilo en

fileta

2

RESUMEN

EVENTO NÚMERO TIEMPO (min)

Operación 4 225

Inspección 0 0

TOTAL 4 225

Fuente: Elaboración propia

45

Figura No. 9: DOP No. 2

HILOS

Tejido de cubrecama

Cortar la unidad

Coser orilla con máquina overlock

1

4

5

Sacudir y doblar cubrecama

Coser orilla con máquina

plana/colocar biés

0.25 min

6

Empacar cubrecama7

1

3

Revisar unidades si

tienen fallas0.25 min

1 min

1 min

2 min

0.25 min

1 min

Page 1

DIAGRAMA DE PROCESO OPERATIVO

EMPRESA: Empresa en estudio DIAGRAMA No. 2

PROCESO: Manufactura de cubrecamas ELABORADO POR: Karen Gómez Rabanales

MÉTODO: Actual FECHA: Marzo 2011

RESUMEN

EVENTO NÚMERO TIEMPO(min)

Operaciones: 7 20.25

Inspecciones: 1 0.25

TOTAL 8 20.75

2Desenrollar tejido del

telar

15 min

Fuente: Elaboración propia

46

IV.7 Diagrama de flujo de proceso

Para los procesos de preparación de materia prima en los telares y manufactura de la

colcha se realizaron dos DFOP para cada proceso respectivamente (DFOP No. 1 y No.

2). En estos diagramas se detalla la secuencia de operaciones, transportes,

inspecciones, retrasos y almacenamientos llevan para cada uno de estos procesos.

Figura No. 10: DFOP No. 1

Empresa: Empresa en estudio RESUMEN

Actividad: Preparación de materia prima

EVENTO NÚMERO TIEMPO

(min) DISTANCIA

(m)

Fecha: 14-03-2011 Operaciones 4 225

Analista: Karen Lucía Gómez Rabanales

Transportes 2 10 69

Método: Actual Retrasos 1 5

Diagrama de Flujo de Proceso: No. 1

Inspecciones 0 0

Empieza en: Bodega de Materia Prima

Almacenamientos 1 Indefinido

Termina en: Área de telares TOTAL 8 240 69

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SÍMBOLOS TIEMPO

(min)

DISTANCIA (m)

Depósito de materia prima.

Indefinido

De depósito de materia prima hacia área de urdido.

5 40

Colocar conos de hilo en la fileta.

20

Hacer pasar cada hilo en las aberturas de la fileta.

30

Enrollar hilos en la urdidora para formar un rollo.

55

Esperar traslado de la urdidora al telar.

5 19

De la urdidora al telar.

5

Unir hilos del rollo anterior con rollo de hilos nuevo.

120

Fuente: Elaboración propia

47

Figura No. 11: DFOP No. 2

Empresa: Empresa en estudio RESUMEN

Actividad: Manufactura de colchas

EVENTO NÚMERO TIEMPO

(min) DISTANCIA

(m)

Fecha: 14-03-2011 Operaciones 7 20.5

Analista: Karen Lucía Gómez Rabanales

Transportes 2 8 9 ½

Método: Actual Retrasos 1 2

Diagrama de Flujo de Proceso: No. 2

Inspecciones 1 0.25

Empieza en: Área de telares Almacenamientos 1 Indefinido

Termina en: Bodega de Producto terminado

TOTAL 11 30.75 9 ½

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SÍMBOLOS TIEMPO

(min) DISTANCIA

(m)

Tejido de cubrecama.

15

Desenrollar tejido del telar.

0.25

Esperar para el traslado del tejido del telar hacia el área de corte.

2

Del telar hacia departamento de corte y confección.

5 4 ½

Cortar la unidad de colcha.

0.25

Revisar las colchas si tienen fallas.

0.25

Coser orilla con máquina overlock.

1

Coser orilla con máquina plana/colocar bies.

1

Doblar cubrecama.

2

Empacar cubrecama.

1

Trasladar cubrecamas de área de corte a bodega.

3 5

Almacenar cubrecamas.

Indefinido

Fuente: Elaboración propia

48

IV.8 Diagrama de recorrido

Con la ayuda de los diagramas de flujo de proceso se realizaron los diagramas de

recorrido para representar gráficamente la distribución de la planta y cómo se llevan a

cabo cada uno de los eventos de cada proceso (de preparación de materia prima en el

telar y de manufactura de colcha).

Figura No. 12: Diagrama de recorrido No. 1

Arr

iba

Arriba

DEPÓSITO DE

MATERIA PRIMA

ÁREA DE CARGA/

DESCARGA

TELAR TELAR TELAR TELAR

TELAR TELAR TELAR TELAR

TELAR TELAR TELAR

TELAR TELAR TELAR TELAR

TELAR TELAR TELAR TELAR

TELAR TELAR

TELAR

DEPARTAMENTO DE

PRODUCCIÓNFILETA

U

R

D

I

D

O

R

A

A

R

C

H

I

V

O

S

DE

J

A

C

Q

U

A

R

D

S

RECEPCIÓNOFICINA

Arriba

50 metros

20 m

etr

os

11

1 2 3

421

40 m

2-36 m

Página 2

DIAGRAMA DE RECORRIDO

EMPRESA: Empresa en estudio DIAGRAMA No. 1

PROCESO: Manufactura de cubrecamas ELABORADO POR: Karen Gómez Rabanales

MÉTODO: Actual FECHA: Marzo 2011

Fuente: Elaboración propia

49

Figura No. 13: Diagrama de Recorrido No. 2

1

1 2

345

1

Página 2

DIAGRAMA DE RECORRIDO

EMPRESA: Empresa en estudio DIAGRAMA No. 2

PROCESO: Manufactura de cubrecamas ELABORADO POR: Karen Gómez Rabanales

MÉTODO: Actual FECHA: Marzo 2011

Arriba

DEPARTAMENTO DE

CORTE Y

CONFECCIÓN

Arriba

SALA DE

JUNTAS

OFICINA

DE

GERENCIA

GENERAL

BODEGA DE

PRODUCTO

TERMINADO

MÁQUINA

DE COSER

QU

INA

DE

CO

SE

RM

ÁQ

UIN

A

DE

CO

SE

R

MÁQUINA

DE COSER

MÁQUINA

DE COSER

MÁQUINA

DE COSER

QU

INA

DE

CO

SE

R

DEPARTAMENTO DE

PRODUCCIÓN (PRIMER NIVEL)

Arr

iba

20 m

etr

os

50 metros10 metros

7 m

etr

os

5 m

etr

os

8 m

etr

os

3

6

7

1

1

5 m

4 ½ m

1

Fuente: Elaboración propia

50

IV.9 Capacidad de la planta

Para calcular la capacidad proyectada de la planta en estudio, se utilizó la siguiente

información:

Horas normales diarias: 8 horas (7:00-16:00, con 1 hora de almuerzo)

Horas extras diarias o jornada nocturna: 6 horas (16:00-22:00)

Días laborales: 23 días al mes aproximadamente, como promedio de los días

hábiles laborales al mes según datos proporcionados por la empresa.

Trabajando con: 22 telares. Se utilizó como base para el cálculo de la capacidad,

el uso de los telares ya que es la actividad de la cual depende la producción, y

además es la operación más lenta del proceso.

(

)

La capacidad proyectada se conoce como la máxima producción de un sistema en

determinado período en condiciones ideales. Por ello, se tomó en cuenta trabajar

durante 14 horas seguidas, siendo la hora de inicio de las corridas a las 7:00 a.m. y las

10:00 p.m. la hora máxima en la que se podrían operar los telares, que es el límite de

horario que el Ministerio de Medio Ambiente permite a la empresa por estar ubicada en

un sector mixto (residencial/industrial), debido a los ruidos y vibraciones que los telares

emiten.

Según el Código de Trabajo de Guatemala sólo permite trabajar 8 horas en la jornada

ordinaria de trabajo efectivo diurno, con un máximo de 12 horas, incluyendo horas

extras.

Por esta razón, la capacidad efectiva de la planta, tomando en cuenta dichas

limitaciones de horario e interrupciones en el proceso (considerando 2 preparaciones

del telar al mes con un total de 8 horas y 2 horas de mantenimiento), es:

51

Sin tomar en cuenta las horas extras en la jornada ordinaria

[(

)

]

Tomando en cuenta horas extras en la jornada ordinaria

*(

)

+

Los cálculos de la capacidad realizados se utilizaron para determinar si la empresa se

encuentra en condiciones de cumplir con la demanda requerida.

IV.10 Datos de tiempo muerto

A continuación se muestra una tabla de los tiempos muertos acumulados, los cuales

son un promedio de seis meses de los 22 telares.

Estos datos se obtuvieron a través de un reporte final generado por el Gerente de

Producción a solicitud del estudio, en el que el tiempo fue monitoreado por un

dispositivo acoplado al telar y las causas de dichos tiempos fueron asignados por el

personal encargado de los telares. Aun tratándose de un promedio, el personal y la

gerencia lo considera representativo para el análisis.

Tabla No. 3: Tiempos muertos

Fuente: Elaboración propia.

*Información proporcionada por la empresa

TIEMPOS MUERTOS POR: Minutos Horas Días

Paros por rompimiento de hilos 900 15.00 1.88

Paros por fallas/averías 500 8.33 1.04

Paros por falta de material 960 16.00 2.00

Paros por cambios de producción 1500 25.00 3.13

Búsqueda y traslado de material 500 8.33 1.04

SUMA TIEMPO MUERTO 4360 72.67 9.08

52

Tabla No. 4: Descripción de causas de tiempos muertos

Paros por rompimiento de hilos

Implica el tiempo desde que el telar se detiene al detectar que se ha roto un hilo ya sea de urdimbre y/o de trama, hasta que el operario acciona de nuevo el telar luego de haber amarrado el hilo.

Paros por fallas/averías

Se relaciona al tiempo que el telar permanece parado porque se ha producido una falla eléctrica o mecánica y el mecánico ha realizado el mantenimiento respectivo.

Paro por falta de material

Tiempo que el telar no trabaja debido a que no se ha alimentado de material para el tejido, tanto por causas internas (el rollo de hilos está en espera o proceso de preparación, no alcanzó el material, el pedido se lanzó fuera del tiempo establecido, etc.) como externas (retraso en la entrega del pedido por parte del proveedor).

Paros por cambios de producción

Es el tiempo asignado al reproceso, es decir, tiempo que se tiene parar para descargar un rollo de hilos que se está trabajando y cargar de nuevo un telar, porque no se estaba trabajando el tejido deseado. Esto implica pérdida de tiempo y desperdicio de material al tener que dejar un tejido a medio trabajo.

Búsqueda de material

Implica el tiempo que el operario tarda en ir a buscar y trasladar la materia prima que necesitará para preparar el rollo de hilos.

Fuente: Elaboración propia

IV.11 Cálculo de la eficiencia actual

En base a datos proporcionados por la empresa en investigación, sobre el promedio de

los tiempos muertos de los, se calculó la eficiencia actual de la siguiente forma:

Fórmula No. 4: Eficiencia

Fuente: García (2005)

53

IV.12 Cálculo de la productividad actual

Se calculó la productividad de la siguiente manera:

Fórmula No. 5: Productividad del sistema actual

Fuente: Heizer y Render (2001)

IV.13 Metodología de planeación y control de la producción a seguir

IV.13.1 Proyección de ventas

Se realizó una proyección de las ventas para el año 2011, tomando como base datos

históricos de ventas de los años 2008, 2009 y 2010 proporcionados por la empresa (Ver

Anexo No. 5).

Tomando en cuenta que la serie temporal (datos históricos) tiene estaciones, ya que el

producto a tratar tiene mayor demanda en la época de frío, las ventas del 2011 se

estimaron por medio de regresión lineal y luego se ajustaron por medio del índice

estacional para determinar las ventas por mes.

Para ello, se utilizó la herramienta de Excel para graficar las ventas totales (eje y) de los

tres años y el año (eje x) respectivo y así determinar la ecuación lineal que se adaptara

a éstos.

Tabla No.5: Ventas totales 2008-2010

Fuente: Elaboración propia

Ventas totales

2008 1 Q11,404,838.13

2009 2 Q12,112,888.12

2010 3 Q12,872,697.91

Año

54

Figura No.14: Gráfico de línea de tendencia

Fuente: Elaboración propia

Utilizando la ecuación lineal , se sustituyó el

número 4, que es el período correspondiente al año 2011 y se determinó que las ventas

serían de Q.13, 598,001.17. Se consideró apropiado este método, ya que el coeficiente

de correlación es 0.9997, siendo su coeficiente de determinación 0.9996, lo cual

confirma que las variables tienen bastante relación.

Tabla No. 6: Ventas 2008-2011

Fuente: Elaboración propia

Para determinar la demanda por mes, se calculó la demanda media de cada mes

durante los tres años. Luego se calculó la demanda media mensual, sumando la

demanda media de todos los meses y se dividió entre el número de períodos (12 en

este caso). Posteriormente, para encontrar el índice de estacionalidad, se dividió la

demanda media de cada mes entre la demanda media mensual; ésto se realizó con

cada mes respectivamente. Por último, para determinar las ventas para el 2011 se

multiplicó el índice de estacionalidad por la demanda esperada para dicho año

(calculada anteriormente por el modelo de regresión).

Ventas totales

2008 1 Q11,404,838.13

2009 2 Q12,112,888.12

2010 3 Q12,872,697.91

2011 4 Q13,598,001.17

Año

55

Tabla No. 7: Proyección de ventas 2011

Fuente: Elaboración propia

En base a la proyección de las ventas del 2011 en unidades monetarias, se procedió a

determinar la demanda en unidades de colcha, tomando en cuenta el porcentaje de

ventas que el tipo de colcha representa del total y el precio respectivo de cada tipo de

tejido, según la información proporcionada por la empresa.

Tabla No. 8: Información del porcentaje de ventas y precios de cada tipo de

colcha

Fuente: Elaboración propia

MES 2008 2009 2010

Demanda media

(2008-2010)

Demanda

media

mensual

Índice

estacional Demanda 2011

(1) (2) (3) [(1)+(2)+(3)]/4

Total

demandas

medias/12

Demanda

media/

demanda

media mensual

(Demanda

esperada para el

2011 / 12)*índice

estacional

Enero Q1,280,193.10 Q1,380,200.20 Q1,502,249.20 Q1,387,547.50 Q1,010,845.12 1.372660835 Q1,555,453.64

Febrero Q1,240,562.10 Q1,330,500.00 Q1,407,491.20 Q1,326,184.43 Q1,010,845.12 1.311956118 Q1,486,665.07

Marzo Q825,042.20 Q925,000.00 Q991,161.20 Q913,734.47 Q1,010,845.12 0.903931228 Q1,024,304.82

Abril Q710,321.00 Q775,201.30 Q839,313.80 Q774,945.37 Q1,010,845.12 0.766631163 Q868,720.95

Mayo Q750,293.70 Q830,321.80 Q1,039,335.80 Q873,317.10 Q1,010,845.12 0.86394749 Q978,996.58

Junio Q712,938.00 Q780,978.05 Q798,126.20 Q764,014.08 Q1,010,845.12 0.755817159 Q856,466.88

Julio Q687,123.40 Q759,838.05 Q817,322.63 Q754,761.36 Q1,010,845.12 0.746663707 Q846,094.50

Agosto Q720,058.75 Q777,002.35 Q793,500.87 Q763,520.66 Q1,010,845.12 0.755329027 Q855,913.75

Septiembre Q1,135,019.88 Q1,107,034.37 Q1,215,350.40 Q1,152,468.22 Q1,010,845.12 1.140103661 Q1,291,927.58

Octubre Q1,240,642.60 Q1,257,521.40 Q1,231,993.40 Q1,243,385.80 Q1,010,845.12 1.230045811 Q1,393,847.03

Noviembre Q1,103,323.00 Q1,178,723.40 Q1,176,039.60 Q1,152,695.33 Q1,010,845.12 1.140328341 Q1,292,182.18Diciembre Q999,320.40 Q1,010,567.20 Q1,060,813.60 Q1,023,567.07 Q1,010,845.12 1.01258546 Q1,147,428.19

TOTAL Q11,404,838.13 Q12,112,888.12 Q12,872,697.91 Q12,130,141.39 Q13,598,001.17

PROMEDIO Q1,010,845.12

2011 % ventas Precios

A 33% Q47.50

B 27% Q63.50

C 18% Q90.00

D 13% Q116.00

E 9% Q132.50

56

Los resultados de proyección las ventas para el 2011 en unidades se muestra a

continuación:

Tabla No. 9: Proyección de ventas 2011

Fuente: Elaboración propia

IV.13.2 Planeación agregada de producción

Se realizó la planificación agregada por medio del método de tablas y gráficos, ya que

es una manera fácil de entender, calcular y mostrar. Para ello, se tomó en cuenta la

proyección de la demanda (realizada anteriormente) y los días hábiles que se espera

laborar. Se calculó la demanda prevista, dividiendo la demanda esperada entre los días

de producción laborables. Luego se determinó la demanda media, dividiendo la

demanda total esperada entre el número de días de producción. Es importante

mencionar, que los días laborables se calcularon a partir del conteo de los días hábiles

(restando asuetos y feriados) en el calendario para el año 2011, y tomando en cuenta

el día sábado como medio día.

