Mejora de tiempos de parada en máquinas de tejido circular ...

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FACULTAD DE INGENIERÍA Carrera de Ingeniería Industrial MEJORA DE TIEMPOS DE PARADA EN MÁQUINAS DE TEJIDO CIRCULAR PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN UNA TEXTILERA Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial PARODI MATALLANA, ROXANA VELASQUEZ ZAVALETA, PERCY FREDDY Asesor: Dr. Renzon Cosme Pecho Lima Perú 2017

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FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera de Ingeniería Industrial

MEJORA DE TIEMPOS DE PARADA EN MÁQUINAS DE TEJIDO CIRCULAR PARA AUMENTAR LA

PRODUCTIVIDAD EN UNA TEXTILERA

Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial

PARODI MATALLANA, ROXANA

VELASQUEZ ZAVALETA, PERCY FREDDY

Asesor:

Dr. Renzon Cosme Pecho

Lima – Perú

2017

MEJORA DE TIEMPOS DE PARADA EN MÁQUINAS DE TEJIDO CIRCULAR PARA AUMENTAR LA

PRODUCTIVIDAD EN UNA TEXTILERA

JURADO DE LA SUSTENTACIÓN ORAL

……………………………………………………

Presidente

……………………………………………………

Jurado 1

……………………………………………………

Jurado 2

_______________________________________________________________

Entregado el: Aprobado por:

……………………………….. ……………………………………..

Bachiller: Roxana Parodi Asesor: Dr. Renzon Cosme

Matallana Pecho

Entregado el:

………………………………..

Bachiller: Percy Freddy

Velasquez Zavaleta

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, Roxana Parodi Matallana, identificada con DNI Nº 44088124 Bachiller de la

carrera de Ingeniería industrial del programa para adultos, denominado CPEL de

la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola, presento la

tesis titulada:

Mejora de tiempos de parada en máquinas de tejido circular para aumenta

la productividad en una textilera.

Declaro en honor a la verdad, que el trabajo de tesis es de mi autoría; que

los datos, los resultados y su análisis e interpretación, constituyen mi aporte.

Todas las referencias han sido debidamente consultadas y reconocidas en la

investigación.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier

falsedad u ocultamiento de la información aportada. Por todas las afirmaciones,

ratifico lo expresado, a través de mi firma correspondiente.

Lima, diciembre del 2017

.……………………..……….

Roxana Parodi Matallana

DNI N° 44088124

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, Percy Freddy Velasquez Zavaleta, identificado con DNI Nº 40904275

Bachiller de la carrera de Ingeniería industrial del programa para adultos,

denominado CPEL de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Ignacio

de Loyola, presento la tesis titulada:

Mejora de tiempos de parada en máquinas de tejido circular para aumenta

la productividad en una textilera.

Declaro en honor a la verdad, que el trabajo de tesis es de mi autoría; que

los datos, los resultados y su análisis e interpretación, constituyen mi aporte.

Todas las referencias han sido debidamente consultadas y reconocidas en la

investigación.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier

falsedad u ocultamiento de la información aportada. Por todas las afirmaciones,

ratifico lo expresado, a través de mi firma correspondiente.

Lima, diciembre del 2017

.…………………………………………….

Percy Freddy Velasquez Zavaleta

DNI N° 40904275

Dedicatoria

Dedico mi trabajo de tesis

a mi familia que es una

fuente de inspiración a

seguir logrando mis

objetivos; y a las personas

que desinteresadamente

me apoyaron.

Agradecimiento

Agradecemos a la

empresa Nettalco, en

especial al área de

desarrollo y tejeduría que

nos brindaron su tiempo y

expertis para la

elaboración de la tesis.

Resumen

La presente investigación tiene como propósito mejorar la productividad

en el área de tejido circular de la empresa textil, minimización las paradas que

tienen las máquinas de tejido circular a través de un sistema de alertas basado

en conexión remota.

Se ha detectado el problema existente en el área de tejido, el cual refiere a la no

identificación inmediata y rápida cuando una de las máquinas circulares para su

producción. Este problema fue identificado en base a la observación diaria de

trabajo y sobre los resultados de cantidad de kilos de tela producidos. En base a

esta observación se dan posibles soluciones para minimizar las paras existentes.

Para ello se simuló la mejora del proceso mediante una gestión en la utilización

de un sistema de tablets incorporando un aplicativo al software de la máquina de

tejido circular que le permite al operario recibir una alerta en tiempo real cuando

una máquina deje de operar y pueda asistir la máquina para que continúe su

ciclo de producción; dando ello como resultado la minimización de paradas de

las máquinas circulares, el incremento de la productividad de la empresa,

entregar a tiempo los pedidos y reducir costos por tercerización de los servicios.

La implementación de esta mejora de producción es adaptable a la empresa

Nettalco siendo de gran beneficio para los gerentes y personal operario.

Se concluye que la utilización del aplicativo optimiza los tiempos de producción

y reduce los minutos de parada de la máquina de tejido circular en 66.685 min/día

y 2000.55 min/mes, equivalente en tela tejida a 15 kilos/día y a 450 kilos/mes.

Palabras clave: Máquina de tejido circular, hilo, paradas, productividad,

operario, aplicativo y software.

Abstract

This study research aims to improve productivity in the circular knitting area of

one Textile Company, minimizing the stops that circular weaving machines have

through an alert system based on remote connection.

The existing problem in the area of knit has been detected, which refers to the

immediate and rapid identification when one of the circular machines stops its

production. This problem was identified based on the daily observation of work

and on the results of quantity of kilos of fabric produced. Based on this

observation possible solutions are provided to minimize the existing stops.

For this, the improvement of the process was simulated using a system of tablets

that allows the operator to receive in real-time alerts when a machine stops and

requires assist to continue its production cycle; Resulting in the minimization of

stops of the circular machines, the increase of the productivity of the company,

to deliver the orders in time and to reduce costs by outsourcing of the services.

The implementation of this production improvement is adaptable to the company

Nettalco being of great benefit for the managers and personnel.

