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i PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SUMINISTRO INTERNO, MANEJO, CONTROL Y DISPOSICIÓN, DE LOS MATERIALES INSTALADOS EN LA SALIDA DEL HORNO DE COLOR, DEL ÁREA DE PINTURA, DE LA EMPRESA CHRYSLER DE VENEZUELA L.L.C.

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PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SUMINISTRO

INTERNO, MANEJO, CONTROL Y DISPOSICIÓN,

DE LOS MATERIALES INSTALADOS EN LA SALIDA

DEL HORNO DE COLOR, DEL ÁREA DE PINTURA,

DE LA EMPRESA CHRYSLER DE

VENEZUELA L.L.C.

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SUMINISTRO INTERNO, MANEJO,

CONTROL Y DISPOSICIÓN, DE LOS MATERIALES INSTALADOS

EN LA SALIDA DEL HORNO DE COLOR, DEL ÁREA DE

PINTURA, DE LA EMPRESA CHRYSLER

DE VENEZUELA L.L.C.

EMPRESA: CHRYSLER DE VENEZUELA L.L.C.

AUTOR: NANCY CUSTODIO

C.I: 16901477

SAN DIEGO, ENERO 2013

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SUMINISTRO INTERNO, MANEJO,

CONTROL Y DISPOSICIÓN, DE LOS MATERIALES INSTALADOS

EN LA SALIDA DEL HORNO DE COLOR, DEL ÁREA DE

PINTURA, DE LA EMPRESA CHRYSLER

DE VENEZUELA L.L.C.

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN

______________________________________________

Tutor Académico: Manuel Cuadrado García C.I. 7.067.357

______________________________________________

Tutor Empresarial: Luis Durán C.I. 12.998.895

AUTOR: NANCY CUSTODIO

C.I: 16901477

SAN DIEGO, ENERO 2013

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AGRADECIMIENTOS

A Dios, por permitirme cumplir con esta meta tan importante para mí.

A mi mamá y a mi hermana, por ser el pilar fundamental de toda mi vida, y

enseñarme los mejores valores.

A mi papá, que aunque ya no está en este planeta siempre me brindó la ayuda

económica necesaria.

A mis amigos y compañeros de clase, que recorrieron conmigo este camino.

A mis profesores de la universidad, por brindarme todos los conocimientos y

ayuda necesaria a lo largo de la carrera.

A mi tutor académico, Ingeniero Manuel Cuadrado, quién además de ser mi

profesor en varias materias de la carrera, y parte importante de mi formación, también

fue mi guía en el desarrollo de esta investigación.

A mi tutor empresarial, Licenciado Luis Durán, quién siempre me apoyó en este

trabajo, y además me enseñó muchas cosas dentro de la empresa.

A la empresa Chrysler L.L.C. y todo el personal del Departamento de Manejo de

Materiales, por darme la oportunidad de desarrollar mis pasantías profesionales y por

brindarme las herramientas necesarias y la información necesaria para llevar a cabo el

proyecto.

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ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO

pp.

AGRADECIMIENTOS……………………………………………………………..iv

ÍNDICE DE FIGURAS……………………………………………………………viii

ÍNDICE DE TABLAS……………………………………………………………….x

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………...1

CAPÍTULO I: LA EMPRESA

1.1 Descripción de la empresa…………………………………………………….3

1.1.1 Razón Social………………………………………………………………...3

1.1.2 Ubicación……………………………………………………………………3

1.1.3 Actividad de la empresa…………………………………………………….3

1.2 Reseña Histórica de la Empresa………………………………………………3

1.3 Visión………………………………………………………………………….5

1.4 Misión…………………………………………………………………………5

1.5 Valores………………………………………………………………………...5

1.6 Políticas……………………………………………………………………….6

1.6.1 Política Ambiental…………………………………………………………..6

1.6.2 Política de Calidad…………………………………………………………..7

1.6.3 Política de Seguridad………………………………………………………..7

1.7 Estructura Organizativa de la Empresa……………………………………….8

1.8 Descripción del proceso de ensamblaje……………………………………….9

1.9 Descripción de los productos que elabora…………………………………...10

1.10 Actividades realizadas por el pasante………………………………………11

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CAPÍTULO II: EL PROBLEMA

2.1 Planteamiento del Problema…………………………………………………12

2.2 Objetivos……………………………………………………………………..14

2.2.1 General……………………………………………………………………..14

2.2.2 Específicos…………………………………………………………………14

2.3 Justificación………………………………………………………………….15

2.4 Alcance………………………………………………………………………15

2.5 Limitaciones…………………………………………………………………16

CAPÍTULO III: MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL

3.1 Antecedentes....................................................................................................17

3.2 Bases Teóricas……………………………………………………………….19

3.2.1 Ergonomía…………………………………………………………………19

3.2.2 REBA (Rapid Entire Body Assessment)…………………………………. 21

3.2.3 Manejo de Materiales...................................................................................26

3.2.4 Tormenta de Ideas........................................................................................28

3.2.5 Diagrama de Causa Efecto...........................................................................29

3.2.6 Técnica de Grupo Nominal...........................................................................30

3.3 Bases Legales..................................................................................................32

3.3.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…………………32

3.3.2 Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras………..33

3.3.3 Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

(LOPCYMAT)…………………………………………………………………...33

3.3.4 Norma INPSASEL………………………………………………………...34

3.4 Definición de Términos Básicos……………………………………………..37

CAPÍTULO IV: FASES METODOLÓGICAS

4.1 Tipo de investigación………………………………………………………...40

4.2 Fases Metodológicas…………………………………………………………41

4.2.1 Fase I: Diagnóstico de la situación actual…………………………………41

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4.2.2 Fase II: Análisis y determinación de las causas de los problemas

presentados en el área……………………………………………………………41

4.2.3 Fase III: Elaboración de la Propuesta de Mejora…………………………..42

4.2.4 Fase IV: Evaluación económica de la propuesta…………………………..42

CAPÍTULO V: RESULTADOS

5.1 Fase I: Diagnóstico de la situación actual…………………………………...43

5.2 Fase II: Análisis y determinación de las causas de los problemas presentados

en el área…………………………………………………………………………51

5.3 Fase III: Elaboración de la Propuesta de Mejora…………………………….63

5.3.1 Propuesta N°1: Modificación del nivel de los racks para el almacén 53.....63

5.3.2 Propuesta N°2: Construcción de racks móviles para el suministro de gatos y

topes KK y W2…………………………………………………………………..67

5.3.3 Propuesta N°3: Construcción de racks móviles para el suministro de housing

y complementos del cinturón de seguridad KK y W2…………………………...73

5.3.4 Propuesta N°4: Construcción de patines para el suministro de aislantes KK

y W2……………………………………………………………………………..76

5.4 Fase IV: Evaluación económica de la propuesta…………………………….78

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…..................................................82

REFERENCIAS…………………………………………………………………….86

ANEXOS

ANEXO N°1: Vistas lateral y frontal del prototipo de rack móvil para el

suministro de gatos y topes KK y W2…………………………………………...89

ANEXO N°2: Vistas lateral y frontal del prototipo de rack móvil para el

suministro de housing, complemento del cinturón de seguridad y sellos KK y

W2.........................................................................................................................90

ANEXO N°3: Vistas lateral, frontal y de planta del prototipo de patín para el

suministro de aislantes KK y W2………………………………………………..91

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ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1. Organigrama del Departamento de Producción…………………………8

Figura N° 2. Hoja de Campo REBA……………………………………………........24

Figura N° 3. Esquema básico de un diagrama de Ishikawa………………………….29

Figura N° 4. Layout del área 53……………………………………….……………..44

Figura N° 5. Situación actual almacén de gatos KK y W2…………………………..45

Figura N° 6. Situación actual almacén de topes KK y W2…………………………..46

Figura N° 7. Situación actual almacén de housing y complementos del cinturón de

seguridad KK y W2………………………………………………………………….47

Figura N° 8. Situación actual estación de ensamble de gatos y topes KK yW2……..48

Figura N° 9. Situación actual estación de ensamble housing y complementos del

cinturón de seguridad KK y W2, lado izquierdo…………………………………….49

Figura N° 10. Situación actual estación de ensamble housing y complementos del

cinturón de seguridad KK y W2, lado derecho……………………………….……...49

Figura N° 11. Rack de aislantes en el almacén 53…………………………………...50

Figura N° 12. Situación actual estación de ensamble de aislantes…………………..51

Figura N° 13. Operador realizando suministro de gatos KK y W2………………….52

Figura N° 14. Método REBA suministro de gatos KK y W2…………………….….53

Figura N° 15. Operador realizando suministro de topes KK y W2………………….54

Figura N° 16. Método REBA suministro de topes KK y W2………………….…….55

Figura N° 17. Operador realizando instalación de gatos KK y W2………….………56

Figura N° 18. Método REBA instalación de gatos KK y W2……………………….57

Figura N° 19. Diagrama de Ishikawa de los problemas de suministro del área de

pintura……………………………………………………………………..…………59

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Figura N° 20. Encuesta realizada a los trabajadores para la realización de la Técnica

de Grupo Nominal…………………………………………………………………...60

Figura N° 21. Situación actual de los racks del almacén 53…………………………64

Figura N° 22. Propuesta de mejora de la distribución de los racks del almacén

53.................................................................................................................................64

Figura N° 23. Movimiento de racks del almacén 53 al almacén 68…………………65

Figura N° 24. Nuevo valor REBA, obtenido con la implementación de la Propuesta

N°1……………………………………………………………………………….…..66

Figura N° 25. Diseño de Prototipo Rack móvil para el suministro de gatos y topes W2

y KK……………………………………………………………………………...…..67

Figura N° 26. Prueba del Prototipo Rack móvil para el suministro de gatos y topes

W2 y KK……………………………………………………………………………..69

Figura N° 27. Prototipo rack móvil para suministro de gatos y topes KK y W2, con

las modificaciones hechas………………………………………………………...….70

Figura N° 28. Valor REBA obtenido con la implementación de la Propuesta

N°2...............................................................................................................................72

Figura N° 29. Prototipo Rack móvil para el suministro de housing y complementos

para el cinturón de seguridad W2 y KK……………………………………………..73

Figura N° 30. Valor REBA obtenido con la implementación de la Propuesta

N°3...............................................................................................................................75

Figura N° 31. Prototipo de patín para el suministro de aislantes W2 y KK…………77

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ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Vehículos ensamblados…………………………………………………11

Tabla 2. Niveles de actuación según la puntuación final obtenida…………………..25

Tabla N° 4: Porcentajes de las Causas y Porcentaje Acumulado……………………61

Tabla N° 3: Resultados encuestas de Técnica de Grupo Nominal…………………..62

Tabla N° 5: Presupuesto para las propuestas…………………...……………………79

Tabla N° 6: Ahorro obtenido con la implementación de las propuestas…………….81

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INTRODUCCIÓN

En el presente, muchas son las empresas que se preocupan en mejorar sus

procesos, así como la calidad del ambiente de trabajo que ofrecen a sus trabajadores.

Todo esto con el fin de lograr mayor productividad y mayor eficiencia a un menor

costo.

Chrysler de Venezuela L.L.C., es una empresa ensambladora del ramo

automotriz, líder en Venezuela, con más de 50 años de trayectoria, la cual se

preocupa por brindar calidad a sus clientes. Se encuentra ubicada en la Zona

Industrial Norte de la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, y se encuentra

actualmente ensamblando dos (2) modelos de vehículos pertenecientes a la marca

Jeep, los cuales son la Cherokee y la Grand Cherokee, considerados vehículos con

gran fuerza y resistencia, pero a la vez de lujo, lo cual brinda a los clientes seguridad

y confort.

Debido a su continuo crecimiento en el mercado, y a la alta demanda que

sostiene, ha tenido la necesidad de adaptarse al mercado, para poder satisfacer a sus

exigentes clientes. Es por ello que se encuentra constantemente realizando mejoras en

todos sus procesos.

Actualmente, se ha observado un mal suministro de materiales en algunas áreas

de la empresa, como sucede en la salida de los hornos de color. Además de algunas

posturas disergonómicas y movimientos de quinto orden que sufren sus trabajadores

al realizar dicho suministro. Esto genera baja productividad, bajo rendimiento de los

operarios, así como mal aprovechamiento del recurso humano con el que se cuenta.

Es por ello que se hizo necesaria la realización de ésta investigación, para mejorar

tanto las condiciones laborales, como el suministro que se realiza en esta área,

mediante técnicas de ingeniería industrial.

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El propósito de ésta investigación es el de, proponer mejoras en el suministro

interno, manejo control y disposición de los materiales a ser instalados en el área de

pintura de la empresa Chrysler de Venezuela L.L.C., para minimizar el remanejo de

materiales y mejorar la postura de los trabajadores. Esto, mediante la elaboración de

dispositivos móviles y modificación de racks, que mejoren el suministro y la postura

de los trabajadores. En tal sentido, se elaboraron dichas propuestas y se llegó a la

conclusión de que el proyecto es factible económicamente.

Para la realización de este informe se establecieron cinco capítulos los cuales se

describen a continuación:

Capítulo I: Se presentó toda la información concerniente a la empresa, su

descripción, reseña histórica, visión, misión, valores, políticas, organización,

proceso productivo, productos, así como también las actividades realizadas por el

pasante, para dar a conocer el ambiente donde se desarrolló la investigación.

Capítulo II: Se planteó el problema a tratar, sus objetivos general y específicos, su

justificación, alcance y limitaciones que el mismo tuvo, a fin de conocer la

problemática a la que se pretendió dar solución y qué se pretende lograr con ésta

investigación.

Capítulo III: Para este capítulo se dan a conocer algunos trabajos que anteceden a

esta investigación, las bases teóricas que lo soportan y algunos términos básicos

que guardan relación con el tema y que harán más fácil su comprensión. Todo

esto con el fin de soportar la investigación bajo conceptos y teorías ya

establecidas.

Capítulo IV: Está compuesto por el tipo de investigación, y las fases que se

llevaron a cabo para el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos.

Capítulo V: Se muestran los resultados obtenidos con el desarrollo de cada fase de

la investigación, con el fin de poder verificar que el proyecto es factible.

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CAPÍTULO I

LA EMPRESA

1.1 Descripción de la Empresa

1.1.1 Razón Social

Chrysler de Venezuela L.L.C, RIF: J-303575307, Apartado Postal: 1960.

1.1.2 Ubicación

Chrysler de Venezuela L.L.C, está ubicada en La Av. Pancho Pepe Cróquer de La

Zona Industrial Norte, en Valencia - Carabobo, ocupando un área de 152.810 m2,

teniendo como lindero Norte, La Autopista Regional del Centro, a la altura de Makro,

lindero Sur, C.C ARA, lindero Este, Protinal y lindero Oeste, Jhonson & Jhonson.

1.1.3 Actividad de la empresa

Ensambladora Automotriz y comercializadora

1.2 Reseña Histórica de la Empresa

En el año 1949, John Phelps, quién dirigía al Grupo Phelps, ya se encontraba

comercializando en el país vehículos importados de la marca Chrysler. Éste decide

ensamblar los vehículos en el país, constituyendo una empresa de Ensamblaje

Venezolana S.A., cuya planta se construyó en la urbanización Los Ruices, Caracas.

La planta comenzó sus operaciones en 1950 y producía cuatro (04) unidades diarias.

Para el año de 1959, Chrysler Corporation, compra las acciones de Ensamblaje

Venezolana S.A., cambiando ésta de nombre a Chrysler de Venezuela S.A., siendo

las instalaciones existentes ampliadas y mejoradas.

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Debido al aumento de la demanda, la planta ubicada en Caracas, comienza a ser

pequeña y decide construir una nueva planta en la Zona Industrial de Valencia. Dicha

planta es inaugurada en 1968, por el presidente Raúl Leoni, y abre sus puertas con el

objetivo de ensamblar y comercializar automóviles Nissan, Patrol y Jeep, siendo

considerada la más moderna en su tipo.

En el año 1975, se comienza a ensamblar el minibús Dodge B-200, seguido por el

B-300. En 1976, se vive la mejor época de la Industria Automotriz del país, logrando

la empresa una producción máxima de 280 unidades diarias, con dos turnos de

trabajo.

En el año 1977, comienza sus operaciones en Tejerías Willys de Venezuela, S.A.,

quién después cambiaría su nombre a Jeep de Venezuela, S.A.

Para el año de 1979, realizó negociaciones con el grupo Mendoza, el cual tenía el

50% de las acciones, Jeep de Venezuela S.A., quienes tendrían el 45% de acciones, y

el grupo ACO, con apenas un 5% de acciones. De esta forma se da inicio al

ensamblaje de vehículos Wagoneer, Pick-ups, Jeep CJ5 y, posteriormente, Jeep CJ7.

En 1981, las operaciones se concentran en la planta de Tejerías, mejorando así la

eficiencia de la compañía.

En 1990, empieza a operar como Chrysler Motors de Venezuela. Son adquiridos

nuevos terrenos en la antigua ensambladora de Carabobo, y se hacen inversiones en

modificaciones y ampliaciones, logrando para el año de 1997, una media de 100

vehículos diarios, con un solo turno para toda la planta.

Chrysler se hace acreedora de la certificación ISO 14001 para el año 1998, lo cual

la convierte en la primera empresa que obtiene tan prestigioso reconocimiento. Ese

mismo año se asocia con Daimler-Benz AG, conformando así el grupo Daimler

Chrysler de Venezuela L.L.C.

El 3 de agosto de 2007, el grupo económico Cerberus compra el 80,1% de las

acciones, teniendo ahora como razón social Chrysler de Venezuela L.L.C.

Debido a una crisis corporativa en el año 2009, la misma decide aprobar la venta

de todos los activos de Chrysler a la nueva compañía que conformaba con Fiat,

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siendo esta una buena oportunidad para desarrollar una sociedad fortalecida y

sinérgica.

1.3 Visión

“Seremos la compañía más admirada de Venezuela. Contrataremos y retendremos

los mejores empleados y crearemos un medio ambiente que genere resultados de

nivel mundial.”

1.4 Misión

“Ser los más rentables suplidores de productos automotrices y servicios

relacionados en todos los segmentos de relevancia en Venezuela. Fortalecer nuestras

marcas y suplir extraordinarios vehículos y vans que satisfagan a nuestros clientes,

asegurando una integración óptima de productos, funciones, procesos y culturas,

cumpliendo con todos los requerimientos locales que se requieran, así como con los

objetivos de grupo.”

1.5 Valores

a. Trabajo en equipo: Comprenderemos que para el logro de objetivos es

necesaria la integración entre departamentos, teniendo presente que la suma de los

esfuerzos individuales sumados y orientados a una misma dirección son más

productivos.

b. Gente inspirada: A través de nuestra meta “ Ser la compañía Premier de

Venezuela” , gente enfocada hacia sus clientes para reducir la variación de procesos,

mejorar la seguridad, calidad, costos, moral, experiencia de venta y servicios”.

c. Innovación: Aprovechamos los periodos de cambio como oportunidades de

mejora y aprenderemos de ellos, entenderemos que para poder subsistir en el

mercado, debemos mejorar continuamente el proceso de trabajo.

d. Enfoque al cliente: Para Chrysler de Venezuela LLC, es un compromiso

cubrir a cabalidad con las expectativas y necesidades de nuestros clientes, asumiendo

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como prioridad el mantenimiento de una relación leal e integra, para así poder lograr

un alto nivel de calidad del servicio.

e. Calidad: Orientamos nuestro trabajo hacia la obtención de un alto nivel de

calidad en todos nuestros procesos y por ende en nuestros servicios, obteniendo así

un elevado margen de satisfacción tanto en nuestros clientes internos como en

nuestros clientes externos.

f. Agilidad: Debemos estar conscientes que nuestros tiempos de respuesta

deben ser los más adecuados, y respetar nuestro compromiso con la corporación y

nuestros clientes.

g. Excelencia: Confiamos en el desempeño de cada uno de nuestros compañeros

de trabajo y delegamos responsabilidades y tareas de manera de trabajar en equipo,

asumiendo un alto nivel de motivación al logro y de compromiso ante la empresa y

ante los clientes.

h. Responsabilidad: Debemos actualizarnos constantemente y asumir los

procesos de mejoramiento continuo como factor evolutivo, enfocarnos hacia el

cliente, y mantener una relación laboral basada en el respeto y en el equilibrio.