Fórmula No. 6: Necesidad media

Fuente: Heizer y Render (2008)

TIPO DE

COLCHA ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 TOTAL 2011

A 10,806 10,328 7,116 6,035 6,801 5,950 5,878 5,946 8,975 9,684 8,977 7,972 94,470

B 6,614 6,321 4,355 3,694 4,163 3,642 3,598 3,639 5,493 5,927 5,494 4,879 57,818

C 3,111 2,973 2,049 1,737 1,958 1,713 1,692 1,712 2,584 2,788 2,584 2,295 27,196

D 1,743 1,666 1,148 974 1,097 960 948 959 1,448 1,562 1,448 1,286 15,239

E 1,057 1,010 696 590 665 582 575 581 878 947 878 779 9,236

TOTAL

MENSUAL 23,331 22,299 15,364 13,030 14,684 12,846 12,691 12,838 19,378 20,907 19,382 17,211 203,960

57

Tabla No. 10: Cálculos de la demanda prevista diaria y la necesidad media

Fuente: Elaboración propia

Figura No. 15: Gráfico demanda por día y necesidad media

Fuente: Elaboración propia

2011

(unidades)

Demanda

esperada

Días de

producción

Demanda

por día

(calculada)

Necesidad

media

(1) (2) (1) / (2)Total (1) /

Total (2)

Enero 23,331 23.0 1,014 732

Febrero 22,299 22.0 1,014 732

Marzo 15,364 25.0 615 732

Abril 13,030 21.0 620 732

Mayo 14,684 24.0 612 732

Junio 12,846 23.0 559 732

Julio 12,691 23.5 540 732

Agosto 12,838 24.0 535 732

Septiembre 19,378 23.0 843 732

Octubre 20,907 22.5 929 732

Noviembre 19,382 23.0 843 732

Diciembre 17,211 24.5 702 732

TOTAL 203,960 278.5 8,825

732

58

En la figura No. 15, el gráfico indica la tasa de producción por día laborable que se debe

realizar en la planta, para cumplir con la demanda prevista. También muestra la

necesidad de producción media, la cual es la producción promedio requerida para

satisfacer la demanda media durante el período de 12 meses. Como se puede observar

la previsión (azul) difiere de la demanda media (rojo), algunos meses está por debajo y

algunos meses está por encima de la necesidad media.

A partir de este plan, se realizan ajustes, a través de diferentes estrategias, tales como

trabajar horas extras, utilizar empleados a tiempo parcial, contratar y despedir personal

y variar niveles de inventarios.

Para realizar la planeación agregada de la producción se tomó en cuenta la siguiente

información:

Los 22 telares trabajan a un ritmo constante durante los días laborales, tratando

de mantener proporcionada la producción durante esos días para cada tejedor.

Se cuenta con 6 tejedores y 7 costureras, a quienes se les paga por pieza

producida.

Las piezas producidas durante las horas extras, según se ha pactado, se pagan

con un 50% adicional a lo de una pieza producida en horas normales de la

jornada.

No se considera la subcontratación de mano de obra.

Con estos datos se determinó la producción aproximada que cada telar tendría

que producir diariamente para poder cumplir con la demanda proyectada.

IV.13.3 Plan maestro de producción

Se realizó el Plan Maestro de Producción para el año 2011 (Ver Anexo No. 6, Tablas 30

y 31), en base a la proyección de ventas calculadas. En él se especifica la cantidad de

cada tipo de colchas a producir, y la semana en que deben ser producidas.

59

Tabla No. 11: Plan Maestro, Enero a Marzo

Fuente: Elaboración propia

Esta tabla muestra la estructura del Plan Maestro realizado, desagregando la

producción mensual planificada. La desagregación se realizó tomando en cuenta 4

semanas al mes, los días laborables del mes y los días laborables por cada semana.

Entonces, el número total de unidades previstas para el mes por cada tipo de colcha se

multiplicó por el número de días laborables en dicha semana, dividido el total de días

laborables en el mes respectivo.

Este plan se realizó de esta manera, tratando de distribuir lo más equitativamente

posible el trabajo durante cada día laborable y cada semana, y asegurando que la

producción vaya surtida en diferentes tipos de colcha, al producir de todos los tipos de

colcha a lo largo de todo el mes.

IV.13.4 Plan de requerimiento de materiales

Se realizó una Planificación de las necesidades de materiales (MRP) en base al plan

maestro de producción y a las fechas establecidas en él. En este caso, dicha

planificación se realizó tomando como unidad de medida las unidades de colcha que se

requerirá producir, ya que por confidencialidad de la empresa no proporcionaron

información sobre las cantidades que se utilizan en la lista de materiales (Acrílico,

Algodón y Poliéster) para todos los tipos de colcha. Se realizó un MRP para cada tipo

de colcha. (Ver Anexo 7)

60

La estructura del MRP realizado es la siguiente:

Tabla No.12: MRP Enero-febrero, Colcha tipo A

Fuente: Elaboración propia

Se utilizó la técnica de lotificación, en la que se pide lo que se necesita en cada

semana. Las necesidades brutas se refieren a las unidades que se tiene planeado

producir. En caso de tener algún inventario disponible, éste se debe descontar para

obtener las necesidades netas, cuyo pedido debe ser lanzado con 3 semanas de

anticipación al proveedor, para disponer de la materia prima en la semana respectiva.

Nota: el plazo de aprovisionamiento es de 3 semanas, en la que cada semana se

refiere a 5 días hábiles, por tal motivo, como se muestra en el MRP, en algunos meses

se deben lanzar dos pedidos en una misma semana, y en otras semanas no se realiza

pedido.

También se consideró un stock de seguridad que asegurara la disponibilidad de materia

prima, en contingencias no previstas. Dicho stock se calculó por medio de la siguiente

fórmula:

Fórmula No. 6: Stock de seguridad para demanda variable y plazo de entrega

constante

Fuente: Heizer y Render (2008)

En donde,

,

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4

2,584 2,584 2,584 2,113 2,582 2,582 3,052

Disponible previsto

2,584 2,584 2,584 2,113 2,582 2,582 3,052

2,584 2,584 2,584 2,113 2,582 2,582 3,052

2,584 2,584 2,584 3,054 2,113 2,582 2,582 3,052 1,850 1,850 1,850

A

Plazo

(semanas)Disponible

Stock de

SeguridadReservado

Código del

nivel inferior

Identificación

del artículo

3 618

Recepciones de órdenes planificadas

Lanzamiento de órdenes planificadas

ene-11 feb-11

Semana

Necesidades brutas

Mes dic-10

Necesidades netas

Recepción programada

4

3,054

3,054

3,054

61

Z es el número de desviaciones estándar, dado un nivel de servicio.

En esta ocasión se utilizó un nivel de servicio del 97%, ya que se según el Ing. Juan

Fernando Castillo, las empresas cuya estrategia es la primacía en costos (como

Walmart), éste debe ser su nivel de servicio.

A continuación se muestra cómo se calculó el inventario de seguridad para el tipo de

colcha A, siendo 15 días el plazo de aprovisionamiento, 84.9 la desviación estándar de

la demanda diaria y Z igual a 1.88.

Este cálculo se hizo para cada tipo de colcha el cual se muestra en el Anexo No. 8.

Al momento de implementar un MRP en la empresa, es necesario tomar en cuenta la

cantidad de material que requiere cada tipo de colcha, y además si hay existencias o

excedentes de material, las fechas en las que se tienen que hacer los pedidos, etc.,

para calcular las necesidades y así programar las compras conforme al plan.

El listado de materiales para la producción de colchas es:

Acrílico

Algodón

Poliéster

A continuación se propone un formato para realizar la lista de materiales que permita la

requisición de los materiales más acorde a la planificación realizada, y que garantice la

disminución de compras de material innecesario, al conocer la cantidad exacta de

material que se necesita por cada unidad.

62

Figura No. 16: Lista de materiales por tipo de colcha

Fuente: Elaboración propia

Esta lista de materiales depende del tipo de colcha y del diseño y de aquí derivan otras

especificaciones, tales como, el título o código de la materia prima, el color, y la

cantidad de hilos por cada tamaño de colcha.

Con la información del consumo individual de materia prima de los diferentes tejidos, se

obtiene el consumo total. Para ello se puede utilizar la siguiente tabla:

Empresa: Elaborado por:

Fecha:

EXPLOSIÓN DE MATERIALES

Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.) Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.) Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.) Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.) Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.)

Algodón

Poliéster

Acrílico

Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.) Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.) Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.) Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.) Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.)

Algodón

Poliéster

Acrílico

Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.) Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.) Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.) Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.) Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.)

Algodón

Poliéster

Acrílico

Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.) Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.) Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.) Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.) Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.)

Algodón

Poliéster

Acrílico

Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.) Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.) Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.) Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.) Título Color

Cantidad de

hilos por

unidad

Peso por

hilo (Kg o

Lb.)

Algodón

Poliéster

Acrílico

Estructura de Tipo de Colcha A

Imperial Semi-matrimonial Matrimonial Queen King

Estructura de Tipo de Colcha B

Imperial Semi-matrimonial Matrimonial Queen King

Estructura de Tipo de Colcha C

Imperial Semi-matrimonial Matrimonial Queen King

Estructura de Tipo de Colcha D

Imperial Semi-matrimonial Matrimonial Queen King

Estructura de Tipo de Colcha E

Imperial Semi-matrimonial Matrimonial Queen King

63

Figura No. 17: Explosión de materiales total por tipo de colcha

Fuente: Elaboración propia

Empresa: Elaborado por:

Fecha de emisión:

Tipo de

colcha Diseño Tamaño Material Título Color

Consumo por

unidad

(peso*cantidad

de hilos/colcha)

Cantidad

Solicitada(colchas)

Consumo total en kg o

lb de materia prima

(consumo por unidad*

cantidad solicitada) Observaciones

Algodón

Poliéster

Acrílico

Algodón

Poliéster

Acrílico

Algodón

Poliéster

Acrílico

Algodón

Poliéster

Acrílico

Algodón

Poliéster

Acrílico

Tipo de

colcha Diseño Tamaño Material Título Color

Consumo por

unidad (peso por

hilo*cantidad de

hilos por colcha)

Cantidad

Solicitada(colchas)

Consumo total en kg o

lb de materia prima

(consumo por unidad*

cantidad solicitada) Observaciones

Algodón

Poliéster

Acrílico

Algodón

Poliéster

Acrílico

Algodón

Poliéster

Acrílico

Algodón

Poliéster

Acrílico

Algodón

Poliéster

Acrílico

Tipo de

colcha Diseño Tamaño Material Título Color

Consumo por

unidad (peso por

hilo*cantidad de

hilos por colcha)

Cantidad

Solicitada(colchas)

Consumo total en kg o

lb de materia prima

(consumo por unidad*

cantidad solicitada) Observaciones

Algodón

Poliéster

Acrílico

Algodón

Poliéster

Acrílico

Algodón

Poliéster

Acrílico

Algodón

Poliéster

Acrílico

Algodón

Poliéster

Acrílico

Tipo de

colcha Diseño Tamaño Material Título Color

Consumo por

unidad (peso por

hilo*cantidad de

hilos por colcha)

Cantidad

Solicitada(colchas)

Consumo total en kg o

lb de materia prima

(consumo por unidad*

cantidad solicitada) Observaciones

Algodón

Poliéster

Acrílico

Algodón

Poliéster

Acrílico

Algodón

Poliéster

Acrílico

Algodón

Poliéster

Acrílico

Algodón

Poliéster

Acrílico

Tipo de

colcha Diseño Tamaño Material Título Color

Consumo por

unidad (peso por

hilo*cantidad de

hilos por colcha)

Cantidad

Solicitada(colchas)

Consumo total en kg o

lb de materia prima

(consumo por unidad*

cantidad solicitada) Observaciones

Algodón

Poliéster

Acrílico

Algodón

Poliéster

Acrílico

Algodón

Poliéster

Acrílico

Algodón

Poliéster

Acrílico

Algodón

Poliéster

Acrílico

King

King

E

Imperial

Semi-

matrimonial

Matrimonial

Queen

D

Imperial

Semi-

matrimonial

Matrimonial

Queen

C

Imperial

Semi-

matrimonial

Matrimonial

Queen

King

B

Imperial

Semi-

matrimonial

Matrimonial

Queen

King

King

A

EXPLOSIÓN DE MATERIALES

Imperial

Semi-

matrimonial

Matrimonial

Queen

64

IV.13.5 Análisis ABC

o Los artículos clase A son los que tienen un volumen anual alto.

o Los artículos clase B son los que tienen un volumen anual medio.

o Los artículos clase C son los que tienen un volumen anual bajo.

Por medio de las ventas proyectadas para el año 2011, se realizó una clasificación

ABC, tomando en cuenta el volumen de ventas que cada artículo representa para la

empresa, tanto en unidades de producto, como en unidades monetarias.

Para determinar el porcentaje de ventas en unidades que cada tipo de colcha

representa, se dividió el monto anual en unidades que se espera vender de cada tipo de

colcha entre el total de artículos. De la misma manera se determinó el porcentaje de

ventas en unidades monetarias, dividiendo el monto total anual que se espera que

ingrese por la venta de cada artículo (precio unitario*total artículos de cada tipo) entre el

monto total del ingreso de todos los artículos.

Luego se sumaron dichos porcentajes para obtener el acumulado, y en base a dichos

acumulados se determinó la clasificiación ABC.

Tabla No.13: Porcentajes de ventas

Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestra la clasificación de los productos según su volumen de ventas

en unidades y en unidades monetarias realizada:

TIPO DE COLCHA

TOTAL 2011

(unidades) % en unidades % Acumulado Precio de venta Ingreso de ventas % % Acumulado

A 94,470 46.32% 46.32% Q47.50 Q4,487,340.39 33.00% 33.00%

B 57,818 28.35% 74.67% Q63.50 Q3,671,460.32 27.00% 60.00%

C 27,196 13.33% 88.00% Q90.00 Q2,447,640.21 18.00% 78.00%

D 15,239 7.47% 95.47% Q116.00 Q1,767,740.15 13.00% 91.00%

E 9,236 4.53% 100.00% Q132.50 Q1,223,820.11 9.00% 100.00%

TOTAL 203,960 Q13,598,001.17

65

Tabla No. 14: Clasificación del inventario ABC

Fuente: Elaboración propia

Figura No. 18: Pareto del volumen de colchas

Fuente: Elaboración propia

Este diagrama muestra el volumen de unidades y el porcentaje de cada tipo de tejido

representa para el total de artículos.