It is concluded that the use of the application optimizes the production times and

reduces the stop minutes of the circular knitting machine at 66,685 min / day and

2000.55 min / month, equivalent in knitted cloth at 15 kilos / day and at 450 kilos

/ month

Key word: Circular kniting machine, thread, stops productivity, operator,

application and software

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN 15

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 17

Identificación del Problema 17

Formulación del Problema 17

MARCO REFERNCIAL 18

Antecedentes 18

Estado del Arte 21

Marco teórico 22

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 38

Objetivo general 38

Objetivos específicos 38

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 38

HIPÓTESIS 39

Hipótesis general 39

Hipótesis específica 39

MARCO METODOLÓGICO 42

Metodología 42

Paradigma 43

Enfoque 43

VARIABLES 43

Variable independiente 43

Variable dependiente 43

POBLACIÓN 43

MUESTRA 44

UNIDAD DE ANALIS 44

INSTRUMENTO Y TÉCNICAS 44

Instrumentos 44

Técnicas 44

PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS DE ANÁLISIS 45

Procedimiento 45

Análisis estadístico 45

RESULTADOS 49

Diagrama de Pareto 49

Diagrama Ishikawa 52

Validación de supuestos 54

Análisis de Varianza 56

Comparación Múltiple 58

Análisis económico 60

Conclusiones 65

Recomendaciones 66

REFERENCIAS 67

ANEXOS 69

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Tiempos muertos sin uso de Tablet 50

Tabla 2: Tiempos muertos con ayuda de Tablet 51

Tabla 3: Causas principales y subcausas 53

Tabla 4: Causas secundarios y subcausas 53

Tabla 5: Medias de tiempo 57

Tabla 6: Resultados de Análisis de Varianza 57

Tabla 7: Estudio de tiempos incrementales 62

Tabla 8: Flujo incremental soles 62

Tabla 9: Flujo incremental anual aproximado 63

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Diagrama Causa-Efecto 23

Figura 2: Tasa interna de retorno 37

Figura 3: Icono ingreso aplicativo 42

Figura 4: Área de tejeduría de una empresa textil 46

Figura 5: Máquina de tejido circular 47

Figura 6: Diagrama de Pareto Caso 1 51

Figura 7: Diagrama de Pareto Caso 2 52

Figura 8: Diagrama de causa y efecto 53

Figura 9: Gráfica de probabilidad de Residuos 55

Figura 10: Gráfico de Test de Bartlett 55

Figura 11: Gráfico de Intervalo de confianza de Tukey 60

Figura 12: Croquis total de tejeduría 70

Figura 13: Pantalla inicial de ingreso al aplicativo 70

Figura 14: Pantalla de alerta de máquinas inoperativas 71

Figura 15: Cargador eléctrico de Tablet 72

Figura 16: Operario usando Tablet 72

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Procedimiento de Uso de Tablet 69

Anexo 1: Toma de tiempos sin equipo auxiliar – tablet 73

Anexo 2: Toma de tiempos con chicharra 78

Anexo 3: Toma de tiempos con Tablet 83

15

INTRODUCCIÓN

La empresa en la que está basada el presente trabajo, es una textil dedicada a

la confección, producción y exportación de prendas de tejido de punto de algodón

siendo el 100% de la producción por encargo de clientes del exterior líderes en

los segmentos de mercado en el que participan.

Nettalco verticalmente integrada es una de las empresas más grandes en el

rubro textil en el Perú, iniciando sus operaciones en el año 1965.

Produce diferentes tipos de tejido tales como: Jersey, Pique, Gamusa, Rib, y en

diferentes títulos (diámetro) de hilo y lycra.

El problema identificado en la actualidad se encuentra en el área de tejeduría,

específicamente en el área de máquinas de tejido circulares. Nettalco cuenta con

40 máquinas de este tipo, cada máquina trabaja a una velocidad de entre 30 y

35 RPM, según sea el tipo de tejido que se encuentre trabajando y cada máquina

trabaja con diferentes cantidad de hilos (desde 54 hasta 108 conos de hilos cada

máquina).

Asimismo, se cuenta con 10 operarios que trabajan 8 horas al día en turnos

rotativos, un personal encargado por turno, un electricista y 8 mecánicos

distribuidos en diferente número en cada turno.

Los 10 operarios están distribuidos en toda el área de tejeduría y se encuentran

asignado de acuerdo a la necesidad o prioridad de las máquinas y/o el tejido.

Por norma y estudio cada operario trabaja con 3 máquinas.

A la velocidad con la que trabaja cada máquina y el número de conos (hilos)

asignados para cada tejido, los hilos tienen una pequeña fricción con algunas

partes de la máquina ocasionando la aparición de pelusas en el ambiente y

originándose la rotura de los hilos y a su vez originando tiempos muertos, que

significa la paralización de las máquinas constantemente necesitando la

intervención del recurso humano (operarios) para la solución y reinicio del

funcionamiento de la máquina. La problemática radica en la distribución de las

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máquinas y en la falta de métodos que avise y alerte al operario que la máquina

se encuentra inoperativa mientras él esté realizando otras labores en las otras

máquinas a las cuales fue asignado, por tal motivo consideramos que la

aplicación de un sistema de alertas a través del uso de una Tablet sería de

mucha utilidad para que de aviso cuando una máquina esté sin operar y sea

intervenida en el momento apropiado, optimizando el tiempo de trabajo de cada

máquina, ganando producción que sería de mucho beneficio para la empresa,

ya que los tiempos de entrega de prenda sería en menor tiempo y los servicios

de tejido también se reducirían.

Por tal motivo, el interés de minimizar las paradas en las máquinas de tejido

circular ayudará a mejorar la productividad en el proceso de tejeduría, el cual

está representado en el incremento de kilos de tela tejida diaria.

17

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Identificación del Problema

Mediante los años de trabajo en la empresa Nettalco S.A. hemos observado una

baja en la productividad debido a la falta de control en los tiempos de parada en

el parque de máquinas con el que cuenta la planta de tejeduría. Esto conllevó a

obtener porcentajes de eficiencia muy por debajo de lo esperado por falta de una

atención oportuna debido a una falla o incidencia ocurrida en el ciclo de

producción de la máquina.

La problemática se acrecienta en los horarios de refrigerio ya que un solo

operario deberá de ser quién manipule 6 máquinas en un lapso de 1.5 hr. Cada

8 horas ya que los horarios son rotativos de 8 hr las 24 horas, es en este lapso

de horario es cuando se obtiene el mayor tiempo de para de máquina que influye

en el resultado final diario.

Entre los temas de investigación con mayor repercusión en el área textil

se encuentran las que están basadas en el área de costura o confección que son

las áreas donde se encuentra el mayor número de personal obrero.

De la misma manera consideramos que se debe plantear mejoras en la

productividad con nuevas estrategias, métodos, sistemas de trabajo que ayuden

a minimizar los tiempos de para en las máquinas circulares, pero que sea

acompañado de capacitaciones.

Formulación del Problema

Problema principal:

¿Cómo mejora la productividad (H-H/Kg. tela) del proceso de tejeduría a

través de un sistema de alertas, basado en conexión remota que permita

reducir los tiempos muertos en la Empresa Textil Industrias Nettalco S.A.?

18

Problemas específicos:

¿Cuál es el tiempo ahorrado en el proceso de tejeduría al implementar

nuestro sistema de alertas de conexión remota diariamente y global?

¿Cómo mejora la productividad (H-H/Kg tela.) en términos cuantitativos

para el proceso de tejeduría diariamente y global?

¿Cuál es el impacto económico que significa implementar el sistema de

conexión remota para mejorar la productividad del proceso de tejeduría?

