boletin cn proy est4 - Junta de Investigación de Accidentes de … · 2013-04-17 · BOLETIN...
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Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil
BOLETIN INFORMATIVO DE ACCIDENTES DE AVIACION CIVIL
Nº 39 Correspondiente a los acontecidos en el año 2008
Preparado por la JIAAC
Buenos Aires 2011
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Prólogo El primer antecedente de riesgo y amenaza en la actividad aeronáutica nació cuando el 17 de diciembre de 1903 en Kitty Hawk, Carolina del Norte, aquellos dos célebres hermanos emprendieron la bohemia y román‐tica empresa en la que hoy convivimos. Desde los albores del vuelo, hace ya más de un siglo, esos riesgos y amenazas se plasmaron en accidentes de muy variado origen y características. Los causales inciertos, las vi‐das cobradas y el material perdido concientizó a la comunidad aeronáutica sobre la indubitable necesidad de formalizar la investigación de accidentes. Desde la faz técnica, los primeros antecedentes en la investigación de fallas nos remonta al mismísimo Leo‐nardo Da Vinci, quizás uno de los primeros románticos del vuelo, quién comenzó a experimentar con el aná‐lisis del comportamiento de un alambre ante la fractura por tracción; si bien sus conclusiones no fueron las más precisas, años más tarde Galileo Galilei retomó esos estudios y determinó que la resistencia del mate‐rial dependía de su sección transversal y de la carga aplicada. Con siglos de desarrollo tecnológico y científico llegamos al año 2011 munidos de un espectro de herra‐mientas y conocimientos, que han permitido generar un sistema aeronáutico dotado de material, capacidad humana y un marco reglamentario, propicio para desarrollar la actividad de forma segura. Como todo logro del hombre, esa seguridad no es eterna ni inmune, sino que requiere del compromiso dia‐rio de todos para retroalimentarla proactivamente. Eso ha llevado a que la actividad aeronáutica sea una de las más normadas y reglamentadas en todas sus facetas; pero a pesar de ello los sucesos inseguros siguen sucediendo... La reglamentación por supuesto es perfectible, como también el compromiso de su cumpli‐miento. No podemos generar un sistema homogéneamente seguro, si alguno de sus componentes no está comprometido con el bien común a proteger. Otro concepto fundamental a destacar es que la seguridad no solo se genera en la cabina de vuelo y la torre de control; las buenas prácticas de mantenimiento preventivo y restaurativo, el uso apropiado de materia‐les y partes de recambio, como así también el empleo de consumibles (combustibles, lubricantes, etc.) ele‐gibles, son factores indispensable tanto en la actividad aerocomercial como en la aviación general, siempre siguiendo con la premisa inicial: la seguridad no debe entenderse con distinciones de disciplina. Quizás el factor económico, eventualmente, puede constituirse uno de los enemigos acérrimos de la seguri‐dad en el mantenimiento, siendo una amenaza mitigable, que se revierte con un simple razonamiento: “cos‐to–beneficio” de la seguridad. También existen otros tantos o más perjudiciales que el primero como la falta de interés, la falta de asesoramiento, la subestimación del riesgo y la falta de información. Es la intención de esta JIAAC, con este compendio de investigaciones editadas en boletín, poder contribuir a la seguridad operacional, informando sobre los hechos hallados y las recomendaciones emitidas oportuna‐mente, para que la comunidad aeronáutica toda los tome como un llamado de atención y genere medidas proactivas desde el lugar que cada uno ocupamos en este sistema. Que el vuelo siga revestido de un halo romántico como en aquellas primigenias empresas de caballeros, pe‐ro día a día técnico y operativamente más seguro.
Presidente JIAAC
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Índice General
Prólogo 3
Índice General 4
Datos Útiles 5
Listado de Sucesos 7
Sucesos 2008 8
Estadísticas de Aviación 411
Integrantes de la JIAAC 416
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DATOS ÚTILES
Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil
Dirección Postal
Sede Central: Av. Belgrano 1370 (C1093AAO) Piso 11° Ciudad de Buenos Aires – Argentina Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 08:00 hs. a 17:00 hs. Delegación Córdoba: Aeropuerto Internacional Ing. Taravella Camino Pajas Blancas, km 11‐ Ciudad de Córdoba Delegación Resistencia: Aeropuerto Internacional Resistencia Ruta Nac. 11, Km 1000.5 Resistencia ‐ Chaco Delegación Com. Rivadavia Aeropuerto Internacional Gral. Mosconi Camino Dr. González, Km 9 ‐ Ciudad de Com. Rivadavia, Chubut
Teléfonos / Fax: (00 + 54) Código País ‐ Argentina
Sede central: (011) 4381‐6333; 43828890; 43828891 Delegación Córdoba. (0351) 4338139 Delegación Resistencia (03722) 424199 / 461511 Delegación Com. Rivadavia: (0297) 4467051
Cuentas de e‐mail Denuncias, consultas, información en general [email protected] [email protected] [email protected]
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Índice de Accidentes Nº FECHA AERONAVE MAT. LUGAR DEL ACCIDENTE Provincia 1 05-ene-08 Ercoupe 415 LV-NNX AD Gualeguay Entre Ríos 2 09-ene-08 Cessna 150 LV-LBT AD Matanza Buenos Aires 3 20-ene-08 Piper PA-36 LV-MJZ Gahan Buenos Aires 4 23-ene-08 Cessna C-172 LV-OCZ Chajari Entre Ríos 5 23-ene-08 LuscombeSL8 LV-RHD AE Nahuel Huapi Río Negro 6 24-ene-08 Piper-23-250 CX-BDI AP Ezeiza Buenos Aires 7 27-ene-08 Beech B-90-A LV-WJE Otamendi Buenos Aires 8 30-ene-08 Cessna a-188 LV-YXC Inriville Córdoba 9 03-feb-08 Cessna 182G LV-JBE Malargue Mendoza
10 11-feb-08 PZL Wilga 80 LV-WJI Sta. María Santiago del Estero 11 11-feb-08 Cessna 188 LV-WXF Tres Arroyos Buenos Aires 12 15-feb-08 Beech A90 LV-ROC AD Paraná Entre Ríos 13 16-feb-08 Exp. S/M Galvez Santa Fé 14 16-feb-08 Cessna 152 LV-MZB R.S.Antonio y Vinculación 15 29-feb-08 Ayres S2R-G2 LV-ZOC Orán Salta 16 01-mar-08 Cessna 170 LV-FOH Sampayo Córdoba 17 05-mar-08 Mooney M 20 LV-MPT 9 de Julio Buenos Aires 18 10-mar-08 Paulistinha C4 LV-NFS San Justo Buenos Aires 19 13-mar-08 Cessna 188 LV-JRE Cnel. Segui Buenos Aires 20 30-mar-08 Exp. Coyote II LV-X223 La Matanza Buenos Aires 21 10-abr-08 Beechcraft F90 LV-ZPY AD San Fernando Buenos Aires 22 03-may-08 Piper PA-11 LV-RFU Dique Luján Buenos Aires 23 05-may-08 Grumman G164 LV-IFG AD 9 de Julio Buenos Aires 24 25-may-08 Cessna 206 LV-IFW AD San Francisco Córdoba 25 06-jun-08 Aerostar 601 LV-WES AD Córdoba Córdoba 26 07-jun-08 SZR-G10 LV-WZF Yapeyú - Corrientes Corrientes 27 17-jun-06 Aeronca 7EC LV-FMW Quebrachal Córdoba 28 21-jun-08 Cessna 182 LV-HAM Reynolds San Luis 29 20-jun-08 Airbus A-340 EC-IQR AD Córdoba Córdoba 30 27-jun-08 Piper PA-12 LV-RFN AD Necochea Buenos Aires 31 04-jul-08 Cessna 501 LV-BFM AP Ezeiza Buenos Aires 32 17-jul-08 Piper PA-38 LV-MRF Cascallares Buenos Aires 33 20-jul-08 MD-83 LV-BOH AD Ushuaia Tierra del Fuego 34 02-ago-08 Piper PA-11 LV-YNV AD Luján Buenos Aires 35 13-ago-08 Piper PA-11 LV-ZCZ AD Cnel. Olmedo Córdoba 36 19-ago-08 Cessna 150 LV-LFL Cercanías San Fdo. Buenos Aires 37 24-ago-08 Mot.Ica Brasov LV-DRE AD Juarez Celman Córdoba 38 24-ago-08 Cirrus LV-DEL Zarate Buenos Aires 39 31-ago-08 Aeroboero 180 LV-JME AD Gral. Madariaga Buenos Aires 40 07-sep-08 Navion NAV4 LV-RHX Col. Flora Misiones 41 09-sep-08 AeroBoero 115 LV-AIH AD Nahuel Huapi Río Negro 42 10-sep-08 Cessna 182-G LV-IFZ AD Paraná Entre Ríos 43 12-sep-08 Piper PA-28 LV-LMF SW AD Neuquén Neuquén 44 23-sep-08 Piper PA-38 LV-OMN AD Corrientes Corrientes 45 02-oct-08 Piper-23-250 CX-BDI AD Int. Ezeiza Buenos Aires 46 08-oct-08 Piper PA-11 LV-YMO Villa Maria Córdoba 47 11-oct-08 Cessna 210 LV-OCH AD Morón Buenos Aires 48 01-nov-08 Exp. RH LV-X205 AD Gral Rodriguez Buenos Aires 49 02-nov-08 VTC 75 LV-DOC AD SA Giles Buenos Aires 50 04-nov-08 Cessna 182 LV-GMZ Puerto Perón Chaco 51 04-nov-08 Piper Cheyene LV-BCU AD San Rafael Mendoza 52 12-nov-08 Grumman G164 LV-BOB Pehuajó Buenos Aires 53 13-nov-08 Piper PA-34 200 LV-WMY Ea. La Patria Santa Fé 54 18-nov-08 Piper PA-36 A LV-MRI Villaguay Entre Ríos
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55 26-nov-08 Beechcraft V35 LV-FSF AD Quilmes Buenos Aires 56 26-nov-08 Exp. Vari-Ez N-444EZ AD Morón Buenos Aires 57 02-dic-08 Coyote II LV-X231 Pergamino Buenos Aires 58 02-dic-08 Piper PA-38 LV-ONW AD San Fernando Buenos Aires 59 13-dic-08 Cessna 152 LV-AMS AD Matanza Buenos Aires 60 18-dic-08 Piper PA-31 LV-MYX San Fernando Buenos Aires 61 22-dic-08 Cessna 182 LV-HFL AD San Nicolás Buenos Aires 62 30-dic-08 Luscombe 8E LV-RNO Corrientes Corrientes