Así mismo, el siguiente diagrama muestra el volumen en unidades monetarias que cada

tipo de colcha y el porcentaje que representa para el total de ingresos anuales

TIPO DE

COLCHA

% de ventas

artículo en

unidades % de ventas (Q) Clasificación

A 46.32% 33.00% A

B 28.35% 27.00% A

C 13.33% 18.00% A

D 7.47% 13.00% B

E 4.53% 9.00% C

66

Figura No.19: Pareto según el ingreso por ventas

Fuente: Elaboración propia

Todos los artículos son importantes, pero a los artículos de clase A, se les debe

tener mayor atención en cuanto a calidad, existencias, fechas de entrega,

costes unitarios, controles físicos, recursos destinados a su compra, etc., ya

que representan una mayor inversión y retorno de utilidades.

Este análisis, también se puede tomar como base para mejorar las condiciones

del almacén de materia prima, apoyándose con estanterías o pallets

debidamente identificados, y colocando los artículos clase A más cerca del área

de urdido, para minimizar el tiempo de búsqueda de materia prima.

De la misma manera como se realizó el análisis en base al volumen de ventas

en relación al ingreso total anual y a la cantidad de artículos que se venden, es

importante que se realice un análisis en función del costo unitario de cada ítem

y/o de su consumo anual en kilos (o libras) en el caso de la materia prima.

67

Tabla No. 15: ABC en base a volumen de ventas

Fuente: Elaboración propia

Tabla No. 16: ABC en base al volumen de material

Fuente: Elaboración propia

IV.13.6 Mejorar condiciones del almacenamiento

Se recomienda un sistema de estanterías, debido a que ofrece una mejor

clasificación y control de la materia prima y del producto terminado. Además,

permite mantener los hilos con buena calidad, porque de esta manera no

estarían en el piso, evitando que se manchen o ensucien. También mejora la

apariencia del almacén.

De esta manera también se evitará que las plagas (bichos, roedores, polía) se

acumulen o dañen los insumos o producto.

Figura No. 20: Condición actual y ejemplo de almacenamiento

Fuente: Elaboración propia

Número del artículo

(Código)

% del

número de

artículos en

el almacén

Volumen anual

(unidades)x

Coste

unitario=

Volumen anual

en quetzales

% del volumen anual en

Quetzales (volumen

anual en quetzales/total

volumen anual en

Quetzales)

Clase (Depende si el %

del volumen anual en

Quetzales es alto, medio

o bajo respecto al 100%,

se puede basar en el

principio de Pareto)

Código del

material

% del

material

por unidad

por tipo de

colcha

x

Peso total

por unidad

por tipo de

colcha (kg o

lb)

x

Volumen

anual por

tipo de

colcha

(unidades)

=

% total del

material

anual por

tipo de

colchca

+

% total del mismo

material anual de los

otros tipos de colcha

=% total del

material anual

Clase (Depende si el %

del consumo del

material es alto, medio

o bajo respecto al 100%,

se puede basar en el

principio de Pareto)

68

Para los repuestos y herramientas, se recomienda utilizar compartimientos o

cajones, ya que son piezas pequeñas, por lo que son fáciles de perder, y su

costo es relativamente alto.

Figura No. 21: Ejemplo de Compartimientos

Fuente: Elaboración propia

IV.13.7 Hojas de control

Para llevar a cabo un control de la producción diaria, se propone la utilización de hojas

de control, tanto para el departamento de producción, utilizado diariamente por el Jefe

de Producción, como para el departamento de acabado, utilizado por la encargada del

departamento de corte y confección. Dichas hojas, servirán para llevar el control de la

cantidad de colchas producidas y almacenadas en bodega de producto terminado.

También, se elaboró una hoja de control para que el Gerente de Producción, registre

los datos de producción proporcionados por el departamento de producción y de

acabado de la colcha. En esta hoja se debe registrar la producción total diaria de cada

mes, la cual debe coincidir con la cantidad de cubrecamas almacenada en bodega o

entregada. Esta hoja también servirá para medir la eficiencia (dividiendo la producción

alcanzada entre la meta de producción), ya que de esta manera se determina si el plan

de producción se está cumpliendo como debe de ser o si es necesario hacer algún tipo

de ajuste.

La hoja de control a utilizar por el Gerente de Producción se recomienda hacerla en una

hoja electrónica como Excel, o en un programa o sistema confiable de computadora,

69

para evitar desperdicio de hojas de papel y para facilitar el registro y realización de

cálculos.

Con la utilización de estas hojas de control, se espera que las fugas de producto

disminuya, ya que dicho control se realizará a nivel general; además el Gerente de

Producción tendrá almacenados los datos de producción, los cuales le servirán para

conocer sus existencias, en cualquier momento, y sin necesidad de realizar el conteo

físico, disminuyendo, o bien eliminando, ese tiempo de búsqueda. Además, con estos

datos almacenados, posteriormente se podrán realizar mediciones de productividad y

eficiencia, y proyecciones de ventas más exactas.

También, se realizó una hoja de control para la orden de trabajo y envío; en ésta el

pedido que se recibe por parte del pedido del cliente, debe coincidir con la cantidad de

colchas enviada. Esto se realiza para tener un control de que se entregó completo el

pedido, en la fecha establecida, y así evitar insatisfacciones por parte de los clientes.

Las hojas de control mencionadas se pueden observar en el Anexo No. 9.

IV.13.8 Aplicaciones adicionales a la metodología de planeación y control

El establecimiento en estudio, es una empresa en la que hay varias oportunidades de

mejora. En este caso, además de la planificación y control de la producción, se

consideró importante hacer recomendaciones relacionadas con la Seguridad Industrial,

ya que de esta manera se puede estar preparado para imprevistos y evitar pérdidas,

tanto humanas como económicas. Dichas recomendaciones se muestran a

continuación:

IV.13.8.1 Seguridad Industrial

A) Establecer el alcance, propósito y gestión de seguridad industrial para la

empresa.

B) Elaborar y divulgar las normativas de seguridad que establezcan la forma de

actuar y trabajar de los empleados administrativos, operativos, proveedores o

contratistas y visitantes.

C) Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.

70

D) Realizar anualmente un análisis de riesgos por puesto de trabajo y de todas las

instalaciones de la empresa.

E) Realizar planes de acción para garantizar cero accidentes bajo condiciones de

trabajo seguras.

F) Llevar estadísticas e historial de seguridad (accidentes, incidentes y tiempo

laboral perdido)

G) Evaluar si el equipo de protección individual actual utilizado por los empleados es

adecuado y esta normado. También, evaluar y justificar la compra de nuevo

equipo si fuera necesario.

H) Evaluar estado de otros recursos de seguridad (extinguidores, botiquines, etc.) si

son suficientes y adecuados.

I) Establecer una matriz de señalización industrial para establecer los recursos

necesarios que deberán colocarse en las diferentes áreas de la empresa.

J) Establecer un plan de emergencias y siniestros para la empresa (prevención de

accidentes, combate de incendios, evacuación, puntos de reunión, etc.)

K) Desarrollar un plan de capacitación integral para el personal de la empresa.

Equipo de protección personal

El equipo de protección personal que deben utilizar los empleados de la planta es el

siguiente:

Tejedores:

o Mascarilla (previene enfermedades respiratorias al evitar la inhalación de

mota desprendida de los hilos).

o Tapones para oídos u orejeras (protege a los oídos contra altos niveles de

ruido que pueden causar pérdida o discapacidad auditiva, estrés físico o

psicológico).

o Gafas (protegen contra la suciedad, el polvo, la mota, que pueden ser causa

de infecciones oculares).

o Ropa de trabajo adecuada, ajustada al cuerpo (que no tengan partes

desgarradas, sueltas o que cuelguen).

71

o Zapatos de seguridad (para proteger de lesiones en los pies de objetos que

se caen o ruedan, como por ejemplo, el rollo de hilo urdido).

Costureras:

o Dedal (para realizar algún tipo de costura manual).

o Mascarilla.

o Ropa adecuada (debe tomar en cuenta que diariamente deberá subir y bajar

gradas; además no debe llevar partes desgarradas, sueltas o que cuelguen).

Personal de mecánica:

o Ropa de trabajo adecuada, ajustada al cuerpo (que no tengan partes

desgarradas, sueltas o que cuelguen).

o Overoles (para identificarse, además de proteger contra la suciedad y

proteger contra salpicaduras).

o Caretas (si realiza algún tipo de trabajo con proyecciones, salpicaduras,

deslumbramientos, como por ejemplo algún tipo de soldadura).

o Casco (para prevenir lesiones en la cabeza en caso de caídas, al realizar

trabajos en alturas).

o Cinturón de seguridad (al realizar trabajos en alturas, al subir a revisar o

cambiar el jacquard por ejemplo).

o Zapatos de seguridad (para proteger de lesiones en los pies de objetos que

se caen o ruedan).

Visitas o personal que ingrese a la planta de producción:

o Tapones para oídos u orejeras.

o Mascarilla.

o Casco.

72

Figura No. 22: Equipo de protección personal

Fuente: Elaboración propia

Gradas

o Colocar pasamanos o baranda en ambos lados de las gradas que conducen

hacia el departamento de corte y confección. Esto ayudará a evitar que

alguien caiga, dando mayor seguridad al tomarse de los pasamanos,

tomando en cuenta que los empleados suben o bajan en algunas ocasiones

con tejidos o colchas.

o Mantener las gradas libres de obstáculos.

o Colocar cinta amarilla o cinta antideslizante color negro en la orilla de cada

grada, y pintar de negro la primera y la última grada, para indicar que éstas

terminan o inician.

Figura No. 24: Ejemplo de gradas con antideslizante

Fuente: Elaboración propia

73

Identificar y señalizar

o Colocar indicadores en cada departamento (oficinas, planta de producción,

corte y confección, área de carga y descarga)

Figura No. 23: Rótulo de carga y descarga

Fuente: Elaboración propia

o Identificar los tomacorrientes, pintando de distintos colores para distinguir el

voltaje que circula por cada uno de ellos (si conducen diferentes voltajes) y

especificar lo que significa cada color.

Figura No. 25: Ejemplo de colorimetría

Fuente: Elaboración propia

o Pintar las tuberías de diferente color para identificar los líquidos, vapores o

sustancias que transporten.

74

Figura No. 26: Tuberías sin colorimetría

Fuente: Elaboración propia

o Señalizar los lugares en donde se encuentran situados los extintores y

botones y alarmas contra incendios, para que en caso de alguna emergencia

se puedan ubicar de manera rápida, y tener las instrucciones o alguna

imagen de cómo utilizarlos.

Figura No. 27: Ejemplos rótulos de

Fuente: Elaboración propia

o Colocar señales de atención y precaución en áreas restringidas (como el área

donde se realizan trabajos eléctricos) y zonas de peligro.

Figura No. 28: Ejemplos de rótulos de atención y precaución

Fuente: Elaboración propia

75

o Señalizar en áreas donde se está realizando limpieza o que acaban de ser

limpiadas.

Figura No. 29: Ejemplo de rótulo de precaución

Fuente: Elaboración propia

o Colocar señales con cintas adhesivas de color amarillo con franjas negras en

las puertas de vidrio de las oficinas, para evitar choques y/o golpes.

Figura No. 30: Ejemplo Cintas de seguridad autoadhesivas

Fuente: Elaboración propia

o Colocar rótulos de señalización para el uso de equipo de protección personal

y otras obligaciones.

Figura No. 31: Ejemplo rótulos de obligaciones

Fuente: Elaboración propia

76

o Colocar rótulos de señalización de entradas, salidas y rutas de escape.

Figura No. 32: Ejemplo rótulos de entradas/salidas y rutas de escape

Fuente: Elaboración propia

Extintores y botiquines propuestos

Figura No. 33: Extintores y botiquines, primer nivel

Fuente: Elaboración propia

77

Figura No. 34: Extintores y botiquines, segundo nivel

Fuente: Elaboración propia

14 Extintores

5 Botiquines

78

Ruta de evacuación propuesta

Figura No. 35: Ruta de evacuación, primer nivel

Fuente: Elaboración propia

79

Figura No. 36: Ruta de evacuación, segundo nivel

Fuente: Elaboración propia

Ruta de evacuación

3 Puntos de reunión

2 salidas

80

IV.13.8.2 Filosofía de las 5Ss

Tabla No. 17: Organización

SEIRI-ORGANIZACIÓN

Definición Identificar y separar los materiales necesarios de los innecesarios

y en desprenderse de éstos últimos

Aplicación Separar materia prima y colocarla en su respectivo lugar, sin

que obstaculice el paso.

Separar conos sin hilo que están abultados o regados en la

planta y venderlos a recicladores.

Separar cajas de empaque de la materia prima y venderlos a

recicladores.

Revisar repuestos inservibles y eliminarlos.

Revisar si hay máquinas inservibles y venderlas como

chatarra.

Situación

actual

Fuente: Elaboración propia

81

Tabla No. 18: Orden

SEITON-ORDEN

Definición Establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los

materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido

encontrarlos, utilizarlos y reponerlos.

Aplicación Colocar la materia prima en estantes, para evitar daños.

Separar la materia prima por material, código, color.

Identificar los estantes donde se colocará la materia prima,

por material, código, color.

Colocar las colchas en estantes, separándolas e

identificándolas por tipo de tejido, color, tamaño y diseño.

Colocar en un estante separado las colchas con fallas,

identificándolas como colchas con defectos.

Colocar estantes o cajones para los repuestos e identificarlos

por nombre, proveedor, y otras especificaciones.

Situación

actual

Fuente: Elaboración propia

82

Tabla No. 19: Limpieza

SEISO-LIMPIEZA

Definición Identificar y eliminar fuentes de suciedad.

Aplicación En este caso se identificó que parte de la suciedad proviene

de la mota desprendida del tejido de la colcha y de los

desperdicios de material que resultan de la confección con la

máquina overlock. Por lo tanto, se recomienda dar una

escoba a cada tejedor y a cada costurera, para que se

encargue de barrer la mota o residuos de hilo

respectivamente, cuando ésta se ha acumulado en su lugar

de trabajo. Además se deben colocar botes de basura para

verter en ellos los residuos barridos.

La otra fuente de suciedad son los conos y las cajas donde

venía el hilo. Para ello se recomienda vender estos productos

en cuanto vayan saliendo para evitar que se acumulen en la

planta y ocupen espacio.

Situación

actual

Fuente: Elaboración propia

83

Tabla No. 20: Control visual

SEIKETSU-CONTROL VISUAL

Definición Distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal,

mediante la elaboración de normas sencillas y visibles para todos.

Aplicación Establecer normas de almacenamiento.

Colocar rótulos para identificar la materia prima y el producto

terminado en cada uno de sus estantes.

Situación

actual

Fuente: Elaboración propia

84

Tabla No. 21: Disciplina y hábito

SHITSUKE-DISCIPLINA Y HÁBITO

Definición Trabajar permanentemente de acuerdo con las normas

establecidas, convirtiéndolas en hábito y desarrollando una cultura

de autocontrol.

Aplicación Una vez establecidas las normas de organización, orden y

limpieza, éstas se deben dar a conocer a los operarios,

mostrándoles cuales son todos los beneficios que se derivan,

para que todos se sientan comprometidos y poco a poco

hagan uso de ellas como un hábito.