MARCO REFERENCIAL

Antecedentes

En la revisión de antecedentes relacionados a la investigación se presentan

estudios nacionales e internacionales:

Autores Nacionales

Un primer trabajo de tesis corresponde a Mejía S. (2013) analiza una

mejora del proceso productivo en la confección de una ropa interior, teniendo en

cuenta el análisis financiero y los beneficios de esta mejora, obteniendo como

resultado la factibilidad implementando la herramienta SMED lo que contribuye

a la eliminación de actividades innecesarias dentro del proceso productivo,

cambio de actitud de los trabajadores y proporciona a la empresa ventajas

competitivas en calidad, flexibilidad y cumplimiento de los pedidos.

Linares C. (2013) en su trabajo de tesis propone implementar un sistema

de planeamiento de manufactura lo cual permitirá mejorar el proceso productivo

de las prendas disminuyendo fletes, penalidades, saldos y reposiciones, así

como una posibilidad de mayor facturación al optimizar el uso de capacidades.

Asimismo, resalta que el sistema alertará sobre los avances de los pedidos

informando a las áreas implicadas para que se ajusten a sus capacidades y/o se

ofrezcan servicios de terceros.

19

En el trabajo de Almeida J. & Olivares N. (2013), plantea un diseño e

implementación de un proceso de mejora continua en el área de producción de

prendas de vestir aplicando la distribución de planta y sistemas de producción

modular para aumentar la productividad, mejorando las condiciones de trabajo y

reduciendo los tiempos de entrega.

Delgado F. (2015) plantea en su tesis la mejora de los subprocesos de

alisado/secado y desfieltrado de tops teñidos garantizando un abastecimiento

continuo y oportuno de material (materia prima) a la sección de mezclado,

disminuyendo los tiempos muertos, incrementando la productividad y reduciendo

el costo de esta sección.

Por último, Enrique J. & Fernández E. (2015) desarrolla e implementa un

sistema web que permite el registro de paros de cada maquinaria, identificando

sus causas y la respectiva solución. Con se logra la alerta mediante señales de

los sensores de las máquinas y disminuir el tiempo de cada para.

Autores Internacionales

Un primer trabajo de tesis corresponde a Grimaldo G. (2014) ed. al.,

quienes realizaron un análisis de métodos y tiempos en el proceso de producción

de una prenda de vestir de mayor demanda, los cuales utilizando un instrumento

de recolección de datos se calcularon los tiempos estándar de cada operación y

proceso y con ello identificaron los cuellos de botella generados en el ciclo de

operación. Gracias a ese estudio se evidenció que los espacios destinados para

los puestos no eran inapropiados y que se perdían tiempos en los transportes,

para ello proponen un rediseño de la distribución de la planta.

De la misma manera Cajamarca D. (2015) en su tesis con título “Estudio

de tiempos y movimientos de producción en planta, para mejora el proceso de

fabricación de Escudos en Kaia Bordados” de la Universidad Militar Nueva

Granada en Bogotá D.C., plantea una propuesta de mejoramiento en algunos

factores tales como economizar el esfuerzo humano para reducir fatiga, crear

20

mejores condiciones de trabajo, ahorrar el uso de materiales, máquinas o mano

de obra con la finalidad de desarrollas métodos de mejoramiento de la

producción. Para ello adquirieron una máquina de bordar la cual generaría más

ganancia y podría reducir el número de productos defectuosos a causa de fallas

en la máquina por mal posicionamiento y mal flujo de hilo. Asimismo, el estudio

permitió observas las acciones que se realizan dentro de un proceso, planteando

como mejora una mesa de trabajo que busca el mejoramiento ergonómico que

previenen enfermedades profesionales y posibles demandas por indemnización.

La generación de menos fatiga compensada con un trabajo más productivo y

generando un buen ambiente organizacional, reduciendo el número de

productos defectuosos.

En la tesis de Diez J. y Abreu J. (2009) titulada “Impacto de la capacitación

interna en la productividad y estandarización de procesos productivos-Empresa

Mexicana FRISA”, de la Universidad Spenta University México, plantean los

beneficios de desarrollar un proyecto de capacitación interna con la finalidad de

realizar una propuesta para fortalecer al personal que labora en la empresa para

que tenga las herramientas necesarias para capacitar a los miembros de la

organización, obteniendo como resultados la formación de instructores internos,

la planificación de todas y cada una de las actividades de la empresa, mejorando

los procesos de estandarización, debido a que todos los empleados podrán

conocer y respetar las instrucciones estandarizadas que existen para la

realización de los procesos, el cual evita pérdidas y errores.

Ríofrío M. (2012) en su tesis titulada “Disminución de tiempos

improductivos en la confección e instalación de serpentines de refrigeración en

la empresa Confrina”, de la universidad de Guayaquil – Ecuador, plantea

implementar una mejora que optimice los métodos de trabajo y de la

organización para el incremento de la producción anual. Aplicando la

herramienta de Pareto, identifica que la principal causa de los tiempos muertos

es la máquina utilizada. Para ello, plantea como alternativas de solución

proporcionar de una nueva máquina de mejores características, elaborar formato

21

del proceso de uso de la maquinaria y redistribuir la planta para organizar el

proceso, disminuir distancias y optimizar actividades.

Por último, en el trabajo de Tesis por Gonzáles E. (2004) con el título

“Propuesta para el Mejoramiento de los procesos productivos de la empresa

servióptica Ltda.” de la universidad Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá

D.C., propone un mejoramiento de los procesos productivos para tener mayor

satisfacción de sus clientes y continuar consolidándose como una de las mejores

ópticas del país. Para ello, propone la planeación de Requerimientos de

Materiales (MRP) que busca determinar en qué momento deben solicitarse las

materias primas y en qué cantidad.

Estado del Arte

La situación actual de las tecnologías destinadas a la reducción de tiempos

muertos en las empresas contiene varios tipos de propuestas:

Propuestas de mejoramiento tecnológico: Estas propuestas permiten,

mediante el uso de tecnologías de punta, reducir las causas que podían crear

los tiempos muertos en el trabajo. Estas tecnologías tienen muy en cuenta la

detección mediante procesos automáticos y en tiempo real de los momentos en

que se está llevando a cabo un tiempo muerto y alerta instantáneamente al

responsable directo e indirecto.

Propuestas de mejora en la calidad de trabajo de los operarios

(coaching): Estas propuestas se basan en el supuesto de que una mayor

motivación de los trabajadores, al sentirse parte del crecimiento de la empresa y

asociarlo con su crecimiento personal, reducirá los tiempos muertos o de no

operación. Es importante analizar en cuales casos se puede asumir que el

defecto es humano y en cuales se trata de una falta tecnológica, ya que esta

falta de conocimiento puede hacer tomar decisiones muy equivocadas a los

encargados de recursos humanos, y, en consecuencia, a los empresarios.

22

Marco Teórico

Herramientas de Diagnóstico Utilizadas

Diagrama de Pareto:

El Diagrama de Pareto es una herramienta de gestión de la calidad

extremadamente simple y de uso muy conveniente.

El Diagrama de Pareto se basa en el llamado “Principio de Pareto”,

el cual sostiene que al analizar las causas que generan un problema hay

“muchas triviales y pocas vitales”. Esto se traduce numéricamente al

famoso dicho: “un 20% de las causas producen un 80% del problema”.