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NFORME FINAL ACCIDENTE OCURRIDO EN: AD Gualeguay / Aeroclub, provincia de Entre Ríos FECHA: 05 ENE 08 HORA: 21:30 UTC AERONAVE: Avión MARCA: Ercoupé MODELO: 415‐C MATRICULA: LV‐NNX PILOTO: Licencia de Piloto Privado – Avión PROPIETARIO: Privado Reseña del vuelo El 05 ENE 08 a las 19:30 hs, el piloto con un acompañante, inició un vuelo local de aviación general, con la aeronave matrícula LV‐NNX, desde el aeródromo Gualeguay/Aeroclub (UAE). Inmediatamente luego de rotar el avión, éste sufrió una caída del ala izquierda, precipitándose a tierra, impactando fuera de la pista y deteniéndose, luego de un giro de casi 200º, dentro del aeródromo. El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones de visibilidad. Lesiones a personas Lesiones Tripulación Acompañante Otros Mortales ‐‐ ‐‐ ‐‐ Graves ‐‐ ‐‐ ‐‐ Leves ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ninguna 1 1 Daños en la aeronave Célula: Deformaciones en el fuselaje, deriva y ala derecha; desprendimiento del tren de aterrizaje derecho y rotura del tren de nariz. Daños en general: de importancia. Otros daños: No hubo. Información sobre el personal El piloto, de 39 años, era titular de la licencia de Piloto Privado ‐ Avión, otorgada en SET 03, con habilitación para volar aviones monomotores terrestres hasta 5.700 kg. La Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas (DHA) informó que en su legajo no hay copia de foliado archivado y no tiene registrados antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores. Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica, sin limitaciones, sin antecedentes y sin observaciones, estaba vigente hasta el 30 NOV 08. Su actividad de vuelo expresada en horas, era la siguiente: Total general 92.3 (no incluye 46.8 hs curso PPA) En los últimos 90 días 4.1
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En los últimos 30 días 3.6 En las últimas 24 hs ‐ ‐ ‐ Total en la aeronave 49.2 Información sobre la aeronave Información general Es un avión monomotor, monoplano de construcción mixta, alas enteladas y el resto metálico; es biplaza lado a lado, de ala baja cantilever fabricado en AGO 1946 por Engineering and Research Corporation, modelo 415C, con el número de serie 3924. El fuselaje con sección delantera de tipo semimonocasco y sección posterior monocasco; grupo de cola cantilever con plano de deriva y timón de dirección doble; tren de aterrizaje triciclo fijo con ruedas, siendo la de nariz gobernable. La aeronave posee un sistema de comando dual, donde el comando de alerones está sincronizado con el timón de dirección, por lo cual se eliminan los pedales. Poseía un Certificado de Matriculación de Aeronave, de propiedad particular, desde el 31 OCT 06. El Certificado de Aeronavegabilidad otorgado por la DNA era de clasificación Estándar, categoría Normal, y estaba vigente desde JUL 83, sin fecha de vencimiento. El Formulario DNA 337 fue otorgado por el TAR 1B‐368, el 21 DIC 07, con vencimiento en DIC 08. Los registros de mantenimiento indicaban que la aeronave estaba equipada y mantenida de conformidad con la reglamentación y procedimientos vigentes aprobados. Célula La célula de la aeronave requería inspecciones periódicas, y al momento del accidente tenía 1.027 hs de Total General (TG), 427 hs Desde la Última Recorrida (DUR) y 04:00 hs Desde la Última Inspección (DUI). Motor Marca Continental, es alternativo de cuatro cilindros, modelo C‐75‐12, con número de serie 4121, de 75 hp de potencia e inspección del tipo periódico. Al momento del accidente tenía 1.041 hs de TG, 320 hs DUR y 04:00 hs DUI. Poseía un Certificado Tipo Suplementario (STC), que autorizaba el uso de combustible automotor. En el momento del accidente estaba utilizando nafta súper, Fangio XXI de YPF. Hélice Es marca Sensenich, modelo M 78‐AK 2, número de serie 32512, de dos palas, construcción metálica y paso fijo. Al momento del accidente tenía 339 hs DUR y 4 hs DUI. Peso y balanceo al momento del accidente Los cálculos del peso de la aeronave al momento del accidente eran los siguientes: Vacío: 376 kg Piloto: 115 kg Acompañante: 85 kg Combustible (50 lt x 0.74): 37 kg Total al momento del accidente: 613 kg Máximo de Despegue (PMD): 572 kg
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Diferencia: 41 kg en más respecto al PMD Por los valores obtenidos, se determinó que el centro de gravedad (CG) estaba fuera de la envolvente, determinada por el fabricante en el Manual de Vuelo de la aeronave. Información meteorológica El informe del Servicio Meteorológico Nacional, en base a datos inferidos obtenidos de los registros horarios de las estaciones meteorológicas de los aeródromos Rosario y Gualeguaychú, interpolados a la hora y el lugar del accidente; visto también el mapa sinóptico de superficie era: Viento: 090º / 04 kt, Visibilidad: 10 km ; Fenómenos Significativos: Ninguno; Nubosidad:1/8 CU1200 m 1/8 CS 6000 m ; Temperatura: 31,5º C ; Temperatura Punto de Rocío: 16º C. Presión a Nivel Medio del Mar :1012.5 hPa y Humedad Relativa: 39 %. Ayudas a la navegación: No aplicable. Comunicaciones: No aplicable. Información sobre el lugar del accidente El accidente ocurrió en el despegue de la pista 31 del AD Gualeguay / Aeroclub, de uso público no controlado, ubicado 7 km al NW de la localidad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, tiene dos pistas de tierra, una con orientación 09/27 de 787 x 40 m y otra con orientación 13/31 de 740 x 28 m. Las coordenadas del lugar son, 33º 05’ 58” S y 059º 25’ 02” W, con una elevación de 15 m sobre el nivel medio del mar. Registradores de vuelo: No aplicable. Información sobre los restos de la aeronave y el impacto La aeronave quedó a 10 m sobre el margen izquierdo y aproximadamente a la mitad de la pista utilizada. Luego del despegue la aeronave se inclinó hacia la izquierda, precipitándose e impactando con la puntera de ala contra el terreno, en un sembrado de soja; luego tocó con el tren de aterrizaje principal izquierdo; la aeronave giró unos 200º y quedó con rumbo general casi opuesto al de la pista. Por el impacto y rotación, la aeronave tuvo deformaciones en varias partes del fuselaje, alas y deriva; rompió el tren de nariz y tuvo desprendimiento del tren principal derecho, el cual quedó al costado izquierdo del avión a la altura del motor, alejado aproximadamente 2 m. Información médica y patológica No se establecieron antecedentes médico‐patológicos del piloto que pudieron haber influido en accidente. Incendio: No hubo. Supervivencia Los cinturones de seguridad actuaron de conformidad a lo previsto; no hubo desplazamiento de los asientos en sus correderas. Ambos ocupantes salieron del habitáculo por sus propios medios y sin haber sufrido lesiones.
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Ensayos e investigaciones En el lugar del accidente se pudo verificar la cadena cinemática de los comandos de vuelo y de motor, no presentando novedad; se controló la cantidad de combustible y se verificaron los daños, coincidiendo con lo sucedido. El piloto declaró que al alcanzar la velocidad de 60 MPH para el despegue, rotó el avión y empujó el volante hacia adelante para alcanzar la velocidad de ascenso de 70 MPH, como lo especifica el Manual de Vuelo de la aeronave. Que en tal circunstancia percibió que “se hundía” el ala izquierda y que no tenía control sobre los comandos para corregir la situación. Según los cálculos efectuados, el piloto, no utilizó correctamente la tabla para obtener los cómputos de pesos, como se encontraba establecido en el Manual de Vuelo de la aeronave. Información orgánica y de dirección La aeronave era de propiedad privada y se la empleaba para vuelos de aviación general. Información adicional El accidente fue informado al turno de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), con 2 días de retraso por fallas en los enlaces entre la Autoridad del Aeródromo y su dependencia. Las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC), establecen en la Parte 91 – Subparte B, Reglas Generales de Vuelo, Punto 91.103, Información Sobre Vuelos, (b) Verificaciones: No se iniciará ningún vuelo, hasta que se haya comprobado que: (3) “El peso de la aeronave es tal que pueda despegar y efectuar el vuelo en forma segura, teniendo en cuenta las longitudes disponibles de pista y condiciones de vuelo previstas”. Técnicas de investigaciones útiles y eficaces: Se utilizaron las de rutina. ANÁLISIS Aspectos operativos El cómputo del peso se obtuvo por sumar todos los pesos que pueden ser cargados en cada lugar, sin considerar el Peso Máximo de Despegue (PMD) establecido por el fabricante, lo cual implicó un desconocimiento de las performances y limitaciones especificadas en el Manual de Vuelo de la Aeronave y la realización de una inadecuada planificación del vuelo; no cumplimentando adecuadamente lo establecido en las RAAC Parte 91 – Subparte B, Punto 91.103. Durante el despegue, luego de la rotación, al operar la aeronave fuera de las condiciones previstas en la envolvente de vuelo, con elevada temperatura no considerada y un peso excedido del PMD, hizo que los comandos no tuvieran una efectiva acción como la requerida para corregir la situación de pérdida de sustentación ocurrida, perdiéndose el control de vuelo de la misma, con posterior caída e impacto contra el terreno. El análisis efectuado permite definir las características del accidente como de carácter netamente operativo. Aspectos técnicos De las investigaciones realizadas, se desprende que el accidente no se produjo por causas de origen técnico.