Situación

actual

Fuente: Elaboración propia

85

V.14 Validación de la metodología propuesta

Para determinar si la metodología propuesta sobre la planificación y control de la

producción es aceptable, se realizó una comparación en base a dos escenarios; el

primero, en base a resultados con la situación actual; y la segunda, en base a los

resultados que se obtendrían si se planificara y controlara la producción.

Situación actual

Anteriormente se mostró una tabla de los tiempos muertos que se han detectado que

son los principales causantes de una baja eficiencia. A partir de dicha información, se

realizó el cálculo de la eficiencia y productividad actual de la planta, las cuales son:

Eficiencia: 60.5%

Productividad: 3 colchas/hora

Esta información también se tomó en cuenta para determinar un aproximado de

unidades que es necesario trabajar en un tiempo adicional al de la jornada.

Tabla No. 22: Situación actual

Fuente: Elaboración propia

En esta tabla se puede observar que la demanda mensual estimada supera a la

capacidad con la que se produce actualmente, la cual se ve limitada por interrupciones

ajenas al proceso (las cuales se muestran en el cuadro de tiempos muertos). Por tal

motivo, la empresa se ve en la necesidad de trabajar horas extras para sacar los

pedidos, trabajando con una plantilla constante al no considerar la contratación y

subcontratación.

Horas de

trabajo

teóricas de

la jornada

Días

laborales

Horas de

trabajo

teóricas en

el mes

Horas de

tiempo

muerto por

interrupciones

Horas

trabajadas

en el mes

por telar # Telares

Total tiempo

trabajado por

todos los

telares en el

mes (hrs)

Ritmo de

trabajo por

telar

(colchas/hr)

Capacidad

colchas en

el mes

Demanda

esperada

(colchas)

Unidades a

producir

fuera de la

jornada

ordinaria

Horas extras

diarias por

telar para

sacar la

producción

Monto a pagar

por unidades

producidas en

horas extras

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

8 23.0 184 72.67 111.33 22 2449.33 4 9,797 23,331 13,533 6.69 Q20,300.01

8 22.0 176 72.67 103.33 22 2273.33 4 9,093 22,299 13,206 6.82 Q19,808.34

8 25.0 200 72.67 127.33 22 2801.33 4 11,205 15,364 4,158 1.89 Q6,237.74

8 21.0 168 72.67 95.33 22 2097.33 4 8,389 13,030 4,641 2.51 Q6,961.27

8 24.0 192 72.67 119.33 22 2625.33 4 10,501 14,684 4,183 1.98 Q6,274.35

8 23.0 184 72.67 111.33 22 2449.33 4 9,797 12,846 3,049 1.51 Q4,573.57

8 23.5 188 72.67 115.33 22 2537.33 4 10,149 12,691 2,541 1.23 Q3,812.20

8 24.0 192 72.67 119.33 22 2625.33 4 10,501 12,838 2,337 1.11 Q3,505.12

8 23.0 184 72.67 111.33 22 2449.33 4 9,797 19,378 9,581 4.73 Q14,370.96

8 22.5 180 72.67 107.33 22 2361.33 4 9,445 20,907 11,461 5.79 Q17,192.04

8 23.0 184 72.67 111.33 22 2449.33 4 9,797 19,382 9,584 4.74 Q14,376.69

8 24.5 196 72.67 123.33 22 2713.33 4 10,853 17,211 6,357 2.95 Q9,535.88

278.5 119,328 203,960 84,632 42 Q126,948

8 23.2 9,944 16,997 7,053

86

Como se puede observar, la columna 12 muestra que todos los días sería necesario

trabajar más de una hora extra en cada telar, y en algunos meses (marcados con rojo)

dichas horas extras diarias superarían el máximo de horas extras permisible (4 horas

extras para hacer un total de 12 horas diarias) para la jornada, lo cual implica trabajar

fuera del horario permitido, o bien el séptimo día, es decir, fuera de la ley.

Además de correr riesgos legales, como multas o demandas, por trabajar fuera de los

horarios permisibles, la productividad de la mano de obra disminuye, ya que la fatiga

hace que estén cansados y desmotivados.

Esta situación también hace que la empresa incurra en un costo al tener que pagar las

unidades producidas en horas extras con un 50% adicional al costo de una colcha

producida en una hora normal, ya que como se mencionó anteriormente, el pago de

salarios es en base a las unidades producidas. Entonces, si se le paga al operario

Q.1.00 por pieza producida en una hora normal, en una hora extra se le debería de

pagar Q.1.50 por pieza. En la columna No.13 se muestra la cantidad a pagar mensual

por unidades producidas en horas extras, y la cantidad anual que sería de Q. 126,

948.00.

Situación con planificación y control de la producción

En la medida que se implemente cada uno de los puntos de la metodología propuesta,

se espera que la eficiencia mejore, al disminuir los tiempos muertos, y por lo tanto que

la productividad también mejore.

Los paros por la falta de material se pueden contrarrestar por medio de una buena

planificación y programación de la producción y de las compras y de una buena gestión

de los inventarios, tomando en cuenta un stock de seguridad que aseguren la

disponibilidad de materia prima.

Los cambios de producción repentina también se pueden disminuir planificando la

producción.

Los tiempos de búsqueda y traslado de material se pueden reducir, mejorando las

condiciones del almacenamiento, estableciendo un lugar específico para la materia

prima e identificándola adecuadamente, así como colocándola de acuerdo a nivel de

consumo más cerca del área a la que se debe trasladar.

En base a records estimados obtenidos de una empresa con el mismo giro del negocio,

que utiliza sistemas de control de inventarios similares, se determinó que su eficiencia

actualmente es aproximadamente del 80%.

87

Por lo tanto, se considera que con el plan a implementar los tiempos muertos se

reduzcan de la siguiente manera:

Tabla No. 23: Tiempos muertos con las mejoras propuestas

Fuente: Elaboración propia

Tabla No. 24: Situación con mejoras propuestas

Fuente: Elaboración propia

En este cuadro se puede ver el número de horas extras disminuye, y por lo tanto, el

número de unidades producidas en dichas horas también disminuye.

TIEMPOS MUERTOS POR: Minutos Horas Días

Paros por rompimiento de hilos 900 15.00 1.88

Paros por fallas/averías 700 11.67 1.46

Paros por falta de material 480 8.00 1.00

Paros por cambio de producción 500 8.33 1.04

Búsqueda de material 120 2.00 0.25

SUMA TIEMPO MUERTO 2700 45.00 5.63

Horas de

trabajo

teóricas de

la jornada

Días

laborales

Horas de

trabajo

teóricas en

el mes

Horas de

tiempo

muerto por

interrupciones

Horas

trabajadas

en el mes

por telar # Telares

Total tiempo

trabajado por

todos los

telares en el

mes (hrs)

Ritmo de

trabajo por

telar

(colchas/hr)

Capacidad

colchas en

el mes

Demanda

esperada

(colchas)

Unidades a

producir

fuera de la

jornada

ordinaria

Horas extras

diarias por

telar para

sacar la

producción

Monto a pagar

por unidades

producidas en

horas extras

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

8 23.0 184 45.00 139.00 22 3058.00 4 12,232 23,331 11,099 5.48 Q16,648.01

8 22.0 176 45.00 131.00 22 2882.00 4 11,528 22,299 10,771 5.56 Q16,156.34

8 25.0 200 45.00 155.00 22 3410.00 4 13,640 15,364 1,724 0.78 Q2,585.74

8 21.0 168 45.00 123.00 22 2706.00 4 10,824 13,030 2,206 1.19 Q3,309.27

8 24.0 192 45.00 147.00 22 3234.00 4 12,936 14,684 1,748 0.83 Q2,622.35

8 23.0 184 45.00 139.00 22 3058.00 4 12,232 12,846 614 0.30 Q921.57

8 23.5 188 45.00 143.00 22 3146.00 4 12,584 12,691 107 0.05 Q160.20

8 24.0 192 45.00 147.00 22 3234.00 4 12,936 12,838 -98 0.00 Q0.00

8 23.0 184 45.00 139.00 22 3058.00 4 12,232 19,378 7,146 3.53 Q10,718.96

8 22.5 180 45.00 135.00 22 2970.00 4 11,880 20,907 9,027 4.56 Q13,540.04

8 23.0 184 45.00 139.00 22 3058.00 4 12,232 19,382 7,150 3.53 Q10,724.69

8 24.5 196 45.00 151.00 22 3322.00 4 13,288 17,211 3,923 1.82 Q5,883.88

278.5 148,544 203,960 55,416 28 Q83,271

8 23.2 12,379 16,997 4,618

88

Comparación entre ambos escenarios

Tabla No. 25: Comparación entre escenarios

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en esta tabla sí hay un incremento en la productividad y en la

eficiencia, así como una disminución de costos, por lo que se validan las herramientas a

utilizar. El incremento en la eficiencia y en la productividad supera las expectativas de

mejora de la empresa, ya que su estándar de mejora es el 5%.

Eficiencia Productividad

Costos por pieza

producida en

horas extras

Actual 60.51% 3 colchas/hora Q126,948.17

Con las mejoras 75.54% 4 colchas/hora Q83,271.05

Diferencia 15.04% 1 colcha/hora Q43,677.12

89

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Se realizaron visitas a la planta manufacturera de cubrecamas. Por medio de ellas se

recopiló información importante para el estudio, a través de observaciones y

entrevistas.

Con la información obtenida por medio de éstas, se realizó un análisis de la situación

actual, aplicando herramientas como el análisis FODA, el levantamiento del proceso

actual por medio de diagramas (de flujo, DOP, DFOP, de recorrido), con sus

respectivos tiempos, distancias, etc.

También se utilizó un diagrama causa-efecto para mostrar los principales causantes del

tiempo muerto en el área de tejido, relacionados con la planificación y control de la

producción, los cuales se deben a la falta de material, a los cambios de producción y a

la búsqueda de material y su traslado al área de urdido. Las fallas mecánicas y

eléctricas y el rompimiento de hilos son otros causantes importantes del tiempo muerto.

Todas estas causas hacen que la productividad y eficiencia sean bajas, al tener que

requerir más tiempo para la producción. Esto también implica que algunos pedidos, o

en ciertas épocas del año, sean enviados incompletos o fuera del tiempo establecido.

Se percibió que las planeaciones y controles de la producción que se hacen

actualmente no son los óptimos, ya que las estimaciones de la demanda y los planes de

compras y producción únicamente están basados en criterios del personal encargado, y

muchas veces no responden a las necesidades que se presentan. Además no toda la

información de producción es documentada, motivo por el cual no se tiene en qué

fundamentar dichos criterios.

Toda esta problemática observada sirve de apoyo para justificar el desarrollo del plan

de control en la empresa, ya que son factores que contribuyen con la desinformación y

el aumento de tiempo muerto, y por lo tanto, impactan en la productividad y eficiencia

de la empresa. Por ello, se presenta un modelo de control que consiste en el círculo de

registro de datos en hojas de control, proyección de ventas, planeación agregada, plan

maestro de producción, plan de requerimiento de materiales, las cuales son

90

herramientas que combinadas con la experiencia del personal contribuyen con el

incremento del rendimiento.

Figura No. 37. Ciclo de registro-planificación-control de la producción

Fuente: Elaboración propia

La proyección de ventas se realizó por el medio del método de mínimos cuadrados,

tomando como base las ventas totales del 2008 al 2010 y ajustándola al índice de

estacionalidad de cada mes. Las ventas proyectadas para el 2011 fueron de Q.13,

598,001.17 y tomando en cuenta los precios de cada tipo de colcha y el porcentaje de

ventas que cada una representa se estimó la cantidad en unidades, dando un total de

903, 960 colchas.

A partir de la cantidad de cada tipo de colchas estimado, se realizó la planeación

agregada con el método de tablas y gráficas, en las que se tomó como unidad lógica la

colcha, sin distinguir su tipo. De este modo se determinó el número de unidades que se

debería de producir diariamente para cumplir con la demanda.

Luego se desagregó el plan, realizando un plan maestro en el que se muestra la

cantidad de colchas a producir por semana, tomando en cuenta el número de días

laborales que corresponde a cada una de ellas.

Registrar información

Proyecciones de ventas

Planeación a mediano plazo

Planeación a corto plazo

Controlar cumplimiento

de planes

91

Posteriormente se realizó un plan de requerimiento de materiales, tomando en cuenta el

plan maestro, el plazo de aprovisionamiento de 3 semanas (con 5 días hábiles cada

una), la disponibilidad de inventarios, las recepciones programadas y un stock de

seguridad. El MRP fue hecho en base a cada tipo de colcha debido a que no se

contaba con las cantidades exactas del cada material (algodón, acrílico y poliéster)

El inventario de seguridad fue calculado a partir de la fórmula:

Tabla No. 26: Stock de seguridad

Fuente: Elaboración propia

También se hizo un análisis ABC de los ítems, para determinar su importancia en base

a ingresos y unidades que representan de las ventas anuales, siendo seleccionados

como artículos de clase A, los tejidos A, B y C; los tejidos D como artículos clase B; y

las colchas tipo E como ítems clase C.

A partir de la implementación de esta metodología, se espera que la eficiencia y la

productividad mejoren al disminuir en lo posible los tiempos muertos y sus causas,

siendo la productividad actual 3 colchas/hora y la eficiencia del 60.5%, y con el plan, la

productividad ascendería a 4 colchas/hora y la eficiencia de 75.54%, con un ahorro de

aproximadamente Q.43, 677.00 al año.

También se presentan recomendaciones de seguridad industrial y las 5Ss, que se

consideran importantes para el incremento de la productividad y eficiencia, e imagen de

la empresa, dando apoyo a las herramientas mencionadas anteriormente.

A 618

B 378

C 178

D 100

E 60

Stock de seguridad

92

VI. CONCLUSIONES

1. Por medio del estudio realizado en la planta de la empresa en estudio, se

determinó que la baja productividad y eficiencia se deben a que no hay un

método de planeación y control de la producción establecido.

2. Se determinó que las principales causas de tiempo muerto que inciden en la baja

eficiencia y productividad son los paros por falta de material, paros por cambios

de producción y los paros por la búsqueda y traslado de materia prima hacia el

urdido.

3. A través de la observación de los procesos internos en la planta se pudieron

conocer a detalle los procesos actuales que permitieron elaborar el análisis

FODA y los diagramas de flujo y operación.

4. Se elaboró una propuesta de planificación y control de la producción, la cual

consiste en la proyección de las ventas, el registro de datos de producción en

hojas de control, la planificación agregada, el plan maestro de producción y el

plan de requerimiento de materiales.

5. Para un mejor control de la producción se propone la utilización de hojas de

control, de esta manera se tendrá un registro de la producción diaria y mensual

de cada uno de los diferentes tipos de colcha y cubrecamas que se producen y

se venden en la empresa.

6. Se encontró que con la implementación de la planeación y control de la

producción con la metodología propuesta se puede incrementar la eficiencia en

un 15%, aumentar la producción en 1 pieza por hora y reducir anualmente Q.43,

677.00 aproximadamente.

7. Este trabajo beneficiará a la empresa en estudio, ya que les permitirá tomar

mejores decisiones con base al análisis realizado y a las debilidades

identificadas.

93

VII. RECOMENDACIONES

1. Documentar todos los procesos, tanto en tiempos de producción, secuencia del

proceso, cantidad de materia prima para cada uno de los productos, para la

capacidad de la planta y los requerimientos necesarios.

2. Actualizar frecuentemente los diagramas de operaciones de proceso, diagramas

de flujo de operaciones de proceso y diagramas de recorrido, con eventos

(operaciones, transportes, inspecciones, retrasos, almacenamientos) con

distancias y tiempos actualizados, para establecer mejoras y así optimizar las

operaciones en el área de producción.

3. Registrar todos los datos de ventas de cada uno de los diferentes tipos de

colcha, para generar información que sirva como base para la realización de

pronósticos de ventas, planeación y programación de la producción, etc.