1.6 Políticas

1.6.1 Política Ambiental

“Chrysler de Venezuela, empresa presentes y futuras, fomenta la participación

activa de nuestra gente en la búsqueda de alternativas y prácticas de negocios que

garanticen la preservación del medio ambiente y prevención de la contaminación, con

miras a consolidarnos como la empresa automotriz premier en la protección del

medio ambiente”.

Chrysler de Venezuela, con su declaración de Política ambiental, adquiere el

compromiso de cumplir con la legislación ambiental del país, los principios

ambientales de Chrysler de Venezuela y las Directrices ambientales de la

Corporación Chrysler aplicables a Venezuela.

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Chrysler de Venezuela también adquiere el compromiso, de fomentar y

mantener el mejoramiento continuo de su desempeño ambiental a través de la

prevención de la contaminación, la cual se fundamentará en objetivos ambientales

centralizados en:

a. El cumplimiento de la legislación Ambiental.

b. La educación Ambiental de su gente.

c. El tratamiento adecuado, la reutilización y reducción de los efluentes industriales.

d. El manejo eficiente y adecuado de los materiales y desechos sólidos.

e. El uso eficiente de la energía.

f. El uso eficiente del agua en nuestro proceso.

Chrysler de Venezuela, con la finalidad de garantizar el mejoramiento continuo

de su desempeño ambiental, se compromete a revisar trimestralmente sus objetivos

ambientales.

1.6.2 Política de Calidad

“Ser la Compañía Premier de Venezuela, mejorando continuamente nuestros

procesos a través de Gente Inspirada, enfocada hacia sus clientes para reducir la

variación de sus procesos, mejorar su Seguridad, Calidad, Entrega, Costo,

Experiencia en Venta y Servicio.”

1.6.3 Política de Seguridad

“Nuestro mayor compromiso está en reducir sistemáticamente los accidentes,

lesiones y enfermedades en el trabajo, conduciendo todas las operaciones de Chrysler

de Venezuela, con la consideración de la máxima seguridad e higiene ocupacional

para sus trabajadores, mediante:

a. Un sistema que asegure el cumplimiento de los requerimientos legales y

corporativos.

b. Apoyo gerencial evidente a toda la gestión de seguridad e higiene

ocupacional.

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c. Exigir en todo momento el cumplimiento de las normas y procedimientos

establecidos para la seguridad de todos”

1.7 Estructura Organizativa de la Empresa

La empresa cuenta con una estructura organizativa que le permite lograr sus

objetivos a la hora de trazarse metas. Su organigrama está estructurado en forma

jerárquica descendiente, de tal manera que permite delegar funciones bajo una

estructura formal.

El presente trabajo, fue elaborado en el área de Materiales del Departamento de

Control de Producción de Chrysler de Venezuela L.L.C., cuyo organigrama vigente

para el momento, es el siguiente:

Figura N° 1. Organigrama del Departamento de Producción.

Fuente: Departamento de Control de Producción de Chrysler de Venezuela L.L.C. (2012)

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En la planta se trabajan dos turnos, los cuales son los siguientes:

1º Turno: 7:00 am a 5:00 pm de lunes a jueves, y viernes, 7:00 am a 4:00 pm,

con 60 minutos para la comida.

2º Turno: 4:00 pm a 12:00 am de lunes a jueves, y viernes, 4:00 pm a 11:00

pm, con 60 minutos para la comida.

En Chrysler de Venezuela L.L.C., laboran un total de 1000 trabajadores y

trabajadoras, de los cuales hay: 800 hombres y 200 mujeres.

1.8 Descripción del proceso de ensamblaje

La empresa se dedica al ensamblaje de vehículos, los cuales cuentan con un 70%

de partes importadas y un 30% de partes nacionales. Los modelos que actualmente se

ensamblan son la Cherokee y la Grand Cherokee, los cuales pertenecen a la marca

Jeep, cubriendo así las necesitades del mercado automotriz en cuanto a resistencia y

confort se refiere.

En cuanto al proceso productivo, el mismo inicia con la descarga de material.

Éste es revisado y aprobado. A continuación, se prensa y soldan los laterales de

puerta, piso y techo en el área de carrocería. Luego pasan al área de latonería donde

son ensamblados las puertas, el capó, la tapa, la maleta. Adicionalmente, se toman

tres (3) vehículos de muestra, y se le realizan las mediciones de calidad.

Posteriormente, el vehículo pasa al área de pintura, en la cual entra al túnel de

fosfato para ser desengrasado y lavado. Luego va a la Cabina de Betafoan, donde se

le aplica el fondo anticorrosivo, para después pasar por el horno donde se realiza el

secado. Como paso siguiente, entra en la cabina de lijado, donde son aplicados los

sellos. Finalmente se dirige a la cabina de color, donde se le aplican dos capas de base

y una capa transparente, se hacen los chequeos respectivos y se repara el color de ser

necesario.

Ya pintado, el vehículo se dirige al área de tapicería donde, en primer lugar, se

aplica el asfalto en la cabina de Chassis Black, luego se aplica “pintura primer” a

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vidrio trasero, parabrisas delantero y vidrio cuarto trasero. Se colocan los plásticos de

las puertas y guardafangos, aislantes térmicos, y antirruidos. En la siguiente estación,

se instalan los arnerses, el tablero de instrumento, las alfombras, vidrios, bombas de

freno, evaporadores de aire acondicionado, dirección y cinturones de seguridad. Se

realizan las pruebas eléctricas a los componentes instalados, se revisa la unidad y se

llena un formato de defectos, al cual se le llama tarjeta viajera.

Luego de esto, el vehículo pasa al área de chasis, donde lo primero que se hace es

instalar el módulo de suspensión y sistema de amortiguadores. Luego se instalan los

diferenciales, los resortes, tanques de gasolina, transmisión, motor y los cauchos; esto

se hace a través de un transportador aéreo.

Los vehículos pasan al área de línea final, a un transportador terrestre, donde se

realiza el preparativo de purga y llenado de sistema de freno y radiador. Se revisa el

sistema de motor, en el cual se enciende el vehículo por primera vez y se procede a la

prueba de freno. Se realiza la alineación dinámica y se dirige a la línea de

acondicionamiento final. En ésta línea, se verifica la hermeticidad por prueba de agua

y se hace la prueba de rodillos para comprobar la funcionalidad de la unidad.

Ya listos, los vehículos son llevados a la pista de manejo donde se le realizan las

pruebas de ruidos, traqueteos, maniobralidad y desajustes. De tener algún desperfecto

se revisan en la línea de reparación pesada.

Posteriormente se le realizan las pruebas eléctricas y de confort. Por último se

realiza la reparación de daños en la línea de retoque, y se colocan los emblemas y

cintas decorativas.

1.9 Descripción de los productos que elabora

A continuación, se listan los vehículos ensamblados por la empresa al momento

de la realización de ésta investigación, en la Tabla N°1:

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Tabla N° 1: Vehículos ensamblados

CODIGO DESCRIPCION MODELO

VK1 Jeep Cherokee Limited 4x4 Auto

KK

VK2 Jeep Cherokee Sport 4x4 Auto

VK3 Jeep Cherokee Limited 4x2 Auto

VK4 Jeep Cherokee Sport 4x2 Auto

VK6 Jeep Cherokee Limited 4x4 Sist Dual

VK7 Jeep Cherokee Sport 4x4 Sist Dual

KK VK8 Jeep Cherokee Limited 4x2 Sist Dual

VK9 Jeep Cherokee Sport 4x2 Sist Dual

W6 Grand Cherokee Limited 4x4

W2 W7 Grand Cherokee Limited 4x2

W8 Grand Cherokee Laredo 4x4

W9 Grand Cherokee Laredo 4x2

Fuente: Chrysler de Venezuela (Agosto 2012)

1.10 Actividades Realizadas por el Pasante

Durante el transcurso de las doce (12) semanas, el pasante se encargó de buscar

mejoras en el suministro de los materiales instalados en la salida de los hornos de

color. Para ello se realizó la revisión de la situación actual tanto del suministro como

de las labores que realizan sus trabajadores.

Se mantuvieron entrevistas con el personal involucrado en las operaciones de

traslado, así como también con los que laboran en esa parte específica de la línea. Se

tomaron todas las características de las áreas bajo estudio en conformidad con las

políticas de almacenamiento interno de la empresa.

Teniendo la situación actual bien definida, se procedió a determinar las causas de

los problemas presentados en el área. Esto se realizó a través de técnicas como la

tormenta de ideas, el diagrama causa efecto, y la de grupo nominal, para así conocer

cuáles eran las causas que tenían mayor importancia.

A continuación se procedió a proponer las mejoras a cada una de las causas que

resultaron ser las de mayor importancia.

Se hizo un análisis económico de la propuesta, tomando en cuenta la relación

beneficio – costo, para constatar que era un proyecto factible.

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CAPÍTULO II

EL PROBLEMA

2.1 Planteamiento del Problema

En los últimos años, se ha observado un gran interés por parte de las empresas en

ofrecer a sus trabajadores mejores condiciones de trabajo, con la finalidad de

mantenerlos motivados y aumentar la productividad. En Chrysler de Venezuela

L.L.C., se busca de forma continua, dar bienestar a los trabajadores. Una de las áreas

que muestra descontento, expresado por los mismos trabajadores, es la salida de los

hornos de color y su correspondiente almacén de materiales. Dicho descontento se

debe a que presentan posturas en el trabajo que son disergonómicas, y les producen

algunas molestias, como dolores de espalda y en los hombros.

La salida de los hornos de color consta de 3 estaciones en la línea, donde se

ensamblan las partes al vehículo, siendo los gatos y topes en la primera,

complementos del cinturón de seguridad y complementos de la tapa de la gasolina o

housing en la segunda, y aislantes en la tercera. Por otra parte, se encuentra el

almacén donde se localizan todos estos materiales, el cual es el área 53.

En el área 53 se cuenta con 3 trabajadores, los cuales tienen limitaciones físicas.

Dichos trabajadores se lesionaron en otra área, y por ser ésta un área donde la carga

de peso es menor, decidieron asignarlos allí. Lo máximo que pueden levantar son

7kg, condición que aún no se está cumpliendo, ya que algunas de las cajas que deben

cargar, están por encima de este peso, además de que realizan movimientos de quinto

orden en forma repetitiva para levantar los materiales desde un rack que se encuentra

a 10cm del piso. Esto ha producido limitaciones en los trabajadores, tales como dolor

en los hombros y espalda, además de que podrían producirse lesiones más graves.

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Estos materiales son colocados sin orden alguno en un carro eléctrico, el cual los

lleva a la línea. Dicho suministro se realiza fuera de estándar, es decir, se lleva en

grandes cantidades, sin tomar en cuenta las necesidades de la línea y por

consiguiente, de la producción, produciéndose un exceso de material en la misma.

Según los procedimientos establecidos, deberían realizarse tres (3) recorridos, sin

embargo los trabajadores solo están haciendo un traslado, llenando el carro eléctrico

hasta el tope para no tener que ir más, esto es debido a una falta de supervisión y a

que la falta de estándares provoca este tipo de circunstancias. Se emplean los 2

trabajadores para realizar esta tarea y la duración de la misma, entre realizar la carga

del material al carro eléctrico, llevarla, y descargarla puede ir de 40 minutos a 1 hora,

según referencia de los mismos operadores. Tomando en cuenta que los materiales

son los gatos, los topes, los housing y el complemento de cinturón de seguridad, y

que en cada viaje llevan un solo material, en sus distintas versiones, esto da un total

de 4 recorridos al día, lo que representan 4 horas de trabajo que comparten los dos

operadores, generando esto un alto tiempo de ocio.

Continuando la observación hacia la línea final, se tiene que en la primera

estación que es surtida, existen cajas dispuestas en el piso, porque existe desorden,

generado por los mismos operadores, pudiendo generar tropiezos. El trabajador que

realiza la instalación de las piezas en el vehículo en esta área, presenta posturas

inadecuadas a la hora de tomar las piezas, como lo es, el tener que levantar los brazos

por encima de los hombros, y estirarse mucho para alcanzar los materiales. Esto trae

consigo un bajo rendimiento del operador, así como un descontento por parte del

mismo.

En la siguiente estación, existen 2 racks, uno en cada lado de la estación. Allí, son

instalados los complementos del cinturón de seguridad y los complementos de la tapa

de la gasolina. La instalación la realiza un solo operador, teniendo éste que hacer

varios recorridos al día de un lado a otro, los cuales pudieran ser minimizados, ya

que, al ser un solo operador quien hace las instalaciones en esa estación, se hace

innecesario la utilización de dos racks, pudiendo usarse uno solo.

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En la última estación de los hornos de color, se observa que los materiales son

traídos por un montacargas, el cual pasa por un pasillo muy estrecho. Además, por

políticas de la empresa, es necesario eliminar el uso de montacargas en la línea final,

ya que se considera una condición insegura. El montacargas deja los racks en la

estación, y el operador debe manualmente pasar los materiales a otro rack, y de allí es

que se toman para ser instalados. Con esto se produce un remanejo de los materiales

innecesario. Esta situación se presenta, dado que, el montacarguista no considera los

requerimientos de la línea y simplemente procede a llevar los aislantes por la mañana

a la línea para así no tener que ir más.

Después de describir la situación anteriormente planteada, se formula la siguiente

interrogante:

¿De qué manera una propuesta de mejoras contribuirá en la disminución de los

remanejos de materiales y el riesgo en la salud de los trabajadores, en los hornos de

color, del área de pintura de la empresa Chrysler de Venezuela L.L.C.?

2.2 Objetivos

2.2.1 General

Proponer mejoras en el suministro interno, manejo, control y disposición de

material, mediante técnicas de ingeniería industrial, para minimizar los remanejos de

materiales y el riesgo en la salud de los trabajadores, en los hornos de color, del área

de pintura de la empresa Chrysler de Venezuela L.L.C.

2.2.2 Específicos

Diagnosticar la situación actual del suministro, manejo, control, y disposición

de los materiales utilizados en la salida de los hornos de color, mediante la

observación directa, revisión documental y entrevistas informales.

Analizar las causas que genera el problema presentado en el área, a través de

tormenta de ideas, diagrama de Ishikawa, técnica de grupo nominal.

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Elaborar una propuesta para la mejora del suministro interno, manejo, control y

disposición de los materiales utilizados en la salida de los hornos de color, que

cumpla con condiciones ergonómicas para los trabajadores.

Evaluar económicamente la aplicación de la propuesta de mejora, mediante el

uso de la razón Beneficio-Costo.

2.3 Justificación

Hoy en día, las empresas están en la búsqueda de mejoras continuas, y de brindar

a sus operadores operaciones que aseguren las mejores condiciones de trabajo

posibles. En la empresa Chrysler de Venezuela L.L.C., el suministro que se realiza en

la salida de los hornos de color, del área de pintura, se encuentra fuera de estándares,

no considera los requerimientos de la línea y a la vez los operadores adquieren

posturas disergonómicas. De allí surge que en esta investigación se llevó a cabo un

estudio, de tal forma, sería conveniente la creación de algunos dispositivos de

traslado, que faciliten las operaciones y mejoren la postura de los operadores. Las

ventajas de estos dispositivos son un suministro bajo estándar, y una postura más

erguida, a la hora de utilizarlos.

Ésta investigación, produce un aporte para la empresa Chrysler de Venezuela

L.L.C., ya que se busca mejorar las condiciones laborales para los trabajadores,

reducir la carga de peso de los mismos traduciéndose en un ahorro para la empresa en

enfermedades ocupacionales y el remanejo de materiales, además que se estaría

brindando un mejor ambiente de trabajo, lo que se traduce en un aumento de la

productividad, y buen aprovechamiento de los recursos.

2.4 Alcance

Tiempo: Se cubrieron las doce (12) semanas de pasantías dentro de la empresa

Chrysler de Venezuela L.L.C.

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Espacio: Esta investigación tomó en cuenta el estudio y análisis de la

información referente a la problemática existente en el suministro interno, control y

disposición de los materiales instalados en la salida de los hornos de color, del área de

pintura de la empresa, Chrysler de Venezuela L.L.C.

Contenido: Esta investigación se basó en la propuesta de mejoras para el

suministro interno, control y disposición de los materiales instalados en la salida de

los hornos de color del área de pintura de la empresa Chrysler de Venezuela L.L.C.,

se pretende tener condiciones ergonómicas para los trabajadores del área.

2.5 Limitaciones

Para el presente trabajo se encontraron algunas limitaciones como, la duración del

período de pasantía, el cual es de doce (12) semanas, lo cual dificulta adquirir toda la

información necesaria. También se observa la resistencia al cambio por parte de los

trabajadores, lo que hace que en ocasiones no suministren la información solicitada.

Asimismo, se presentan limitaciones por parte de la empresa Chrysler de Venezuela

L.L.C., ya que existe información que es confidencial y no se puede extraer de la

empresa.

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CAPÍTULO III

MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL

3.1 Antecedentes

Cuando se realiza una investigación es necesario revisar los trabajos hechos

anteriormente y que guardan relación con el tema.

En tal sentido, Tamayo y Tamayo (2003), señalan que, “todo hecho anterior a la

formulación del problema que sirva para aclarar juzgar e interpretar el problema

planteado, constituye los antecedentes del problema”. (p.72)

A continuación, se muestran algunos antecedentes del presente trabajo, los cuales

servirán de apoyo en la investigación:

CARRASCO, (2010), en su informe final de pasantías titulado “Propuesta de

mejoras para el manejo y almacenamiento de materias primas mediante aplicación de

técnicas de mejoramiento continuo en la empresa Cervecería Polar C.A. San Joaquín,

presentado ante la Universidad José Antonio Páez para optar al título de Ingeniero

Industrial, presenta como objetivo general, Proponer mejoras para el manejo y

almacenamiento de materias primas, mediante la aplicación de técnicas de

mejoramiento continuo en la empresa Cervecería Polar C.A. San Joaquín. Para ello

aplicó técnicas como la tormenta de ideas para determinar las causas del mal manejo

de la materia prima, y se basó en teorías como la del manejo de materiales, para

proponer las mejoras. Llegó a la conclusión de que la preparación de procedimientos

e instrucciones de trabajo en el área, suministra al personal la información necesaria

para llevar a cabo sus actividades, brinda conocimientos y parámetros que deben

seguirse en el proceso, permite el análisis de problemas de una manera más

esquematizada, proporciona formación y material de referencia para el personal

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nuevo y existente; y permiten supervisar el desempeño en el trabajo, sobre todo en 4

aspectos esenciales: seguridad, control de costos, calidad y eficiencia.

Dicha investigación apoya a este informe con aspectos como los del manejo de

materiales, así como la tormenta de ideas, las cuales serán herramientas que se

utilizarán en el desarrollo de la investigación.

HERNÁNDEZ, (2009), en su informe final de pasantías, titulado, “Propuesta de

mejora metodológica de la distribución del área de trabajo, manejo de materiales y

condiciones ergonómicas para la línea de ensamble de cardanes, de la empresa C.A.

Danaven Ejes y Cardanes, presentado ante la Universidad José Antonio Páez para

optar al título de Ingeniero Industrial, presenta como objetivo general, Proponer

mejoras en la línea de ensamble de cardanes de la empresa C.A. Danaven Ejes y

Cardanes, para mejorar el flujo del proceso y disminuir las condiciones

disergonómicas existentes. Esto lo hizo a través de un estudio ergonómico y de las

técnicas empleadas por los operadores para la fabricación de los cardanes. Llegó a la

conclusión de que la eficiencia de un sujeto aumenta cuando se le enseña una

estrategia que anticipa el resultado de su actividad, logrando disminuir notablemente

el número de errores y los tiempos de fabricación en el ensamble de los cardanes.