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CONCLUSIONES Hechos definidos El piloto y la aeronave se encontraban habilitados para realizar el vuelo. Exceso de peso con respecto al PMD establecido por el fabricante, en el Manual de Vuelo de la aeronave. Inadecuada planificación del vuelo. Durante el despegue, pérdida de sustentación con posterior pérdida de control de la aeronave e impacto contra el terreno. El accidente no está relacionado con aspectos técnicos de la aeronave. Las condiciones meteorológicas influyeron en el accidente. Causa Durante un vuelo de aviación general, en la fase de despegue, pérdida de sustentación con posterior pérdida de control de la aeronave e impacto contra el terreno; debido a inadecuada planificación del vuelo. Factores contribuyentes 1) Peso de la aeronave excedido del PMD, establecido en el Manual de Vuelo de la aeronave. 2) Incumplimiento de las RAAC, Parte 91 – Subparte B, Reglas Generales de Vuelo, Punto 91.103, Información Sobre Vuelos, (b) Verificaciones. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD Al propietario de la aeronave Considerar la necesidad de ajustar la operación de la aeronave de acuerdo con lo establecido en el Manual de Vuelo de la misma y en la normativa vigente, RAAC Parte 91, Punto 91.103; a los efectos de contribuir con la seguridad operacional, prevenir daños personales, materiales y de terceros que pudiesen ser afectados. Asimismo se recomienda la necesidad de incrementar la instrucción en el uso de las tablas de cálculo de peso y balanceo de la aeronave; a los efectos de poseer un conocimiento adecuado de las condiciones para una operación segura y poder aplicarlo en la planificación del vuelo. A la Región Aérea Centro Considerar la conveniencia de asegurar que las comunicaciones entre los diferentes aeródromos y sus de‐pendencias resulten adecuadas; a los efectos de informar los accidentes de aviación, en el menor tiempo posible.
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INFORME FINAL ACCIDENTE OCURRIDO EN: Santa Catalina, campo perteneciente a la Universidad Nacional de la Plata en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires FECHA: 09 ENE 08 HORA: 16:15 UTC AERONAVE: Avión MARCA: Cessna MODELO: A‐150‐L MATRÍCULA: LV‐LBT PILOTO: Licencia de Piloto Comercial de Avión PROPIETARIO: Aeroclub Reseña del vuelo El 09‐ENE‐08, el piloto con la aeronave matrícula LV‐LBT despegó del Aeródromo Matanza, con un acompañante a los efectos de realizar un vuelo local de adiestramiento, se dirigió a la zona de trabajo, alejado 5 Km aproximadamente al sur del aeródromo. Treinta y cinco minutos después del despegue, el Aeroclub, sito en el Aeródromo Matanza, tomó conocimiento del accidente. Un testigo presencial del accidente, manifestó que el avión se encontraba volando a 150 metros de altura estimada, realizando un viraje a la izquierda con una inclinación leve. Finalizado el viraje, se niveló y luego de recorrer unos 50 m, imprevistamente cayó en picada de punta, observando que fue directamente al piso sin intento de nivelar. Al impactar el avión contra el terreno, inmediatamente explotó y se incendió, falleciendo sus dos ocupantes. Lesiones a personas Lesiones Tripulación Acompañante Otros Mortales 1 1 ‐‐ Graves ‐‐ ‐‐ ‐‐ Leves ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ninguna ‐‐ ‐‐ Daños sufridos por la aeronave Por efectos del impacto contra el terreno y posterior explosión e incendio la aeronave se destruyó total‐mente. Otros daños La aeronave se precipitó a tierra en un campo sembrado con maíz, plantas con una altura aproximada de 20 cm, afectando con el impacto e incendio una zona equivalente a las dimensiones de la misma. Información sobre el personal De acuerdo con lo informado por la DHA, el piloto de 50 años de edad, era titular de la Licencia de Piloto Comercial de Avión. Habilitaciones: Vuelo Nocturno; Vuelo por Instrumentos; con Habilitaciones en Monomotores Terrestres hasta 5700 kg.
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No se halló el libro de vuelo perteneciente al piloto, estimándose se encontraba a bordo de la aeronave, destruyéndose en el incendio. No hay copia de foliado archivado en el Legajo Aeronáutico de la DHA. No registra antecedentes de infracciones aeronáuticas ni accidentes anteriores. Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica estaba vigente hasta el 30 DIC 08. Su experiencia en horas de vuelo a la fecha del accidente era: Total de horas de vuelo: 249:55 En los últimos 90 días: 01:00 En los últimos 30 días: 0:00 El día del accidente: 0:25 En el tipo de avión como el accidentado: 36:20 La información anteriormente asentada fue obtenida de registros de actividad de vuelo del Aeroclub. De dicha información se observó que durante el año 2007 registra en total solamente 03:35 hs, en el tipo de aeronave como la accidentada solamente 01:20 hs, en los últimos 4 años en total solamente 20:50 hs y en el tipo de aeronave como la accidentada solamente 09:15 hs. Información sobre la aeronave Información general El Cessna A‐150‐L es una aeronave enteramente metálica, monomotor, de ala alta con montantes, tren de aterrizaje fijo triciclo con amortiguador óleo‐neumático en el tren delantero y con montantes elásticos tubu‐lares en el tren principal, frenos hidráulicos y a discos. El combustible es alojado en dos tanques de ala, uno por plano, con una capacidad total de 98 litros (26 galones USA). Motor El motor era Continental, modelo O‐200‐A, Serie N° 68421‐8‐A de 100 HP, cuatro cilindros horizontales y opuestos refrigerarado por aire, registraba al momento del accidente un Total General (TG) de 7.535.9 hs, un DUR de 237.9 hs y un DUI de 18.1 hs. El tipo de combustible, de acuerdo al Informe Técnico de Alteración Cod. LV‐LBT/1B101/20DIC‐06 (Exp. DNA 206838) y STC SA01944 y STC SE01943 se autoriza la operación con combustible de automóvil (87 minimum antiknock index, per ASTM Specification D‐439 or D‐4814 of any volatility class), desde el 23 ENE 07. La cantidad estimada de combustible al momento del accidente era de 65/70 litros y el consumo horario era de 20 lts/h. Hélices La hélice era Marca Mc Cauley, modelo 1A101/HCM6948, metálica, de dos palas y paso fijo. Serie N° G‐7912; registraba al momento del accidente un DUR de 664.2 hs y un DUI de 18.1 hs, sin datos de TG. El Certificado de Inscripción de Propiedad está a nombre del Aeroclub con fecha de inscripción el 13‐ENE‐1987. El certificado de Matriculación tiene fecha de anotación el 03‐MAY‐1973.