En el Diagrama de Pareto se colocan, de izquierda a derecha las

causas en orden decreciente (de causa que más se repite a causa de que

menos se repite), teniendo en el eje horizontal las causas y en el eje

vertical las frecuencias. Se establecen barras para marcar las frecuencias

de cada causa y se realiza un gráfico poligonal quebrado de frecuencias

acumuladas para observar que porcentaje en total del problema va siendo

justificado por las causas correspondientes.

Gracias al uso del Diagrama de Pareto una empresa puede

organizar la toma de decisiones, ya que deberá priorizar la administración

en atender las causas más importantes y sólo cuando éstas estén

controladas u optimizadas se puede atender las otras causas con menor

efecto en el problema a solucionar.

Para hacer la lista de las causas del problema que se considerarán

dentro del Diagrama de Pareto se suele hacer dentro del núcleo

administrativo que va a atender el problema una “tormenta de ideas” o

“brainstorming”.

23

Diagrama de Ishikawa

El Diagrama de Ishikawa, creado por el químico japonés Kaoru Ishikawa

en el año 1943 y es también conocido como “Diagrama de Causa y Efecto”

o “Diagrama de espina de pescado”, es una herramienta de calidad que

nos permite visualizar gráficamente las múltiples causas que ocasionan

un problema dentro de una organización, así como las subcausas que

subtienden a las causas mencionadas.

Para hacer el diagrama de Ishikawa, se debe primero enumerar:

1) Causas principales

2) Subcausas de las causas principales

3) Causas secundarias (escogidas de las subcausas de las causas

principales)

4) Subcausas de las causas secundarias

figura 1: Diagrama causa-efecto

Se establece una línea horizontal y se coloca al extremo derecho

de la línea el problema a tratar. Luego se colocan líneas oblicuas (a modo

de “espinas de pescado”) nacientes de la línea horizontal. En el extremo

24

no adyacente a la línea horizontal de cada una de las líneas oblicuas se

colocan los nombres de las causas principales y a lo largo de la línea sus

subcausas correspondientes. Las subcausas que sean causas

secundarias llevan líneas horizontales hacia atrás en donde se colocan las

subcausas secundarias correspondientes.

Así, gracias al Diagrama de Ishikawa podemos mediante una sóla

gráfica, ver todas las causas que pueden generar un determinado

problema. Para ver luego la importancia de cada una de estas causas se

puede utilizar un Diagrama de Pareto u otra herramienta de calidad

complementaria.

Descripción del aplicativo (conexión remota)

El aplicativo a usar será de muy fácil uso, ya que hoy en día varias

empresas de diferentes segmentos de consumo masivo (Cines,

Supermercados, Restaurantes, Transporte privado, transporte público,

etc), utilizan este tipo de aplicativo, así como también la mayoría de las

personas naturales utilizan celulares inteligentes. Por tal motivo el uso de

un App en una Tablet será de mucha utilidad en una empresa de

manufactura textil, pudiendo aplicarse también en diferentes tipos de

manufactura ya que no será desconocido a los usuarios.

Para nuestro caso, el App que ha sido pensada y desarrollada bajo

nuestro aporte de ideas sobre cómo tiene que funcionar la app y qué

estructura gráfica debe tener para una fácil adaptabilidad del operario

desde nuestro expertis en los años trabajados, con el aporte de la parte

operativa y diseñada e implementada por personal TI de la empresa.

El App se conectará a través del software que tiene instalada la

máquina de tejido circular, con el fin de hacer seguimiento de las

actividades que se suscitan durante el día, permitiendo recibir las alertas

esté la máquina inoperativa.

25

Cuando se requiera abrir el App, este solicitará un código (código

operario) que será el mismo que la empresa le he proporcionado a cada

personal para fines de registro (ingreso – salida)

El App muestra cómo están distribuidas todas las máquinas del

área de tejeduría, pero solo se activarán en cada Tablet del operario las

máquinas que le han sido asignadas para que al momento de recibir una

alerta acuda en el menor tiempo y ponga en marcha la máquina.

Todas las máquinas se encuentran representadas en el dibujo del

área de tejeduría en color verde. Cada vez que la máquina quede sin

trabajar la Tablet emitirá una vibración y el área en que está marcada la

máquina en la Tablet cambiará a color rojo. Cuando la máquina sea

puesta en marcha volverá a su color verde. En casos cuando se visualice

el color amarillo, indicará que a máquina están sin trabajar por motivos

netamente de mantenimientos preventivos, correctivos y reparaciones por

fallas mecánicas. Estas eventualidades son también registradas por el

software.

Herramientas Estadísticas Utilizadas

Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA)

El DBCA es un tipo de diseño experimental que se utiliza cuando existe

una fuente de variabilidad adicional a los tratamientos que afecta la

variable respuesta y que no puede ser controlada directamente por el

investigador.

En un DBCA se debe establecer con claridad:

1) Tratamientos: Son los niveles del factor que se quieren investigar

26

2) Bloques: Son los niveles de la fuente adicional de variabilidad que se

quiere eliminar para observar realmente el efecto del tratamiento sobre

la variable respuesta

En el caso correspondiente a esta tesis, queremos observar el

efecto que tienen el uso de herramientas tecnológicas (uso de chicharra,

uso de tablet) sobre el tiempo perdido de operación de máquinas (variable

respuesta), por lo cual los tratamientos son: uso de chicharra, uso de

tablet y testigo (sin ninguna herramienta).

Como consideramos posible que el operario (por cuestiones de

experiencia, habilidad, motivación, etc) influya también sobre la variable

respuesta y al ser un distinto operario por cada uno de los 3 turnos de 8

horas en los cuales se observó, pero un mismo operario en cada turno

observar durante las 4 semanas de toma de datos, decidimos considerar

como bloques a los operarios 1, 2 y 3.

Como el DBCA es un diseño experimental, es susceptible de

hacerse con él un Análisis de Varianza paramétrico, siempre y cuando se

cumplan los supuestos correspondientes:

A) Normalidad de errores o residuales: Para comprobar este supuesto se

debe primero calcular los residuales (diferencias entre cada dato y la

media de dichos datos). Luego los residuales deben seguir una

distribución normal. El test de normalidad empleado es el Test de

Anderson-Darling, que es el más usado para estos casos. Se calcula

en estos casos el p-valor, y si dicho valor es superior a 0.05, se acepta

que los errores están distribuidos normalmente, es decir, el supuesto

está verificado.

B) Homogeneidad de varianzas (homosedacticidad): Para comprobar

este supuesto se deben también calcular los residuales y junto con los

27

datos de la variable respuesta con los tratamientos correspondientes

al factor se debe comprobar que las varianzas de cada grupo son

homogéneas. Para esta comprobación se usa la Prueba de Bartlett, de

amplio uso en validación de supuestos para diseños experimentales

paramétricos. La Prueba de Bartlett. Al igual que el Test de Anderson

Darling, nos da como resultado un p-valor, y se procede igual que en

el caso anterior para la validación.