Este informe sirvió de referencia para el siguiente proyecto como guía para el

análisis y diagnóstico de la situación actual. Hizo un aporte de herramientas como el

manejo de materiales, ya que evidencia que cuando existen estándares establecidos y

se siguen, es posible mejorar el suministro de la materia prima, siendo este un tema

clave para ésta investigación.

VILLASANA, (2009), en su informe final de pasantía titulado “Propuesta de

mejoras ergonómicas en los puestos de trabajo en el área prensa 2500 de la empresa

C.A. Danaven División Ejes y Cardanes, presentado ante la Universidad José Antonio

Páez, para optar al título de Ingeniero Industrial, presenta en su objetivo general,

Diseñar mejoras para la corrección de las condiciones disergonómicas a las cuales se

exponen los trabajadores del área 2500 de la empresa C.A. Danaven División Ejes y

Cardanes, a través de un estudio de método de trabajo. Llegó a la conclusión de que a

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través de facilidades en el proceso, realizando una distribución del área de trabajo y

formando y entrenando al personal, le permitiría disminuir los problemas

disergonómicos a los cuales estaban expuestos los trabajadores del área de prensa

2500.

Este estudio realiza una contribución para este trabajo, dado a que aporta

conceptos fundamentales de ergonomía, apoyando la investigación que se hace para

mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores. También se evidencia que al

mejorar el proceso de suministro, es posible mejorar también la postura de los

trabajadores.

3.2 Bases Teóricas

Todo trabajo está soportado en algunas bases teóricas. En tal sentido, a

continuación se muestra, toda aquella información teórica que ha sustentado el

presente trabajo:

3.2.1 Ergonomía

Según la página de la Organización Mundial del Trabajo (2010), la ergonomía es

el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se lleva a cabo (el lugar de

trabajo) y con quienes lo realizan (los trabajadores). Se utiliza para determinar cómo

diseñar o adaptar el lugar de trabajo al trabajador a fin de evitar distintos problemas

de salud y de aumentar la eficiencia. En otras palabras, para hacer que el trabajo se

adapte al trabajador en lugar de obligar al trabajador a adaptarse a él.

La aplicación de la ergonomía al lugar de trabajo reporta muchos beneficios

evidentes. Para el trabajador, unas condiciones laborales más sanas y seguras; para el

empleador, el beneficio más patente es el aumento de la productividad.

A menudo los trabajadores no pueden escoger y se ven obligados a adaptarse a

unas condiciones laborales mal diseñadas, que pueden lesionar gravemente las

manos, las muñecas, las articulaciones, la espalda u otras partes del organismo.

Concretamente, se pueden producir lesiones a causa de:

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El empleo repetido a lo largo del tiempo de herramientas y equipo vibratorios,

por ejemplo, martillos pilones.

Herramientas y tareas que exigen girar la mano con movimientos de las

articulaciones, por ejemplo las labores que realizan muchos mecánicos.

La aplicación de fuerza en una postura forzada.

La aplicación de presión excesiva en partes de la mano, la espalda, las

muñecas o las articulaciones.

Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza.

Trabajar echados hacia adelante.

Levantar o empujar cargas pesadas.

Las lesiones y enfermedades provocadas por herramientas y lugares de trabajo

mal diseñados o inadecuados se desarrollan habitualmente con lentitud a lo largo de

meses o de años. Ahora bien, normalmente un trabajador tendrá señales y síntomas

durante mucho tiempo que indiquen que hay algo que no va bien. Así, por ejemplo, el

trabajador se encontrará incómodo mientras efectúa su labor o sentirá dolores en los

músculos o las articulaciones una vez en casa después del trabajo. Además, puede

tener pequeños tirones musculares durante bastante tiempo. Es importante investigar

los problemas de este tipo porque lo que puede empezar con una mera incomodidad

puede acabar en algunos casos en lesiones o enfermedades que incapaciten

gravemente.

El trabajo repetitivo es una causa habitual de lesiones y enfermedades del sistema

oseomuscular (y relacionadas con la tensión). Las lesiones provocadas por el trabajo

repetitivo se denominan generalmente lesiones provocadas por esfuerzos repetitivos

(LER). Son muy dolorosas y pueden incapacitar permanentemente. En las primeras

fases de una LER, el trabajador puede sentir únicamente dolores y cansancio al final

del turno de trabajo. Ahora bien, conforme empeora, puede padecer grandes dolores y

debilidad en la zona del organismo afectada. Esta situación puede volverse

permanente y avanzar hasta un punto tal que el trabajador no pueda desempeñar ya

sus tareas.

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Las lesiones causadas a los trabajadores por herramientas o puestos de trabajo

mal diseñados pueden ser muy costosas por los dolores y sufrimientos que causan,

por no mencionar las pérdidas financieras que suponen para los trabajadores y sus

familias. Las lesiones son también costosas para los empleadores. Diseñar

cuidadosamente una tarea desde el inicio, o rediseñarla, puede costar inicialmente a

un empleador algo de dinero, pero, a largo plazo, normalmente el empleador se

beneficia financieramente. La calidad y la eficiencia de la labor que se realiza pueden

mejorar. Pueden disminuir los costos de atención de salud y mejorar la moral del

trabajador. En cuanto a los trabajadores, los beneficios son evidentes. La aplicación

de los principios de la ergonomía puede evitar lesiones o enfermedades dolorosas y

que pueden ser invalidantes y hacer que el trabajo sea más cómodo y por lo tanto más

fácil de realizar.

En ocasiones, cambios ergonómicos, por pequeños que sean, del diseño del

equipo, del puesto de trabajo o las tareas pueden mejorar considerablemente la

comodidad, la salud, la seguridad y la productividad del trabajador.

Siempre que sea posible se debe evitar permanecer en pie trabajando durante

largos períodos de tiempo. El permanecer mucho tiempo de pie puede provocar

dolores de espalda, inflamación de las piernas, problemas de circulación sanguínea,

llagas en los pies y cansancio muscular.

El puesto de trabajo debe ser diseñado de manera tal que el trabajador no tenga

que levantar los brazos y pueda mantener los codos próximos al cuerpo.

Para el presente trabajo se pudo aplicar un estudio ergonómico a través de la

observación de la situación actual de las posturas de los trabajadores en el suministro,

la detección de las más críticas, y posteriormente la aplicación de técnicas como el

REBA, para saber cuál es el nivel de riesgo.

3.2.2 REBA (Rapid Entire Body Assessment)

En la página web de la Universidad Politécnica de Valencia – España (2006), se

encontró la siguiente información acerca del método REBA y su aplicación.

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El método permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los

miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco, del cuello y

de las piernas. Además, define otros factores que considera determinantes para la

valoración final de la postura, como la carga o fuerza manejada, el tipo de agarre o el

tipo de actividad muscular desarrollada por el trabajador.

Cabe destacar la inclusión en el método de un nuevo factor que valora si la

postura de los miembros superiores del cuerpo es adoptada a favor o en contra de la

gravedad. Se considera que dicha circunstancia acentúa o atenúa, según sea una

postura a favor o en contra de la gravedad, el riesgo asociado a la postura.

La descripción de las características más destacadas del método REBA,

orientarán al evaluador sobre su idoneidad para el estudio de determinados puestos.

Es un método especialmente sensible a los riesgos de tipo músculo-

esquelético.

Divide el cuerpo en segmentos para ser codificados individualmente, y evalúa

tanto los miembros superiores, como el tronco, el cuello y las piernas.

Analiza la repercusión sobre la carga postural del manejo de cargas realizado

con las manos o con otras partes del cuerpo.

Considera relevante el tipo de agarre de la carga manejada, destacando que

éste no siempre puede realizarse mediante las manos y por tanto permite indicar la

posibilidad de que se utilicen otras partes del cuerpo.

Permite la valoración de la actividad muscular causada por posturas estáticas,

dinámicas, o debidas a cambios bruscos o inesperados en la postura.

El resultado determina el nivel de riesgo de padecer lesiones estableciendo el

nivel de acción requerido y la urgencia de la intervención.

El método REBA evalúa el riesgo de posturas concretas de forma independiente.

Por tanto, para evaluar un puesto se deberán seleccionar sus posturas más

representativas, bien por su repetición en el tiempo o por su precariedad. La selección

correcta de las posturas a evaluar determinará los resultados proporcionados por

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método y las acciones futuras. Como pasos previos a la aplicación propiamente dicha

del método se debe:

Determinar el período de tiempo de observación del puesto considerando, si

es necesario, el tiempo de ciclo de trabajo.

Realizar, si fuera necesario debido a la duración excesiva de la tarea a evaluar,

la descomposición de esta en operaciones elementales o subtareas para su análisis

pormenorizado.

Registrar las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el

desarrollo de la tarea, bien mediante su captura en video, bien mediante fotografías, o

mediante su anotación en tiempo real si ésta fuera posible.

Identificar de entre todas las posturas registradas aquellas consideradas más

significativas o "peligrosas" para su posterior evaluación con el método REBA.

El método REBA se aplica por separado al lado derecho y al lado izquierdo

del cuerpo. Por tanto, el evaluador según su criterio y experiencia, deberá determinar,

para cada postura seleccionada, el lado del cuerpo que "a priori" conlleva una mayor

carga postural. Si existieran dudas al respecto se recomienda evaluar por separado

ambos lados.

El método REBA orientará al evaluador sobre la necesidad o no de plantear

acciones correctivas sobre determinadas posturas. Por otra parte, las puntuaciones

individuales obtenidas para los segmentos corporales, la carga, el agarre y la

actividad, podrán guiar al evaluador sobre los aspectos con mayores problemas

ergonómicos y dirigir así sus esfuerzos preventivos convenientemente.

Si finalmente se aplicaran correcciones sobre las posturas evaluadas se

recomienda confirmar la correcta actuación con la aplicación del método REBA a la

solución propuesta, garantizando así la efectividad de los cambios.

A continuación, en la Figura N°2, se muestra la hoja de campo utilizada para

calcular el nivel de riesgo a través de la metodología REBA:

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Figura N° 2. Hoja de Campo REBA

Fuente: Cuadrado, M. (2012)

REBA (Rapid Entire Body Assessment)

GRUPO A. TABLA A Tronco GRUPO B

Tronco Cuello Piernas 1 2 3 4 5 Brazos

Movimiento Puntuación Corrección 1 1 2 2 3 4 Corrección Puntuación Posición

Erguido 1 Se suma +1 2 2 3 4 5 6 Se suma +1 si Flexión: 0°-20°

Flexión: 0°-20° 2 punto si hay 1 3 3 4 5 6 7 hay: rotación 1

Extensión: 0°-20° rotación o 4 4 5 6 7 8 o abducción, Extensión: 0°-20°

Flexión: 20°-60° 3 lateralización 1 1 3 4 5 6 elevación del Flexión 20°-45°

Extensión >20° del tronco. Total: 2 2 4 5 6 7 hombro. 2

Flexión >60° 4 2 3 3 5 6 7 8 Se -1 si hay Extensión >20°

Cuello 4 4 6 7 8 9 apoyo o 3 Flexión: 45°-90°

Movimiento Puntuación Corrección 1 3 4 5 6 7 postura en

Flexión: 0°-20° 1 Se suma +1 2 3 5 6 7 8 Total favor de la 4 Flexión >90°

Flexión >20° 2 si hay rotación Total: 3 3 5 6 7 8 9 gravedad.

Extensión >20° o lateralización. 4 6 7 8 9 9 Antebrazos

Piernas Puntuación Movimiento

Posición Puntuación Corrección

Soporte bilateral Se suma +1 TABLA B Brazos 1 Flexión: 60°-100°

andando o 1 si hay f lexión de Antebrazos Muñecas 1 2 3 4 5 6 Ambos Casos

sentado rodilla 30°-60° 1 1 1 3 4 6 7 Flexión <60°

Soporte unilateral Se suma +2 si las 1 2 2 2 4 5 7 8 Total 2

soporte ligero o 2 rodillas f lexiona Total: 3 2 3 5 5 8 8 Flexión >100°

postura inestable >60° 1 1 2 4 5 7 8 Muñecas

Puntuación de la TABLA A 2 2 2 3 5 6 8 9 Corrección Puntuación Movimiento

3 3 4 5 7 8 9 Se suma +1 si 1 Flexión: 0°-15°

Fuerza y/o Carga hay rotación o Ambos Casos Extensión: 0°-15°

Peso Puntuación Corrección Total: lateralización. 2 Flexión >15°

< 5 Kg. 0 Si hay impacto Puntuación A Extensión >15°

5 - 10 Kg. 1 o movimientos TABLA C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

> 10 Kg. 2 bruscos : + 1 1 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Total Puntuación de la TABLA B:

Puntuación A Total: 2 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12

(Puntuación de la TABLA A + 3 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 Acoplamiento

puntuación Fuerza/Carga) 4 2 3 3 4 5 7 8 9 10 11 11 12 Total: 0 Bueno

Actividad 5 3 4 4 5 6 8 9 10 10 11 12 12 1 Aceptable

Una o más partes del cuerpo se mantienen Puntuación 6 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 2 Pobre

estáticas por más de 1 min. (+1) B 7 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 3 Inaceptable

Pequeños movimientos repetitivos hechos 8 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 Total: Puntuación B:

más de 4 veces por minuto. (+1) 9 6 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 12 (Puntuación de la TABLA B +

Cambios rápidos de postura o postura 10 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 Puntuación del acoplamiento)

inestable (+1) 11 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 Total: Puntuación C:

Total: 12 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 (De la TABLA C)

Decisión del REBA Total: Puntuación

actividad

Total: PUNTUACIÓN DEL

REBA (Puntuación C +

Puntuación actividad)

Dpto.:

Estación:

Evaluador: Operación:

Fecha:

Puntuación delNivel de riesgo

REBA

1 INAPRECIABLE

(2-3) BAJO

(4-7) MEDIO

(8-10) ALTO

(11-15) MUY ALTO

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El método comienza con la valoración y puntuación individual de los miembros

del grupo A, formado por el tronco, el cuello y las piernas

Finalizada la evaluación de los miembros del grupo A se procederá a la

valoración de cada miembro del grupo B, formado por el brazo, antebrazo y la

muñeca. Cabe recordar que el método analiza una única parte del cuerpo, lado

derecho o izquierdo, por tanto se puntuará un único brazo, antebrazo y muñeca, para

cada postura.

La "Puntuación A" y la "Puntuación B" permitirán obtener una puntuación

intermedia denominada "Puntuación C".

La puntuación final del método es el resultado de sumar a la "Puntuación C" el

incremento debido al tipo de actividad muscular. Los tres tipos de actividad

consideradas por el método no son excluyentes y por tanto podrían incrementar el

valor de la "Puntuación C" hasta en 3 unidades.

El método clasifica la puntuación final en 5 rangos de valores. A su vez cada

rango se corresponde con un Nivel de Acción. Cada Nivel de Acción determina un

nivel de riesgo y recomienda una actuación sobre la postura evaluada, señalando en

cada caso la urgencia de la intervención. A continuación en la Tabla N°2, se muestran

los niveles de actuación según la puntuación obtenida:

Tabla 2. Niveles de actuación según la puntuación final obtenida.

Puntuación

Final

Nivel de

acción Nivel de Riesgo Actuación

1 0 Inapreciable No es necesaria

actuación

2-3 1 Bajo Puede ser necesaria la

actuación.

4-7 2 Medio Es necesaria la

actuación.

8-10 3 Alto Es necesaria la

actuación cuanto antes.

11-15 4 Muy alto Es necesaria la

actuación de inmediato.

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia – España, (2006)

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26

El valor del resultado será mayor cuanto mayor sea el riesgo previsto para la

postura, el valor 1 indica un riesgo inapreciable mientras que el valor máximo 15,

establece que se trata de una postura de riesgo muy alto sobre la que se debería actuar

de inmediato.

Ésta técnica fue de gran utilidad para este trabajo ya que, permitió evaluar tres de

las posturas críticas que se presentan en el suministro de los materiales.

3.2.3 Manejo de Materiales

Según lo establecen Rachadell y Gómez (2000), manejar materiales consiste en el

suministro, mediante el uso del método correcto, de la cantidad exacta del material

adecuado, en el lugar indicado, en el momento preciso, en la secuencia indicada, en

las mejores condiciones y al menor costo posible.

Los propósitos del manejo de materiales son: reducción de costos, reducción de la

mano de obra, mayor seguridad, incremento de la capacidad productiva, reducción de

desperdicio, mejorar el servicio a los clientes y mayor productividad.

Los principios del manejo de materiales son los siguientes:

- Principio de planificación: Planifique todas las actividades del manejo de

materiales para obtener la máxima eficiencia total del proceso.

- Principio de sistema: Integre todas las actividades de manejo tanto como sean

prácticas, en un sistema coordinado de operaciones, cobertura de ventas, recepción,

almacenaje, transporte y clientes.

- Principio de flujo de materiales: Provea una secuencia de operaciones y

distribución de los equipos de tal forma que se minimice el manejo de materiales.

- Principio de simplificación: Simplifique el manejo por reducción, eliminación

o combinación de movimientos innecesarios y/o equipos.

- Principio de la gravedad: Utilice la fuerza de gravedad, donde quiera que sea

práctica para mover materiales.

- Principio de la utilización del espacio: Haga una utilización óptima del

espacio del edificio.

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27

- Principio del tamaño unitario: Incremente la cantidad, tamaño o peso de la

unidad de carga o rata de flujo.

- Principio de mecanización: Mecanice las operaciones de manejo de

materiales, siempre que sea posible.

- Principio de automatización: Provea automatización que incluya producción,

manejo y funciones de almacenamiento.

- Principio de la selección de equipos: Considere todas las características de los

materiales manejados, el movimiento y el método a usarse, para la selección de

equipos de manejo de materiales.

- Principio de la estandarización: Estandarice los métodos así como también

tipos y tamaños de los equipos de manejo de materiales.

- Principio de la adaptabilidad: Use métodos y equipos que puedan funcionar

bien en una variedad de tareas y aplicaciones en vez de equipos para propósitos

especiales.

- Principio de peso muerto: Reduzca la relación del transporte del equipo móvil

de transporte sin carga (peso muerto), a carga transportada.

- Principio de la utilización: Planifique para una óptima utilización de los

equipo de manejo y de la mano de obra.

- Principio de mantenimiento: Planifique el mantenimiento preventivo y

mantenga un registro de reparaciones de todos los equipos de manejo de materiales.

- Principio de obsolescencia: Reemplace métodos y equipos de manejo de

materiales cuando métodos o equipos más eficientes mejoren las operaciones.

- Principio de control: Utilice las actividades de manejo para mejorar el control

de producción, inventarios y órdenes de manejo.

- Principio de la capacidad: Utilice equipos de manejo para ayudar a lograr la

capacidad deseada.

- Principio del funcionamiento: Determine la efectividad del funcionamiento

del manejo de materiales en términos de costo por unidad manejada.

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- Principio de la seguridad: Suministre métodos y equipos para un manejo

seguro de la carga y las personas.

3.2.4 Tormenta de Ideas

Según Gutiérrez (1997), las sesiones de lluvia o tormenta de ideas son una forma

de pensamiento creativo encaminada a que todos los miembros de un grupo

participen libremente y aporten ideas sobre un determinado tema o problema. Esta

técnica es de gran utilidad para los equipos de calidad de cualquier nivel, pues

permite la reflexión y crea conciencia sobre un problema sobre una base

de igualdad. Las sesiones de lluvia de ideas se rigen por los siguientes

pasos:

1. Primero se identifica el tema o problema sobre el que se van a aportar las

ideas.