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El Certificado de Aeronavegabilidad es de Clasificación Estándar, Categoría Normal, otorgado por la Direc‐ción Nacional de Aeronavegabilidad con fecha 07‐JUL‐1999 y con fecha de vencimiento DIC‐2008. El Formulario DNA 337 fue otorgado por el TAR DNA 1B‐101 con fecha de emisión el 01 DIC 07 y fecha de vencimiento DIC 08. De acuerdo con la documentación técnica presentada y evaluada, el mantenimiento de la aeronave se había realizado de acuerdo al Plan de Mantenimiento “Periódico” propuesto por el fabricante. Se verificaron las Libretas Historiales de aeronave, motor y hélice, como así también la Planilla de la última inspección anual no encontrándose novedades en el mantenimiento. Peso y balanceo Los pesos calculados al momento del accidente eran los siguientes: Vacío: 477 kg Piloto: 80 kg Acompañante: 50 kg Combustible: 49 kg Total al momento del accidente: 656 kg Máximo de despegue (PMD): 725.7 kg Diferencia: 69.7 kg, en menos respecto al PMD. Tanto el peso como el centro de gravedad se encontraban dentro de los valores establecidos en el manual de vuelo de la aeronave. Información Meteorológica El informe del Servicio Meteorológico Nacional con datos que son inferidos obtenidos de los registros horarios de la estación meteorológica del Aeropuerto Ezeiza, interpolados al lugar del accidente y analizado también el mapa sinóptico de superficie de 15:00 UTC, era: Viento: 050/07 kts; visibilidad: 10 km; fenómenos significativos: ninguno; nubosidad: 1/8 CU 1500 m ‐ 7/8 Cs 6000 m; temperatura: 30.2° C; temperatura punto de rocío: 17.1° C; presión al nivel medio del mar: 1004.8 hPa; y humedad relativa: 45 %. Ayudas a la navegación: No aplicable. Comunicaciones: No aplicable. Información sobre el lugar del accidente El accidente ocurrió en el Campo Santa Catalina perteneciente a la Universidad Nacional de la Plata, ubicado en la localidad de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. El mismo era un descampado de aproximadamente 1600 X 2000 m, dentro de éste había una superficie sembrada con maíz de 700 X 800 m, con plantas de aproximadamente 20 cm de altura, que es donde impactó la aeronave. Las coordenadas geográficas del lugar son 34° 45´ 528” S y 058° 27´ 838” W con una elevación de 3 m sobre el nivel medio del mar. Registradores de vuelo: No aplicable. Información sobre los restos de la aeronave y el impacto
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La aeronave se accidentó en el campo antes citado, a una distancia del Aeródromo de unos 4 km aproxima‐damente, impactando en un ángulo aproximado a los 45° con relación al nivel del terreno, y quedando con rumbo 020°. Por el tipo y violencia del impacto los restos quedaron reducidos a unos 4 m (tomados desde una de las pa‐las de la hélice hasta el timón de dirección), hubo muy pocos restos pequeños diseminados, a unos 5 metros de los restos principales. Información Médica y Patológica No se han detectado antecedentes médico / patológicos del piloto que hubiesen influido en el accidente. Incendio Después de producido el impacto contra el terreno y por el derrame del combustible sobre las partes calien‐tes del motor y la posterior rotura de los tanques de combustible, la aeronave explotó y se incendió. De acuerdo con la declaración de un testigo hubo una siguiente explosión y que luego de avisar se hizo presen‐te personal policial y de bomberos quienes sofocaron el incendio. Por efecto del mismo el piloto y su acom‐pañante fallecieron y la aeronave resultó destruida. Supervivencia Por el tipo y violencia del impacto con posterior explosión e incendio no hubo posibilidad de supervivencia. Los cinturones de seguridad y arneses se encontraron calcinados por el fuego. Ensayos e investigaciones Verificados los restos en el lugar del accidente se comprobó la destrucción total de la aeronave por impacto contra el terreno en un ángulo aproximado a los 45° con respecto al nivel del terreno, tomando esta refe‐rencia por la posición del motor, semi‐incrustado en la tierra. Por la violencia del impacto y la inercia, se fracturó el fuselaje a la altura del parallamas, y el empenaje a la altura de la unión fuselaje estabilizador vertical, quedando los restos reducidos a unos 4 m (tomados desde una de las palas de la hélice hasta el timón de dirección), siendo la longitud normal de la aeronave de 7,24 m. El tablero principal de instrumentos se desplazó hacia adelante situándose sobre la parte posterior del mo‐tor. La primera fractura provocó la rotura de las cañerías de combustible, derramándose éste sobre las partes calientes del motor, iniciándose de inmediato el incendio y propagándose al mismo tiempo al resto de la ae‐ronave por la rotura de los tanques de combustible de ambos planos, produciéndose, según un testigo, la segunda explosión. El plano izquierdo se encontró con la puntera destruida, grandes deformaciones y abolladuras en el borde de ataque, y destruida por incendio la zona que comprendía desde la unión del plano al fuselaje hasta la ubicación del tanque de combustible. El flaps se encontró apoyado sobre el terreno en una posición “abajo” debido al impacto, y el alerón en línea de vuelo. El plano derecho se encontró casi en las mismas condiciones que el plano izquierdo, con el flap en posición “retraída” y el alerón ligeramente hacia arriba el sector interno del mismo, y desprendido del borde de fuga del plano el sector externo. La zona de ubicación del tanque de combustible hasta la raíz del plano se encon‐tró completamente deformada y quemada por el fuego.
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La cabina de pilotaje prácticamente no existe, solo restos deformados y calcinados por el fuego, encontrán‐dose solo el armazón de los asientos (una vez retirado los cuerpos) y una hebilla de un cinturón de seguri‐dad. La columna dual de mando se encontró completamente calcinada, faltándole los dos volantes quemados por el fuego, las cadenas de accionamiento de los alerones trabadas por material fundido. No se pudo esta‐blecer la situación de los pedales. Se hallaron restos de cables de accionamiento de los comandos de vuelo deshilachados y cortados por la ac‐ción del fuego, no pudiéndose identificar a que control correspondían. Los montantes del tren de aterrizaje principal se encontraron con la parte superior (montaje al fuselaje) apoyada sobre el terreno dado que toda la zona del fuselaje desapareció, al igual que la sección entre los montantes y el empenaje, solo unidas por cables en muy mal estado debido a la alta temperatura y por res‐tos de material fundido. El empenaje con deformaciones, algunas superficies quemadas por el fuego y la sección derecha del timón de profundidad, se encontraron ligeramente hacia abajo, y la sección izquierda desprendida en su totalidad. El timón de dirección se encontró ligeramente desviado hacia la izquierda. Las condiciones de los restos de la aeronave no permitieron hacer un seguimiento de la cadena cinemática de los mandos de vuelo, por lo que la investigación se continúa sobre la planta de poder una vez que los res‐tos fueron trasladados al Aeródromo Matanza, TAR DNA 1B‐101. Como la aeronave estaba autorizada a operar con combustible de automóvil, y teniendo en cuenta que des‐de la instalación del STC había operado un total 661.2 horas, y desde la última recorrida general 237.9 horas (en donde se le cambiaron los cilindros, cigüeñal, cojinetes de biela y arneses de encendido, y los accesorios que fueron recorridos por el TAR DNA 1B‐16), se efectuó el desarme completo del motor a efectos de verifi‐car si por el uso de combustible no aeronáutico, podría haberse generado un factor contribuyente para pro‐ducir una falla de motor. En primer lugar se desmontan las bujías, encontrándose algunas sin el encastre de los cables y faltándoles el casquillo metálico y destrozado el sector de cerámica por la alta temperatura. Del total de las ocho bujías, los electrodos de seis, se encontraron de color gris oscuro producto de una combus‐tión normal, y en solamente dos con restos de aceite. Los engranajes de la caja de accesorios, se encontraron en condiciones normales y bañados de aceite. El desarmado de los cilindros fue un poco dificultoso por la acción de alta temperatura exterior a que fueron sometidos, encontrándose las juntas cristalizadas y las coberturas de las guías de válvulas también deterio‐radas por la temperatura. El interior de los cilindros presentaron un color marrón, la base de contactos de las válvulas con suciedad, los orificios guías de las válvulas de escape con signos de sobretemperatura y re‐siduos de carbón, no así el orificio de las válvulas de admisión los que encontraron limpios. La parte superior de los pistones se encontraron con residuos carbonosos y con signos de sobretemperatura. Las cuatro vál‐vulas de escape se encontraron con residuos carbonosos similares a los de los orificios de las guías, y las vál‐vulas de admisión en estado normal. Los semi‐carter se encontraron con restos normales de aceite y sin sig‐nos en su interior de sobretemperatura, salvo la junta que estaba cristalizada, tampoco se verificaron restos de material. El cigüeñal estaba desviado unos 5 mm a la izquierda de su eje longitudinal, producto del impacto contra el terreno. Se controló el movimiento de las bielas sobre éste, notándose un movimiento normal y sin obstruc‐ciones. El carburador se encontró separado del motor, deformado por el golpe y por la acción de la temperatura, el cable de comando de la mariposa de aire había desaparecido, los tornillos de ajuste de mezcla deformados por golpes, cañerías de suministro de combustible cortadas y quemadas por la acción del fuego. La maripo‐sa de paso de aire se encontró en posición semi‐cerrada y la boca del carburador obturada por material fundido, debido a esto no se pudo precisar cual fue la posición de la mariposa antes del impacto. Si bien el resorte que lleva a la mariposa a posición abierto en caso de que el cable de accionamiento de ésta se corte, se encontró semi intacto pero sometido a la acción del fuego, la mariposa pudo situarse en posición semi cerrada por el empuje del material fundido en la boca del carburador.