El análisis de varianza (ANOVA) correspondiente al DBCA se

efectúa luego de comprobarse la validez de los supuestos y nos brinda

como conclusión si alguno o algunos de los tratamientos tiene diferencias

significativas con los demás sobre sus efectos en la variable respuesta.

Es decir, en nuestro caso de estudio un ANOVA significativo nos quiere

decir que una o ambas tecnologías utilizadas (chicharra, tablet) está

generando resultados significativos sobre el tiempo perdido en el uso de

las máquinas en la planta textil.

El ANOVA también arroja un p-valor, cuando dicho p-valor es MENOR a

0.05, se dice que ha sido significativo, entendiendo que existe una diferencia

marcada entre los dos tratamientos (chicharra, Tablet)

Prueba de Tukey de Comparación de Medias

Una vez hecho el ANOVA, que es una prueba global, es importante

determinar CUAL o CUÁLES de los tratamientos está marcando las

diferencias, para esto se debe comparar cada par de tratamientos entre sí

(en nuestro caso hay 3 tratamientos: T1, T2 Y T3, por lo cual se deben hacer

las comparaciones T1 vs T2, T1 vs T3 y T2 vs T3). Para comparar

tratamientos una de las mejores y más utilizadas herramientas estadísticas

en la experimentación científica es la Prueba de Tukey.

La Prueba de Tukey nos brinda no sólo la información de que

tratamientos son significativos, sino que nos agrupa los tratamientos que

28

no tienen diferencias entre sí y nos coloca en una escala creciente, de

acuerdo a las medias, con lo cual podemos saber cuál de los tratamientos

es el mejor (pueden ser varios), luego el segundo o segundos mejores, y

así sucesivamente.

Aplicación del Método de las “5S” a la zona de tejido circular para la

reducción de las dos causas principales de la problemática

Se desarrolla a continuación una forma de aplicación del método de “las

5S”, contemplando cada una de las fases “S” como si de una etapa

separada se tratara, pero con la idea de que sólo puede pasarse a la etapa

siguiente, una vez cumplidos y estabilizados los requisitos de la etapa

anterior.

El proceso comienza con la constitución del equipo de trabajo,

formado por el personal del área de implantación, el supervisor, y algún

miembro del área de producción de la fábrica.

El personal del área será el encargado de llevar las tareas

asignadas por el grupo de trabajo; su participación para el desarrollo de la

implantación es fundamental debido al conocimiento que tienen del lugar

de trabajo, así como de la realidad diaria del mismo, pudiendo aportar

soluciones reales a los problemas que vayan surgiendo en el transcurso.

Dentro del equipo de trabajo es necesario contar con la participación de

alguna persona con poder de decisión dentro de la empresa. Esta persona

será el responsable del área objeto de implantación, siendo conveniente

que ostente el cargo de supervisor.

29

La figura del miembro del sistema de producción aporta la

metodología y la sistemática de trabajo, siendo el elemento externo que

cataliza la implantación. Concluida la implantación en el área piloto y

extendiendo la misma a otras áreas de la empresa, la figura del asesor

externo puede ser adoptada por cualquier miembro del equipo de trabajo

que participó en la implantación piloto.

Para la aplicación del método de “las 5S” se utiliza la guía que nos

proporciona el sistema de producción de la empresa. Esta guía está

dividida en bloques, uno para cada “S”, dentro de los cuales se utiliza el

método PDCA (Planificar, Desarrollar, Controlar, Asegurar). En la guía se

reflejan cada una de las fases a seguir, los documentos que debemos

utilizar, qué miembro del equipo debe realizar cada paso, el tiempo

estimado que se debe emplear en cada uno y el plazo recomendado para

la duración de cada fase.

La evolución de las fases del método de “las 5S” es la siguiente:

30

Existen una serie de condiciones previas que se considera que hay

que establecer para el éxito de la implantación del método. El objetivo

perseguido es sensibilizar, inicialmente al personal del área piloto de

implantación, y finalmente al resto del personal, del alto nivel de

compromiso y participación activa necesarios por parte de todos. Estas

medidas afectan principalmente a la dirección de la empresa, al equipo de

trabajo encargado de la implantación, así como a los trabajadores del área

de implantación.

Las acciones de sensibilización se pueden resumir en las siguientes:

✓ Asumir el liderazgo por parte de la dirección. Este hecho refleja la

implicación de la dirección de la empresa en el proceso de implantación

de la metodología, así como la participación en la toma de decisiones

necesarias en cada una de las fases a desarrollar, aprobando las

diferentes acciones a realizar por el equipo de trabajo.

✓ Conseguir implicar tanto al director de área como a todo el personal,

e incluir el “proyecto 5S” como parte de las tareas de cada operario.

✓ Informar adecuadamente de la importancia de la implantación para

conseguir que todos entiendan y se sientan partícipes del proyecto.

✓ Recorrer todos y cada uno de los pasos según el orden establecido por

el equipo de trabajo.

✓ Inspección periódica y crítica al más alto nivel de cada uno de los

avances llevados a cabo a lo largo de cada una de las fases.

✓ Perseverancia y constancia.

31

Dentro de estas medidas, se utiliza como medio para promover la

sensibilización continua hacia las 5S, la posibilidad de seguimiento de la

implantación de forma que todos (tanto personal del área de implantación,

como ajeno a la misma) puedan conocer el desarrollo, y evolución del

proyecto.

Para ello se coloca en un lugar visible en panel, denominado “Panel

5S”, donde se reflejan, entre otras cosas, la fase en la que se encuentra el

taller, los componentes del equipo de trabajo, un gráfico de evolución

temporal y un plan de acción con las propuestas de mejora. Acompañando al

panel, tendremos la carpeta 5S, en la cual se guardan todos los documentos

relacionados, así como la hoja de apertura del mismo, la guía para su

realización y las diferentes etapas a superar hasta llegar a las auditorías de

cambio de fase.

Actuación por etapas:

1) SEIRI = ELIMINAR

Seleccionar en el puesto de trabajo lo que es estrictamente necesario y

que debe ser conservado, eliminando el resto.

Ejemplo: definir un perímetro de trabajo 5S, en nuestro caso tendremos

tantos perímetros de trabajo como máquinas de tejeduría; marcarse un

objetivo (volumen, cantidad eliminada, etc.) y un periodo test (de 2 a 4

semanas).

Seleccionar cada objeto y preguntarse si es útil.

• Si es inútil devolverlo y como último recurso tirarlo.

• Si es útil guardarlo.

• Si hay indecisión, etiquetarlo (retirar la etiqueta cuando el objeto

sea utilizado, indicando nombre y fecha de quien lo ha utilizado).

Al final del periodo test, tomar la decisión colectivamente de guardar o tirar

el objeto etiquetado. Resulta importante comprobar el avance respecto al

32

objetivo fijado. Para ello puede ser de gran ayuda hacer auditorías en el

área por personal cualificado pero independiente de ésta. Por ejemplo el

personal de calidad de la planta. Una vez conseguido el éxito con la

primera “S”, esto nos permite pasar a la siguiente.