2. Cada participante en la sesión debe hacer una lista por escrito de ideas sobre

el tema (una lista de posibles causas si está analizando un problema).

3. Los participantes se acomodan de preferencia en forma circular y se turnan

para leer una idea de su lista cada vez.

4. Una vez leídos todos los puntos, el moderador pregunta a cada persona, por

turnos, si tienen puntos adicionales que comentar. Este proceso continúa hasta que se

agotan las ideas.

5. En ese momento se tiene una lista básica de ideas sobre el problema o tema.

Si el propósito era generar dichas ideas, en esa etapa termina la sesión.

Para el presente informe, ésta técnica fue de gran utilidad a la hora de obtener las

causas presentadas en el suministro interno, manejo, control y disposición de los

materiales instalados a la salida de los hornos de color. Las mismas sirvieron luego de

apoyo para la construcción del diagrama de causa efecto.

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3.2.5 Diagrama de Causa Efecto

Según Gutiérrez (1997), el Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto,

es un método grafico que refleja la relación entre una característica de calidad

(muchas veces un área problemática) y los factores que posiblemente contribuyan a

que exista. En otras palabras, es una gráfica que relaciona el efecto (problema) con

sus causas potenciales.

El Diagrama de Ishikawa es una gráfica en la cual, en el lado derecho, se anota el

problema, y en el lado izquierdo se especifican por escrito todas sus causas

potenciales, de tal manera que se agrupan o estratifican de acuerdo con sus

similitudes en ramas o subramas. Por ejemplo, una clasificación típica de las causas

potenciales de los problemas de manufactura son: mano de obra, materiales, métodos

de trabajo, maquinaria, medición y medio ambiente, con el que el Diagrama de

Ishikawa tiene una forma base semejante a la Figura N°3. En ella, Cada posible causa

se agrega a alguna de las ramas principales. Si alguna causa está constituida a su vez

por subcausas, éstas se agregan como se muestra en la figura.

Figura N° 3. Esquema básico de un diagrama de Ishikawa.

Fuente: Gutiérrez, (1997)

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El Diagrama de Ishikawa es una herramienta muy útil para localizar las causas de

los problemas, y será de mayor efectividad en la medida en que dichos problemas

estén mejor localizados y delimitados.

El Diagrama de Ishikawa es una manera de identificar las fuentes de variabilidad.

Para confirmar si una posible causa es una causa real se recurre a la obtención de

datos o al conocimiento que se tiene sobre el proceso.

A continuación se presentan algunas de las ventajas adicionales que tiene el uso

del diagrama de Ishikawa:

Las causas del problema se buscan activamente y los resultados quedan

plasmados en el diagrama.

Un Diagrama de Ishikawa muestra el nivel de conocimientos técnicos que se han

logrado sobre el proceso.

Un Diagrama de Ishikawa sirve para señalar todas las posibles causas de un

problema y cómo se relacionan entre sí, con lo cual la solución de del problema se

vuelve un reto y se motiva así el trabajo por la calidad.

Para iniciar la búsqueda de la solución de un problema en general, y para obtener

la información para construir un Diagrama de Ishikawa en particular, a menudo se

utiliza una sesión de lluvia de ideas.

En esta investigación se usó el Diagrama de Ishikawa para clasificar las causas y

las subcausas correspondientes, y así poder luego realizar la técnica de grupo

nominal.

3.2.6 Técnica de Grupo Nominal

Según Huerta (2005), es una estrategia para conseguir información de una manera

estructurada, en la cual las ideas son generadas en un ambiente exento de tensión,

donde las personas exponen sus ideas tanto de forma oral como escrita. El proceso se

utiliza mucho en las instituciones de la salud, servicios sociales y educación para

maximizar la participación de los grupos para resolver problemas. La técnica

garantiza una participación balanceada de todas las personas del grupo, por lo que se

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31

aprovecha al máximo el conocimiento y la experiencia de cada uno de los

participantes.

El Grupo nominal es muy útil para identificar problemas, establecer soluciones y

establecer prioridades. Esto se realiza al determinarse los problemas de mayor

prioridad, decidir estrategias para estudiar las necesidades, diseñar servicios

comunitarios de calidad, donde se cuente con el insumo de los ciudadanos.

Tiene la ventaja de que se pueden reclutar personas de diferente condición social,

la actividad no se presta a que los miembros más extrovertidos o de mayor status

dominen la discusión. También es más fácil de planificar y diseñar, ya que una o dos

preguntas serán suficientes. Como desventaja con respecto al Grupo Focal es que se

requiere de los participantes la destreza de lectura y escritura.

Se recomienda que el número de participantes en el Grupo Nominal sea de unas

10 personas conocedoras del tema a tratarse, los cuáles puedan generar unas 30 ideas

para cada pregunta formulada. Si los temas a tratarse son muchos, entonces se

recomiendan diferentes Grupos Nominales, cada uno con diferentes objetivos. Por lo

dicho, se debe limitar el número de preguntas a una o dos.

La metodología utilizada para los grupos nominales es la siguiente:

1. Bienvenida a los participantes y explicación del propósito de la actividad y

procedimiento a seguir. Se debe enfatizar que no hay respuestas correctas o

incorrectas. El líder o moderador siempre debe mantenerse neutral.

2. Describir brevemente el área de interés e iniciar una actividad donde se utilice

un torbellino de ideas. Esto consiste en que la gente pueda expresar lo primero que le

venga a la mente sobre el tópico en cuestión.

3. Formar un círculo o semicírculo y explicar que el líder circulará por el grupo, a

través de cada persona, y se les preguntará sus ideas, empezando por las positivas. Es

importante enfatizar que el objetivo es recopilar las ideas generadas por el grupo, no

para discutirlas. Las ideas similares entre sí se eliminarán, quedando al final

solamente aquellas que expresen ideas diferentes.

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4. Revisar las ideas para asegurar que no se haya quedado ninguna. Se debe tratar

de frenar la discusión en este momento, y decirles que habrá una sesión posterior para

clarificar ideas.

5. La sesión de clarificación de ideas debe ser breve, explicando cada punto con

una frase breve y directa, evitando las discusiones prolongadas.

6. Después de la clarificación, cada persona vota en los temas en cuestión,

estableciendo un orden de prioridades, usualmente las cinco prioridades principales, a

las cuáles se le podría establecer un valor de 5 a la de máxima prioridad, 4 a la

segunda, 3 a la tercera, y así sucesivamente.

7. Le sigue un receso para tabular los resultados y determinar las prioridades

mayores.

Esta técnica se utilizó en el presente informe para darle ponderación a las causas

obtenidas con las técnicas anteriores. De ésta manera se logró obtener las cinco

causas con mayor impacto en el problema.

3.3 Bases Legales

3.3.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

(1999), hace referencia a la seguridad, ambiente y condiciones de trabajo adecuados.

En él se expresa lo siguiente:

Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado

garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda

persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una

existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho.

Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a

garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y

trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras

restricciones que las que la ley establezca.

Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o trabajadoras

condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado

adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la

promoción de estas condiciones.

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33

3.3.2 Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras.

En la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras (2012), se

establecen las obligaciones de la patrona con respecto a la seguridad e higiene en el

trabajo. Las mismas se estipulan en el artículo 43, el cual se encuentra a continuación:

Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o trabajadoras

condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuado, y son

responsables por los accidentes laborales ocurridos y enfermedades

ocupacionales acontecidas a los trabajadores, trabajadoras, aprendices,

pasantes, becarios y becarias en la entidad de trabajo, o con motivo de causas

relacionadas con el trabajo. La responsabilidad del patrono o patrona se

establecerá exista o no culpa o negligencia de su parte o de los trabajadores,

trabajadoras, aprendices, pasantes, becarios o becarias, y se procederá

conforme a esta Ley en materia de salud y seguridad laboral.

De la misma forma el artículo 156, hace referencia a cómo deben ser las

condiciones de trabajo en cuanto a seguridad laboral. El mismo se encuentra a

continuación:

El trabajo se llevará a cabo en condiciones dignas y seguras, que permitan a

los trabajadores y trabajadoras el desarrollo de sus potencialidades, capacidad

creativa y pleno respeto a sus derechos humanos, garantizando:

a) El desarrollo físico, intelectual y moral.

b) La formación e intercambio de saberes en el proceso social de trabajo.

c) El tiempo para el descanso y la recreación.

d) El ambiente saludable de trabajo.

e) La protección a la vida, la salud y la seguridad laboral.

f) La prevención y las condiciones necesarias para evitar toda forma de

hostigamiento o acoso sexual y laboral.

3.3.3 Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

(LOPCYMAT).

En la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

(2005), el artículo 59 hace referencia a la salud laboral, como se muestra a

continuación:

A los efectos de la protección de los trabajadores y trabajadoras, el trabajo

deberá desarrollarse en un ambiente y condiciones adecuadas de manera que:

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1. Asegure a los trabajadores y trabajadoras el más alto grado posible de

salud física y mental, así como la protección adecuada a los niños, niñas y

adolescentes y a las personas con discapacidad o con necesidades especiales.

2. Adapte los aspectos organizativos y funcionales, y los métodos, sistemas o

procedimientos utilizados en la ejecución de las tareas, así como las

maquinarias, equipos, herramientas y útiles de trabajo, a las características de

los trabajadores y trabajadoras, y cumpla con los requisitos establecidos en las

normas de salud, higiene, seguridad y ergonomía.

3. Preste protección a la salud y a la vida de los trabajadores y trabajadoras

contra todas las condiciones peligrosas en el trabajo.

4. Facilite la disponibilidad de tiempo y las comodidades necesarias para la

recreación, utilización del tiempo libre, descanso, turismo social, consumo de

alimentos, actividades culturales, deportivas; así como para la capacitación

técnica y profesional.

5. Impida cualquier tipo de discriminación.

6. Garantice el auxilio inmediato al trabajador o la trabajadora lesionada o

enfermo.

7. Garantice todos los elementos del saneamiento básico en los puestos de

trabajo, en las empresas, establecimientos, explotaciones o faenas, y en las

áreas adyacentes a los mismos.

Mientras que el artículo 60 hace mención a los puestos de trabajo y la salud

laboral. El mismo se cita a continuación:

Artículo 60. El empleador o empleadora deberá adecuar los métodos de

trabajo así como las máquinas, herramientas y útiles utilizados en el proceso

de trabajo a las características psicológicas, cognitivas, culturales y

antropométricas de los trabajadores y trabajadoras. En tal sentido, deberá

realizar los estudios pertinentes e implantar los cambios requeridos tanto en

los puestos de trabajo existentes como al momento de introducir nuevas

maquinarias, tecnologías o métodos de organización del trabajo a fin de lograr

que la concepción del puesto de trabajo permita el desarrollo de una relación

armoniosa entre el trabajador o la trabajadora y su entorno laboral.

El artículo 70, explica lo que son las enfermedades ocupacionales, el mismo es el

siguiente:

Artículo 70. Se entiende por enfermedad ocupacional, los estados patológicos

contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio en el

que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a trabajar, tales como

los imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, condiciones

disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores

psicosociales y emocionales, que se manifiesten por una lesión orgánica,

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trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio

mental, temporales o permanentes.

Se presumirá el carácter ocupacional de aquellos estados patológicos

incluidos en la lista de enfermedades ocupacionales establecidas en las

normas técnicas de la presente Ley, y las que en lo sucesivo se añadieren en

revisiones periódicas realizadas por el Ministerio con competencia en materia

de seguridad y salud en el trabajo conjuntamente con el Ministerio con

competencia en materia de salud.

3.3.4 Norma INPSASEL.

En la Norma Técnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (2008), se

define como Enfermedad Ocupacional:

Los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o

exposición al medio, en el que la trabajadora o el trabajador se encuentra

obligado a trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes físicos y

mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos,

biológicos, factores psicosociales y emocionales, que se manifiesten por una

lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales

o desequilibrio mental, temporales o permanentes.

En la misma norma, también se refiere al concepto de Ergonomía como:

La disciplina que se encarga del estudio del trabajo para adecuar los métodos,

organización, herramientas y útiles empleados en el proceso de trabajo, a las

características (psicológicas, cognitivas, antropométricas) de las trabajadoras

y los trabajadores, es decir, una relación armoniosa con el entorno (el lugar de

trabajo) y con quienes lo realizan (las trabajadoras o los trabajadores).

Entre, otros conceptos importantes para ésta investigación que se encuentran en la

Norma Inpsasel (2008), es el de lesiones, al cual se refiere como: “Efectos negativos

en la salud por la exposición en el trabajo a los procesos peligrosos, condiciones

peligrosas y condiciones inseguras e insalubres, existentes en los procesos

productivos.”

Por otra parte, en el Título VI, de la Norma Inpsasel (2008), se establece lo

siguiente:

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Título VI: Del compromiso de hacer cumplir los planes establecidos en el

programa de seguridad y salud en el trabajo.

1. Identificación de la empleadora o del empleador en hacer cumplir los

planes establecidos:

1.1 La empleadora o empleador, suscribirá una carta compromiso, dirigida al

Comité de Seguridad y Salud Laboral, una vez concluido el proceso de

construcción y validación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, así

como al Inpsasel para su aprobación, comprometiéndose a lo siguiente (Anexo I):

1.1.1 Asegurar el cumplimiento de toda la normativa legal en materia de

seguridad y salud en el trabajo.

1.1.2 Adoptar y desarrollar nuevas tecnologías compatibles al medio ambiente

y la mejora continua de las condiciones de trabajo.

1.1.3 Proporcionar educación e información teórica y práctica, suficiente,

adecuada y en forma periódica a las trabajadoras y los trabajadores en materia de

seguridad y salud en el trabajo.

1.1.4 Medir, controlar y perfeccionar de modo continuo los procesos

productivos en los aspectos relacionados con el medio ambiente y la salud de las

trabajadoras y los trabajadores.

1.1.5. Promover sistemas de comunicación interna sobre la eficacia de la

política, normas y resultados en los aspectos de prevención, facilitando y

fomentando la coordinación y participación de las trabajadoras y los trabajadores.

1.1.6 Evaluar de forma periódica los puestos de trabajo en los aspectos que

afectan a la seguridad, higiene, ergonomía y psicología, utilizando los registros

sobre morbilidad y accidentabilidad, a fin y efecto de mejorar los métodos de

trabajo y la eficacia de las medidas preventivas.

1.1.7 Garantizar a las trabajadoras o los trabajadores de las empresas

contratistas o intermediarias o de otras formas asociativas, condiciones óptimas

de seguridad y salud en el trabajo.

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1.1.8 Establecer programas para la recreación, utilización del tiempo libre,

descanso y turismo social para el disfrute de las trabajadoras y los trabajadores.

1.1.9 Acatar los ordenamientos impartidos por el Instituto Nacional de

Prevención, Salud y Seguridad Laborales.

1.1.10 Respetar las acciones y actividades desarrolladas por las Delegadas y

Delegados de Prevención, enmarcadas dentro de sus facultades y atribuciones,

establecidas en la Lopcymat y su Reglamento Parcial.

3.4 Definición de Términos Básicos

Con el fin de facilitar la lectura del presente trabajo, se muestran a continuación

algunos términos utilizados en la empresa, los cuales guardan relación con el tema de

estudio:

Aislantes. Pieza a ser instalada en los vehículos KK y W2, que sirve para la

impermeabilización de los mismos. Los mismos son colocados en la tercera estación

de la salida de los hornos de color.

Complemento del cinturón de seguridad. Pieza que compone los vehículos KK

y W2, la cual es instalada en los mismos en la segunda estación de la salida de los

hornos de color, y tiene como función servir para que encaje el soporte del cinturón

de seguridad.

Electropunto. Área donde es soldado el vehículo en sus inicios.

Estación. Lugar o puesto de trabajo, donde se efectúan una serie de operaciones

referentes al ensamblaje del vehículo. Dentro de cada línea de ensamblaje, éstas se

encuentran enumeradas.

Gatos. Pieza que compone los vehículos KK y W2, que sirve de soporte para la

maleta, y que es instalada en los mismos, en la primera estación de la salida de los

hornos de color.

Hornos de Color. Lugar donde son fijados los colores, a través de un aumento de

temperatura, a los vehículos.

Housing. Pieza donde se inserta la tapa de la gasolina.

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KK. Nomenclatura asignada al modelo Cherokee.

Layout. Diseño de planta de algún área.

Línea Final. Lugar donde se ensamblan los componentes en las unidades.

Longarinas. Soportes laterales del vehículo, los cuales son instalados en el área

de electropunto.

Operario. Personas que realizan una actividad determinada, generalmente de

carácter técnico y que es recompensada mediante el pago de un salario.

Paleta. Base donde son colocados los materiales por cajas para ser trasladados.

Parte. Son todas aquellas piezas o materiales que conforman el vehículo.

Pasaruedas. Parte del vehículo a ser instalada en el área de electropunto, la cual

protege las ruedas del mismo.

Patín. Dispositivo con ruedas que sirve para el traslado de materiales, a través de

un carro eléctrico.

Picking. Sitio donde de donde se toman los materiales listos para llevar a la línea

de ensamblaje.

Rack. Estructura donde se almacenan los materiales.

Rack Móvil. Consiste en un pequeño rack con ruedas el cual se utiliza para

trasladar las piezas del almacén a la línea. Él mismo es enganchado a un carrito

eléctrico, y de esta forma es que se traslada.

Rollers. Sistema de ruedas fijas que sirve para permitir un mejor deslizamiento de

los materiales en el rack.

Sellos. Pieza que compone los vehículos KK y W2, que sirve para cubrir los

pequeños espacios, e impedir el paso de agua o suciedad a la parte interna del

vehículo, y son instalados en la segunda estación de la salida de los hornos de color.

Spoiler. Pieza que compone los vehículos KK y W2, que adorna la maleta.

Supervisor. Se encarga de supervisar y coordinar las actividades del área

industrial, relacionadas a la planificación y control de la producción, mantenimiento,

control de calidad, entre otras.

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Topes. Pieza que compone los vehículos KK y W2, la cual sirve para proteger la

maleta, y que es instalada en la primera estación de la salida de los hornos de color.

Totes. Recipiente que se utiliza para colocar las piezas pequeñas para su traslado.

W2. Nomenclatura asignada al modelo Grand Cherokee.

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CAPÍTULO IV

FASES METODOLÓGICAS

4.1 Tipo de Investigación

El presente trabajo está enmarcado en un modelo de Proyecto Factible, y apoyado

en una Investigación de Campo de tipo descriptivo y documental, esto se debe a que

la información recaudada es de la propia empresa Chrysler de Venezuela L.L.C.

El Manual de Trabajos de Grado de la UPEL (2006), indica que el Proyecto

Factible “consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable,

o una solución posible a un problema de tipo práctico para satisfacer necesidades de

una institución o grupo social. La propuesta debe tener apoyo, bien sea en una

investigación de campo o en una investigación documental; y puede referirse a la

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos”.

Según Tamayo y Tamayo, (1999), una investigación de campo es: “Cuando los

datos se recogen directamente de la realidad, por lo cual los denominados primarios,

su valor radica en que permiten cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se

han obtenido los datos, los cuales facilita su revisión o modificación en caso de surgir

dudas”. (p. 154).

Se considera que la investigación es descriptiva dado que, se describen los pasos

como son trasladados los materiales desde el almacén hasta la línea de producción.

En este caso Tamayo y Tamayo (1.999) señalan que la investigación descriptiva

“Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y

la composición o procesos de los fenómenos”. (p.54).

Con respecto al tipo de investigación de tipo documental, Tamayo y Tamayo

(1.999) afirma que: “En este caso el investigador recurre a fuentes secundarias, es

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41

decir, a la información que proporcionan las personas que no participaron

directamente en ella. Estos datos los encuentra en enciclopedias, diarios,

publicaciones periódicas y otros materiales.” (p.539).