4. Llevar a cabo la planeación y programación de la producción y hacer los ajustes

necesarios, con el fin de satisfacer la demanda adecuadamente, sin tener

faltantes ni excedentes de producción, que puedan tener un impacto negativo en

la empresa, tanto en sus costos como en su imagen que proyectaría hacia sus

clientes.

5. Realizar un Plan de Requerimiento de los Materiales (MRP) para minimizar

inventarios de materia prima, manteniendo únicamente los niveles necesarios y

un inventario de seguridad, y para hacer los pedidos cuando es necesario así

evitar retrasos por faltantes de materiales.

6. Utilizar herramientas de bajo costo, como la implementación de las 5Ss, para

mejorar la productividad y la reorganización de lugares de trabajo, percibido en

disminución de accidentes, movimientos y traslados innecesarios, menos

defectos, aumento de la calidad, del ambiente de trabajo, mayor compromiso por

parte de los empleados y mejora de la imagen de la empresa, etc.

94

7. Tomar en cuenta la realización de mantenimiento preventivo, durante horas de

almuerzo, fines de semana o cuando la máquina está parada, para evitar parar

las corridas y así disminuir tiempos muertos.

8. Considerar un segundo turno o trabajadores de tiempo parcial para los años

próximos en las estaciones de temporada alta, para cumplir con la demanda.

95

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Torres, R. (s.f.). Control de la producción. Recuperado el 11 de noviembre de

2011, de:

http://www.monografias.com/trabajos24/control-produccion/control-

produccion.shtml

98

IX. ANEXOS

IX.1 Anexo No. 1: Glosario de conceptos y abreviaciones

Betilla: Es el proceso de unir o amarrar con un nudo los hilos que están en el cilindro

del telar con los hilos del cilindro recién urdido.

Bies: Es un trozo de tela que se aplica en los bordes de las colchas.

DOP: Diagrama de Operaciones de Proceso.

Fileta: Estructura metálica donde se encuentran los soportes de los conos, y las guías

o tubos que conducen el hilo en su recorrido desde el cono hasta los alimentadores

durante el proceso de urdido. La función de los “guía hilos” es la de separar y guiar los

hilos enhebrados desde cada puesto porta conos. La fileta de la empresa en estudio es

de tipo lateral.

Jacquard: Es un telar mecánico que utiliza tarjetas perforadas para tejer el patrón del

diseño en la tela.

Layout: Distribución física del equipo y personal de cada departamento en una planta.

MPS: Por sus siglas en Inglés, Master Production Schedule, Plan (Programa) maestro

de producción.

MRP: Por sus siglas en Inglés, Material Requirements Planning, Planificación de las

necesidades de materiales.

Urdidora: Es una máquina que se utiliza para preparar los hilos provenientes de la

fileta, los cuales son enrollados en un cilindro para pasarlos al telar.

99

IX.2 Anexo No. 2: Fotos de fileta, urdidora y telares

Figura No. 38: Fileta

Fuente: Elaboración propia

Figura No. 39: Urdidora

Fuente: Elaboración propia

100

Figura No. 40: Telares

Fuente: Elaboración propia

101

IX.3 Anexo No. 3: Entrevistas

ENTREVISTADO #1

PUESTO: GERENTE DE PRODUCCIÓN

1. ¿QUIÉN ES EL ENCARGADO DE TOMAR LOS PEDIDOS?

Tenemos 3 encargados y cada quien atiende a sus clientes. La Gerente de Ventas,

atiende a ciertos clientes, su asistente) atiende a ciertos clientes y yo atiendo a otros

clientes.

2. ¿QUIÉN Y DE QUÉ MANERA TRANSFIERE LA ORDEN A PRODUCCIÓN?

Los demás encargados de los pedidos juntan las órdenes y me las pasan a mí y Yo

soy el que tomo la decisión en qué orden se van a poner y Yo se las paso a Milton que

es el encargado de chequear la producción. Depende de lo que pida el cliente, porque a

veces lo que piden hay cosas que ya están en producción y hay que entregarlo muy

rápido entonces veo si hay que trabajar hasta más tarde, o si es una orden muy

específica.

3. ¿CÓMO DETERMINAN LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN EN CUANTO

AL REQUERIMIENTO DE MATERIALES?

Materia prima generalmente tenemos porque la compramos por contenedores,

entonces nosotros ya sabemos más o menos qué es lo se mueve y qué necesitamos,

las órdenes son bien periódicas.

4. ¿CÓMO SABE EN QUÉ ES LO QUE TRABAJAN LOS OPERARIOS EN

DETERMIANADO MOMENTO? ¿LLEVA ALGÚN CONTROL?

Sólo observándolos directamente. No se lleva un control o una tabla.

5. ¿CÓMO COORDINAN LA PRODUCCIÓN? ¿QUIÉN DELEGA A QUIÉN?

Luego de que ya tengo todos los pedidos, Yo soy el que decido el momento y la

cantidad que se tiene que producir. Luego se lo envío a Milton que se encargado de

102

producción y le decimos qué color o tela poner y en qué máquina y luego él le pasa una

lista a los tejedores de lo que tienen trabajar, pero es Milton el que se encarga de

cambiar los diseños y los colores.

6. ¿REALIZAN ALGÚN TIPO DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN EN LAS

MÁQUINAS? ¿CÓMO?

Yo no. De eso se encarga Milton. Todos los días se corta la tela en la mañana entonces

ahí el va supervisando máquina por máquina cuantas unidades se produjeron el día

anterior.

7. ¿CUENTAN CON ALGÚN TIPO DE HOJA DE CONTROL DE LA

PRODUCCIÓN?

Es un cuadro por máquina, lleva 15 días y así se lleva el control. Es una hoja sencilla,

nada elaborado ni específico.

8. ¿LLEVAN ALGÚN TIPO DE CALENDARIO DE LO QUE HAN PRODUCIDO,

ESTÁN PRODUCIENDO O VAN A PRODUCIR?

No.

9. ¿REALIZAN ALGÚN TIPO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PARA LO

QUE VAN A PRODUCIR? ¿CÓMO?

Si se lleva pero no es registrado. Si Yo sé que me entró un pedido entonces se los

asigno a ellos y más o menos vamos supervisando cómo va el pedido, pero no con

formularios.

10. ¿HA HABIDO UN MOMENTO EN QUE NO PUEDEN DARSE ABASTO PARA

CUBRIR LOS PEDIDOS? ¿O UNO EN EL QUE TENGAN POCO O NINGÚN

PEDIDO PARA PRODUCIR?

Sí hay períodos. Por ejemplo, en julio y agosto por lo general son bien calmados,

entonces se para bastante producción; generalmente noviembre, diciembre, enero sí se

alarga más el tiempo de entrega porque hay más pedidos.

103

11. ¿QUÉ HACEN CUANDO TIENEN POCA DEMANDA?

Lo que se hace es que se bajan en general las horas de trabajo de toda la maquinaria,

pero no se paran las máquinas sino que siguen trabajando pero a menor producción.

Siempre se trata de mantenerle el trabajo a la gente, porque como se les paga por

producción, pero lo que no hay en esos períodos son horas extras en esas temporadas.

12. ¿CÓMO LES AFECTA PRODUCIR ADEMÁS DE LOS DEFECTOS/FALLAS,

ALGO QUE NO ESTÁ PLANEADO?

Afecta porque nosotros siempre tratamos de hacer es mantener una producción, porque

hay gente que a veces quiere ciertas docenas para el día siguiente y generalmente la

docena va surtida en colores, y cuando voy a ver no puedo surtir las docenas, entonces

me atrasa en pedido y también tengo inventario ya producido que no puedo sacar

porque no está bien surtido y eso hace que la mercadería se quede ahí más tiempo y

eso me afecta financieramente por los costos.

ENTREVISTADO #2

PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN

1. ¿CUÁL ES SU PAPEL DENTRO DE LA EMPRESA?

Yo soy el encargado de supervisar la producción y a la gente.

2. ¿QUIÉN LE DA ÓRDENES DE LO QUE TIENE QUE HACER?

El Ing. García

3. ¿USTED LE TIENE QUE DAR ÓRDENES A ALGUIEN MÁS DE LO QUE TIENE

QUE HACER Y EN QUÉ MOMENTO?

Sí. Conforme a los pedidos o las órdenes del Ingeniero, tengo que asignarles trabajo a

los tejedores, quienes se dedican específicamente a producir la tela, y también de

supervisarlos a ellos y a las costureras.

104

4. ¿CÓMO CONTROLAN LO QUE ESTÁN PRODUCIENDO EN CADA

MÁQUINA?

Por el diseño.

5. ¿LES HA SUCEDIDO QUE PRODUCEN LO MISMO EN VARIAS MÁQUINAS?

Relativamente, a veces sí, no lo mismo, pero en los colores sí porque generalmente hay

que cambiar colores diario o dos o tres veces al día, pero luego los muchachos no lo

hacen, entonces si hay repeticiones en color. En diseño a veces pasa que hay que hay

que cambiar a media tela de un diseño para otro y tampoco se hace.

6. ¿CUANDO ESTO SUCEDE, CUÁNTO SE RETRASA LA PRODUCCIÓN?

Dependiendo la cantidad, pero más o menos entre uno, dos o tres días, porque hay que

esperar para cambiar el color y que se lleve a cabo de nuevo la producción.

7. ¿HAY ALGUNA PENALIZACIÓN CUANDO HALGO SE HACE MAL?

Pues debería de haber, pero acá son bastante flexibles.

8. ¿USTED TIENE QUE ENTREGAR ALGÚN REPORTE O ALGÚN TIPO DE

INFORMACIÓN A SU JEFE INMEDIATO DE LO QUE ESTÁN PRODUCIENDO

O HAN PRODUCIDO?

Sí. Tengo que entregarle la hoja que se lleva de la producción que se lleva cada

máquina, y reportarle todo lo que se refiere a la producción o cualquier problema que se

esté dando.

9. ¿CUANDO TIENE ALGUNA DUDA SOBRE LA PRODUCCIÓN O SE

PRESENTA ALGÚN PROBLEMA A QUIÉN SE TIENE QUE AVOCAR?

Pues al Ingeniero porque él se encarga de todo lo que tiene que ver con producción.

10. ¿RECIBE ALGÚN TIPO DE INSPECCIÓN O RETROALIMENTACIÓN CUANDO

REALIZA SU TRABAJO?

Eventualmente del Ingeniero.

105

ENTREVISTADO #3

PUESTO: MECÁNICO DE PLANTA

1. ¿CUÁL ES SU PAPEL DENTRO DE LA EMPRESA?

Soy Técnico Textil. Yo soy el encargado de todo lo mecánico dentro de la empresa,

cuando alguna máquina está fallando y también me encargo de los pabellones de los

telares cuando se está armando con el Jacquard.

2. ¿QUIÉN LE DA ÓRDENES DE LO QUE TIENE QUE HACER?

El Ingeniero o cuando alguna máquina está fallando Milton o alguno de los tejedores me

avisan y entonces yo la voy a ver.

3. ¿USTED LE TIENE QUE DAR ÓRDENES A ALGUIEN MÁS DE LO QUE TIENE

QUE HACER Y EN QUÉ MOMENTO?

No. Sólo si en determinado momento tengo algún ayudante.

4. ¿USTED TIENE QUE ENTREGAR ALGÚN REPORTE O ALGÚN TIPO DE

INFORMACIÓN A SU JEFE INMEDIATO?

Generalmente no.

5. ¿CUANDO TIENE ALGUNA DUDA SOBRE SU TRABAJO O SE PRESENTA

ALGÚN PROBLEMA A QUIÉN SE TIENE QUE AVOCAR?

Pues si es de mecánica no tengo a quien preguntarle; si es algo ya muy difícil sí se

consulta con algún taller de mecánica o viene un técnico a arreglarlo. Únicamente si es

algo eléctrico si me avoco al Ing. García y él me auxilia.

6. ¿RECIBE ALGÚN TIPO DE INSPECCIÓN O RETROALIMENTACIÓN CUANDO

REALIZA SU TRABAJO?

Pues inspección sólo de los Ingenieros, pero ellos me dejan hacer mi trabajo.

106

ENTREVISTADO # 4

PUESTO: TEJEDOR

1. ¿CUÁL ES SU PAPEL DENTRO DE LA EMPRESA?

Yo soy encargado de algunos telares, tengo que estar pendiente si se rompe algún hilo

para amarrarlo, y si no hay ayudante tengo que amarrar los hilos cuando se pone un

rollo nuevo.

2. ¿QUIÉN LE DA ÓRDENES DE LO QUE TIENE QUE HACER?

El Jefe de Producción o el Ingeniero, pero regularmente las órdenes las da el Jefe.

3. ¿USTED LE TIENE QUE DAR ÓRDENES A ALGUIEN MÁS?

No, solo si hay algún ayudante o aprendiz, pero de ahí a nadie.

4. ¿CÓMO CONTROLAN LO QUE SE ESTÁ PRODUCIENDO EN CADA

MÁQUINA?

Pues revisando cada máquina.

5. ¿USTED TIENE QUE ENTREGAR ALGÚN REPORTE O TIPO DE

INFORMACIÓN A SU JEFE INMEDIATO?

Reporte no, solo al final del día se informa al Jefe la cantidad de colchas que se tejieron

en cada máquina. De ahí solo si se presenta algún problema se debe informar al Jefe,

al Ingeniero o al Mecánico, o cuando ellos solicitan alguna información.

6. CUANDO TIENE ALGUNA DUDA SOBRE SU TRABAJO O SE PRESENTA

ALGÚN PROBLEMA, ¿A QUIÉN TIENE QUE RECURRIR?

Regularmente al Jefe.

7. ¿RECIBE ALGÚN TIPO DE INSPECCIÓN O RETROALIMENTACIÓN CUANDO

REALIZA SU TRABAJO?

Pues generalmente el Jefe es el que está pendiente, y también el Ingeniero.

107

8. ¿HAY ALGUNA PENALIZACIÓN CUANDO ALGUIEN HACE ALGO MAL?

Pues no, a veces nos llaman la atención pero no nos descuentan.

9. ¿LES HA SUCEDIDO QUE SE ESTÁ PRODUCIENDO LO MISMO EN VARIAS

MÁQUINAS?

Sí pasa, lo q más pasa es que se repite el color.

10. ¿QUÉ PASA CUANDO ESTO SUCEDE?

Se tiene que cambiar el rollo de hilo por otro que sí tenga el color que hace falta.

11. ¿POR QUÉ CREE USTED QUE SE DAN ESTAS SITUACIONES QUE SE

REPITE EL COLOR?

A veces porque no nos damos cuenta, o porque nos dicen un color pero luego ya está

haciéndolo otra máquina.

12. ¿SE RETRASA EL PEDIDO CUANDO ESTO SUCEDE?

Si hay que entregarlo ya, sí porque en lo que se vuelve a hacer lo que sí se necesita.

13. ¿HAY OCASIONES EN LAS QUE NO TIENE QUE HACER?

No tanto, siempre hay que hacer más de algo. Si no hay que estar pendiente de los

telares, hay que ver si se le va a tener que preparar un rollo para irle a buscar al urdidor

los hilos en el color y grosor que se va a usar. A veces también nos toca limpiar la

máquina porque mucha mota se suelta.

ENTREVISTADO # 5

PUESTO: TEJEDOR

1. ¿CUÁL ES SU PAPEL DENTRO DE LA EMPRESA?

Soy tejedor.

108

2. ¿QUIÉN LE DA ÓRDENES DE LO QUE TIENE QUE HACER?

Don Milton.

3. ¿USTED LE TIENE QUE DAR ÓRDENES A ALGUIEN MÁS?