2) SEITON = ORDENAR

Disponer y actuar reduciendo gestos inútiles, esfuerzos y pérdidas de

tiempo: “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.” Será necesario

analizar la forma de coger el objeto y de colocarlo, preguntarse por qué

es necesario tanto tiempo para encontrarlo. Esto desembocará en

determinar criterios de elección de colocación de objetos. Todo ello puede

agruparse en cuatro subfases:

1ª. Elegir un nombre y un lugar para cada cosa, reagrupando por

naturaleza del objeto 2ª. Ordenar.

3ª. Delimitar los emplazamientos de colocación.

4ª. Comunicar la colocación resultante de los objetos.

Un claro ejemplo de estas cuatro subfases sería la ubicación de los

distintos tipos de hilo a utilizar, con la ayuda de clasificadores, de forma

que podamos agruparlos de acuerdo al uso planificado diario y de forma

que la ubicación esté delimitada y señalizada.

Adicionalmente, en los armarios donde se encuentran las herramientas

y/o accesorios, hacer un cartel con todo lo que se encuentra en su interior,

facilitando la labor de búsqueda. Por ejemplo, en el primer cajón se

ubicarán un tipo de herramientas, teniendo cada una de ellas dos

ubicaciones diferenciadas por colores. El objetivo de estas dos

ubicaciones es tener en un sitio en rojo las nuevas o que se encuentran

en buen estado y en otro de color amarillo aquellas que se encuentren en

peor situación. Con ello conseguimos dar visibilidad a la reposición de las

mismas. En los sucesivos cajones del armario el criterio vendrá definido

33

por las familias de accesorios. Otro punto importante en la aplicación de

esta fase del método de “las 5S”, es tapar aquellos huecos en los que no

se ubiquen ninguna herramienta o accesorio.

Se tapan estos huecos, por ser un foco de suciedad y elementos inútiles

y por facilitar que se guardasen elementos fuera de su ubicación.

Al respecto, es importante comprobar el respeto diario a las reglas. Que

se realizará mediante auditorías en cada puesto de trabajo. Una vez

conseguido el nivel adecuado, pasamos a la siguiente fase.

3) SEISO = LIMPIAR E INSPECCIONAR

Consiste en asegurar la limpieza del puesto de trabajo, luchando contra

la suciedad, y así permitir inspeccionar las máquinas y herramientas con

el fin de detectar anomalías y desgastes prematuros.

Seguir los siguientes puntos podía ser un ejemplo de actuación:

• Dividir el perímetro en zonas, definiendo un responsable para cada

zona.

• Elegir lo que debe ser limpiado y en qué orden.

• Definir criterios de “estado de limpieza”.

• Estudiar método e instrumentos de limpieza.

• Buscar la eficacia de las acciones de eliminación de zonas de

suciedades.

Para todo ello, es fundamental:

1. Procurar los medios de limpieza.

2. Formar a los colaboradores en la limpieza, inspección y riesgos.

3. Limpiar sistemáticamente e inspeccionar minuciosamente.

4. Buscar las causas y fuentes de la suciedad y poner en marcha un plan

de acción, así como verificar el estado de los objetos para prevenir su

deterioro.

34

Resultará importante comprobar que todo lo que está incluido en el

perímetro ha sido limpiado e inspeccionado. Es recomendable tomar fotos

como evidencia para la cuarta “S”, a la que puede pasarse una vez

superada con éxito la tercera fase “S”.

4) SEIKETSU = ESTANDARIZAR

Definir las reglas por las cuales el área de trabajo quedará despejada de

objetos inútiles, ordenado, limpio e inspeccionado precisando de los

medios para eliminar las causas de la suciedad y el desorden.

Se tratará de un trabajo en equipo que tenderá a la formalización por

escrito de las reglas de aplicación.

Conviene que sean simples y claramente visibles, colocándolas en zonas

claves, como los pasillos entre máquinas, zonas de colocación de

herramientas, etc. Será fundamental el formar a todos los colaboradores.

La eficacia de estas reglas se verificará a través de unos check-list de

evaluación y seguimiento de nuestros estándares. Una vez logrado este

objetivo, ya sólo queda pasar a la última fase: la quinta “S”.

5) SHITSUKE = RESPETAR ESTÁNDARES Y HACERLOS PROGRESAR

De importancia vital, la mentalidad de la Dirección ha de ser respetar los

estándares logrados y hacerlos respetar por todos, manteniendo los

buenos hábitos y mejorando en lo posible.

La disciplina es importante porque sin ella, la implantación de las cuatro

primeras fases se deteriora rápidamente. No es visible y no puede

medirse a diferencia de las fases eliminar, ordenar, limpiar y estandarizar.

35

Debe existir en la mente y en la voluntad de las personas, además se

pueden crear condiciones que estimulen la práctica de la disciplina.

Aquí el tiempo es un parámetro fundamental: se trata del último objetivo

a lograr, pero no impuesto de forma traumática. Un punto clave es hacer

comprender a toda la organización la vital necesidad de este

planteamiento, aunque sea sólo por la mejora desde el punto de vista

interno. De aquí que sea aún más importante desde el enfoque al cliente,

pues es además un requerimiento de Calidad.

El respeto significa trabajar permanentemente de acuerdo con las normas

establecidas, asumiendo el compromiso de todos para mantener y

mejorar el nivel de organización, orden y limpieza. El conocimiento y

seguimiento de las normas genera el hábito.

Esta fase implica:

• Respeto por las normas y estándares establecidos para conservar

el sitio de trabajo impecable

• Realizar un control personal y el respeto por las normas que

regulan el funcionamiento de una organización.

• Promover el hábito de auto-controlar o reflexionar sobre el nivel de

cumplimiento de las normas establecidas.

• Comprender la importancia del respeto por los demás o por las

normas en las que el trabajador seguramente ha participado directa

o indirectamente en su elaboración.

• Mejorar el respeto de su propio ser y de los demás.

En caso de que no se respeten los estándares, es necesario ir a la raíz

del problema: el porqué de esa falta de respeto y/o interés.

36

Herramientas de Análisis Económico

Análisis de Rentabilidad Económico

El análisis de rentabilidad económica de un proyecto evalúa

fundamentalmente si la inversión hecha en el proyecto es recuperada

durante el tiempo de vida del proyecto, considerando los cambios de valor

del dinero en el tiempo.

Para observar la rentabilidad económica del proyecto lo que

corresponde es realizar los correspondientes flujos de caja (mensual o

anual según convenga), los cuáles pueden ser totales o incrementales, y

luego someterlos, junto con la inversión del año cero a una evaluación

mediante el cálculo de uno o unos de los siguientes indicadores:

- Valor Actual Neto (VAN)

Si los flujos son F1, F2, F3, …, Fn, la inversión “I” y el costo de capital (costo

de oportunidad) “r”, se calcula con la fórmula:

( ) ( ) ( )

31 2

2 3......