4.2 Fases Metodológicas

Para la realización de la propuesta es necesario elaborar unas fases en las cuales

se irán cumpliendo los objetivos planteados. Para el presente trabajo las fases son:

4.2.1 Fase I. Diagnóstico de la situación actual

En esta fase se estudió la situación actual del área, para poder detectar luego los

problemas existentes. Esto se hizo mediante observación directa, recolección de

datos, revisión documental, entrevistas informales con los trabajadores del área.

Según Tamayo y Tamayo (1999), la observación directa “es aquella en la cual el

investigador puede observar y recoger datos mediante su propia observación”, esto se

hace de manera que se tenga una idea más clara y precisa de los procesos de la

empresa.

Hurtado (2000); señala: “Las técnicas de recolección de datos comprenden

procedimientos y actividades que les permiten al investigador obtener la información

necesaria para dar respuestas a su pregunta de investigación”.

4.2.2 Fase II. Análisis y determinación de las causas de los problemas

presentados en el área.

Para ésta fase fueron identificadas las causas que producen los problemas en la

situación actual, haciendo uso de técnicas como: tormenta de ideas y diagrama causa

efecto, para proyectar las causas que originan el problema, luego se utilizó la técnica

del grupo nominal para asignarle porcentaje a cada causa y así obtener el grado de

impacto de cada una de ellas. De ésta forma, las cinco que obtuvieron mayor

porcentaje, fueron consideradas como las prioritarias a la hora de resolver los

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42

problemas que se presentan. De igual manera, se consideraron tres posturas críticas y

se les realizó un análisis REBA a cada una de ellas.

4.2.3 Fase III. Elaboración de la Propuesta de Mejora

Dadas las causas que se determinaron en la fase anterior, se procedió a plantear

propuestas a cada una de ellas, con el fin de solventar los problemas que se presentan,

mediante la aplicación de técnicas de Ingeniería Industrial. Para ello se presentaron

cuatro propuestas, y se verificó que con las mismas se resolvieran las cinco causas

obtenidas en la fase anterior.

4.2.4 Fase IV. Evaluación económica de la propuesta

Para esta fase se determinó el costo económico de la solución, analizando todos

los gastos asociados con la implementación de las cuatro propuestas. También se

mostraron los beneficios tanto económicos, como los que se consideran intangibles de

las mejoras planteadas. Ya con esto, se hizo un estimado de cuánto tiempo se tardaría

la empresa en recuperar la inversión, en caso de implementar las propuestas,

mediante la aplicación de la Razón Beneficio-Costo. Y con el tiempo de recuperación

obtenido, se analizó si era posible realizar la implementación o no, considerando un

tiempo razonable de retorno de la inversión.

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43

CAPÍTULO V

RESULTADOS

Luego de desarrollar las fases llevadas a cabo durante la investigación fueron

obtenidos los resultados para cada una de ellas. De tal forma se muestran a

continuación:

5.1 Fase I. Diagnóstico de la situación actual

En el almacén 53, se encuentran ubicados, los materiales a ser instalados en la

salida de los hornos de color, del área de pintura. En dicho almacén, trabajan 2

operadores, los cuales se encargan del suministro de los materiales a la línea. Los

trabajadores que allí laboran, alegan que tienen limitaciones puesto que sufrieron

lesiones en otra área de la empresa. Uno de ellos requirió ser operado tras la lesión

que sufrió y el otro estuvo en tratamiento médico. Fueron asignados a ésta área dado

que allí trabajan con menos esfuerzo. Los mismos no pueden levantar más de 7Kg.

Las condiciones del almacén son las adecuadas en cuanto al ambiente se refiere,

cumple con las normas de ventilación, iluminación y temperatura, cuya referencia se

tiene del departamento de seguridad. También tienen un sitio para el descanso, y unos

casilleros destinados para guardar sus implementos de seguridad, como lo es el

chaleco, el cual es de uso obligatorio.

En el área se encuentran ubicados siete (7) racks, fijados al suelo, así como

también unos más pequeños que pertenecen a los aislantes de los cuales se hablará

más adelante. En estos siete racks se encuentran distribuidos los materiales a ser

instalados en la salida de los hornos de color, el material del spoiler, y otro material

que es llevado a un almacén externo para ser pintado.

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44

A continuación en la Figura N°4 se muestra el Layout respectivo de dicho

almacén, y la ubicación de los materiales en los racks:

Figura N° 4. Layout del área 53.

Fuente: Custodio, N. (2012)

Los operadores del área tienen varias tareas que cumplir, la primera es el

suministro de los gatos y los topes, los cuales son instalados en los vehículos en la

primera estación de la salida de los hornos de color. Este procedimiento lo realizan de

la siguiente manera: Toman las cajas de los gatos desde una altura aproximada de 10

cm del piso, luego levantan dichas cajas y las colocan en un carro eléctrico el cual las

lleva hasta la línea de ensamble. Las cajas de los gatos pesan 12,5 Kg para KK y

13,20 Kg para W2, con lo que se excede con el peso que se les permite levantar a los

trabajadores, para que estos no sufran lesiones mayores, de las que ya adquirieron en

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45

la otra área. Se observó, en este suministro, movimientos de quinto orden por parte de

los operarios, por lo que se consideran posturas críticas, y se creó la necesidad de

realizar un análisis REBA en la siguiente fase.

En la Figura N°5, es posible observar cómo se encuentran dispuestas las cajas de

los gatos en el almacén 53, cuyo nivel del rack está a 10cm de altura del piso. La

misma se muestra a continuación:

Figura N° 5. Situación actual almacén de gatos KK y W2.

Fuente: Custodio, N. (2012)

Por otra parte, los topes vienen en bolsas de 50 unidades dentro de las cajas, los

operadores retiran los topes de las bolsas y los depositan en dichas cajas. Dichos

topes también están a una altura de 10cm del piso. Los trabajadores los toman de 4 a

5 aproximadamente, y los colocan en un tote que se encuentra en un carro eléctrico.

Este movimiento lo repiten de 25 a 30 veces hasta llenar el tote. Se llena lo máximo

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46

que este alcance, sin tomar en cuenta los requerimientos de producción, ya que los

operarios de forma arbitraria y para no tener que ir más, lo realizan así.

En este suministro, también se observaron posturas críticas y repeticiones de alto

impacto, por lo que se decidió realizar también, un análisis REBA, en la siguiente

fase de la investigación.

En la Figura N°6, se observa la disposición de los topes los cuales están puestos

directamente en el piso.

Figura N° 6. Situación actual almacén de topes KK y W2.

Fuente: Custodio, N. (2012)

En el mismo almacén 53, se encuentran almacenados los housing y los

complementos del cinturón de seguridad, los mismos son instalados en los vehículos

en la salida de los hornos de color en la segunda estación. Estos son tomados por caja

y colocados en un carro eléctrico para ser llevados a la línea. Como es posible

observar en la Figura N°7, el nivel de los racks en este caso también es a 10cm del

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47

piso, por lo tanto, para levantar las cajas, los trabajadores también tienen que realizar

movimientos de quinto orden, aunque lo realizan con una o dos repeticiones, y las

cajas son ligeras de peso.

Figura N° 7. Situación actual almacén de housing y complementos del cinturón de seguridad

KK y W2. Fuente: Custodio, N. (2012)

Es importante resaltar que en ésta área 53 labora, además de los dos operarios, un

montacarguista, el cual realiza también otras labores fuera del área. El mismo se

encarga del suministro de los aislantes, de los cuales se hablará más adelante.

Siguiendo con el recorrido, se aprecia la línea de ensamble, específicamente las 3

estaciones que están en la salida del horno de color. Se observa que en la primera

estación se instalan los gatos y los topes, los cuales son pasados desde el carro

eléctrico a un rack fijo, para luego ser ensamblados por un solo operador. La Figura

N°8 muestra cómo está posicionado este rack fijo en la línea.

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48

Figura N° 8. Situación actual estación de ensamble de gatos y topes KK yW2.

Fuente: Custodio, N. (2012)

En esta estación, se observó que el operador que instala los gatos, adopta posturas

críticas cuando va a tomar los mismos del rack, es por ello que se decidió realizar el

análisis REBA de la posición adoptada en la siguiente fase de ésta investigación.

En la siguiente estación se instalan los complementos del cinturón de seguridad y

los housing. Esta operación la realiza un solo operador. El operador cuenta con dos

racks fijos, uno a cada lado de la línea, en los cuales se encuentran los materiales. Se

observa desorden en el área y cajas en el piso. Dichos racks se muestran a

continuación en Figura N°9, que corresponde al lado izquierdo de la línea, y en la

Figura N°10, que corresponde al lado derecho de la línea. Se hace innecesario el uso

de dos racks ya que la operación la realiza una sola persona, por lo que es obligado a

hacer más recorridos que si tuviese un solo rack de un solo lado.

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49

Figura N° 9. Situación actual estación de ensamble housing y complementos del cinturón de

seguridad KK y W2, lado izquierdo.

Fuente: Custodio, N. (2012)

Figura N° 10. Situación actual estación de ensamble housing y complementos del cinturón de

seguridad KK y W2, lado derecho.

Fuente: Custodio, N. (2012)

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50

Por otra parte, en la tercera estación de la salida de los hornos de color se tiene la

instalación de los aislantes. Dichos aislantes provienen del almacén 53. Un

montacargas es el encargado de trasladarlos a la línea. En este proceso se cargan los

racks con el montacargas y debido a la inestabilidad que tienen la carga se desliza en

algunas ocasiones, pudiéndose así perder material por el camino. Cuando estos llegan

a la estación se deja el rack completo con los aislantes en el medio del área adyacente

a la línea. Los operadores de la línea se encargan de pasar de forma individual los

aislantes a los otros racks que se encuentran posicionados justo en el margen de la

línea, y de allí es que son instalados, esto produce un remanejo de los materiales. En

la Figura N°11, se muestran como están ubicados los racks de los aislantes en el

almacén 53 y posteriormente se muestra su ubicación en la línea de ensamble en la

Figura N°12.

Figura N° 11. Rack de aislantes en el almacén 53.

Fuente: Custodio, N. (2012)

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51

Figura N° 12. Situación actual estación de ensamble de aislantes.

Fuente: Custodio, N. (2012)

Como es posible observar, hay exceso de racks en la línea, ya que debería haber

solamente uno por modelo de vehículo.

5.2 Fase II. Análisis y determinación de las causas de los problemas presentados

en el área.

Para determinar las causas de los problemas que se presentan en la salida de los

hornos de color y en el almacén 53 se procedió primero a realizar un análisis REBA a

las tres posturas críticas encontradas, para saber en qué nivel de riesgo se encuentran

y cuál es la actuación necesaria.

Las posiciones críticas encontradas son: la posición que adopta el trabajador en el

momento de tomar las cajas de los gatos, desde los racks hasta colocarlas en el carro

eléctrico, la segunda ocurre cuando el operador toma los topes desde los racks hasta

colocarlos en el carro eléctrico y lo hace de forma repetitiva, y por último la posición

que adquiere el trabajador en el momento en el que toma los gatos en la línea, para

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52

ser instalados en los vehículos. Es importante resaltar que en las dos primeras

posturas se consideró que existen movimientos de quinto orden.

A continuación se muestra en la Figura N°13, como el operario toma las cajas de

los gatos. Esta imagen fue la que se analizó en el análisis REBA.

Figura N° 13. Operador realizando suministro de gatos KK y W2.

Fuente: Custodio, N. (2012)

En la Figura N°14 que se encuentra a continuación, se encuentra el análisis

detallado de lo observado.

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53

Figura N° 14. Método REBA suministro de gatos KK y W2.

Fuente: Custodio, N. (2012)

REBA (Rapid Entire Body Assessment)

GRUPO A. TABLA A Tronco GRUPO B

Tronco Cuello Piernas 1 2 3 4 5 Brazos

Movimiento Puntuación Corrección 1 1 2 2 3 4 Corrección Puntuación Posición

Erguido 1 Se suma +1 2 2 3 4 5 6 Se suma +1 si Flexión: 0°-20°

Flexión: 0°-20° 2 punto si hay 1 3 3 4 5 6 7 hay: rotación 1

Extensión: 0°-20° rotación o 4 4 5 6 7 8 o abducción, Extensión: 0°-20°

Flexión: 20°-60° 3 lateralización 1 1 3 4 5 6 elevación del Flexión 20°-45°

Extensión >20° del tronco. Total: 2 2 4 5 6 7 hombro. 2

Flexión >60° 4 4 2 3 3 5 6 7 8 Se -1 si hay Extensión >20°

Cuello 4 4 6 7 8 9 apoyo o 3 Flexión: 45°-90°

Movimiento Puntuación Corrección 1 3 4 5 6 7 postura en

Flexión: 0°-20° 1 Se suma +1 2 3 5 6 7 8 Total favor de la 4 Flexión >90°

Flexión >20° 2 si hay rotación Total: 3 3 5 6 7 8 9 3 gravedad.

Extensión >20° o lateralización. 2 4 6 7 8 9 9 Antebrazos

Piernas Puntuación Movimiento

Posición Puntuación Corrección

Soporte bilateral Se suma +1 TABLA B Brazos 1 Flexión: 60°-100°

andando o 1 si hay f lexión de Antebrazos Muñecas 1 2 3 4 5 6 Ambos Casos

sentado rodilla 30°-60° 1 1 1 3 4 6 7 Flexión <60°

Soporte unilateral Se suma +2 si las 1 2 2 2 4 5 7 8 Total 2

soporte ligero o 2 rodillas f lexiona Total: 3 2 3 5 5 8 8 2 Flexión >100°

postura inestable >60° 1 1 1 2 4 5 7 8 Muñecas

Puntuación de la TABLA A 2 2 2 3 5 6 8 9 Corrección Puntuación Movimiento

5 3 3 4 5 7 8 9 Se suma +1 si 1 Flexión: 0°-15°

Fuerza y/o Carga hay rotación o Ambos Casos Extensión: 0°-15°

Peso Puntuación Corrección Total: lateralización. 2 Flexión >15°

< 5 Kg. 0 Si hay impacto 3 Puntuación A Extensión >15°

5 - 10 Kg. 1 o movimientos TABLA C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

> 10 Kg. 2 bruscos : + 1 1 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Total Puntuación de la TABLA B:

Puntuación A Total: 2 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 3 5

(Puntuación de la TABLA A + 8 3 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 Acoplamiento

puntuación Fuerza/Carga) 4 2 3 3 4 5 7 8 9 10 11 11 12 Total: 0 Bueno

Actividad 5 3 4 4 5 6 8 9 10 10 11 12 12 1 Aceptable

Una o más partes del cuerpo se mantienen Puntuación 6 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 2 Pobre

estáticas por más de 1 min. (+1) B 7 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 2 3 Inaceptable

Pequeños movimientos repetitivos hechos 8 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 Total: Puntuación B:

más de 4 veces por minuto. (+1) 9 6 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 12 7 (Puntuación de la TABLA B +

Cambios rápidos de postura o postura 10 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 Puntuación del acoplamiento)

inestable (+1) 1 11 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 Total: Puntuación C:

Total: 12 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 10 (De la TABLA C)

1

Decisión del REBA Total: Puntuación

1 actividad

Total: PUNTUACIÓN DEL

11 REBA (Puntuación C +

Puntuación actividad)

Dpto.: Control de Producción

Estación: A-53

Evaluador: Nancy Custodio Operación:

Fecha: 15/10/2012

Suministro de gatos por caja para KK y W2

(4-7) MEDIO

(8-10) ALTO

(11-15) MUY ALTO

Puntuación delNivel de riesgo

REBA

1 INAPRECIABLE

(2-3) BAJO

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54

Como es posible observar, el resultado del análisis REBA, para ésta postura, dio

un valor de 8 puntos. Lo que quiere decir que, los operadores se encuentran en un

nivel de riesgo muy alto, y por lo tanto, se requiere actuación de inmediato.

De la misma manera, se muestra a continuación en la Figura N°15, cómo el

operario toma los topes por unidad, la caja se encuentra encima de una paleta la cual

está apoyada en el piso.

Figura N° 15. Operador realizando suministro de topes KK y W2.

Fuente: Custodio, N. (2012)

Observando esta postura se procedió a realizar el análisis REBA de la misma,

resultados que se presentan a continuación en la Figura N° 16.

Page 65: PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SUMINISTRO … · i propuesta de mejoras en el suministro interno, manejo, control y disposiciÓn, de los materiales instalados en la salida del horno de

55

Figura N° 16. Método REBA suministro de topes KK y W2.

Fuente: Custodio, N. (2012)

REBA (Rapid Entire Body Assessment)

GRUPO A. TABLA A Tronco GRUPO B

Tronco Cuello Piernas 1 2 3 4 5 Brazos

Movimiento Puntuación Corrección 1 1 2 2 3 4 Corrección Puntuación Posición

Erguido 1 Se suma +1 2 2 3 4 5 6 Se suma +1 si Flexión: 0°-20°

Flexión: 0°-20° 2 punto si hay 1 3 3 4 5 6 7 hay: rotación 1

Extensión: 0°-20° rotación o 4 4 5 6 7 8 o abducción, Extensión: 0°-20°

Flexión: 20°-60° 3 lateralización 1 1 3 4 5 6 elevación del Flexión 20°-45°

Extensión >20° del tronco. Total: 2 2 4 5 6 7 hombro. 2

Flexión >60° 4 5 2 3 3 5 6 7 8 Se -1 si hay Extensión >20°

Cuello 4 4 6 7 8 9 apoyo o 3 Flexión: 45°-90°

Movimiento Puntuación Corrección 1 3 4 5 6 7 postura en

Flexión: 0°-20° 1 Se suma +1 2 3 5 6 7 8 Total favor de la 4 Flexión >90°

Flexión >20° 2 si hay rotación Total: 3 3 5 6 7 8 9 3 gravedad.

Extensión >20° o lateralización. 1 4 6 7 8 9 9 Antebrazos

Piernas Puntuación Movimiento

Posición Puntuación Corrección

Soporte bilateral Se suma +1 TABLA B Brazos 1 Flexión: 60°-100°

andando o 1 si hay f lexión de Antebrazos Muñecas 1 2 3 4 5 6 Ambos Casos

sentado rodilla 30°-60° 1 1 1 3 4 6 7 Flexión <60°

Soporte unilateral Se suma +2 si las 1 2 2 2 4 5 7 8 Total 2

soporte ligero o 2 rodillas f lexiona Total: 3 2 3 5 5 8 8 2 Flexión >100°

postura inestable >60° 2 1 1 2 4 5 7 8 Muñecas

Puntuación de la TABLA A 2 2 2 3 5 6 8 9 Corrección Puntuación Movimiento

6 3 3 4 5 7 8 9 Se suma +1 si 1 Flexión: 0°-15°

Fuerza y/o Carga hay rotación o Ambos Casos Extensión: 0°-15°

Peso Puntuación Corrección Total: lateralización. 2 Flexión >15°

< 5 Kg. 0 Si hay impacto 1 Puntuación A Extensión >15°

5 - 10 Kg. 1 o movimientos TABLA C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

> 10 Kg. 2 bruscos : + 1 1 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Total Puntuación de la TABLA B:

Puntuación A Total: 2 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 2 5

(Puntuación de la TABLA A + 7 3 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 Acoplamiento

puntuación Fuerza/Carga) 4 2 3 3 4 5 7 8 9 10 11 11 12 Total: 0 Bueno

Actividad 5 3 4 4 5 6 8 9 10 10 11 12 12 1 Aceptable

Una o más partes del cuerpo se mantienen Puntuación 6 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 2 Pobre

estáticas por más de 1 min. (+1) B 7 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 3 3 Inaceptable

Pequeños movimientos repetitivos hechos 8 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 Total: Puntuación B:

más de 4 veces por minuto. (+1) 1 9 6 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 12 8 (Puntuación de la TABLA B +

Cambios rápidos de postura o postura 10 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 Puntuación del acoplamiento)

inestable (+1) 1 11 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 Total: Puntuación C:

Total: 12 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 10 (De la TABLA C)

2

Decisión del REBA Total: Puntuación

2 actividad

Total: PUNTUACIÓN DEL

12 REBA (Puntuación C +

Puntuación actividad)

Dpto.: Control de Producción

Estación: A-53

Evaluador: Nancy Custodio Operación:

Fecha: 15/10/2012

Suministro de topes por unidad KK y W2

(4-7) MEDIO

(8-10) ALTO

(11-15) MUY ALTO

Puntuación delNivel de riesgo

REBA

1 INAPRECIABLE

(2-3) BAJO

Page 66: PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SUMINISTRO … · i propuesta de mejoras en el suministro interno, manejo, control y disposiciÓn, de los materiales instalados en la salida del horno de

56

En este caso, y según se observa en la Figura N°16, el puntaje del análisis REBA

fue de 12 puntos, lo que quiere decir que, nuevamente, el nivel de riesgo es muy alto,

y por lo tanto, según el método, es necesaria la actuación de inmediato.