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La hélice fue sometida a una exhaustiva verificación por estado y daños, notándose que todos los bulones de sujeción a la platina se encontraron en buen estado de ajuste. Una de las palas, la que se situó por deba‐jo del motor, se encontró doblada hacia atrás en un ángulo aproximado a los 45º y con marcas transversales bien definidas en el borde de ataque, índice elocuente de que esta se encontraba en giro, la pintura negra de protección en buen estado por no haber tenido contacto con el fuego. La otra pala se encontraba defor‐mada y en forma de ondas debido a la temperatura, dado que quedó expuesta a la acción del fuego, notán‐dose la falta de la pintura de protección y con la superficie granulada por efecto de la temperatura, también con marcas transversales indicando el giro de la hélice. De la investigación sobre el motor y sus accesorios, no surgieron detalles que pudieron haber influido en un mal funcionamiento del motor y de sus accesorios, a pesar de haber estado en operación por 237.9 horas después de una recorrida general, y operando con combustible de automóvil. En la verificación del resto de los accesorios, todos deformados por la acción del impacto y el posterior in‐cendio, no se encontraron evidencias de mal funcionamiento. La batería había sido consumida por el fuego, y los cables de contacto sueltos sobre la superficie del motor. El desprendimiento de la batería y los cables de contacto en el impacto, podrían haber sido además efecto iniciador del incendio de la aeronave. Según el ábaco de probabilidades de formación de hielo en el carburador, y de acuerdo con los datos sumi‐nistrados por el SMN, la aeronave habría estado operando en el límite de la zona 3 “Serio congelamiento con potencia de descenso”, no aplicable en este caso, dado que la aeronave no se encontraba volando en descenso previo al accidente. Información orgánica y de dirección La aeronave es de propiedad de un Aeroclub. Información adicional En las RAAC, párrafo 61.133 Atribuciones y Limitaciones, punto 7 dice: “El titular de la Licencia de Piloto Comercial de Avión que permanezca más de 60 días sin realizar actividad de vuelo, deberá antes de reiniciar la misma, ser readaptado por un instructor de vuelo habilitado quien dejara constancia debidamente certificada en el Libro de Vuelo del interesado”. Técnicas de investigación útiles y eficaces: Se realizaron las de rutina. ANÁLISIS Aspecto Operativo Si bien la actividad de vuelo del piloto está encuadrada en las regulaciones RAAC 61.133 en el punto (7), del registro de la actividad de vuelo del Aeroclub se destaca la experiencia de vuelo total del piloto de 249:55 hs, en el tipo de aeronave como la accidentada registra un total de 36:20 hs, en los últimos cuatro años 20:50 hs, en el tipo de aeronave como la accidentada 09:15 hs, en el último año 03:35 hs, en el tipo de aeronave como la accidentada 01:20 hs, en los últimos 90 días registra solamente 01:00 hs , siendo éste su vuelo de readaptación en aeronave tipo C‐152; en resumen registra una experiencia y actividad de vuelo notoriamente escasa para mantener un adiestramiento adecuado en general y específicamente en el tipo de aeronave como la accidentada. El testigo en tierra, declaró que el avión sobrevoló la zona estimando a 150 m de altura y realizó un viraje de inclinación leve a la izquierda. Habiendo finalizado un giro largo, saliendo del mismo recorre 50 m, imprevistamente cae en picada de punta, directamente al piso, sin intento de nivelar con impacto contra el terreno y posterior explosión e incendio; esto indicaría que la aeronave estaba realizando maniobras de
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virajes a baja altura con posible baja velocidad y a la salida del viraje probablemente haya entrado en pérdida de sustentación con posterior pérdida de control de la aeronave. La baja altura actuó desfavorablemente no dando tiempo al piloto para recuperar la pérdida de control de la aeronave, la cual impacta contra el terreno con un ángulo aproximado de 45º. La violencia y el tipo de impacto prácticamente sin dispersión de restos y su posterior explosión e incendio, demuestran que la aeronave cayó en actitud de pérdida de sustentación y sin fuerzas componentes de desplazamiento en el terreno. De acuerdo con la información meteorológica del SMN la temperatura era alta (30.2º C) y la presión baja (1004.8 hPa), factores que actúan en desmedro de la sustentación por la falta de densidad del aire en esas condiciones y en maniobras a baja altura. De acuerdo al informe del INMAE, el piloto tenía en vigencia su aptitud psicofísica y por declaraciones del personal del Aeroclub, su desempeño y comportamiento denotaba prolijidad y cordialidad, por lo que no existirían factores psicofísicos que hubieran tenido influencia en la ocurrencia del accidente. Aspecto Técnico Analizado el accidente, los restos de la aeronave y la documentación técnica, podría determinarse que no hubo factores técnicos que influyeron en el mismo. CONCLUSIONES Hechos definidos El piloto tenía en vigencia el Certificado de Aptitud Psicofisiológica para la Licencia correspondiente. La aeronave tenía el Certificado de Aeronavegabilidad en vigencia. El peso y balanceo de la aeronave se encontraba dentro de los límites establecidos por el Manual de Vuelo. Experiencia de vuelo en general escasa e inadecuado adiestramiento por discontinuidad de vuelo en el tipo de aeronave como la accidentada. Probable entrada en pérdida de sustentación con posterior pérdida de control de la aeronave. Baja altura en la ejecución de maniobras de vuelo de adiestramiento local. Causa En un vuelo de aviación general, durante la fase de maniobras de vuelo de adiestramiento local a baja altu‐ra, caída en picada e impacto contra el terreno con posterior explosión e incendio; debido a probable entra‐da en pérdida de sustentación con pérdida de control de la aeronave. Factores Contribuyentes Experiencia de vuelo en general escasa e inadecuado adiestramiento por discontinuidad de vuelo en el tipo de aeronave como la accidentada. Baja altura en la ejecución de maniobras de vuelo de adiestramiento local. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD Al Presidente del Aeroclub Se recomienda se considere la necesidad de establecer niveles mínimos adecuados en la estandarización de la actividad de adiestramiento de vuelo continuo de los pilotos, en los distintos tipos de aeronaves, como así también tomar las medidas adecuadas para instruir a los mismos sobre el cumplimiento de las RAAC , Parte
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91, Subparte B, Sección 91.119 “ Alturas mínimas de seguridad”; a los efectos de contribuir con la seguridad operacional, prevenir daños personales, materiales y de terceros.
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INFORME FINAL ACCIDENTE OCURRIDO EN: Campo lindero al aeródromo Salto/Skare, a 4km al SW de la localidad de Estación Gahan, provincia de Buenos Aires. FECHA: 20 ENE 2008 HORA: 09:00 UTC AERONAVE: Avión MARCA: Piper MODELO: PA‐A‐36‐300 MATRÍCULA: LV‐MJZ PILOTO: Licencia de Piloto Aeroaplicador de Avión PROPIETARIO: Privado Reseña del vuelo El 20 ENE 08, el piloto con la aeronave matrícula LV‐MJZ, inició el despegue, aproximadamente a las 09:00 h, desde el aeródromo Salto/Skare (SSK), situado a 4 km al SW de la localidad de Estación Gahan, provincia de Buenos Aires, a fin de realizar tareas de aeroaplicación en lotes de la zona. Luego del despegue y en la fase de ascenso inicial, aproximadamente a 15 m de altura sobre la superficie de la pista, el motor se detuvo; el piloto luego de realizar la descarga de emergencia del producto químico, realizó el aterrizaje de emergencia sobre un campo lindero, resultando ileso, y el avión con daños de importancia. El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones de visibilidad. Lesiones a personas Lesiones Tripulación Pasajeros Otros Mortales ‐‐ ‐‐ ‐‐ Graves ‐‐ ‐‐ ‐‐ Leves ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ninguna 1 ‐‐ Daños sufridos por la aeronave Célula: Deformaciones y roturas de la parte inferior del fuselaje, tren principal de aterrizaje (derecho e iz‐quierdo), conjunto de empenaje y superficies móviles, alerones y flaps de ambas alas. Motor: Daños en el perno de arrastre instalado en el cigüeñal que encastra en la rueda dentada de mando de la caja de accesorios, que se encontró cortado al ras de la superficie de alojamiento en el cigüeñal. Adi‐cionalmente, el bulón de fijación de dicha rueda dentada presentaba en su cuerpo leves deformaciones por flexión y daños en su cabeza y el sector roscado. El eje de acople de la bomba de aceite presentaba los sig‐nos de contacto con el bulón. Hélice: Destruida, con sus tres palas flexionadas hacia atrás. Daños en general: De importancia.
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Otros daños Algunos postes y parte del alambrado perimetral del lote donde ocurrió el accidente, rotos. Información sobre el personal El piloto de 23 años de edad, era titular de la Licencia de Piloto Aeroaplicador de Avión; con habilitaciones para, Vuelo Nocturno; Vuelo por Instrumentos; Aeroaplicación diurna; Monomotores Terrestres hasta 5700 kg; aeronaves propulsadas por turbohélice de peso menor a 5700 kg; y de planeadores monoplazas y multiplazas. Poseía además las licencias de, Piloto Comercial Avión y Piloto de Planeadores. Su experiencia en horas de vuelo a la fecha del accidente era: Total de horas de vuelo: 478.1 En los últimos 90 días: 75.1 En los últimos 30 días: 15.5 En el día del accidente: 0.1 En el tipo de avión accidentado: 62.0 La Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas (DHA) informó que el Piloto no registra en su legajo, ningún accidente anterior, ni infracciones aeronáuticas. El Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial (INMAE) informó que el Certificado de Aptitud Psicofisiológica Clase I del Piloto, se encontraba vigente, con vencimiento 30 MAY 08, y limitaciones: Debe usar lentes correctores. Información sobre la aeronave Célula Características: aeronave tipo avión, marca Piper, modelo PA‐A‐36‐300, fabricado por Chincul SACAIFI, nú‐mero de serie AR‐36‐7860097, fecha de fabricación año 1978, monoplano de ala baja reforzada, estructura metálica tubular con revestimiento de chapa, monoplaza, tren convencional fijo, con un peso máximo de despegue de 1995 kg y un peso vacío de 1114 kg, equipado con un motor alternativo de seis cilindros de 300 HP y hélice de tres palas de paso variable. Certificado de matrícula: Particular, con fecha de inscripción 14 de enero de 2005. Certificado de Aeronavegabilidad Especial: expedido por la DNA el 27 OCT 97, Clasificación “Restringido”, propósitos de uso Agrícola (fumigación) con vencimiento en NOV 08. Formulario DNA 337: fue emitido por Taller Aeronáutico habilitado 1B‐66, el 06 NOV 07, con vencimiento NOV 08. Registros de mantenimiento: los mismos indican que se efectuó una Recorrida General, a las 3482,0 hs de TG, en fecha 06 NOV 07. Célula: con plan de mantenimiento de inspección periódica, teniendo al momento del accidente un total general de 3.502,1 hs; 20,1 hs DUR y 20,1 hs DUI.