1 1 1 1

n

n

F FF FVAN I

r r r r= − + + + + +

+ + + +

El criterio de decisión es:

VAN > 0: Se debe ejecutar el proyecto

VAN < 0: No se debe ejecutar el proyecto

- Tasa Interna de Retorno (TIR)

Si los flujos son F1, F2, F3, …, Fn, la inversión “I” y el costo de capital (costo

de oportunidad) “r”, se calcula resolviendo la ecuación:

( ) ( ) ( )31 2

2 3...... 0

1 1 1 1

n

n

F FF FI

TIR TIR TIR TIR− + + + + + =

+ + + +

37

El criterio de decisión es:

TIR > r: Se debe ejecutar el proyecto

TIR < r: No se debe ejecutar el proyecto

figura 2: Tasa interna de retorno

- Periodo de Recupero

Es un indicador adicional que nos dice, considerando el valor del dinero en

el tiempo, en cuánto tiempo hemos recuperado la inversión, sólo es

calculable dentro del periodo de vida del proyecto cuando el VAN es mayor

que cero y se calcula calculando los diversos VAN empezando con el flujo

F1, si no cubre la inversión se incluye a F2 y así hasta que se recupere la

inversión. Como los flujos van asociados al tiempo, se obtiene un estimado

del tiempo en que la inversión se recupera en unidades de tiempo enteras

las cuales dependen del periodo que se consideró para cada flujo (mensual,

anual). Para hallar los decimales se hace una interpolación simple.

En la presente tesis se ha considerado un análisis incremental (kilos

de tela adicionales ganados con el uso de tecnología para reducir los tiempos

perdidos), se ha ponderado la incidencia de este incremento en las

ganancias de la empresa (usando el valor de venta de la tela y el margen de

ganancia promedio de la empresa como inputs) y sobre este análisis se han

medido los indicadores de rentabilidad, con un COK (costo de oportunidad)

de 12.6%, correspondiente a la industria textil algodonera exportadora

(fuente: http://cendoc.esan.edu.pe/fulltext/tesis/ma2003/ma220036.pdf).

38

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General

Mejorar la productividad (H-H/Kg.tela) del proceso de tejeduría a través de un

sistema de alertas basado en conexión remota que permita reducir los tiempos

muertos en la empresa textil Nettalco S.A.

Objetivos Específicos

Determinar el tiempo ahorrado en el proceso de tejeduría al implementar nuestro

sistema de conexión remota diariamente y global.

Determinar la mejora productiva (H-H/Kg.tela) en términos cuantitativos para el

proceso de tejeduría diaria y global.

Medir el impacto económico que significa implementar el sistema de conexión

remota para mejorar la productividad en el proceso de tejeduría.

Desarrollar, diseñar e implementar un aplicativo que permite el monitoreo de

manera remota de las máquinas de tejido circular.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Justificación Teórica

Consideramos que la presente investigación es de importancia ya que permite la

identificación de una problemática recurrente en las empresas del sector textil,

brindándoles una herramienta que los ayudará a mejorar el plan de producción

y mejorando la estructura de trabajo a través de un cambio, optimizando el uso

de los recursos y de los tiempos en la entrega de los productos finales.

39

Justificación Práctica

En la práctica solucionaremos la atención a las paradas que tienen las máquinas

de tejido circular ocasionadas por diferentes motivos, lo cual permitirá un mejor

recorrido de los operarios en la planta, reducción de tiempos muertos, reducción

de sobre costos, incrementos en la producción, mejoras en la entrega de los

productos finales generando mayores ganancias.

Asimismo, el uso de una herramienta digital permitirá al usuario un mayor

control del estado de operatividad de su máquina a cargo, familiarizarse con la

tecnología y tener un mayor control y manejo de su área de trabajo.

Justificación Social

El presente trabajo puede ser aplicado en empresas del sector textil teniendo en

cuenta que implica una inversión mínima y ayudará a la identificación de las

problemáticas diarias que se presentan en el proceso de producción ayudando

a la utilización de horas hombre de manera efectiva.

HIPÓTESIS

Hipótesis General

Implementando un sistema de alertas basado en conexión remota permite

reducir los tiempos muertos en un 10% a 15% en la empresa textil Nettalco SAC

y mejora la productividad del proceso de tejeduría

Hipótesis Específicas

Implementar nuestro sistema de conexión remota ayudará en el ahorro de tiempo

en el proceso de tejeduría diariamente y global.

Implementar nuestro sistema de conexión remota mejorará la productividad (H-

H/Kg.) en términos cuantitativos en el proceso de tejeduría diaria y global.

40

Implementar el sistema de conexión remota para mejorar la productividad (H-

H/Kg.) en el proceso de tejeduría implica un impacto económico positivo.

41

MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA

Problema General

¿Cómo mejora la productividad (H-

H/Kg. tela) del proceso de tejeduría a

través de un sistema de alertas,

basado en conexión remota que

permita reducir los tiempos muertos en

la Empresa Textil Industrias Nettalco

S.A.?

Problemas Específicos

¿Cuál es el tiempo ahorrado en el

proceso de tejeduría al implementar

nuestro sistema de alertas de conexión

remota diariamente y global?

¿Cómo mejora la productividad (H-

H/Kg. tela) en términos cuantitativos

para el proceso de tejeduría

diariamente y global?

¿Cuál es el impacto económico que

significa implementar el sistema de

conexión remota para mejorar la

productividad del proceso de tejeduría

Objetivo General

Mejorar la productividad (H-H/Kg.

tela) del proceso de tejeduría a

través de un sistema de alertas

basado en conexión remota que

permita reducir los tiempos muertos

en la empresa textil Nettalco S.A.

Objetivos específicos

Determinar el tiempo ahorrado en el

proceso de tejeduría al implementar

nuestro sistema de conexión

remota diariamente y global.

Determinar la mejora productiva (H-

H/Kg. tela) en términos cuantitativos

para el proceso de tejeduría diaria y

global.

Medir el impacto económico que

significa implementar el sistema de

conexión remota para mejorar la

productividad en el proceso de

tejeduría.

Hipótesis General

Implementando un sistema de

alertas basado en conexión

remota permite reducir los

tiempos muertos en un 10% en la

empresa textil Nettalco SAC y

mejora la productividad (H-H/Kg.

tela)robl del proceso de tejeduría

Hipótesis específicas

Implementar nuestro sistema de

conexión remota ayudará en el

ahorro de tiempo en el proceso de

tejeduría diariamente y global.

Implementar nuestro sistema de

conexión remota mejorará la

productividad (H-H/Kg. tela) en

términos cuantitativos en el

proceso de tejeduría diaria y

global.

Implementar el sistema de

conexión remota para mejorar la

productividad (H-H/Kg. tela) en el

proceso de tejeduría implica un

impacto económico positivo.

Variable Independiente

Tiempo de paradas en máquinas de

tejido circular.