De la misma manera, se realizó para la tercera postura crítica, el análisis REBA

de la situación observada. La imagen que se utilizó para el mismo, se encuentra a

continuación en la Figura N°17:

Figura N° 17. Operador realizando instalación de gatos KK y W2.

Fuente: Custodio, N. (2012)

Se muestra a continuación la Figura N° 18, en la cual se aplica el método REBA a

la figura mostrada.

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57

Figura N° 18. Método REBA instalación de gatos KK y W2.

Fuente: Custodio, N. (2012)

REBA (Rapid Entire Body Assessment)

GRUPO A. TABLA A Tronco GRUPO B

Tronco Cuello Piernas 1 2 3 4 5 Brazos

Movimiento Puntuación Corrección 1 1 2 2 3 4 Corrección Puntuación Posición

Erguido 1 Se suma +1 2 2 3 4 5 6 Se suma +1 si Flexión: 0°-20°

Flexión: 0°-20° 2 punto si hay 1 3 3 4 5 6 7 hay: rotación 1

Extensión: 0°-20° rotación o 4 4 5 6 7 8 o abducción, Extensión: 0°-20°

Flexión: 20°-60° 3 lateralización 1 1 3 4 5 6 elevación del Flexión 20°-45°

Extensión >20° del tronco. Total: 2 2 4 5 6 7 hombro. 2

Flexión >60° 4 4 2 3 3 5 6 7 8 Se -1 si hay Extensión >20°

Cuello 4 4 6 7 8 9 apoyo o 3 Flexión: 45°-90°

Movimiento Puntuación Corrección 1 3 4 5 6 7 postura en

Flexión: 0°-20° 1 Se suma +1 2 3 5 6 7 8 Total favor de la 4 Flexión >90°

Flexión >20° 2 si hay rotación Total: 3 3 5 6 7 8 9 5 gravedad.

Extensión >20° o lateralización. 2 4 6 7 8 9 9 Antebrazos

Piernas Puntuación Movimiento

Posición Puntuación Corrección

Soporte bilateral Se suma +1 TABLA B Brazos 1 Flexión: 60°-100°

andando o 1 si hay f lexión de Antebrazos Muñecas 1 2 3 4 5 6 Ambos Casos

sentado rodilla 30°-60° 1 1 1 3 4 6 7 Flexión <60°

Soporte unilateral Se suma +2 si las 1 2 2 2 4 5 7 8 Total 2

soporte ligero o 2 rodillas f lexiona Total: 3 2 3 5 5 8 8 2 Flexión >100°

postura inestable >60° 2 1 1 2 4 5 7 8 Muñecas

Puntuación de la TABLA A 2 2 2 3 5 6 8 9 Corrección Puntuación Movimiento

6 3 3 4 5 7 8 9 Se suma +1 si 1 Flexión: 0°-15°

Fuerza y/o Carga hay rotación o Ambos Casos Extensión: 0°-15°

Peso Puntuación Corrección Total: lateralización. 2 Flexión >15°

< 5 Kg. 0 Si hay impacto 1 Puntuación A Extensión >15°

5 - 10 Kg. 1 o movimientos TABLA C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

> 10 Kg. 2 bruscos : + 1 1 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Total Puntuación de la TABLA B:

Puntuación A Total: 2 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 3 8

(Puntuación de la TABLA A + 7 3 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 Acoplamiento

puntuación Fuerza/Carga) 4 2 3 3 4 5 7 8 9 10 11 11 12 Total: 0 Bueno

Actividad 5 3 4 4 5 6 8 9 10 10 11 12 12 1 Aceptable

Una o más partes del cuerpo se mantienen Puntuación 6 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 2 Pobre

estáticas por más de 1 min. (+1) B 7 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 2 3 Inaceptable

Pequeños movimientos repetitivos hechos 8 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 Total: Puntuación B:

más de 4 veces por minuto. (+1) 9 6 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 12 10 (Puntuación de la TABLA B +

Cambios rápidos de postura o postura 10 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 Puntuación del acoplamiento)

inestable (+1) 1 11 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 Total: Puntuación C:

Total: 12 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 11 (De la TABLA C)

1

Decisión del REBA Total: Puntuación

1 actividad

Total: PUNTUACIÓN DEL

12 REBA (Puntuación C +

Puntuación actividad)

Dpto.: Control de Producción

Estación: PT-85

Evaluador: Nancy Custodio Operación:

Fecha: 15/10/2012

Instalación de gatos y topes en la línea

(4-7) MEDIO

(8-10) ALTO

(11-15) MUY ALTO

Puntuación delNivel de riesgo

REBA

1 INAPRECIABLE

(2-3) BAJO

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58

Según el análisis de REBA que se realizó en esta estación, el puntaje fue de 12

puntos, lo que significa que, el operador posee un riesgo muy alto, por lo tanto, es

necesaria la actuación de inmediato.

Posteriormente, se procedió a hablar de forma informal con los trabajadores, de

ésta manera se buscaba saber cuáles eran las causas que ocasionaban los problemas

presentados en el suministro interno, manejo, control y disposición, de los materiales

instalados en la salida del horno de color, del área de pintura. Y a través de una

tormenta de ideas se llegó a las siguientes doce causas, como las de mayor impacto:

Limitaciones de los trabajadores: Lo cual se refiere a que hay dos operadores

que se encuentran lesionados.

Excesivo tiempo de ocio: Los operadores pasan mucho tiempo sin realizar

labores productivas para la empresa, aproximadamente la mitad de la jornada

diaria.

Excesivo peso de las cajas de los gatos: Las cuales pesan 12,5 Kg para KK y

13,20 Kg para W2.

Racks con niveles muy bajos: Los cuales se encuentran a 10cm del piso.

Peso de los racks de los aislantes: Estructura muy pesada la cual tiende a perder

el equilibrio cuando es levantada por el montacargas.

Se corre la carga cuando se traslada en el montacargas: Los aislantes se

corren en el rack cuando el mismo es levantado por el montacargas.

Uso inadecuado del montacargas en la línea: Se considera una condición

insegura.

Posiciones disergonómicas: Movimientos de quinto orden, levantamiento de los

brazos por encima del nivel de los hombros.

Mal manejo y control de inventario físico, no existe control de discrepancias

o faltantes. Exceso de material en la línea: No se toman en cuenta los

requerimientos de la línea.

Remanejo del material: Se traspasan los materiales más veces de lo necesario.

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59

El sistema de suministro actual está fuera de estándar: No existen parámetros

para realizar el suministro.

Muchas repeticiones a la hora de suministrar el material: En el suministro de

os aislantes se realizan de 25 a 30 repeticiones en movimientos de quinto orden.

Estas causas fueron plasmadas en un diagrama de Ishikawa o espina de pescado,

el cual se muestra a continuación en la Figura N°19:

Figura N° 19. Diagrama de Ishikawa de los problemas de suministro del área de pintura.

Fuente: Custodio, N. (2012)

Luego del Diagrama de Ishikawa realizado, se llegó a la conclusión de que las

causas encontradas se encuentran clasificadas en cuatro grupos: mano de obra,

máquina y herramientas, materiales, y método, esto según el área al que afectaban.

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60

Posteriormente, se procedió a aplicar la Técnica de Grupo Nominal, para lo cual

se aplicó una encuesta a los 3 trabajadores del área, así como al líder de grupo y al

supervisor. Para ello se enumeraron las causas del 1 al 12 y se les pedía que

seleccionaran las 5 causas que consideraban que producía mayor impacto, y que

luego las ordenaran de mayor a menor. Dicha encuesta se muestra a continuación en

la Figura N°20.

Figura N° 20. Encuesta realizada a los trabajadores para la realización de la Técnica de Grupo

Nominal.

Fuente: Custodio, N. (2012)

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61

Luego de aplicada la encuesta, se procedió a hacer un resumen en la Tabla N°3, la

cual se muestra a continuación:

Tabla N° 3: Resultados encuestas de Técnica de Grupo Nominal

Fuente: Custodio, N. (2012)

Dados los resultados anteriores se procedió a ordenar los porcentajes de mayor a

menor. En la Tabla N°4, que se encuentra a continuación, se muestra como quedan

ordenadas por el porcentaje que obtuvieron, así como el porcentaje acumulado.

Causa\ Trabajador 1 2 3 4 5 Total Porcentaje

1 Limitaciones de los trabajadores 5 3 3 2 13 17,33

2 Excesivo tiempo de ocio 2 2 2,67

3 Excesivo peso de las cajas de los

gatos 4 5 5 3 17 22,67

4 Racks con niveles muy bajos 4 4 4 12 16,00

5 Peso de los racks de los aislantes 0 0,00

6 Se corre la carga cuando se

traslada en el montacargas 1 1 1,33

7 Uso inadecuado del montacargas

en la línea 1 1 1,33

8 Posiciones disergonómicas 1 5 4 10 13,33

9 Mal manejo y control de inventario

físico, no existe control de

discrepancias o faltantes. Exceso de

material en la línea 5 5 6,67

10 Remanejo del material 3 2 1 3 9 12,00

11 El sistema de suministro actual

está fuera de estándar 1 1 1,33

12 Muchas repeticiones a la hora de

suministrar el material 2 2 4 5,33

75 100

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62

Tabla N° 4: Porcentajes de las Causas y Porcentaje Acumulado

Fuente: Custodio, N. (2012)

Como es posible observar en la zona amarilla de la Tabla N°4, las causas que

acumulan más de un 80%, como las de mayor impacto, son las siguientes:

1. Excesivo peso de las cajas de los gatos (22,67%)

2. Limitaciones de los trabajadores (17,33%)

3. Racks con niveles muy bajos (16%)

4. Posiciones disergonómicas (13,33%)

5. Remanejo del material (12%)

Causa\ Trabajador % % Acumulado

3 Excesivo peso de las cajas de los

gatos22,67

22,67

1 Limitaciones de los trabajadores 17,33 40

4 Racks con niveles muy bajos 16 56

8 Posiciones disergonómicas 13,33 69,33

10 Remanejo del material 12 81,33

9 Mal manejo y control de inventario

físico, no existe control de

discrepancias o faltantes. Exceso de

material en la línea

6,67

88

12 Muchas repeticiones a la hora de

suministrar el material5,33

93,33

2 Excesivo tiempo de ocio 2,67 96

6 Se corre la carga cuando se

traslada en el montacargas1,33

97,33

7 Uso inadecuado del montacargas

en la línea1,33

98,66

11 El sistema de suministro actual

está fuera de estándar1,33

100

5 Peso de los racks de los aislantes 0 100

100 100

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63

De ésta manera se han logrado determinar las 5 causas de mayor impacto en los

problemas presentados en el suministro, control, manejo y disposición de los

materiales instalados en la salida de los hornos de color del área de pintura.

5.3 Fase III. Elaboración de la Propuesta de Mejora

Para ésta fase, se consideraron las cinco causas de mayor impacto: excesivo peso

de las cajas de los gatos, limitaciones de los trabajadores, racks con niveles muy

bajos, posiciones disergonómicas y remanejo de material. De esta forma, se

propusieron mejoras que buscaran disminuir o eliminar dichas causas, las cuales se

citan a continuación:

5.3.1 Propuesta N°1: Modificación del nivel de los racks para el almacén 53.

Como fue posible observar, en las imágenes del almacén 53 que se encuentran en

la Fase I, actualmente existen seis de los racks que tienen el primer nivel, que es el

nivel de picking, a 10cm del suelo. Y un rack, que no posee base en el nivel de

picking, sino que los materiales se encuentran directamente colocados en el suelo, que

es el de los topes.

La primera propuesta consiste en, subir los racks del almacén 53 a una altura que

sea equivalente a la altura de la cintura de los trabajadores, es decir, a 0,87m. Esto se

hace de esta manera, para que los trabajadores puedan acceder fácilmente a los

materiales, sin tener que agacharse ni inclinarse.

A continuación, se muestra en la Figura N°21, la posición actual del nivel de los

racks, y en la Figura N°22 se muestra la propuesta planteada, a manera de poder ver

la diferencia.

Es importante destacar, que los racks del material del spoiler, el complemento del

cinturón de seguridad, los housing, los topes y los gatos, serán movidos al almacén

68, esto no forma parte de ésta propuesta sino de un plan de expansión que se está

aplicando en la empresa en el cual se están moviendo varias áreas.

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64

0,10m

5,9

5m

3,60m 3,60m 3,60m 3,60m

2,0

0mArea de

pickingArea de

picking

Area de

picking

Area de

picking

Area de AlmacenamientoArea de Almacenamiento Area de AlmacenamientoArea de Almacenamiento

Area de AlmacenamientoArea de AlmacenamientoArea de Almacenamiento Area de Almacenamiento

0,1

0m

Figura N° 21. Situación actual de los racks del almacén 53

Fuente: Custodio, N. (2012)

0,10m

5,9

5m

3,60m 3,60m 3,60m 3,60m

0,7

0m

0,9

8m

0,8

0m

3,0

0m

Area de

picking

Area de

picking

Area de

picking

Area de

picking

Area de AlmacenamientoArea de Almacenamiento Area de AlmacenamientoArea de Almacenamiento

Area de Almacenamiento

Area de AlmacenamientoArea de Almacenamiento

Area de Almacenamiento

Area de Almacenamiento Area de Almacenamiento

Area de AlmacenamientoArea de Almacenamiento

0,8

7m

Figura N° 22. Propuesta de mejora de la distribución de los racks del almacén 53

Fuente: Custodio, N. (2012)

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65

La distribución de los cuatro racks a ser movidos al almacén 68, es la que se

presenta a continuación, en la Figura N°23:

17,8m

3,6m

11,0

m

1,2

m

3,8

mZona con inclinación

GatosTopesCompl. del cinturón

de seg. y housingMaterial Spoiler

Figura N° 23. Movimiento de racks del almacén 53 al almacén 68

Fuente: Custodio, N. (2012)

Con la implementación de ésta propuesta, el operador tendría una postura erguida

a la hora de tomar los materiales del área de picking. Estos quedarían a casi 1 metro

de altura desde el piso, ya que las cajas miden 20cm de alto. Con lo cual se estarían

atacando dos de las causas con mayor impacto, que son las posiciones

disergonómicas, y el bajo nivel de los racks

Se procedió entonces, a realizar el correspondiente análisis REBA, para ver que

disminución se tendría con la aplicación de ésta propuesta. El mismo se encuentra a

continuación, en la Figura N°24:

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66

Figura N° 24. Nuevo valor REBA, obtenido con la implementación de la Propuesta N°1.

Fuente: Custodio, N. (2012)

REBA (Rapid Entire Body Assessment)

GRUPO A. TABLA A Tronco GRUPO B

Tronco Cuello Piernas 1 2 3 4 5 Brazos

Movimiento Puntuación Corrección 1 1 2 2 3 4 Corrección Puntuación Posición

Erguido 1 Se suma +1 2 2 3 4 5 6 Se suma +1 si Flexión: 0°-20°

Flexión: 0°-20° 2 punto si hay 1 3 3 4 5 6 7 hay: rotación 1

Extensión: 0°-20° rotación o 4 4 5 6 7 8 o abducción, Extensión: 0°-20°

Flexión: 20°-60° 3 lateralización 1 1 3 4 5 6 elevación del Flexión 20°-45°

Extensión >20° del tronco. Total: 2 2 4 5 6 7 hombro. 2

Flexión >60° 4 2 2 3 3 5 6 7 8 Se -1 si hay Extensión >20°

Cuello 4 4 6 7 8 9 apoyo o 3 Flexión: 45°-90°

Movimiento Puntuación Corrección 1 3 4 5 6 7 postura en

Flexión: 0°-20° 1 Se suma +1 2 3 5 6 7 8 Total favor de la 4 Flexión >90°

Flexión >20° 2 si hay rotación Total: 3 3 5 6 7 8 9 1 gravedad.

Extensión >20° o lateralización. 1 4 6 7 8 9 9 Antebrazos

Piernas Puntuación Movimiento

Posición Puntuación Corrección

Soporte bilateral Se suma +1 TABLA B Brazos 1 Flexión: 60°-100°

andando o 1 si hay f lexión de Antebrazos Muñecas 1 2 3 4 5 6 Ambos Casos

sentado rodilla 30°-60° 1 1 1 3 4 6 7 Flexión <60°

Soporte unilateral Se suma +2 si las 1 2 2 2 4 5 7 8 Total 2

soporte ligero o 2 rodillas f lexiona Total: 3 2 3 5 5 8 8 2 Flexión >100°

postura inestable >60° 1 1 1 2 4 5 7 8 Muñecas

Puntuación de la TABLA A 2 2 2 3 5 6 8 9 Corrección Puntuación Movimiento

2 3 3 4 5 7 8 9 Se suma +1 si 1 Flexión: 0°-15°

Fuerza y/o Carga hay rotación o Ambos Casos Extensión: 0°-15°

Peso Puntuación Corrección Total: lateralización. 2 Flexión >15°

< 5 Kg. 0 Si hay impacto 0 Puntuación A Extensión >15°

5 - 10 Kg. 1 o movimientos TABLA C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

> 10 Kg. 2 bruscos : + 1 1 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Total Puntuación de la TABLA B:

Puntuación A Total: 2 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 3 3

(Puntuación de la TABLA A + 2 3 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 Acoplamiento

puntuación Fuerza/Carga) 4 2 3 3 4 5 7 8 9 10 11 11 12 Total: 0 Bueno

Actividad 5 3 4 4 5 6 8 9 10 10 11 12 12 1 Aceptable

Una o más partes del cuerpo se mantienen Puntuación 6 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 2 Pobre

estáticas por más de 1 min. (+1) 0 B 7 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 1 3 Inaceptable

Pequeños movimientos repetitivos hechos 8 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 Total: Puntuación B:

más de 4 veces por minuto. (+1) 0 9 6 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 12 2 (Puntuación de la TABLA B +

Cambios rápidos de postura o postura 10 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 Puntuación del acoplamiento)

inestable (+1) 0 11 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 Total: Puntuación C:

Total: 12 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 3 (De la TABLA C)

0

Decisión del REBA Total: Puntuación

0 actividad

Total: PUNTUACIÓN DEL

3 REBA (Puntuación C +

Puntuación actividad)

Dpto.: Control de Producción

Estación: A-53

Evaluador: Nancy Custodio

Fecha: 24/01/2013

Puntuación delNivel de riesgo

REBA

1 INAPRECIABLE

(2-3) BAJO

(4-7) MEDIO

(8-10) ALTO

(11-15) MUY ALTO

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67

Como se observa en la Figura N°23, la nueva puntuación del REBA obtenida es

de 3, por lo tanto, el nivel de riesgo es bajo, y puede ser necesaria la actuación.