Pues solo si tengo que trabajar en un nuevo tejido, tengo que pedir al urdidor que me

prepare el rollo de hilos.

4. ¿CÓMO CONTROLAN LO QUE SE ESTÁ PRODUCIENDO EN CADA

MÁQUINA?

Cada uno está encargado de cierto número de telares, entonces cada quien sabe en lo

que está trabajando, y si quiere saber lo de alguien más se va y se revisa.

5. ¿USTED TIENE QUE ENTREGAR ALGÚN REPORTE O TIPO DE

INFORMACIÓN A SU JEFE INMEDIATO?

Reporte escrito no, solo se informa qué se hizo, porque regularmente el revisa al final

del día la producción.

6. CUANDO TIENE ALGUNA DUDA SOBRE SU TRABAJO O SE PRESENTA

ALGÚN PROBLEMA, ¿A QUIÉN TIENE QUE RECURRIR?

Al Jefe si es de mi trabajo, o al mecánico cuando tengo algún problema con la máquina.

7. ¿RECIBE ALGÚN TIPO DE INSPECCIÓN O RETROALIMENTACIÓN CUANDO

REALIZA SU TRABAJO?

Pues nos supervisa el Jefe de Producción, y siempre viene el Ingeniero o el patrón.

8. ¿HAY ALGUNA PENALIZACIÓN CUANDO ALGUIEN HACE ALGO MAL?

No.

9. ¿LES HA SUCEDIDO QUE SE ESTÁ PRODUCIENDO LO MISMO EN VARIAS

MÁQUINAS?

Si a veces pasa.

109

10. ¿QUÉ PASA CUANDO ESTO SUCEDE?

Tenemos que hacer el cambio que nos piden para surtir el pedido.

11. ¿POR QUÉ CREE USTED QUE SE DAN ESTAS SITUACIONES QUE SE

REPITE EL TEJIDO O COLOR?

Porque como hay que surtir, se agarra un color, pero no nos damos cuenta que ya se

está trabajando en otro telar.

12. ¿SE RETRASA EL PEDIDO CUANDO ESTO SUCEDE?

Sí se retrasa porque hay que hacer el cambio, a veces hay que esperar a que se

termine cierta unidad para no dejar el tejido a medias y luego poner lo nuevo que se

quiere poner.

13. ¿HAY OCASIONES EN LAS QUE NO TIENE QUE HACER?

Pues de vez en cuando se da. No de no tener nada que hacer por completo, sino de

tener menos que hacer porque hay que producir menos.

14. ¿POR QUÉ CREE USTED QUE SE DA?

Hay varias razones. Lo que pasa es que a veces no hay exactamente el tipo de hilo que

se va a usar en alguna colcha, a veces si se termina rápido o me imagino que a veces

se usa más de la cuenta o de lo que se pensaba. Otras es que por alguna razón

nuestra máquina se arruina y en eso tenemos que esperar a que la arreglen. A veces

hay que esperar también a que nuestro rollo de hilos esté preparado. También hay

meses que los pedidos bajan.

ENTREVISTADO # 6

PUESTO: COSTURERA

1. ¿CUÁL ES SU PAPEL EN LA EMPRESA?

Yo soy costurera, me encargo cortar las colchas, coserles la orilla, empacarlas y

dejarlas en la bodega.

110

2. ¿QUIÉN LE DA ÓRDENES DE LO QUE TIENE QUE HACER?

Las órdenes las da el jefe, pero casi siempre nosotras ya sabemos que tenemos que

hacer, sólo cuando hay algo específico para coserle la orilla si nos dice él, o cuando hay

que sacar un pedido específico.

3. ¿USTED LE TIENE QUE DAR ÓRDENES A ALGUIEN MÁS?

No, solo entre nosotras nos repartimos lo que nos toca.

4. ¿CÓMO CONTROLAN LO QUE CADA UNA HACE?

Pues solo hay que contar el total de colchas que se acabaron.

5. ¿USTED TIENE QUE ENTREGAR ALGÚN REPORTE O TIPO DE

INFORMACIÓN A SU JEFE INMEDIATO?

Solo se le informa al Jefe la cantidad sacada al final del día.

6. ¿RECIBE ALGÚN TIPO DE INSPECCIÓN O RETROALIMENTACIÓN EN SU

TRABAJO?

Generalmente el Jefe o si hay alguna encargada.

7. ¿QUÉ PASA CUANDO ALGUIEN HACE ALGO MAL?

Eso se aparta, no se va con todas las colchas buenas, sino que se aparta como de

segunda.

8. ¿HAY OCASIONES EN QUE TIENE MUY POCO O MUCHO TRABAJO?

Sí, a veces baja la cantidad y a veces se junta.

9. ¿QUÉ PASA CUANDO ESTO SUCEDE?

Cuando baja a veces toca ordenar la bodega, y a veces salimos más temprano. Cuando

se acumula el trabajo hay que procurar de organizarnos para cortar, coser y doblar, y si

de verdad es mucho salimos un poco más tarde.

111

ENTREVISTADO # 7

PUESTO: COSTURERA

1. ¿CUÁL ES SU PAPEL EN LA EMPRESA?

Hacer el acabado final de la colcha.

2. ¿QUIÉN LE DA ÓRDENES DE LO QUE TIENE QUE HACER?

El Jefe de Producción.

3. ¿USTED LE TIENE QUE DAR ÓRDENES A ALGUIEN MÁS?

No.

4. ¿CÓMO CONTROLAN LO QUE CADA UNA HACE?

Cada quien lleva su control.

5. ¿USTED TIENE QUE ENTREGAR ALGÚN REPORTE O TIPO DE

INFORMACIÓN A SU JEFE INMEDIATO?

Pues al final del día o cuando viene el Jefe y nos pregunta le tenemos que decir lo que

cada una llevamos.

6. ¿RECIBE ALGÚN TIPO DE INSPECCIÓN O RETROALIMENTACIÓN EN SU

TRABAJO?

Siempre viene él o alguno de los Ingenieros a ver cómo vamos.

7. ¿QUÉ PASA CUANDO ALGUIEN HACE ALGO MAL?

Si ya viene fallado se aparta, si es alguna falla de aquí se trata la manera de ver si se

puede arreglar y sino también se aparta, a veces se sacan retazos.

112

8. ¿QUÉ TIPO DE FALLAS SE VEN REGULARMENTE?

A veces la tela viene fallada de algún hilo, otras veces viene manchada, o está cortada

torcida o la orilla no está bien cosida porque se dobló mal antes de coserla o queda

jalado el hilo.

9. ¿HAY OCASIONES EN QUE TIENE MUY POCO O MUCHO TRABAJO?

Si hay meses que hay más qué hacer, más a fin de año. Pero también hay meses que

es menos.

10. ¿QUÉ PASA CUANDO ESTO SUCEDE?

Pues ir sacando conforme nos van trayendo los rollos de tela, si terminamos luego nos

podemos ir cuando nos digan y sino tratar de sacar lo más que se pueda.

113

IX.4 Anexo No. 4: Layout de la planta

Figura No. 41: Layout, primer nivel

Arr

iba

Arriba

DEPÓSITO DE

MATERIA PRIMA

ÁREA DE CARGA/DESCARGA

TELAR TELAR TELAR TELAR

TELAR TELAR TELAR TELAR

TELAR TELAR TELAR

TELAR TELAR TELAR TELAR

TELAR TELAR TELAR TELAR

TELAR TELAR

TELAR

DEPARTAMENTO DE

PRODUCCIÓNFILETA

U

R

D

I

D

O

R

A

A

R

C

H

I

V

O

S

DE

J

A

C

Q

U

A

R

D

S

RECEPCIÓNOFICINA

Arriba

50 metros

20

me

tro

s

Fuente: Elaboración propia

114

Figura No. 42: Layout, segundo nivel

Arriba

DEPARTAMENTO DE

CORTE Y

CONFECCIÓN

Arriba

SALA DE

JUNTAS

OFICINA

DE

GERENCIA

GENERAL

BODEGA DE

PRODUCTO

TERMINADO

MÁQUINA

DE COSER

QU

INA

DE

CO

SE

RM

ÁQ

UIN

A

DE

CO

SE

R

MÁQUINA

DE COSER

MÁQUINA

DE COSER

MÁQUINA

DE COSER

QU

INA

DE

CO

SE

R

DEPARTAMENTO DE

PRODUCCIÓN (PRIMER NIVEL)

Arr

iba

20

me

tro

s

50 metros10 metros

7 m

etr

os

5 m

etr

os

8 m

etr

os

Fuente: Elaboración propia

115

IX.5 Anexo No.5 Ventas y estacionalidad

Tabla No. 27: Ventas históricas

Fuente: Elaboración propia

Figura No. 43: Gráfico de la estacionalidad

Fuente: Elaboración propia

MES 2008 2009 2010

Enero Q1,280,193.10 Q1,380,200.20 Q1,502,249.20

Febrero Q1,240,562.10 Q1,330,500.00 Q1,407,491.20

Marzo Q825,042.20 Q925,000.00 Q991,161.20

Abril Q710,321.00 Q775,201.30 Q839,313.80

Mayo Q750,293.70 Q830,321.80 Q1,039,335.80

Junio Q712,938.00 Q780,978.05 Q798,126.20

Julio Q687,123.40 Q759,838.05 Q817,322.63

Agosto Q720,058.75 Q777,002.35 Q793,500.87

Septiembre Q1,135,019.88 Q1,107,034.37 Q1,215,350.40

Octubre Q1,240,642.60 Q1,257,521.40 Q1,231,993.40

Noviembre Q1,103,323.00 Q1,178,723.40 Q1,176,039.60

Diciembre Q999,320.40 Q1,010,567.20 Q1,060,813.60

TOTAL Q11,404,838.13 Q12,112,888.12 Q12,872,697.91

116

IX.6 Anexo No.6: Plan maestro de producción

TABLA No. 28: Plan Maestro de Producción Primer Semestre 2011

Fuente: Elaboración propia

TABLA No. 29: Plan Maestro de Producción Primer Semestre 2011

Fuente: Elaboración propia

MESESPlan Agragado de Producción

(muestra cantidad total de

colchas)

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Colcha Tipo A 2,584 2,584 2,584 3,054 2,113 2,582 2,582 3,052 1,850 1,850 1,850 1,566 1,581 1,581 1,293 1,581 1,559 1,559 1,559 2,125 1,682 1,423 1,423 1,423

Colcha Tipo B 1,582 1,582 1,582 1,869 1,293 1,580 1,580 1,868 1,132 1,132 1,132 958 967 967 792 967 954 954 954 1,301 1,029 871 871 871

Colcha Tipo C 744 744 744 879 608 743 743 878 533 533 533 451 455 455 372 455 449 449 449 612 484 410 410 410

Colcha Tipo D 417 417 417 493 341 417 417 492 298 298 298 253 255 255 209 255 251 251 251 343 271 230 230 230

Colcha Tipo E 253 253 253 299 207 252 252 298 181 181 181 153 155 155 126 155 152 152 152 208 164 139 139 139

Plan Maestro de Producción Primer Semestre 2010 (muestra cantidad específica del tipo de colchas a producir cada semana)

Abril

13,030

Mayo

14,684

Junio

12,84623,331

Enero

22,299

Febrero Marzo

15,364

MESESPlan Agragado de Producción

(muestra cantidad total de

colchas)

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Colcha Tipo A 1,751 1,376 1,376 1,376 1,363 1,363 1,115 2,106 3,122 1,756 2,146 1,951 2,582 2,367 1,937 2,797 2,537 2,147 2,147 2,147 2,603 1,790 1,790 1,790

Colcha Tipo B 1,072 842 842 842 834 834 682 1,289 1,911 1,075 1,314 1,194 1,580 1,449 1,185 1,712 1,553 1,314 1,314 1,314 1,593 1,095 1,095 1,095

Colcha Tipo C 504 396 396 396 392 392 321 606 899 506 618 562 743 681 558 805 730 618 618 618 749 515 515 515

Colcha Tipo D 282 222 222 222 220 220 180 340 504 283 346 315 417 382 312 451 409 346 346 346 420 289 289 289

Colcha Tipo E 171 135 135 135 133 133 109 206 305 172 210 191 252 231 189 274 248 210 210 210 254 175 175 175

Plan Maestro de Producción Segundo Semestre 2010 (muestra cantidad específica del tipo de colchas a producir cada semana)

12,691 12,838 19,378 20,907 19,382 17,211

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

117

IX.7 Anexo No. 7: Plan de las necesidades de materiales (MRP en unidades de colcha)

Tabla No. 30: MRP Colcha Tipo A Primer Semestre 2011

Fuente: Elaboración propia

Tabla No. 31: MRP Colcha Tipo A Segundo Semestre 2011

Fuente: Elaboración propia

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2,584 2,584 2,584 2,113 2,582 2,582 3,052 1,850 1,850 1,850 1,581 1,581 1,293 1,581 1,559 1,559 1,559 2,125 1,682 1,423 1,423 1,423

Disponible previsto

2,584 2,584 2,584 2,113 2,582 2,582 3,052 1,850 1,850 1,850 1,581 1,581 1,293 1,581 1,559 1,559 1,559 2,125 1,682 1,423 1,423 1,423

2,584 2,584 2,584 2,113 2,582 2,582 3,052 1,850 1,850 1,850 1,581 1,581 1,293 1,581 1,559 1,559 1,559 2,125 1,682 1,423 1,423 1,423

2,584 2,584 2,584 3,054 2,113 2,582 2,582 3,052 1,850 1,850 1,850 1,566 1,581 1,581 1,293 1,581 1,559 1,559 1,559 2,125 1,682 1,423 1,423 1,423 1,751 1,376 1,376

1,566

4

1,566

1,566A

Plazo

(semanas)Disponible

Stock de

SeguridadReservado

Código del

nivel inferior

Identificación

del artículo

3 618

Recepciones de órdenes planificadas

Lanzamiento de órdenes planificadas

ene-11 feb-11 mar-11

Semana

Necesidades brutas

Mes dic-10 abr-11 may-11 jun-11

Necesidades netas

Recepción programada

4

3,054

3,054

3,054

1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1,751 1,376 1,376 1,363 1,363 1,115 1,756 2,146 2,582 2,367 1,937 2,797 2,537 2,147 2,147 2,147 2,603 1,790 1,790 1,790

Disponible previsto

1,751 1,376 1,376 1,363 1,363 1,115 1,756 2,146 2,582 2,367 1,937 2,797 2,537 2,147 2,147 2,147 2,603 1,790 1,790 1,790

1,751 1,376 1,376 1,363 1,363 1,115 1,756 2,146 2,582 2,367 1,937 2,797 2,537 2,147 2,147 2,147 2,603 1,790 1,790 1,790

1,376 1,363 1,363 1,115 2,106 3,122 1,756 2,146 1,951 2,582 2,367 1,937 2,797 2,537 2,147 2,147 2,147 2,603 1,790 1,790 1,790

1,951

4

sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

3,122

3,122

1

1,951

1,951

1,376

1,376

4 4

2,106 3,122

Plazo

(Semanas)Disponible

Stock de

SeguridadReservado

Código del

nivel inferior

Identificación

del artículo

A

Necesidades brutas

Mes ago-11

Recepción programada

Necesidades netas

Recepciones de órdenes planificadas

Lanzamiento de órdenes planificadas

2,106

2,106

jul-11

1,376

3 618

Semana

118

Tabla No. 32: MRP Colcha Tipo B Primer Semestre 2011

Fuente: Elaboración propia

Tabla No. 33: MRP Colcha Tipo B Segundo Semestre 2011

Fuente: Elaboración propia

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1,582 1,582 1,582 1,293 1,580 1,580 1,868 1,132 1,132 1,132 967 967 792 967 954 954 954 1,301 1,029 871 871 871