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Motor Marca Lycoming, modelo IO‐540‐K1G5, número de serie L‐17796‐48A, Potencia: 300 HP, con Plan de Man‐tenimiento periódico, teniendo al momento del accidente 3.544,5 hs de TG, 24,0 hs DUR y 24,0 hs DUI, re‐gistrando la última recorrida general a las 3.520,8 hs de TG, el 16 OCT 07 por parte del TAR 1B‐81. De acuerdo con las planillas de trabajos que ese TAR emitiera en oportunidad de dicha recorrida, dentro de los materiales utilizados constan: engranaje cigüeñal 13S19647 (item 014) y bulón engranaje cigüeñal STD 2247 (item 027). Asimismo, consta como cumplimentada la AD 2004‐10‐14, efectiva desde el 25 JUN 04, que hace referencia al cumplimiento del MSB Nº 475C. La última inspección de 100 hs para RA, a las 3.524,0 hs de TG, el 06 NOV 07; habilitado hasta 5.020,0 hs de TG ó por fecha, octubre de 2019. El combustible utilizado era aeronafta 100 LL y el consumo horario de aproximadamente 50 lts/h. Hélice Marca Hartzell, modelo HC‐C3YR‐1RF/F8468A‐6, número de serie DY 7281B compuesta de tres palas, cons‐trucción metálica de paso variable, inspección periódica. Peso y balanceo al momento del accidente El cálculo de los pesos era el siguiente: Vacío: 1114,0 kg Combustible (110 lts X 0.72): 79,2 kg Piloto: 73,0 kg Carga en la tolva: 578,0 kg Total al momento del accidente: 1844,2 kg Máximo de despegue (PMD) 1995,0 kg Diferencia: 150,8 kg en menos respecto al PMD. El peso y el centro de gravedad se encontraban dentro de los límites establecidos en la planilla de masa y balanceo de fecha 18 NOV 04 enviada por la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad. Información Meteorológica El informe del Servicio Meteorológico Nacional, con los datos inferidos obtenidos de los registros horarios de la estación Meteorológica del aeródromo Junín (Prov. de Buenos Aires), interpolados al lugar del accidente y visto también el mapa sinóptico de superficie de las 09:00 UTC (07:00 hora local) correspondientes al 20 ENE 08, era el siguiente: Condiciones meteorológicas:Viento: 360º/2 kt, Visibilidad 10 km, Fenómenos Significativos: Ninguno; Nubosidad: Ninguna, Temperatura 12,5º C, Temperatura del Punto de Rocío: 10,4º C, Presión al Nivel Medio del Mar: 1014,4 hPa y Humedad Relativa: 87 %. Ayudas a la navegación: No aplicable. Comunicaciones: No aplicable.
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Información sobre el lugar del accidente El accidente ocurrió a 4km de la localidad de Estación Gahan, provincia de Buenos Aires, sobre un lote sembrado con soja, lindero al aeródromo Salto/Skare (SSK), utilizado para la operación. Las coordenadas geográficas del lugar son 34° 21’ 32,9” S ‐ 060º 09’ 06,5” W, con una elevación aproximada de 62 m sobre el nivel medio del mar. Registradores de vuelo: No aplicable. Información sobre los restos de la aeronave y el impacto El avión aterrizó de emergencia, sobre un lote lindero al aeródromo Salto/Skare, a 65 m de la prolongación de la pista 14/32, utilizada para el despegue, recorriendo 50 m sobre el mismo, luego de haber superado en vuelo un camino rural de aproximadamente 15 m de ancho, y haber impactado las ruedas del tren principal contra los alambrados perimetrales de ambos lotes, impactando seguidamente contra un montículo de tie‐rra, hasta quedar detenido con rumbo aproximado 230º. La rueda derecha del tren principal, chocó contra el montículo de tierra citado y como consecuencia de ello, se desprendió del fuselaje el conjunto del tren de aterrizaje principal derecho. El mismo se encontró sobre el terreno, separado de los restos del avión a una distancia de 35 m aproxima‐damente y los flaps se hallaron en posición extendidos 10º. Información Médica y Patológica No se conocen antecedentes médico / patológicos del piloto que hubiesen influido en el accidente. Incendio: No hubo. Supervivencia El cinturón y arnés de seguridad estaban en su correspondiente anclaje, en buen estado de conservación, los cuales actuaron adecuadamente, permitiendo amortiguar la desaceleración producida durante el aterrizaje. El piloto evacuó la aeronave por sus propios medios sin sufrir lesiones. Ensayos e investigaciones En el lugar del accidente se procedió a evaluar los daños producidos y a inspeccionar los comandos de vuelo y motor, se controló visualmente el sistema de encendido, arnés y bujías comprobando su continuidad, estado y fijación de los mismos. Se controló el sistema de combustible, verificándose la llegada del mismo al distribuidor, araña de inyecto‐res, mediante la aplicación de la bomba eléctrica; se retiraron las bujías superiores y se hizo girar el cigüeñal del motor observándose que el mismo giraba muy liviano, sin cargar compresión alguna de sus pistones. Posteriormente se procedió a trasladar el motor a un taller habilitado en el que, para poder continuar con la inspección del mismo, fue necesario realizar un desarme parcial. Se retiraron los magnetos, se controló el engranaje, acople y disparador de ambos magnetos; se retiró el arrancador y el alternador.
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Se retiraron accesorios del sistema de combustible, araña e inyectores. Se desmontaron las tapas de balancines, balancines, varillas levanta válvulas, guardapolvos, retenes, cilin‐dros y pistones, quedando solamente armado el block de motor, con cigüeñal y bielas, haciéndose girar el cigüeñal, sin observarse hasta ese momento ninguna anormalidad. Luego se retiró el cárter de accesorios o tapa de la caja de distribución del cigüeñal, lo que permitió observar que el perno de arrastre (“Dowel”, P/Nº STD 1065) instalado en el cigüeñal que encastra en el engranaje identificado como P/Nº 13S19647 “Gear Crankshaft”, se hallaba cortado al ras de la superficie de alojamiento en el cigüeñal, en su punto de unión entre el cigüeñal y el engranaje previamente mencionado. El engranaje de distribución que giraba libremente, estaba con el bulón de fijación (“Bolt”, P/Nº STD 2247) desenroscado y desplazado hacia afuera unos 4 mm, hasta llegar su cabeza a hacer tope con la cara interna del eje de mando de la bomba de aceite, que encastrado en la rueda dentada de distribución transmite mo‐vimiento a los engranajes de dicha bomba, magnetos, árbol de levas y bomba de combustible mecánica. El bulón presentaba en su cuerpo leves deformaciones por flexión. En el sector roscado se pudieron indivi‐dualizar entre 7 y 8 filetes de rosca completamente deformados y aplastados, producto de haber sido some‐tidos a esfuerzos superiores a la resistencia de este sector, dado que se había desplazado de su posición co‐rrecta de trabajo. La cabeza del bulón evidenció improntas mecánicas y deformaciones plásticas, producto de haber trabajado en contacto alternativo y descentrado contra el conjunto del eje de acople de la bomba de aceite. Este eje también presentaba los signos de contacto con el bulón. La arandela de freno (“lockplate”, P/Nº 18638, del bulón de fijación (P/Nº STD 2247), tenía las pestañas con‐tiguas a la cabeza del bulón, ligeramente abiertas, no presentando marcas de arrastre de material o fricción con la cabeza del bulón de fijación. El perno de arrastre (P/Nº STD 1065), presentó una fractura con características macroscópicas con ligeras deformaciones plásticas, que evidencia una rotura por solicitación al corte por encima de la resistencia del material; no registró signos de fatiga, grietas previas o signos de corrosión. De acuerdo con los daños previamente descriptos, puede apreciarse la mecánica de la falla en la siguiente secuencia: el bulón de fijación comenzó a desenroscarse por una probable falta de torque o una colocación inadecuada de la arandela de freno que impide su rotación. En esa fase se produjo el deterioro de los filetes de rosca y comenzó el golpeteo de la cabeza del bulón con la zona interior del eje de la bomba de aceite, hasta la zafadura del bulón. En esa situación, el cuerpo del perno de arrastre tomó toda la carga de trabajo generada entre el cigüeñal y el conjunto de acople con los accesorios, resultando fracturado al corte por so‐brecarga. Al interrumpirse el giro del engranaje, el motor se detuvo ya que no contaba con sus accesorios. El fabricante del motor emitió dos Boletines de Servicio de carácter mandatorio y revisiones (MSB Nº 554, 30 SET 02 y MSB Nº 475C, 30 ENE 03), en los cuales se indica el recambio del bulón de fijación y se alerta sobre la correcta instalación y torque del mismo, dado que su incumplimiento puede llevar a una falla total de potencia en el motor. A su vez, la FAA emitió la AD 2004‐10‐14, efectiva desde el 25 JUN 04, que hace re‐ferencia al cumplimiento del MSB Nº 475C. Al motor se le realizó una recorrida general a las 3520.8 hs de TG el 16 OCT 07 en TAR DNA 1B‐81, realizán‐dose un desarme total y retirándose el engranaje del cigüeñal “Gear Crankshaft” P/Nº 13S19647. El cigüeñal fue enviado a un Taller Aeronáutico autorizado para realizársele un ensayo por fisuras, no observándose anormalidades; se reinstaló en él el engranaje del cigüeñal, rearmándose el motor y una vez puesto en ser‐vicio, totalizó hasta el momento del accidente considerando las 4 horas de rodaje en banco, un TG de 3.544.5 hs (24 hs DUR). Se controló la documentación de la aeronave, observándose que la misma había sufrido un accidente con averías leves de planeador y motor el 07 MAR 07. La documentación técnica se encontraba actualizada.