Inicialmente se tenían 11 y 12 puntos de REBA para el suministro de gatos y topes,

así que se considera una disminución bastante considerable.

5.3.2 Propuesta N°2: Construcción de racks móviles para el suministro de gatos

y topes KK y W2.

Se propone la elaboración de 2 racks móviles para el suministro de gatos y topes,

los cuales se utilizarán uno en la línea y otro en la zona de picking en el almacén.

Cuando éste último esté lleno, se lleva a la línea mediante un carro eléctrico y se

sustituye por el otro, el cual será ahora llevado al almacén para ser cargado.

El diseño del carro propuesto corresponde a la Figura N°25, que se presenta a

continuación, para ver las vistas del diseño ir al Anexo N°1:

1,0

3m

1,60m

0,6

7m

0,4

4m

0,7

7m

Figura N° 25. Diseño de Prototipo Rack móvil para el suministro de gatos y topes W2 y KK.

Fuente: Custodio, N. (2012)

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68

Los carros constarán de una estructura elaborada en tubo cuadrado de 1”x1”,

poseerán dos bandejas construidas con ángulo de 1” sobre las cuales se fijaran los

totes. Serán 4 totes para los distintos tipos de gatos y 3 para los distintos tipos de

topes. Llevará unos soportes debajo de las bandejas elaborados de pletina de 1”x3mm

de espesor. Se colocarán también, unos pasamanos los cuales sirven para movilizar el

rack manualmente en caso de ser necesario, y constará de 4 ruedas, 2 fijas traseras y

dos giratorias delanteras, con recubrimiento de poliuretano, que son las estándar que

se utilizan en la empresa, además de un gancho de tiro y un gancho de arrastre

también estándares para la empresa. Contará además con un dispositivo de freno, para

evitar que se mueva cuando se encuentre ubicado en la línea. De tal manera irán

ubicados los 4 totes de los gatos en la parte de abajo, los cuales tienen 80cm de largo,

y 3 totes para los topes en la parte de arriba que tendrán 60cm de largo. Estos

tamaños se escogieron para de ésta manera cubrir el suministro diario como se

explicará más adelante, el de los gatos es mayor debido al tamaño de las piezas.

Todos los totes irán fijados al carro para evitar el volcamiento durante el traslado.

La altura del primer nivel será de 44cm de tubo, que sumado con los 25cm que da

la altura de las ruedas y los 18cm de la altura del tote, nos da exactamente 87cm, que

es exactamente lo mismo que mide el nivel de picking de los racks fijos de donde se

hará el suministro.

También se observa que el segundo nivel consta de 77cm de la altura de tubo,

más 25cm de las ruedas, más 18cm de la altura del tote, daría como resultado 1,20m

de altura. Esta altura es a la cual el trabajador requiere alzar los brazos para depositar

los topes, la cual es considerablemente buena dado que no se levantarían los brazos

por encima del hombro. Se tomó en cuenta, que los operarios tienen una estatura

promedio de 1,70m.

De este carro se elaboró un prototipo dentro de la empresa, el cual tenía 15 cm

más de altura, dicho carro se muestra a continuación, en la Figura N° 26:

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69

Figura N° 26. Prueba del Prototipo Rack móvil para el suministro de gatos y topes W2 y KK.

Fuente: Custodio, N. (2012)

Este prototipo fue probado por los operarios y se pidió que se recortara. Cabe

destacar que la persona que participó en la construcción del rack cometió el error de

invertir el gancho de tiro y el gancho de arrastre, con lo cual se hacía imposible el

acceso a la línea, ya que por la falta de espacio, el rack quedaba al revés. Esto luego

se corrigió también, quedando como resultado el que se muestra en la Figura N°27.

También cabe destacar, que la carga que llevará será de 110Kg

aproximadamente. Mientras que el peso del rack es de 15Kg, de tal manera que el

peso total del rack cargado se estima en 125Kg. Tomando en cuenta que según las

especificaciones del carro eléctrico la carga soportada son 500Kg, y que la velocidad

permitida para la circulación del carro en la planta es de 10Km/h, se considera que

será suficiente la carga para que sea trasladado, y al mismo tiempo sea estable y no se

vuelque.

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70

Figura N° 27. Prototipo rack móvil para suministro de gatos y topes KK y W2, con las

modificaciones hechas.

Fuente: Custodio, N. (2012)

El rack será cargado, primero los gatos en la parte de abajo, y luego los topes en

la parte de arriba. Los gatos serían pasados de uno en uno desde la zona de picking

hasta este, de tal manera que se evita el exceso de peso que cargan los operadores

actualmente.

Con este carro se pretende que el suministro se haga de forma controlada,

tomando en cuenta los requerimientos de la línea. Considerando que:

- La producción diaria se estima en 20 unidades de KK y 35 unidades de W2.

- Se utilizan 2 gatos por unidad de KK, y 2 gatos por unidad de W2 dependiendo

del modelo.

- Las cajas de los gatos traen 27 unidades la de KK, y 21 unidades la de W2, y

existen 4 modelos diferentes de gatos, 1 para KK y 3 para W2.

- El peso de las cajas de los gatos es de 12,5Kg para KK y 13,2 Kg para W2.

- Las bolsas de los topes son de 50 unidades para cualquier tipo.

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71

- Los topes son de 3 tipos, uno que se utiliza solo en W2 de los cuales se

requieren 75 topes al día, el segundo que se utiliza en los modelos de automóvil

de los cuales se requieren 110 topes al día, y un tercer tipo de tope que se utiliza

solo en KK, de los cuales se requieren 40 al día.

- El peso de las bolsas de los topes es aproximadamente de 1Kg.

Dados estos datos, se utilizarían entonces los 4 totes de abajo, uno para cada

modelo de gatos, y se colocarían el contenido de 2 cajas para cada suministro que se

haga.

En cuanto a los topes, dado que las bolsas son de 50 unidades, y con los

requerimientos expresados anteriormente, se considera que se deben usar 2 bolsas de

tipo 1, 3 bolsas del tipo 2 y 1 bolsa del tipo 3. Con esto se asegura que los operarios

harán solo seis repeticiones, una para el suministro de cada bolsa. De tal manera que

tomarán la primera bolsa y la vacían en el primer tote, luego la segunda bolsa del

mismo tipo y la vaciarán en el mismo tote. Luego tomarán el segundo tipo de tope y

harán el mismo procedimiento, vaciando un total de 2 bolsas. Y aplicarán el mismo

procedimiento para el tercer tipo de topes, los cuales irán en el tercer tote. De ésta

forma, se completarán las seis repeticiones.

En tal sentido, se realizaría el suministro un una sola vez al día con lo cual se

cubre con la producción diaria.

Con la implementación de ésta propuesta, se estarían atacando las causas de:

excesivo pesos de los gatos, limitaciones de los trabajadores, posiciones

disergonómicas, y remanejo del material. Ésta última, gracias a que con el uso del

rack móvil, ya no es necesario traspasar el material a otro rack cuando llegue a la

línea, sino que se cambia por el rack que se encuentra allá.

Para verificar la mejora de las posturas disergonómicas se procedió a realizar el

análisis REBA, a la posición que adopta el operario a la hora de cargar el rack, el

resultado fue el mostrado en la Figura N°28, que se encuentra a continuación:

Page 82: PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SUMINISTRO … · i propuesta de mejoras en el suministro interno, manejo, control y disposiciÓn, de los materiales instalados en la salida del horno de

72

Figura N° 28. Valor REBA obtenido con la implementación de la Propuesta N°2.

Fuente: Custodio, N. (2012)

REBA (Rapid Entire Body Assessment)

GRUPO A. TABLA A Tronco GRUPO B

Tronco Cuello Piernas 1 2 3 4 5 Brazos

Movimiento Puntuación Corrección 1 1 2 2 3 4 Corrección Puntuación Posición

Erguido 1 Se suma +1 2 2 3 4 5 6 Se suma +1 si Flexión: 0°-20°

Flexión: 0°-20° 2 punto si hay 1 3 3 4 5 6 7 hay: rotación 1

Extensión: 0°-20° rotación o 4 4 5 6 7 8 o abducción, Extensión: 0°-20°

Flexión: 20°-60° 3 lateralización 1 1 3 4 5 6 elevación del Flexión 20°-45°

Extensión >20° del tronco. Total: 2 2 4 5 6 7 hombro. 2

Flexión >60° 4 2 2 3 3 5 6 7 8 Se -1 si hay Extensión >20°

Cuello 4 4 6 7 8 9 apoyo o 3 Flexión: 45°-90°

Movimiento Puntuación Corrección 1 3 4 5 6 7 postura en

Flexión: 0°-20° 1 Se suma +1 2 3 5 6 7 8 Total favor de la 4 Flexión >90°

Flexión >20° 2 si hay rotación Total: 3 3 5 6 7 8 9 3 gravedad.

Extensión >20° o lateralización. 1 4 6 7 8 9 9 Antebrazos

Piernas Puntuación Movimiento

Posición Puntuación Corrección

Soporte bilateral Se suma +1 TABLA B Brazos 1 Flexión: 60°-100°

andando o 1 si hay f lexión de Antebrazos Muñecas 1 2 3 4 5 6 Ambos Casos

sentado rodilla 30°-60° 1 1 1 3 4 6 7 Flexión <60°

Soporte unilateral Se suma +2 si las 1 2 2 2 4 5 7 8 Total 2

soporte ligero o 2 rodillas f lexiona Total: 3 2 3 5 5 8 8 1 Flexión >100°

postura inestable >60° 1 1 1 2 4 5 7 8 Muñecas

Puntuación de la TABLA A 2 2 2 3 5 6 8 9 Corrección Puntuación Movimiento

2 3 3 4 5 7 8 9 Se suma +1 si 1 Flexión: 0°-15°

Fuerza y/o Carga hay rotación o Ambos Casos Extensión: 0°-15°

Peso Puntuación Corrección Total: lateralización. 2 Flexión >15°

< 5 Kg. 0 Si hay impacto 0 Puntuación A Extensión >15°

5 - 10 Kg. 1 o movimientos TABLA C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

> 10 Kg. 2 bruscos : + 1 1 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Total Puntuación de la TABLA B:

Puntuación A Total: 2 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 2 3

(Puntuación de la TABLA A + 2 3 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 Acoplamiento

puntuación Fuerza/Carga) 4 2 3 3 4 5 7 8 9 10 11 11 12 Total: 0 Bueno

Actividad 5 3 4 4 5 6 8 9 10 10 11 12 12 1 Aceptable

Una o más partes del cuerpo se mantienen Puntuación 6 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 2 Pobre

estáticas por más de 1 min. (+1) 0 B 7 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 1 3 Inaceptable

Pequeños movimientos repetitivos hechos 8 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 Total: Puntuación B:

más de 4 veces por minuto. (+1) 0 9 6 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 12 4 (Puntuación de la TABLA B +

Cambios rápidos de postura o postura 10 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 Puntuación del acoplamiento)

inestable (+1) 0 11 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 Total: Puntuación C:

Total: 12 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 3 (De la TABLA C)

0

Decisión del REBA Total: Puntuación

0 actividad

Total: PUNTUACIÓN DEL

3 REBA (Puntuación C +

Puntuación actividad)

Dpto.: Control de Producción

Estación: A-53

Evaluador: Nancy Custodio

Fecha: 24/01/2013

(4-7) MEDIO

(8-10) ALTO

(11-15) MUY ALTO

Puntuación delNivel de riesgo

REBA

1 INAPRECIABLE

(2-3) BAJO

Page 83: PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SUMINISTRO … · i propuesta de mejoras en el suministro interno, manejo, control y disposiciÓn, de los materiales instalados en la salida del horno de

73

Como se observa en el análisis REBA anterior, el puntaje obtenido fueron 3

puntos, lo que significa que el nivel de riesgo es bajo y la actuación puede ser

necesaria, según dice el método, lo cual se considera un valor aceptable.

5.3.3 Propuesta N°3: Construcción de racks móviles para el suministro de

housing y complementos del cinturón de seguridad KK y W2.

De la misma forma se propone utilizar dos racks móviles para realizar el

suministro de los complementos del cinturón de seguridad y de los housing, de tal

manera que se cargue uno en el almacén y se tenga el otro en la línea, y cuando el del

almacén esté listo sustituya el de la línea sin importar si ya se ha vaciado o no. De

esta forma la línea sería alimentada sólo por el lado izquierdo. El traslado del rack se

haría a través de un carro eléctrico.

El carro propuesto para este suministro se muestra a continuación en la Figura

N°29, para observar las vistas del diseño, ir al Anexo N°2.

1,0

8m

0,8

2m

1,52m

0,4

4m

0,7

1m

Figura N° 29. Prototipo Rack móvil para el suministro de housing y complementos para el

cinturón de seguridad W2 y KK

Fuente: Custodio, N. (2012)

Page 84: PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SUMINISTRO … · i propuesta de mejoras en el suministro interno, manejo, control y disposiciÓn, de los materiales instalados en la salida del horno de

74

El rack mostrado, será elaborado con los mismos materiales del rack de la

propuesta 2, con excepción de las bandejas que llevarán unos rollers, para que las

cajas deslicen con mayor facilidad. Contará también, con el mismo dispositivo de

freno, para que no se mueva cuando se encuentre en la línea. La altura del primer

nivel será igual al carro de la propuesta anterior, mientras que la altura del segundo

nivel constaría de 0,82m de tubo, más 0,25m de la altura de las ruedas y 0,26m de la

altura de las cajas, con esto la altura de donde se tomarían los materiales sería de

1,33m. Con lo cual tampoco se excede de la altura de los hombros, resultando en

posturas cómodas para los trabajadores a la hora de realizar el suministro.

El rack no se encuentra hecho, pero al ser similares los materiales utilizados para

la Propuesta N°2, se considera que debe tener aproximadamente el mismo peso de

15Kg. En cuanto al peso de la carga, es de 8Kg. El total de peso del rack cargado, es

entonces de 23Kg. Lo cual no supera los 500Kg de carga del carro eléctrico.

Tanto de los complementos del cinturón de seguridad, como de los housing, se

usan los mismos para KK y W2. De ésta manera se requieren sólo de tres cajas para

realizar el suministro, las cuales serían una de los housing, y las otras dos del

complemento del cinturón de seguridad derecho e izquierdo. Cada vehículo utiliza

una unidad, y cada caja trae 24 unidades en el caso de los complementos del cinturón

de seguridad, y 42 unidades en el caso de los housing. Esto quiere decir que es

necesario realizar el suministro dos veces al día para cubrir con la demanda diaria que

tiene la línea.

El procedimiento para cargar el rack es muy sencillo puesto a que lleva solo 3

cajas de materiales; las cajas se van tomando y se colocan en el dispositivo, siendo la

caja uno el complemento del cinturón de seguridad derecho, la caja dos el izquierdo,

ambos van en el nivel inferior. Y por último la caja de los housing que iría en el nivel

superior. Con la elaboración de esta propuesta, se atacan las causas: posiciones

disergonómicas, y remanejo de materiales. Se procedió a realizar el análisis REBA,

de la posición adoptada a la hora de colocar las cajas en el rack móvil, y los

resultados obtenidos se encuentran en la Figura N°30, que está a continuación:

Page 85: PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SUMINISTRO … · i propuesta de mejoras en el suministro interno, manejo, control y disposiciÓn, de los materiales instalados en la salida del horno de

75

Figura N° 30. Valor REBA obtenido con la implementación de la Propuesta N°3.

Fuente: Custodio, N. (2012)

REBA (Rapid Entire Body Assessment)

GRUPO A. TABLA A Tronco GRUPO B

Tronco Cuello Piernas 1 2 3 4 5 Brazos

Movimiento Puntuación Corrección 1 1 2 2 3 4 Corrección Puntuación Posición

Erguido 1 Se suma +1 2 2 3 4 5 6 Se suma +1 si Flexión: 0°-20°

Flexión: 0°-20° 2 punto si hay 1 3 3 4 5 6 7 hay: rotación 1

Extensión: 0°-20° rotación o 4 4 5 6 7 8 o abducción, Extensión: 0°-20°

Flexión: 20°-60° 3 lateralización 1 1 3 4 5 6 elevación del Flexión 20°-45°

Extensión >20° del tronco. Total: 2 2 4 5 6 7 hombro. 2

Flexión >60° 4 1 2 3 3 5 6 7 8 Se -1 si hay Extensión >20°

Cuello 4 4 6 7 8 9 apoyo o 3 Flexión: 45°-90°

Movimiento Puntuación Corrección 1 3 4 5 6 7 postura en

Flexión: 0°-20° 1 Se suma +1 2 3 5 6 7 8 Total favor de la 4 Flexión >90°

Flexión >20° 2 si hay rotación Total: 3 3 5 6 7 8 9 1 gravedad.

Extensión >20° o lateralización. 1 4 6 7 8 9 9 Antebrazos

Piernas Puntuación Movimiento

Posición Puntuación Corrección

Soporte bilateral Se suma +1 TABLA B Brazos 1 Flexión: 60°-100°

andando o 1 si hay f lexión de Antebrazos Muñecas 1 2 3 4 5 6 Ambos Casos

sentado rodilla 30°-60° 1 1 1 3 4 6 7 Flexión <60°

Soporte unilateral Se suma +2 si las 1 2 2 2 4 5 7 8 Total 2

soporte ligero o 2 rodillas f lexiona Total: 3 2 3 5 5 8 8 2 Flexión >100°

postura inestable >60° 1 1 1 2 4 5 7 8 Muñecas

Puntuación de la TABLA A 2 2 2 3 5 6 8 9 Corrección Puntuación Movimiento

1 3 3 4 5 7 8 9 Se suma +1 si 1 Flexión: 0°-15°

Fuerza y/o Carga hay rotación o Ambos Casos Extensión: 0°-15°

Peso Puntuación Corrección Total: lateralización. 2 Flexión >15°

< 5 Kg. 0 Si hay impacto 0 Puntuación A Extensión >15°

5 - 10 Kg. 1 o movimientos TABLA C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

> 10 Kg. 2 bruscos : + 1 1 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Total Puntuación de la TABLA B:

Puntuación A Total: 2 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 3 3

(Puntuación de la TABLA A + 1 3 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 Acoplamiento

puntuación Fuerza/Carga) 4 2 3 3 4 5 7 8 9 10 11 11 12 Total: 0 Bueno

Actividad 5 3 4 4 5 6 8 9 10 10 11 12 12 1 Aceptable

Una o más partes del cuerpo se mantienen Puntuación 6 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 2 Pobre

estáticas por más de 1 min. (+1) 0 B 7 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 3 3 Inaceptable

Pequeños movimientos repetitivos hechos 8 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 Total: Puntuación B:

más de 4 veces por minuto. (+1) 0 9 6 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 12 4 (Puntuación de la TABLA B +

Cambios rápidos de postura o postura 10 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 Puntuación del acoplamiento)

inestable (+1) 0 11 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 Total: Puntuación C:

Total: 12 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 2 (De la TABLA C)

0

Decisión del REBA Total: Puntuación

0 actividad

Total: PUNTUACIÓN DEL

2 REBA (Puntuación C +

Puntuación actividad)

Dpto.: Control de Producción

Estación: A-53

Evaluador: Nancy Custodio

Fecha: 24/01/2013

Puntuación delNivel de riesgo

REBA

1 INAPRECIABLE

(2-3) BAJO

(4-7) MEDIO

(8-10) ALTO

(11-15) MUY ALTO

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76

Dado el análisis REBA, la puntuación obtenida es de 2 puntos, por lo tanto, el

nivel de riesgo es bajo, y la actuación puede ser necesaria. Se considera muy

aceptable el resultado.

Cabe destacar que aunque no forma parte del problema en este suministro fueron

incluidos unos totes, que son los que se observan de color verde en la Figura N°29,

para realizar el suministro de sellos que van a la misma estación y desde el almacén

53. De esta manera se estaría aprovechando el rack móvil al máximo.

También se eliminaría el rack fijo que se encuentra en estos momentos del lado

derecho, evitando así, que el operario que hace la instalación de los materiales haga

más recorridos de lo necesario.