Disponible previsto

1,582 1,582 1,582 1,293 1,580 1,580 1,868 1,132 1,132 1,132 967 967 792 967 954 954 954 1,301 1,029 871 871 871

1,582 1,582 1,582 1,293 1,580 1,580 1,868 1,132 1,132 1,132 967 967 792 967 954 954 954 1,301 1,029 871 871 871

1,582 1,582 1,582 1,869 1,293 1,580 1,580 1,868 1,132 1,132 1,132 958 967 967 792 967 954 954 954 1,301 1,029 871 871 871 1,072 842 842

B

Necesidades brutas 1,869 958

Recepción programada

Necesidades netas 1,869 958

Recepciones de órdenes planificadas 1,869 958

Lanzamiento de órdenes planificadas

3 378

mar-11 abr-11 may-11 jun-11

Semana 4 4

Identificación

del artículo

Mes dic-10 ene-11 feb-11Plazo

(semanas)Disponible

Stock de

SeguridadReservado

Código del

nivel inferior

1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1,072 842 842 834 834 682 1,075 1,314 1,580 1,449 1,185 1,712 1,553 1,314 1,314 1,314 1,593 1,095 1,095 1,095

Disponible previsto

1,072 842 842 834 834 682 1,075 1,314 1,580 1,449 1,185 1,712 1,553 1,314 1,314 1,314 1,593 1,095 1,095 1,095

1,072 842 842 834 834 682 1,075 1,314 1,580 1,449 1,185 1,712 1,553 1,314 1,314 1,314 1,593 1,095 1,095 1,095

842 834 834 682 1,289 1,911 1,075 1,314 1,194 1,580 1,449 1,185 1,712 1,553 1,314 1,314 1,314 1,593 1,095 1,095 1,095

1,194

Lanzamiento de órdenes planificadas

Necesidades netas 842 1,289 1,911 1,194

1,194

Recepción programada

B

Necesidades brutas 842 1,289 1,911

Recepciones de órdenes planificadas 842 1,289 1,911

3 378

oct-11 nov-11 dic-11

Semana 4 4 1 4

Identificación

del artículo

Mes jul-11 ago-11 sep-11Plazo

(Semanas)Disponible

Stock de

SeguridadReservado

Código del

nivel inferior

119

Tabla No. 34: MRP Colcha Tipo C Primer Semestre 2011

Fuente: Elaboración propia

Tabla No. 35: MRP Colcha Tipo C Segundo Semestre 2011

Fuente: Elaboración propia

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

744 744 744 608 743 743 878 533 533 533 455 455 372 455 449 449 449 612 484 410 410 410

Disponible previsto

744 744 744 608 743 743 878 533 533 533 455 455 372 455 449 449 449 612 484 410 410 410

744 744 744 608 743 743 878 533 533 533 455 455 372 455 449 449 449 612 484 410 410 410

744 744 744 879 608 743 743 878 533 533 533 451 455 455 372 455 449 449 449 612 484 410 410 410 504 396 396

C

Necesidades brutas 879 451

Recepción programada

Necesidades netas 879 451

Recepciones de órdenes planificadas 879 451

Lanzamiento de órdenes planificadas

3 178

abr-11 may-11 jun-11

Semana 4 4

Plazo

(semanas)Disponible

Stock de

SeguridadReservado

Código del

nivel inferior

Identificación

del artículo

Mes dic-10 ene-11 feb-11 mar-11

1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

504 396 396 392 392 321 506 618 743 681 558 805 730 618 618 618 749 515 515 515

Disponible previsto

504 396 396 392 392 321 506 618 743 681 558 805 730 618 618 618 749 515 515 515

504 396 396 392 392 321 506 618 743 681 558 805 730 618 618 618 749 515 515 515

396 392 392 321 606 899 506 618 562 743 681 558 805 730 618 618 618 749 515 515 515

562

Lanzamiento de órdenes planificadas

Necesidades netas 396 606 899 562

562

Recepción programada

C

Necesidades brutas 396 606 899

Recepciones de órdenes planificadas 396 606 899

3 178

oct-11 nov-11 dic-11

Semana 4 4 1 4

Identificación

del artículo

Mes jul-11 ago-11 sep-11Plazo

(Semanas)Disponible

Stock de

SeguridadReservado

Código del

nivel inferior

120

Tabla No.36: MRP Colcha Tipo D Primer Semestre 2011

Fuente: Elaboración propia

Tabla No. 37: MRP Colcha Tipo D Segundo Semestre 2011

Fuente: Elaboración propia

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

417 417 417 341 417 417 492 298 298 298 255 255 209 255 251 251 251 343 271 230 230 230

Disponible previsto

417 417 417 341 417 417 492 298 298 298 255 255 209 255 251 251 251 343 271 230 230 230

417 417 417 341 417 417 492 298 298 298 255 255 209 255 251 251 251 343 271 230 230 230

417 417 417 493 341 417 417 492 298 298 298 253 255 255 209 255 251 251 251 343 271 230 230 230 282 222 222

D

Necesidades brutas 493 253

Recepción programada

Necesidades netas 493 253

Recepciones de órdenes planificadas 493 253

Lanzamiento de órdenes planificadas

3 100

abr-11 may-11 jun-11

Semana 4 4

Plazo

(semanas)Disponible

Stock de

SeguridadReservado

Código del

nivel inferior

Identificación

del artículo

Mes dic-10 ene-11 feb-11 mar-11

1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

282 222 222 220 220 180 283 346 417 382 312 451 409 346 346 346 420 289 289 289

Disponible previsto

282 222 222 220 220 180 283 346 417 382 312 451 409 346 346 346 420 289 289 289

282 222 222 220 220 180 283 346 417 382 312 451 409 346 346 346 420 289 289 289

222 220 220 180 340 504 283 346 315 417 382 312 451 409 346 346 346 420 289 289 289

315

Lanzamiento de órdenes planificadas

Necesidades netas 222 340 504 315

315

Recepción programada

D

Necesidades brutas 222 340 504

Recepciones de órdenes planificadas 222 340 504

3 100

oct-11 nov-11 dic-11

Semana 4 4 1 4

Identificación

del artículo

Mes jul-11 ago-11 sep-11Plazo

(Semanas)Disponible

Stock de

SeguridadReservado

Código del

nivel inferior

121

Tabla No. 38: MRP Colcha Tipo E Primer Semestre 2011

Fuente: Elaboración propia

Tabla No. 39: MRP Colcha Tipo E Segundo Semestre 2011

Fuente: Elaboración propia

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

253 253 253 207 252 252 298 181 181 181 155 155 126 155 152 152 152 208 164 139 139 139

Disponible previsto

253 253 253 207 252 252 298 181 181 181 155 155 126 155 152 152 152 208 164 139 139 139

253 253 253 207 252 252 298 181 181 181 155 155 126 155 152 152 152 208 164 139 139 139

253 253 253 299 207 252 252 298 181 181 181 153 155 155 126 155 152 152 152 208 164 139 139 139 171 135 135

E

Necesidades brutas 299 153

Recepción programada

Necesidades netas 299 153

Recepciones de órdenes planificadas 299 153

Lanzamiento de órdenes planificadas

3 60

abr-11 may-11 jun-11

Semana 4 4

Plazo

(semanas)Disponible

Stock de

SeguridadReservado

Código del

nivel inferior

Identificación

del artículo

Mes dic-10 ene-11 feb-11 mar-11

1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

171 135 135 133 133 109 172 210 252 231 189 274 248 210 210 210 254 175 175 175

Disponible previsto

171 135 135 133 133 109 172 210 252 231 189 274 248 210 210 210 254 175 175 175

171 135 135 133 133 109 172 210 252 231 189 274 248 210 210 210 254 175 175 175

135 133 133 109 206 305 172 210 191 252 231 189 274 248 210 210 210 254 175 175 175

191

Lanzamiento de órdenes planificadas

Necesidades netas 135 206 305 191

191

Recepción programada

E

Necesidades brutas 135 206 305

Recepciones de órdenes planificadas 135 206 305

3 60

oct-11 nov-11 dic-11

Semana 4 4 1 4

Identificación

del artículo

Mes jul-11 ago-11 sep-11Plazo

(Semanas)Disponible

Stock de

SeguridadReservado

Código del

nivel inferior

122

IX.8 Anexo No. 8 Stock de seguridad

Tabla No. 40: Cálculo de stock de seguridad tejido A

Fuente: Elaboración propia

MES

PREVISIÓN

A

DÍAS

LABORALES

DEMANDA

DIARIA

ene-11 10,806 23 470

feb-11 10,328 22 469

mar-11 7,116 25 285

abr-11 6,035 21 287

may-11 6,801 24 283

jun-11 5,950 23 259

jul-11 5,878 23.5 250

ago-11 5,946 24 248

sep-11 8,975 23 390

oct-11 9,684 22.5 430

nov-11 8,977 23 390

dic-11 7,972 24.5 325

TOTAL 94,470 278.5 4,088

84.90

15

97%

1.88

618Stock de seguridad

Plazo de aprovisionamiento

Nivel de servicio

Z

341

DEMANDA MEDIA DIARIA =

DEMANDA DIARIA / 12

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

123

Tabla No. 41: Stock de seguridad tejido B

Fuente: Elaboración propia

MES

PREVISIÓN

B

DÍAS

LABORALES

DEMANDA

DIARIA

ene-11 6,614 23 288

feb-11 6,321 22 287

mar-11 4,355 25 174

abr-11 3,694 21 176

may-11 4,163 24 173

jun-11 3,642 23 158

jul-11 3,598 23.5 153

ago-11 3,639 24 152

sep-11 5,493 23 239

oct-11 5,927 22.5 263

nov-11 5,494 23 239

dic-11 4,879 24.5 199

TOTAL 57,818 278.5 2,502

51.96

15

97%

1.88

378

Plazo de aprovisionamiento

Nivel de servicio

Z

Stock de seguridad

DEMANDA MEDIA DIARIA =

DEMANDA DIARIA / 12 208

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

124

Tabla No. 42: Stock de seguridad tejido C

Fuente: Elaboración propia

MES

PREVISIÓN

C

DÍAS

LABORALES

DEMANDA

DIARIA

ene-11 3,111 23 135

feb-11 2,973 22 135

mar-11 2,049 25 82

abr-11 1,737 21 83

may-11 1,958 24 82

jun-11 1,713 23 74

jul-11 1,692 23.5 72

ago-11 1,712 24 71

sep-11 2,584 23 112

oct-11 2,788 22.5 124

nov-11 2,584 23 112

dic-11 2,295 24.5 94

TOTAL 27,196 278.5 1,177

24.44

15

97%

1.88

178Stock de seguridad

Z

Plazo de aprovisionamiento

Nivel de servicio

DEMANDA MEDIA DIARIA =

DEMANDA DIARIA / 12 98

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

125

Tabla No. 43: Stock de seguridad tejido D

Fuente: Elaboración propia

MES

PREVISIÓN

D

DÍAS

LABORALES

DEMANDA

DIARIA

ene-11 1,743 23 76

feb-11 1,666 22 76

mar-11 1,148 25 46

abr-11 974 21 46

may-11 1,097 24 46

jun-11 960 23 42

jul-11 948 23.5 40

ago-11 959 24 40

sep-11 1,448 23 63

oct-11 1,562 22.5 69

nov-11 1,448 23 63

dic-11 1,286 24.5 52

TOTAL 15,239 278.5 659

13.69

15

97%

1.88

100Stock de seguridad

Nivel de servicio

Z

Plazo de aprovisionamiento

DEMANDA MEDIA DIARIA =

DEMANDA DIARIA / 12 55

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

126

Tabla No. 44: Stock de seguridad tejido E

Fuente: Elaboración propia

MES

PREVISIÓN

E

DÍAS

LABORALES

DEMANDA

DIARIA

ene-11 1,057 23 46

feb-11 1,010 22 46

mar-11 696 25 28

abr-11 590 21 28

may-11 665 24 28

jun-11 582 23 25

jul-11 575 23.5 24

ago-11 581 24 24

sep-11 878 23 38

oct-11 947 22.5 42

nov-11 878 23 38

dic-11 779 24.5 32

TOTAL 9,236 278.5 400

8.30

15

7%

1.88

60Stock de seguridad

Nivel de servicio

Z

Plazo de aprovisionamiento

DEMANDA MEDIA DIARIA =

DEMANDA DIARIA / 12 33

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

127

IX.9 Anexo No. 9: Hojas de control

Figura No. 44: Hoja de control de la producción

Fuente: Elaboración propia

Figura No. 45: Hoja de control de la producción para departamento de corte y

confección

Fuente: Elaboración propia

Cantidad

Tipo de

tejido Diseño Color Tamaño Atendido por Otras observaciones

Telar 1

Telar 2

Telar 3

Telar 4

Telar 5

Telar 6

Telar 7

Telar 8

Telar 9

Telar 10

Telar 11

Telar 12

Telar 13

Telar 14

Telar 15

Telar 16

Telar 17

Telar 18

Telar 19

Telar 20

Telar 21

Telar 22

CANTIDAD TOTAL

Empresa:

Fecha:

Proceso:

Control realizado por:

Hora:

Cantidad

Tipo de

tejido Diseño Color Tamaño Máquina utilizada Otras observaciones

Costurera 1

Costurera 2

Costurera 3

Costurera 4

Costurera 5

Costurera 6

Costurera 7

Costurera 8

Costurera 9

Costurera 10

CANTIDAD TOTAL

Fecha:

Proceso

Control realizado por:

Hora:

Empresa:

128

Figura No. 46: Hoja de control de la producción meta y la producción alcanzada

Fuente: Elaboración propia

Fecha Día Meta

Producción

alcanzada Eficiencia Meta

Producción

alcanzada Eficiencia Meta

Producción

alcanzada Eficiencia Meta

Producción

alcanzada Eficiencia Meta

Producción

alcanzada Eficiencia

TOTAL

PRODUCCIÓN

ene-01 sábado

ene-02 domingo

ene-03 lunes

ene-04 martes

ene-05 miércoles

ene-06 jueves

ene-07 viernes

ene-08 sábado

ene-09 domingo

ene-10 lunes

ene-11 martes

ene-12 miércoles

ene-13 jueves

ene-14 viernes

ene-15 sábado

ene-16 domingo

ene-17 lunes

ene-18 martes

ene-19 miércoles

ene-20 jueves

ene-21 viernes

ene-22 sábado

ene-23 domingo

ene-24 lunes

ene-25 martes

ene-26 miércoles

ene-27 jueves

ene-28 viernes

ene-29 sábado

ene-30 domingo

ene-31 lunes

Registrado por:

TOTAL MENSUAL

Tejido A Tejido B Tejido C Tejido D Tejido E

Empresa:

Año:

129

Figura No. 47: Orden de trabajo y envío

Fuente: Elaboración propia

Empresa: Cliente:

Fecha de emisión: Fecha de entrega:

Emitido por: Enviado por:

Firma: Firma:

Tipo de

colcha Diseño Color Otras especificaciones Tamaño

Cantidad

solicitada

Cantidad

Enviada

Imperial

Semi-matrimonial

Matrimonial

Queen

King

Imperial

Semi-matrimonial

Matrimonial

Queen

King

Imperial

Semi-matrimonial

Matrimonial

Queen

King

Imperial

Semi-matrimonial

Matrimonial

Queen

King

Imperial

Semi-matrimonial

Matrimonial

Queen

King

ORDEN DE TRABAJO/ENVÍO

A

B

C

D

E

130

IX.10 Anexo No. 10: Información y formatos de soporte para las recomendaciones

de seguridad industrial

CUESTIONARIO Y CHECK LIST

Cuestionario propuesto

A continuación se presenta un cuestionario, el cual se propone para realizar a los

empleados dentro de la planta. En éste, se relaciona la productividad con el

mantenimiento a las máquinas, por lo cual, se espera obtener respuestas desde el

punto de vista del empleado, ya que son ellos los que están en contacto con los telares

diariamente. También, se pretende que sirvan como punto de partida para la búsqueda

de mejoras, al determinar las principales razones que afectan la productividad y sus

respectivas causas.