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Información orgánica y de dirección La aeronave era de propiedad privada, y el propietario la utilizaba para realizar tareas de aeroaplicación, afectada a una empresa de Trabajo Aéreo habilitada. Información adicional: No se incluye. Técnicas de investigación útiles o eficaces: Se aplicaron las de rutina. ANÁLISIS Aspectos Operativos El piloto inició el rodaje hasta el umbral de la pista 14 del aeródromo SSK, previo calentamiento, realiza el control de la LCP del avión sin novedad, encontrándose las indicaciones del instrumental de cabina dentro de parámetros normales (arco verde). Realizado el control, inició el despegue y al alcanzar una distancia de 450 m aproximadamente, el piloto inició la rotación del avión, y cuando se encontraba aproximadamente a 15 m de altura sobre el terreno y una velocidad de 85 mph, el motor dejó de funcionar. Ante esta situación, el piloto cumplimentó los procedimientos de emergencia, accionando la descarga rápida de los 578 litros de producto químico de la tolva, e intentó un aterrizaje de emergencia, tratando de sobrepasar los obstáculos ubicados a su frente, tales como el alambrado perimetral del aeródromo y de los lotes lindantes, cunetas y un camino rural. Finalizados los límites del aeródromo, las ruedas del tren principal impactaron contra el alambrado perimetral del mismo, sobrepasando un camino rural que cruza la trayectoria de vuelo de la aeronave y tras romper el alambrado perimetral del lote vecino, la rueda derecha del tren principal chocó contra un montículo de tierra, y el conjunto del tren principal derecho se desprendió del fuselaje del avión, quedando sobre el terreno. El avión sin velocidad ni control direccional por parte del piloto, se deslizó sobre la superficie de una plantación de soja, hasta quedar detenido con daños múltiples, a 65 m del aeródromo y con rumbo 230º. La actitud del piloto fue correcta, al ejecutar la operación de emergencia en tiempo y forma, evitando daños mayores. Aspectos Técnicos De lo investigado, surgen evidencias de fallas de origen técnico como causales del accidente. Durante el despegue, en la fase de ascenso inicial, donde hay alto requerimiento de potencia del motor, éste sufrió la inmediata detención, producto de una pérdida de control del engranaje de transmisión (por rotura de su perno de arrastre), a la caja de accesorios instalada en el extremo posterior del cigüeñal, la cual afectó a todos los sistemas. La causa de la falla pudo originarse cuando el bulón de fijación del engranaje mencionado comenzó a desenroscarse por una probable falta de torque o una colocación inadecuada de la arandela de frenado que impide su rotación. En esa fase se produjo el deterioro de los filetes de rosca y comenzó el golpeteo de la cabeza del bulón con la zona interior del eje de la bomba de aceite, hasta la zafadura del bulón. En esa situación, el cuerpo del perno de arrastre tomó toda la carga de trabajo generada entre el cigüeñal y el conjunto de acople con los accesorios, resultando fracturado al corte por sobrecarga. Se aprecia que la situación anterior pudo deberse probablemente a un inadecuado cumplimiento del Boletín de Servicio Mandatorio Nº 475C de Lycoming y la AD 2004‐10‐14.
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CONCLUSIONES Hechos definidos El piloto se encontraba habilitado para la operación. La aeronave estaba habilitada para realizar el vuelo. El aterrizaje de emergencia se produjo debido a la detención del motor en vuelo, por una falla en el sistema de transmisión de movimiento hacia la caja de accesorios. La actitud del piloto fue correcta durante el aterrizaje de emergencia. La causa del accidente está relacionada con aspectos de mantenimiento de la planta de poder de la aeronave. La meteorología no tuvo influencia en el accidente. Causa En un vuelo de aeroaplicación, luego del despegue, durante la fase de ascenso inicial, detención del motor con posterior aterrizaje de emergencia e impacto de la aeronave contra el terreno; debido a la rotura del perno de arrastre del engranaje de mando de la caja de accesorios instalado en el cigüeñal, por un probable torqueo insuficiente del bulón que fija dicho engranaje. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD A la Dirección de Aeronavegabilidad Considerar la conveniencia de recomendar a los TAR habilitados para intervenir en el mantenimiento de motores similares al accidentado, sobre la estricta observancia y adecuado cumplimiento de las Directivas de Aeronavegabilidad y los boletines de servicio de carácter mandatario. Al TAR 1B‐81 Considerar la necesidad de una estricta observancia y adecuado cumplimiento de las Directivas de Aeronavegabilidad y los boletines de servicio de carácter mandatario.
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INFORME FINAL ACCIDENTE OCURRIDO EN: Aeródromo Morón, provincia de Buenos Aires. FECHA: 23 de Enero de 2008 HORA: 20:30 UTC AERONAVE: Avión MARCA: Cessna MODELO: C 172 N MATRICULA: LV‐OCZ PILOTO: Licencia Piloto Privado Avión PROPIETARIO: Privado Reseña del vuelo El piloto con la aeronave matrícula LV‐OCZ, el 23 de enero de 2008, a las 19:30 aproximadamente, inició el despéguela desde el aeródromo Chajari, con destino al aeródromo Concordia a efectos de reaprovisionar combustible en la aeronave y realizar adiestramiento respectivamente, completada la capacidad de los tanque inició el regreso a Chajari, ambos destinos ubicados dentro de la provincia de Entre Ríos, en el mo‐mento del aterrizaje, el piloto realizo la aproximación en una actitud inadecuada, chocando la rueda del tren de aterrizaje de nariz en forma violenta contra la superficie del terreno, produciendo la fractura y posterior desprendimiento del montante del tren delantero, dobladura de las palas de la hélice y deformación de la parte inferior del capot del motor, resultando la aeronave con daños de importancia y el piloto con heridas leves. El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones de visibilidad. Lesiones a personas Lesiones Tripulación Acompañante Otros Mortales ‐‐ ‐‐ ‐‐ Graves ‐‐ ‐‐ ‐‐ Leves 1 ‐‐ ‐‐ Ninguna ‐‐ ‐‐ Daños sufridos por la aeronave Célula: Fractura del montaje soporte del tren de nariz con desprendimiento de todo el conjunto de tren, deformaciones en el capot inferior del motor. Motor: Daños de importancia debido al impacto de la hélice contra el terreno. Hélice: Daños de importancia por impacto de la hélice contra el terreno. Daños en general: De importancia.