5.3.4 Propuesta N°4: Construcción de patines para el suministro de aislantes KK

y W2.

Se propone eliminar el uso del montacargas para el traslado de los racks de los

aislantes del almacén a la línea. La propuesta incluye la fabricación de cuatro patines,

en los cuales se hará el traslado de los racks a través de un carro eléctrico, dos

destinados para KK y 2 para W2. Los racks serán sustituidos en la línea, se trae el que

este allá así no esté completamente vacío. De esta manera se evita el remanejo de los

materiales y el uso del montacargas en la línea.

Dicho patín tendrá una altura de 40cm, de tal manera que junto con la altura de

los racks que es de 60cm, permitirán que los materiales queden ubicados a 1m de

altura que es aproximadamente al nivel de la cintura de los operarios, para brindar

mejores condiciones ergonómicas y que estos mantengan una postura erguida

El patín estará elaborado de tubo cuadrado de 2”x2” para la estructura, llevará

unas planchas metálicas en las esquinas para apoyo de los racks de los aislantes.

También llevará unas pletinas a los bordes para que el rack no deslice. Tendrá las dos

ruedas fijas traseras y las 2 ruedas giratorias delanteras, así como un gancho de tiro y

un gancho de arrastre para su movilidad, los cuales son estándares para la empresa

Page 87: PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SUMINISTRO … · i propuesta de mejoras en el suministro interno, manejo, control y disposiciÓn, de los materiales instalados en la salida del horno de

77

Chrysler de Venezuela L.L.C. Contará también con un dispositivo de freno para que

el patín no se mueva cuando esté ubicado en la línea.

El peso del patín es de aproximadamente 25Kg. El peso del rack de los aislantes

es de 80Kg, por lo tanto, el peso total del patín cargado es de 105Kg, lo cual está muy

por debajo de la capacidad de carga del carro eléctrico.

El patín será cargado por un montacargas, el cual coloca el rack de los aislantes

encima del patín. Y de ahí el resto de las operaciones de traslado las realiza el carro

eléctrico.

El diseño para el patín propuesto se presenta a continuación en la Figura N°31,

para ver las vistas del diseño que se presenta ir al Anexo N°3:

Figura N° 31. Prototipo de patín para el suministro de aislantes W2 y KK.

Fuente: Custodio, N. (2012)

Page 88: PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SUMINISTRO … · i propuesta de mejoras en el suministro interno, manejo, control y disposiciÓn, de los materiales instalados en la salida del horno de

78

Con ésta propuesta se estaría resolviendo el problema del remanejo de material,

específicamente de los aislantes.

Cabe resaltar que con las 4 propuestas se da solución a las 5 causas que son:

1. Excesivo peso de las cajas de los gatos (22,67%)

2. Limitaciones de los trabajadores (17,33%)

3. Racks con niveles muy bajos (16%)

4. Posiciones disergonómicas (13,33%)

5. Remanejo del material (12%)

De manera que, se considera que son una buena combinación, ya que juntas

garantizan, un mejor suministro del material, y una mejora en las condiciones

ergonómicas.

5.4 Fase IV. Evaluación económica de la propuesta.

Luego de realizar las propuestas es necesario ver si éstas de verdad son rentables

para la empresa. Para ello se procedió a revisar la documentación existente de los

presupuestos de otros racks móviles, servicio de desmontaje, modificación y montaje

de racks fijos, y patines. También se consultó con el supervisor del área de Materiales

no Productivos.

Dado esto, se procedió a realizar un presupuesto de todos los gastos que se

presentan con la implementación de las propuestas. Esto incluye:

- Servicio de desinstalación, modificación e instalación de racks, del área 53 al 68.

- Elaboración de 2 racks móviles para suministro de gatos y topes para KK y W2.

- Elaboración de 2 racks móviles para suministro de housing y complementos del

cinturón de seguridad de KK y W2

- Elaboración de 4 patines para el suministro de aislantes KK y W2.

- Impuestos

En tal sentido, fueron estimados los costos, mostrados en la Tabla N°5, la cual se

encuentra a continuación:

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79

Tabla N° 5: Presupuesto para las propuestas

Propuesta DESCRIPCIÓN COSTO

unit (Bs)

COSTO

TOTAL

1 Servicio de desinstalación de racks para el almacén

53, modificación e instalación para el almacén 68 7.050 7.050

2 Elaboración de 2 racks móviles para el suministro de

gatos y topes para KK y W2. 7.315 14.630

3

Elaboración de 2 racks móviles para el suministro de

housing y complementos del cinturón de seguridad de

KK y W2

8.330 16.660

4 Elaboración de 4 patines para el suministro de

aislantes KK y W2. 4.200 16.800

Sub Total 55.140

Impuestos 6616,8

TOTAL 61.756,8

Fuente: Custodio, N. (2012)

Como se observa en la tabla, el costo total de este proyecto se estima en Bs.

61.756,8. Dado esto, es necesario estudiar los beneficios que se obtendrán con la

implementación.

Entre los beneficios que se obtendrán está en primer lugar una mejora en la

postura de los trabajadores, lo que se traduce en menos enfermedades ocupacionales,

y menos gastos para la empresa en este sentido. Como se dijo al principio de este

proyecto, existen en el área 2 operadores que se lesionaron en otra área y que fueron

reasignados allí. Uno de ellos tras la lesión requirió ser operado. El otro operador

solo requirió de una resonancia. Cabe destacar que la empresa corre con los gastos,

pero lo hace a través de un seguro de HCM, del cual la cuota anual la paga en un

95%, y el otro 5% es pago por el trabajador. Sin embargo, resulta difícil cuantificar

Page 90: PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SUMINISTRO … · i propuesta de mejoras en el suministro interno, manejo, control y disposiciÓn, de los materiales instalados en la salida del horno de

80

estos gastos, ya que no hay nada que garantice que vuelvan a sufrir lesiones o que

requieran ser operados de nuevo.

Otros de los beneficios que se tienen es que se disminuye el remanejo de

materiales, se realiza un suministro más seguro y con un estándar establecido, con la

propuesta, el cual cubre la demanda diaria de la línea, sin producir excesos. También

se mantiene el área más ordenada y se evita la colocación de cajas en el piso. Con la

implementación de éstas propuestas, se lograría mejorar los valores del REBA, que

como se demostró bajaron de 11 y 12 puntos a 2 y 3 puntos, ya que los trabajadores

mantendrían siempre una posición erguida.

Tomando en cuenta que originalmente se realizan 4 recorridos de 1 hora, para el

traslado de los gatos, los topes, el complemento del cinturón de seguridad y los

housing, y que con las mejoras el tiempo disminuye a 25 min por recorrido, y son

necesarios solo 3 recorridos, se tiene que en este sentido también existe un ahorro, ya

que se traduce en menos gastos asociados al área. Es decir, si de 240 minutos que los

trabajadores pasan en esa área, ahora van a pasar solo 75 minutos, se les pueden

asignar otras actividades. Y la actividad de suministro a las estaciones uno y dos de la

salida de los hornos de color ya no tendría ese gasto asociado al área, sino que pasaría

a ser parte de las nuevas actividades que realicen.

Con respecto al suministro de los aislantes se disminuye el uso del montacargas

en la línea, con lo cual ahora se llevarán los aislantes a través de un carro eléctrico.

En tal sentido se tiene que con el carro eléctrico no se tienen gastos adicionales ya

que los mismos forman parte de la empresa, mientras que los montacargas son

alquilados. Cada traslado de los aislantes se toma aproximadamente 25 minutos,

siendo la operación de carga de 5 minutos, la cual sí se seguirá realizando, pero hacia

el carro eléctrico. Quiere decir que el tiempo de ahorro sería de 20 minutos por viaje.

Como son dos modelos de vehículo y por lo tanto dos racks de aislantes diferentes,

serían 40 minutos diarios del uso del montacargas, semanalmente representa 200

minutos, y mensual 4600 minutos. El alquiler del montacargas sale en 85 Bs la hora,

lo que representa un costo de 1,42 Bs el minuto. Si se multiplica este valor por los

Page 91: PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SUMINISTRO … · i propuesta de mejoras en el suministro interno, manejo, control y disposiciÓn, de los materiales instalados en la salida del horno de

81

4600 minutos que ya no se tendría que utilizar el montacargas da un ahorro de 6.532

Bs al mes.

De la misma forma este ahorro se da con respecto al operario, ya que al no tener

que hacer este traslado, ya no formaría parte del área. Por lo tanto en este sentido se

tendría un ahorro asociado al área.

En la tabla N°6, es posible apreciar el ahorro que se tendrá con la implementación

de las propuestas, llevados a bolívares.

Tabla N° 6: Ahorro obtenido con la implementación de las propuestas

DESCRIPCIÓN AHORRO

Alquiler del montacargas al mes 6.532 Bs/mes

TOTAL 6.532 Bs/mes

Total anual ( x 12meses) 78.384 Bs/año

Fuente: Custodio, N. (2012)

Dada la tabla, resta calcular el tiempo que tardará la empresa en recuperar la

inversión. Se tiene un ahorro de 6.532 Bs/mes o 78.384 Bs/año. Si se dividen los

costos entre ese ahorro dará la cantidad de meses que se tardará la empresa en

recuperar la inversión. De tal manera que Bs 61.756,8, entre 6.532 Bs/mes, resultan

en 9,45 meses, es decir, que la empresa se tomará casi 10 meses en recuperar la

inversión, lo cual es un tiempo bastante razonable, por lo tanto el proyecto es factible.

Finalmente, se tiene entre otros beneficios que con la implementación de las

propuestas se mejoran las condiciones del ambiente de trabajo, con lo cual los

operadores trabajan más motivados, ya que al corregir la postura que tienen, estos

sentirán que se les toma en cuenta y que la empresa realmente se preocupa por su

salud.

Page 92: PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SUMINISTRO … · i propuesta de mejoras en el suministro interno, manejo, control y disposiciÓn, de los materiales instalados en la salida del horno de

82

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Al inicio del siguiente trabajo se planteó como objetivo general: “Proponer

mejoras en el suministro interno, manejo, control y disposición, mediante técnicas de

ingeniería industrial, para minimizar los recorridos, los remanejos de materiales y el

riesgo en la salud de los trabajadores, en los hornos de color, del área de pintura de la

empresa Chrysler de Venezuela L.L.C.”. Ante esto surgió la siguiente pregunta: ¿De

qué manera una propuesta de mejoras contribuirá en la disminución de los remanejos

de materiales y el riesgo en la salud de los trabajadores, en los hornos de color, del

área de pintura de la empresa Chrysler de Venezuela L.L.C.?

Luego de la realización de este proyecto se tienen las siguientes conclusiones:

En primer lugar se plantearon los problemas presentados en el suministro interno,

manejo, control y disposición de los materiales instalados en la salida del horno

de color, del área de pintura, a través de la descripción del proceso de suministro.

En este proceso fueron observadas tres posturas críticas de los trabajadores,

dichas posturas fueron; la posición que adopta el trabajador en el momento de

tomar las cajas de los gatos, desde los racks hasta colocarlas en el carro eléctrico,

la segunda ocurre cuando el operador toma los topes desde los racks hasta

colocarlos en el carro eléctrico y lo hace de forma repetitiva, y por último la

posición que adquiere el trabajador en el momento en el que toma los gatos en la

línea, para ser instalados en los vehículos.

En la segunda fase, se les aplicó el método REBA a las tres posturas críticas que

presentaban los trabajadores. En los tres casos se obtuvo un nivel de riesgo muy

alto, lo cual requería una actuación de inmediato. Para ésta fase, se utilizaron

Page 93: PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SUMINISTRO … · i propuesta de mejoras en el suministro interno, manejo, control y disposiciÓn, de los materiales instalados en la salida del horno de

83

además, varias técnicas para obtener las causas de mayor impacto las cuales

fueron: primero se habló de forma informal con los trabajadores, se realizó el

Diagrama de Ishikawa, se les aplicó una encuesta para proceder a la aplicación de

la Técnica de Grupo Nominal con la cual se obtuvieron los porcentajes del

impacto que tenía cada causa según los tres trabajadores implicados, el líder de

grupo y el supervisor. Con estos porcentajes se procedió a ordenarlos de mayor a

menor, con lo cual, finalmente se obtuvo que existen cinco causas que tienen más

del 80% del impacto en los problemas, las cuales son, ordenadas de mayor a

menor impacto, las siguientes: Excesivo peso de los gatos, limitaciones de los

trabajadores, racks con niveles muy bajos, posiciones disergonómicas y

finalmente remanejo de los materiales.

Para la fase tres se presentaron cuatro propuestas: la primera es una modificación

del rack donde se encuentran los materiales a ser suministrados, de tal manera que

el nivel de picking queda a 87cm de altura del piso, justo al nivel de la cintura de

los trabajadores. La segunda propuesta consiste en un rack móvil, en el cual se

realizará el suministro de los gatos y topes para KK y W2, la tercera se trata de un

rack móvil que servirá para el suministro de los housing y complementos del

cinturón de seguridad derecho e izquierdo. En ambos racks móviles se cuenta con

dos niveles, el primero que va a 87cm del piso, para que quede a la altura del área

de picking del rack fijo, y el segundo nivel que quede por debajo de los hombros

de los trabajadores para que éstos no tengan que levantar los brazos más allá de

ese nivel, para realizar el suministro. Dadas las necesidades de la línea se tomó la

decisión de que el primer rack móvil realice un solo viaje al día, mientras que el

segundo realizaría dos viajes. De esta manera se cumple con la producción diaria

realizándose el suministro bajo estándares preestablecidos, y se mejoran las

posturas a los trabajadores, de manera que trabajen más cómodamente,

traduciéndose en menos gastos en enfermedades ocupacionales, y por lo tanto

menos gastos para la empresa. De ésta manera, el ambiente de trabajo se hace más

Page 94: PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SUMINISTRO … · i propuesta de mejoras en el suministro interno, manejo, control y disposiciÓn, de los materiales instalados en la salida del horno de

84

agradable y los trabajadores laboran más motivados. La última propuesta se trata

de un patín, en el cual se llevarán los racks de los aislantes. El suministro se

realizará una sola vez al día. De esta forma se cumple con los requerimientos de

la línea, y se disminuye el uso del montacargas puesto que este ya no estaría en

las adyacencias a la línea, también se evita el remanejo de los aislantes.

En la fase cuatro se estudió el costo del proyecto, lo que resultó en una inversión

de Bs 61.756,8. De la misma manera se obtuvieron los beneficios, entre los

cuales se tiene un ahorro de 6.532 Bs/mes. Con esto se obtuvo el tiempo que

tardará la empresa en recuperar la inversión el cual es de 9,45 meses, que resulta

un tiempo razonable.

Dado todo esto, se considera entonces que se ha cumplido con el objetivo general

de este proyecto y que este es un proyecto factible.

RECOMENDACIONES

Luego de la realización de este proyecto nace la necesidad de hacer algunas

recomendaciones como las siguientes:

Se recomienda la implementación de la presente propuesta, ya que la misma

representa un ahorro en el tiempo para la empresa, además de que mejora las

condiciones de trabajo y el suministro de los materiales.

Se recomienda aprovechar mejor al personal que labora en el área 53, ya que los

mismos pasan mucho tiempo en ocio. En tal sentido, y ante el inicio de la

producción de un nuevo vehículo, que se estima para febrero del 2013, se

considera que podría uno de ellos ser reubicado a otra área, como la de

electropunto, específicamente donde se realiza el suministro de los pasaruedas y

longarinas, los cuales pesan 3Kg y 2Kg, respectivamente por unidad. De esta

manera se aprovecha mejor el personal, y se cumplen con los condicionamientos

que tienen la salud de los trabajadores.

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De igual forma se recomienda que el montacarguista empleado para el traslado de

los aislantes, se le asignen otras labores correspondientes al nuevo vehículo que se

va a ensamblar, tales como realizar la alimentación de la línea en el área de

electropunto.

Se recomienda también realizar un seguimiento a las propuestas realizadas luego

de implementadas para comprobar su efectividad y que los trabajadores estén

utilizando las herramientas de forma correcta.

Otra recomendación es para el departamento de tornillería, al cual se le sugiere la

colocación de los totes, con sus respectivos materiales en la primera y segunda

estación, en los mismos racks que se están elaborando, con el fin de aprovechar el

espacio y evitar la colocación de otras estructuras en el área que hagan que esta

muestre desorden.

Por último, y dado la elaboración del nuevo vehículo, se sugiere la realización de

otros racks móviles y patines para realizar los traslados de los gatos, topes,

housing, complementos del cinturón de seguridad y aislantes, de dicho vehículo.

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REFERENCIAS

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COVENAL. Universidad José Antonio Páez. San Diego - Venezuela.

HERNÁNDEZ, (2009). Propuesta de mejora metodológica de la distribución

del área de trabajo, manejo de materiales y condiciones ergonómicas

para la línea de ensamble de cardanes, de la empresa C.A. DANAVEN

EJES Y CARDANES. Universidad José Antonio Páez. San Diego -

Venezuela.

HURTADO J. (2008). El Proyecto de Investigación: Metodología de la

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Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

(LOPCYMAT), (2005). Caracas.

Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, (2012).

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RACHADELL F., GÓMEZ E. (2000). Manejo de Materiales. Universidad de

Carabobo. Naguanagua – Venezuela.

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México. Editorial Limusa.

TAMAYO Y., TAMAYO M. (2003). Metodología de la investigación. México.

Editorial Mc Graw Hill.

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(2006). Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis

doctorales. Segunda reimpresión. Caracas. Fondo Editorial UPEL.

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trabajo en el área prensa 2500 de la empresa C.A. DANAVEN DIVISIÓN

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2. Referencias Electrónicas

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http://www.jomaneliga.es/PDF/Administrativo/Calidad/Diagrama_de_Pareto.

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http://quantum.ucting.udg.mx/~luisdegu/calidad_total/Unidad_2/7herbas/ishi1

/Lluvia/lluvia.html. Bajado 21 de octubre de 2012

GUTIÉRREZ L., (1997). Diagrama de Causa Efecto. Disponible en página

Web:

http://quantum.ucting.udg.mx/~luisdegu/calidad_total/Unidad_2/7herbas/ishi1

/ishi1.html. Bajado 21 de octubre de 2012

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Web:

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergoa.htm#I.%20Introducci

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http://applicar.com/guiadesoluciones/?p=132. Bajado: 23 de enero de 2013.

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http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php. Bajado: 21 de

octubre de 2012.

Page 99: PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SUMINISTRO … · i propuesta de mejoras en el suministro interno, manejo, control y disposiciÓn, de los materiales instalados en la salida del horno de

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ANEXO N°1

Vistas lateral y frontal del prototipo de rack móvil para el suministro de gatos y topes KK y W2

0,80m

0,2

5m

0,7

7m

0,4

4m

0,6

7m

Vista lateral

0,6

0m

0,60m

1,60m

0,2

5m

Vista frontal

0,1

0m

6,00cm

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ANEXO N°2

Vistas lateral y frontal del prototipo de rack móvil para el suministro de housing, complemento del cinturón de

seguridad y sellos KK y W2

0,65m

0,2

5m

1,0

0m

0,8

2m

0,4

4m

0,6

2m

Vista Lateral

0,6

0m

1,52m

0,1

0m

0,06m

Vista Lateral

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ANEXO N°3

Vistas lateral, frontal y de planta del prototipo de patín para el suministro de aislantes KK y W2

1,64m1

,16m

0,3

0m

0,30m

Vista de planta

1,16m

0,1

5m

0,2

5m0

,05

m

0,6

0m

Vista Lateral

0,2

5m

0,1

5m

1,64m

0,30m0,30m 0,30m0,30m

0,32m

Vista frontal