El cuestionario debe ser realizado a los tejedores, auxiliares, mecánicos y Jefe de

Producción, y posteriormente, debe ser revisado por el Gerente de Producción.

Antes de realizar el cuestionario se debe dar una pequeña introducción sobre

conceptos de productividad y eficiencia.

131

Figura No. 48: Cuestionario para empleados

Fuente: Elaboración propia

Check list para el mantenimiento

Se propone realizar el Check list que se presenta a continuación a cada uno de los

telares y máquinas que se utilizan en la manufactura de colchas. Éste lo puede realizar

mensualmente el mecánico de planta. Algunos ítems deben ser evaluados mientras la

máquina está en operación, otros se deben realizar cuando esté parada (por ejemplo:

hora de almuerzo, al inicio de la jornada, al final de la jornada, paro programado para

mantenimiento, entre otros).

Nombre del entrevistado:Fecha: Cuestionario

para EmpleadosPlanta: Puesto:

Lider: Años en la compañía:

Ud. sabe cuánto es el índice de productividad de su área Si No

1. ¿Cuáles son las 5 razones de tiempo

muerto en su área de trabajo? ¿Cuál es la

causa principal de estos elementos?

Item

1 2 3 4 5

Causa1 2 3 4 5

2. ¿Cuáles son las 5 razones "no

mecánicas", operativas que causas

tiempos muertos? ¿Cuáles son las

principales causas de estos tiempos de

paro?

Razones

1 2 3

3 4

Causas1 2 3

10. ¿Quién realiza estos ajustes? ¿Necesita ayuda para realizarlos?

9. ¿Cuáles son los ajustes o parámetros críticos para la correcta operación de su máquina?

(1=Primera prioridad, 5=Última prioridad) Ranking 1 2 3 4 5

4. Sí ud. pudiera incrementar la

productividad ¿qué haría y en qué orden lo

haría?

Item

Cuánto es el %

5A. ¿Existe un programa de mantenimiento preventivo para la planta? ¿Quién lo ejecuta?

5B. ¿Cuando ud. tiene un problema en su máquina, a quién notifican? ¿Quién realiza las reparaciones y cómo se aseguran que el trabajo fue realizado como se esperaba?

6. ¿Ha recibido entrenamientos programados por su empresa para mejorar su trabajo?

7. ¿Qué conocimientos adicionales le gustaría tener para mejorar su trabajo? Cree ud. que impactaría en los resultados de productividad de su área?

5

Causas

1 2 3 4 53. ¿Cuáles son los 5 problemas principales

con la maquinaria?

Item1 2

132

Por medio de la utilización de este check list se pueden determinar a tiempo las

medidas correctivas necesarias que permitan complementar la gestión de

mantenimiento de la empresa; así se reducirán los tiempos muertos por fallas

operativas, mecánicas y eléctricas.

Figura No. 49: Check List

Fuente: Elaboración propia

Planta:

Fecha:

Realizado por:

Máquina Evaluada

Telar/Máquina de coser

Fabricante Original

Número de Serie

Número de Modelo

Índice de Velocidades

Velocidad Considerada por Fabricante de Equipo Original

Velocidad Real de Operación

Punto Inspeccionado Si No

1 Controles de máquina funcionando según diseño

2 Sensores operando según diseño

3 Medidores funcionando en buenas condiciones

4 Motores operando a la temperatura apropiada

5 Sistemas de lubricación llenados apropiadamente

6 Hay fluído hidráulico o lubricante tirado en el piso

7 Hay desgaste en cojinetes, dientes y engranajes de velocidad, u otras piezas

8 Cadenas de la Transmisión con la tensión apropiada

9 Sin ruidos en cajas de transmisión

10 Hay vibración o ruidos no comunes en alguna unidad de la máquina

11 Sin ranuras, marcas de calor, terminales agrietadas/quemadas o uniones rajadas

12 Sin evidencia de sobrecalentamiento, cargas excesivas en el panel

13 Todas las conexiones eléctricas con terminaciones apropiadas

14 Conductores marcados apropiadamente y montados en el panel

15 Piezas electrónicas libres de polvo, mota o grasa

16 Guardas en su lugar

17 Luce como nueva

18 Velocidad de la máquina según especificaciones

19 Hay algún tipo de desajuste de piezas en la máquina

20 La lanzadera trabaja en condiciones normales

21

Número

Velocidades de la Máquina

CHECK LIST

Observaciones

133

Colorimetría de tuberías

Tabla No. 45: Colorimetría de tuberías

Función Color

Agua Verde Oscuro

Vapor Rojo Fuerte

Aire Azul Moderado

Gas alumbrado Amarillo Vivo

Gases y líquidos químicos Gris Medio

Aceites y combustibles. Pardo Moderado

Productos varios Negro

Sistemas contra incendios Rojo Vivo

Fuente: Elaboración propia

Señalizaciones

Tabla No. 46: Señalizaciones

Color de Seguridad

Significado Indicaciones y Precisiones

Contraste Forma

Rojo Parada

Prohibición

Material, equipo y sistemas para combate de incendios

Señales de parada.

Señales de prohibición.

Blanco Círculo

En los equipos de lucha contra incendios:

Señalización

Localización

Blanco Cuadrado o rectángulo

Amarillo Advertencia de peligro

Delimitación de áreas

Advertencia de peligro por radiaciones ionizantes

Señalización de riesgos.

Señalización de umbrales, pasillos y poca altura.

Negro Triángulo equilátero

Verde Situación de seguridad

Primeros auxilios

Señalización de pasillos y salidas de socorro.

Rociadores de socorro.

Puesto de primeros auxilios y salvamento.

Blanco Cuadrado o rectángulo.

Azul Obligación

Indicaciones

Obligación de usar protección personal.

Emplazamiento de teléfono, talleres.

Blanco Cuadrado o rectángulo

Fuente: Elaboración propia

134

Toma de datos

Es necesario contar con registros de los accidentes o incidentes que ocurren, así como

de las fuentes causantes de éstos. De esta manera se pueden buscar soluciones para

eliminar o disminuir dichas causas.

Para ello, es posible y necesario recabar las estadísticas por medio de fichas o

formularios de control de accidentes, incidentes, detalles de éstos, o bien para registrar

el tiempo laboral perdido, etc. A continuación se muestran varios formatos sugeridos,

que sirven para llevar dicho control, ya que ayuda a registrar datos sobre qué fue lo que

ocurrió, cómo, cuándo, dónde, por qué, las medidas que se tomaron ante la situación,

etc.

Para comenzar es necesario evaluar (tanto desde el punto de vista de la directiva como

de los empleados) las condiciones actuales, los diferentes puestos, tomar datos

considerados importantes y utilizarlos como punto de partida para la evaluación de

riesgos a los que están expuestos, identificando los posibles actos y condiciones

inseguras que dan lugar a accidentes o incidentes, al momento de la realización del

trabajo. Para ello se utiliza el formato de toma de datos previo a la evaluación de

riesgos o la encuesta a los empleados.

Una vez sucedido un accidente, se utilizan los formatos de toma de datos después del

accidente o de controles anuales de registro de accidentes, detalles de incidentes o de

tiempo laboral perdido.

135

Figura No. 50: Toma de datos previo a la evaluación de riesgos

Fuente: Elaboración propia

Maquinaria y equipo que utilizo en mis actividades

Equipo de seguridad que poseo actualmente

Fecha

Tareas y actividades que realizo diariamente

Materiales y producto que utilizo en mis actividades

Puesto de

Trabajo Área

Jefe

Inmediato Nombre del Empleado

136

Figura No. 51: Investigación de lesiones, accidentes o incidentes

Fuente: Elaboración propia

REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE LESIONES, ACCIDENTES O INCIDENTES

Tipo de Accidente: Naturaleza del Incidente:

Requirió atención médica: Personal que reporto el incidente:

Equipo o Herramientas: Objetos involucrados:

Lugar: Equipo involucrado:

Personal que realizo la investigación: Substancias involucradas (breve descripción):

DESCRIBA CÓMO Y PORQUÉ OCURRIÓ EL DAÑO O ACCIDENTE

HAGA UN PEQUEÑO DIAGRAMA PARA IDENTIFICAR EL LUGAR DONDE OCURRE

EL ACCIDENTE (FOTO)

¿Qué condición anormal puede causar que ocurra el evento?

(Breve explicación)

¿Qué factores personales y/o del trabajo provocaron el evento?

(Acto Inseguro / Condición Insegura)

ACCIONES CORRECTIVAS: ¿Qué vamos a hacer?, ¿Quién es el responsable?, ¿Cómo?, ¿Con qué recursos?, ¿Cuando?

VI. P

LA

N D

E A

CC

IÓN

CO

RR

EC

TIV

O

GERENTE DE PLANTA COMITÉ DE SEGURIDAD INDUSTRIAL COORDINADOR DE CENTRO DE TRABAJO COORD. SEGURIDAD INDUSTRIAL

I. IN

FO

RM

AC

IÓN

GE

NE

RA

L DAÑO OCUPACIONAL / ENFERMEDAD

II. D

ES

CR

IPC

IÓN

DE

L D

O O

AC

CID

EN

TE

1. NOMBRE DEL EMPLEADO

8. LUGAR DEL INCIDENTE6. FECHA DE INGRESO7. TIEMPO EN HORAS DE

TRABAJO

3. HORA

SI POR "POCO FALLA"

IV. C

AU

SA

S IN

ME

DIA

TA

SV

. C

AU

SA

S B

ÁS

ICA

S

4. CONTROL #2. FECHA DEL INCIDENTE

III. D

IAG

RA

MA

5. PUESTO

137

Figura No. 52: Toma de datos después del accidente

Fuente: Elaboración propia

Empresa Fecha Hora

Nombre del empleado: No. Tarjeta de IGSS

Lugar de accidente Tipo de accidente Hora de accidente

¿Por qué ocurrió el accidente?

        Equipo en mal estado.

        Condiciones climáticas desfavorables.

        Falta de equipo de protección personal.

        Inexperiencia.

        Agotamiento físico

        Falta de descanso y alimentación.

        Deficiencia física.

        Anular o no utilizar elementos de seguridad.

        Uso inadecuado del equipo.

        Actitudes inadecuadas.

Nombre de encargado: Firma de encargado: Sello de empresa:

Sugerencias para que no vuelva a ocurrir:

¿Fue suspendido el paciente? Si o No, ¿Por qué?, ¿Cuánto tiempo?

¿Qué tratamiento recibió el paciente? Medicamentos suministrados en Planta:

Comentario de encargado de seguridad:

        Vómitos o diarreas severas o persistentes.

        Sentimientos homicidas o suicidas.

        Sangrado significativo acompañado o no de dolor.

¿Qué se hizo para auxiliar al paciente?

Descripción de lo ocurrido en versión del empleado accidentado:

Descripción de lo ocurrido en versión de los que observaron el accidente:

        Quemaduras graves.

        Síntomas de fracturas.

        Dolor repentino en cualquier localización del cuerpo.

        Mareo súbito, dolor de cabeza o cambios en la visión.

        Debilidad o fatiga extrema.

        Dificultad para respirar o presión torácica.

Se presentó alguno de los siguientes problemas?

        Vías aéreas permeables.

        Respiración.

        Pulso.

        Lesiones columna.

        Hemorragias.

Descripción del accidente:

¿Qué causo el accidente? (Factores, características físicas, etc.)

Lugar en donde fue atendido el accidente: Médico o responsable: Medidas de riesgos:

138

Figura No. 53: Control anual de accidentes

Fuente: Elaboración propia

139

Figura No. 54: Tiempo laboral perdido

Fuente: Elaboración propia

Figura No. 55: Detalle de incidentes

Fuente: Elaboración propia

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Área …

Total días perdidos

Nombre

del

Empresa Área de Tipo de Parte del

cuerpo

Lugar Acto Condición Otros

empleado Trabajo Incidente lesionada Inseguro Insegura

Fecha

140

Formatos propuestos para limpieza profunda al implementar las 5Ss

Figura No. 56: Plan de implementación de las 5Ss

Fuente: Elaboración propia

141

Figura No. 57: Bitácora de limpieza profunda

Fuente: Elaboración propia

SUMINISTROS DE LIMPIEZA PROFUNDA: Todos los suministros usados durante el evento se han guardado

adecuadamente.

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO

PISOS: Los pisos han sido restaurados hasta obtener su acabado original, o se han pintado de nuevo.

Todos los azulejos rotos han sido reparados. Todas las grietas han sido reparadas.

CALIFICACIÓN

FECHA DE EVALUACIÓN

FECHA DEL EVENTO

LÁMPARAS Y VENTILADORES: Todas las lámparas, ventiladores y otros aparatos similares están

funcionando.

TUBERÍAS Y CONDUCTOS: Todas las tuberías y conductos, tanto a nivel de techo como de piso, están

limpios y sin fugas.

ARRANQUE: Toda la maquinaria se ha vuelto a poner en marcha según lo esperado.

El nivel de limpieza establecido durante el evento ha sido mantenido.

FOTOGRAFÍAS DE ANTES Y DESPUÉS: Se tomaron fotografías de antes y después, de todo el territorio,

inmediatamente después del evento y se publicaron en el territorio.

DUEÑO

TERRITORIOS INVOLUCRADOS

LUGAR

COMENTARIOS

En escala de 1 a 5, donde 1 es la calificación más alta, calificar qué tan bien se cumplieron con los criterios del Evento de Limpieza Profunda.

CRITERIOS

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA PROFUNDA: La bitácora está completa y actualizada.

MAQUINARIA: Toda la maquinaria está como nueva.

PERCEPCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO: Las entrevistas con los miembros del equipo confirman que

su territorio está como nuevo.

TECHOS Y PAREDES: Han sido restaurados hasta obtener su acabado original o se han pintado de nuevo.

EVALUACIÓN DEL EVENTO

LIMPIEZA PROFUNDA

ACCIONES DE SEGUIMIENTO

FECHAFIRMA CALIFICACIÓN GENERAL #¡DIV/0!

142

Figura No. 58 Evaluación del cumplimento de limpieza profunda

Fuente: Elaboración propia

SUMINISTROS DE LIMPIEZA

CANT.HERRAMIENTA/QUÍMICO

Thinner

Arnes, andamios, cascos, cubrebocas

ART. SEGURIDAD Y OTROS

Solvente

MATERIALESREEMPLAZAR

CONTRATISTAS EXTERNOS

Gris

PINTAR

Cambio láminas techo

REPARAR

Pintura Epóxica

REPARACIONES PRINCIAPLES

E

Q

U

I

P

O

EQUIPO INVOLUCRADO LIMPIAR

NOMBRE DE LA PLANTA PERSONAL INVOLUCRADO

E

D

I

F

I

C

I

O

LIMPIARESTRUCTURAS Y MUEBLES INVOLUCRADOS EQUIPO ESPECIAL REQUERIDO COLORES DE PINTURA REQUERIDAS REEMPLAZARPINTARREPARAR

BITACORA DE LA LIMPIEZA

PROFUNDA

Marque los espacios adecuados para indicar el trabajo requerido para limpiar las estructuras, muebles y maquinaria.

Elabore una lista de equipo, pintura, reparaciones, contratistas, partes, suministros y artículos de seguridad requeridos.

NOMBRE DEL TERRITORIO O DEPARTAMENTO

DUEÑO DE LA BITACORA FECHA DEL EVENTO