Otros daños: No hubo. Información sobre el personal
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El piloto de 56 años de edad, es titular de la licencia de Piloto Privado Avión, con habilitación para aviones monomotores terrestres hasta 5.700 kg. y el Certificado de Aptitud Psicofisiológica, Clase II, se encontraba vigente, con vencimiento el 30 NOV. 08. Su experiencia en horas de vuelo era: Total 485.1 Últimos 90 días: 13.6 Últimos 30 días: 3.4 El día del accidente: 1.0 En el tipo de aeronave accidentada: 97.9 La Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas (DHA) informó que el Piloto no registra en su legajo ningún ac‐cidente anterior, ni infracciones aeronáuticas en los últimos cuatro años. Información sobre la aeronave Célula Es una aeronave totalmente metálica, monomotor, con una hélice de dos palas metálica, tren de aterrizaje del tipo triciclo fijo con ruedas, y cuatro plazas, marca Cessna, modelo 172 N, matrícula LV‐OCZ, número de serie 73821, fabricado por Cessna Aircraft Corporation, al momento del accidente la aeronave registraba un TG de 1.471.5 hs. un DUR de N/A y un DUI S/A. El combustible es alojado en dos tanques de ala, uno por plano, con una capacidad total de 43 galones USA ( 163 litros ). Motor Esta equipado con un motor marca Lycoming Modelo 0‐320‐H2AD Número de serie L‐7533‐76 de 160 HP de potencia, é inspección periódica, teniendo al momento del accidente un TG de 1.471.5hs y un DUR de N/A y un DUI de S/A. hs. Hélice La hélice marca Mc Cauley, modelo 1C160‐DTM. número de serie 81615, compuesta de dos palas de cons‐trucción metálica, paso fijo de inspección periódica, teniendo al momento del accidente un TG de 1.471.5 hs. un DUR de 382.4 hs. y un DUI de S/A Peso y balanceo Pesos al despegue Vacío: 665.0 kg Piloto: 82.0 kg Acompañante 61.0 kg Combustible ( 205 x 0.72): 147.6 kg Total de despegue: 955.6 kg Máximo de Despegue (PMD): 1043.0 kg Diferencia: 87.4 kg en menos con respecto PMD. Autonomía: 6.0 hs Consumo horario: 34,5 l/h
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El peso y el centro de gravedad se encontraban dentro de los límites establecidos en el Manual de Vuelo, autorizado por el fabricante. Información meteorológica El informe del Servicio Meteorológico Nacional, con los datos inferidos obtenidos de los registros horarios de la estación meteorológica de aeródromos Monte Caseros y Concordia, interpolados a la hora del acciden‐te. Visto también los mapas sinópticos de superficie de 21.00 UTC, eran: Viento: Sector E/10 KT ; visibilidad: 10 km; fenómenos significativos: ninguno; nubosidad: 1/8 SC 900M 6/8 AC 3000M; temperatura: 27 ºC ; temperatura de punto de rocío: 20 ºC; presión a nivel medio del mar 1014.5 hPa; y humedad relativa: 66%. Ayudas a la navegación: No aplicable. Comunicaciones: No aplicable. Información sobre el lugar del accidente El accidente ocurrió en la pista 18/36 del Aeródromo Chajari, provincia de Entre Ríos. Las coordenadas geográficas del lugar son 30º 45’ 20.0” S y 057º 59’ 58.0” W y la elevación sobre el nivel medio del mar es de 64 m. Registradores de vuelo: No aplicable. Información sobre los restos de la aeronave y el impacto El avión durante la maniobra de aterrizaje, impacto con la rueda de nariz, a 3,50 m antes de la línea demarcatoria del umbral de la pista 36, produciendo la fractura de la toma del montante del tren de nariz, rebotando sobre la superficie del terreno, 7,00 metros con la misma trayectoria la rueda de nariz impacta nuevamente contra el terreno produciendo el desprendimiento total del montante, e inmediatamente la dobladura de las palas de la hélice y deformación de la parte inferior del capot de motor por el arrastre de la trompa contra el terreno. En las condiciones señaladas anteriormente, el avión continúa la carrera de aterrizaje 122 m aproximadamente, hasta quedar detenido con rumbo 010º. La rueda y montante del tren delantero, se encontraban, separados de los restos del avión, a una distancia de 60 metros antes del lugar de detención de la aeronave. Los daños sufridos por la aeronave fueron de importancia Los flaps se encontraban retraídos. Información médica y patológica Según consta en fotocopia entregada en esta Junta de Accidentes, correspondiente a una denuncia realizada por el piloto ante la fiscalía del Juzgado de Paz de la Ciudad de Chajarí Pcia. de Entre Ríos, el piloto declara que el día del accidente luego de realizar el vuelo a Concordia en compañía de una persona de sexo femenino, emprendieron el regreso a Chajarí, que durante el vuelo iban tomando mate, y que durante la aproximación a la pista sintió que se desvanecía, como a dormirse y con nauseas, que por ese motivo se produjo el accidente. Posterior al mismo, estando en su casa continuaba adormecido, el día 24 en la madrugada fue trasladado a un Sanatorio de la ciudad de Concordia quedando internado hasta el día 26, los
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médicos que lo atendieron no encontraron nada anormal en la salud del piloto. Incendio: No hubo. Supervivencia Los cinturones de seguridad estaban en su correspondiente anclaje, en buen estado de conservación, y actuaron adecuadamente, permitiendo amortiguar la desaceleración producida durante el aterrizaje. Ensayos e investigaciones Verificada la aeronave en el lugar del accidente, se comprueba que ésta se encontraba soportada en su parte delantera, a la altura del tren de nariz, por un grueso madero a efectos de evitar posibles perdidas de combustible del motor. Se verificaron daños en ambas palas de la hélice dobladas hacia atrás en ángulos de 45º y 90º, deformaciones y roturas en el capot inferior del motor, falta del tren de aterrizaje delantero completo. En el primer impacto de la aeronave, se fractura la toma principal del montante del tren delantero que va fijada en el parallamas, y en el segundo impacto se fractura la horquilla de la rueda y termina por desprenderse el conjunto montante. Se verificaron daños en las cañerías de la parte posterior del motor producidas por la fractura del soporte y el posterior desprendimiento del montante. Se llevó a cabo una verificación sobre el motor, desmontando todos los capots para tener acceso a los componentes del mismo, cables eléctricos y bujías de encendido, cables de comando y carburador, se comprobó que la llave de accionamiento de los flaps se encontraba en posición “ retraídos.” Se efectuó control sobre la documentación técnica, cumplimiento del Plan de Mantenimiento y Libretas de Historiales, encontrándose solo en estas la falta de actualización de las horas de operación, de aeronave y motor. La aeronave estaba debidamente inscripta y habilitada para tareas de carácter general, utilizaba para adiestramiento e instrucción en el Aero Club Chajari, provincia de Entre Ríos. Se verificó la documentación del piloto, y no surgieron novedades La documentación técnica se encontraba actualizada. Información orgánica y de dirección La aeronave es de propiedad privada, y el propietario la utiliza para adiestramiento de pilotos y escuela de vuelo. Información adicional No se pudo agregar la declaración de la acompañante, debido a que la misma, no pudo ser localizada en su domicilio ni en lugares que frecuentaba. Técnicas de investigación útiles o eficaces: Se aplicaron las de rutina. ANÁLISIS Aspectos operativos Luego de realizar la navegación desde el AD Concordia al AD Chajari, provincia de Entre Ríos, el piloto realiza un sobrevuelo por las inmediaciones de la ciudad, procediendo posteriormente al aterrizaje. El piloto realizo una inadecuada aproximación a pista, de acuerdo a las marcas y restos del avión dejados
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sobre la misma, se pudo comprobar que el impacto principal contra el terreno lo realiza a 3,50 m antes del umbral de pista, produciendo un rebote de 7 m sobre el señalamiento de material correspondiente a la indicación del inicio de pista (umbral), donde se produce el desprendimiento de la rueda del componente del tren de nariz. Por la falta del conjunto del tren de nariz, la aeronave prosigue la carrera de aterrizaje sobre el tren principal y el capot inferior del motor, produciendo debido a ello, la dobladura de las palas de la hélice, quedando detenida 122 m más adelante. Aspectos técnicos Analizado el accidente, verificada la aeronave y controlada la documentación técnica, se determina que no hubo factores mecánicos que hayan tenido influencia en el mismo. CONCLUSIONES Hechos definidos Del control realizado a la documentación del piloto, surge que el mismo se encontraba habilitado para realizar el vuelo. Según la documentación técnica, la aeronave estaba habilitada. El primer contacto con el terreno se produjo con la rueda del tren de nariz, 3,50 m antes de la iniciación de la pista. El piloto aterrizó con la aeronave, sin flaps. Luego del segundo impacto de la rueda de nariz contra la superficie de la pista y a 7 m mas adelante del primero, se produjo la fractura del montante del tren delantero y posterior desprendimiento de la rueda de nariz 50 m más adelante aproximadamente. . La aeronave luego del desprendimiento del montante y rueda de nariz, continuó la carrera sobre la pista apoyado sobre el capot inferior de motor y con las ruedas del tren principal hasta la detención final a los 122 m del primer contacto con la superficie del terreno. El accidente no estuvo relacionado con aspectos técnicos de la aeronave. Causa Durante un vuelo de traslado, en la fase del aterrizaje, rotura y posterior desprendimiento del montante y rueda de nariz al contacto del avión con el terreno, debido a una inadecuada actitud de aproximación a pista para el aterrizaje. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD Al propietario y piloto de la aeronave Durante un vuelo, la fase de aterrizaje es una de las fases más críticas y la que estadísticamente cuenta con más accidentes, por lo tanto el piloto debe poner todos los sentidos y cumplimentar la lista de control de procedimientos, especificada en el manual de la aeronave.
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INFORME FINAL ACCIDENTE OCURRIDO EN: Aeródromo Lago Nahuel Huapi, San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro FECHA: 23 ENE 08 HORA: 23:45 UTC AERONAVE: Avión MARCA: Luscombe MODELO: 8‐E MATRÍCULA: LV‐RHD PILOTO: Licencia de Piloto Comercial de Avión. PROPIETARIO: Privado. Reseña del vuelo El 23 ENE 08, el piloto con la aeronave matrícula LV‐RHD, procedió a efectuar un vuelo local de adiestramiento, desde el aeródromo Lago Nahuel Huapi (LNH), situado a 15 km al ENE de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Para ello realizó la inspección prevuelo y puso en marcha el motor de la aeronave sin novedad. Luego comenzó el rodaje a la pista 30 y una vez en la cabecera dio máxima potencia para el despegue, recorridos 100 m, la aeronave se desplazó a la izquierda, saliendo de la pista y accidentándose en la franja, sufriendo daños de importancia. El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones de visibilidad. Lesiones a personas Lesiones Tripulación Pasajeros Otros Mortales ‐‐ ‐‐ ‐‐ Graves ‐‐ ‐‐ ‐‐ Leves ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ninguna 1 ‐‐ Daños sufridos por la aeronave Célula Tren de aterrizaje principal derecho: Rotura del montante y deformaciones de los tubos que forman la es‐tructura del tren. Puntera del plano izquierdo: Roturas y deformaciones por golpear contra el terreno. Puntera del plano derecho: Roturas y zonas hundidas con deformaciones en la parte superior e inferior del ala, desde el faro de aterrizaje a la puntera; al romper el montante del tren de aterrizaje principal del mismo lado, golpeó contra el suelo y al detenerse, dicha puntera quedó apoyada sobre el terreno. Fuselaje: marcas por haber soportado esfuerzos de flexión y torsión en la parte posterior de la cabina de pi‐lotaje. Motor: Posibles daños internos por encontrase funcionando cuando las palas de la hélice golpearon contra el terreno.
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Hélice: Una de las palas con la puntera doblada hacia delante por golpear contra el suelo con el motor fun‐cionando y con potencia. Ambas palas desde aproximadamente 15 cm de las punteras, con múltiples mar‐cas de impactos y con melladuras profundas en el borde de ataque. Daños en general: De importancia. Otros Daños: No