Variable Dependiente

Productividad (H-H/Kg. tela) la cual

está relacionada a la correcta

implementación de nuestro sistema de

conexión remota.

Metodología

La metodología del presente trabajo es

Cuasi-Experimental.

Paradigma

El paradigma en esta investigación es

positivista o empírico, es decir: empírico-

analítico.

Enfoque

El enfoque es mixto, ya que se usan

técnicas de análisis cualitativas (ejemplo:

diagrama de Ishikawa) y cuantitativas

(Pareto, Análisis Económico)

42

MARCO METODOLÓGICO

Metodología

La metodología del presente trabajo es Cuasi-experimental ya que se

observará el efecto de los tratamientos sobre nuestra variable dependiente

que es la productividad; permitiendo así un diagnóstico adecuado de las

causas importantes que generan las pérdidas de tiempo en las máquinas de

tejido circular de la empresa, y plantear una solución que permita reducir este

tiempo perdido, y así, garantizar una mejora de la productividad.

La mejora de estudio a usar en esta investigación será la de proporcionar a

cada operario un aparato de tecnología (Tablet), ya que en este aparato se

instalará un aplicativo con el croquis (Layout) de cómo está distribuida cada

máquina de tejido en la planta de producción, y sólo se activará las máquinas

que han sido asignadas a cada operario, el encargado de realizar las

asignaciones, operario-máquina en este caso será el supervisor de cada

turno.

figura 3: Ícono de ingreso al aplicativo

Cada operario tendrá una Tablet, haciéndose responsable durante sus 08

horas de trabajo. La Tablet emitirá una señal cada vez que la máquina no

esté operando, estas alertas tendrán la función de hacer que el operario se

dirija inmediatamente a la máquina y asista a la máquina, poniéndola en

marcha en el mínimo de tiempo, esto debido a que actualmente se tiene

muchos minutos de máquina sin trabajar por falta de atención oportuna.

43

Cada máquina se encuentra en un área aproximada de 20 m², cada operario

tiene 3 máquinas a su cargo, las cuales están separadas por mamparas

dificultando la visión ya que cada operario tiene que hacer trabajos manuales

en cada una de las máquinas que toma un aproximado de 1,5 horas por

máquina, adicionalmente considerando el ruido que realizan, vemos de gran

utilidad entregarles una herramienta de trabajo a cada operario para que

logren que las máquinas trabajen continuamente y de manera más eficiente.

Se harán estudios de campo que permitirán conocer los valores de los

tiempos muertos, y se analizarán las posibles causas.

Paradigma

El paradigma en esta investigación es positivista o empírico, es decir:

empírico-analítico.

Enfoque

El enfoque es mixto, ya que se usan técnicas de análisis cualitativas

(ejemplo: diagrama de Ishikawa) y cuantitativas (Pareto, Análisis Económico)

VARIABLES

Variable Independiente

Tiempo de paradas en máquinas de tejido circular.

Variable Dependiente

Refiere a la productividad (H-H/Kg. Tela) la cual está relacionada a la

correcta implementación de nuestro sistema de conexión remota.

POBLACIÓN

De acuerdo a nuestra problemática de, ¿Cómo mejora la productividad (H-H/Kg.

Tela) del proceso de tejeduría a través de un sistema de alertas, basado en

44

conexión remota que permita reducir los tiempos muertos en la Empresa Textil

Industrias Nettalco S.A.? Se tomó en cuenta toda la población del área de tejeduría

ubicada en la planta del distrito de Ate, Lima Perú para así recolectar todos los

datos vinculados a la realidad del problema.

La unidad de muestreo y/o análisis serán principalmente los operarios

involucrados en planta durante toda la jornada laboral en el área de tejeduría, la

recolección de datos se realizará durante los tres turnos de 8 horas cada uno. Todo

esto concluye a que la población tiene relación directa con el problema a investigar

ya que son los encargados de ejecutar/controlar las máquinas para la producción

de las telas.

Muestra

La muestra estará dada por tres operarios elegidos aleatoriamente durante una

jornada de trabajo. Se estudiará la variable respuesta (productividad) en base al

tiempo muerto acumulado durante toda la jornada de trabajo por cada operario.

Unidad de Análisis

Nuestra unidad de análisis está dada por un operario durante una jornada de

trabajo. La observación a tener en cuenta es la variable respuesta mencionada

anteriormente.

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS

Dado que nuestra única variable respuesta es el tiempo muerto de las máquinas

acumulado por cada operario, y esos datos se miden automáticamente por los

sistemas de control y uso de cada máquina, no se necesita un instrumento

particular para realizar las mediciones.

Técnica

Cada fin de jornada se observará el tiempo de uso de cada máquina (que se

encuentra medido en el software interno de la máquina) y se restará del tiempo total

del jornal. El resultado es el tiempo muerto a medir.

45

PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS DE ANÁLISIS

En primer lugar, usaremos los datos recolectados de tiempos muertos del proceso

estándar (sin chicharra ni tablet) y con dichos tiempos se llevará a cabo el siguiente

procedimiento:

PASO 1: Se identificarán las posibles causas del problema mediante una tormenta

de ideas: Este es un paso previo muy importante ya que para poder realizar los

diagramas para detectar motivos o causas de los problemas estudiados, primero

debemos hacer una lista de todas las posibles causas, para ello el mejor método

es el “brainstorming” el cual se lleva a cabo en grupo, en este caso, entre los

tesistas y dos operarios que colaboraron de la empresa.

PASO 2: Se realizará un diagrama de Ishikawa para tener el panorama claro de

causas y efectos: como se sabe, el diagrama de Ishikawa nos va a permitir ver en

un gráfico toda la estructura de causas y efectos de las distintas acciones que se

llevan a cabo en la operación estudiada. El tener clara esta red de condicionales y

consecuencias nos va a posibilitar detectar posibles causas de las demoras.

PASO 3: Se realizará un gráfico de Pareto para identificar las causas importantes

y las triviales: Es claro que gracias al paso anterior tenemos con claridad las causas,

pero gracias al diagrama de Pareto vamos a poder visualizar cuantitativamente

cuales de las causas detectadas son las que tienen un mayor peso en sus efectos

sobre las demoras en el proceso estudiado.

PASO 4: Se plantearán los dos procesos mejorados (chicharra y tablet) junto al

proceso estándar (sin mejoras) y como se hará el trabajo con ellos para la toma de

datos.

PASO 5: Se tomarán los datos en días y horas equivalentes semanales para

garantizar los mismos operarios en cada una de las pruebas. Como las pruebas se

hacen en tres turnos, habrá tres operarios para cada prueba (o sea, tres para

estándar, tres para chicharra y tres para tablet)

46

PASO 6: Se llevará a cabo el trabajo estadístico correspondiente para obtener cuál

es el tiempo de pérdida estimado, y por ende la pérdida económica estimada en el

tiempo estándar, al igual que en los otros tratamientos (chicharra y tablet). La

diferencia de tiempos involucrará una diferencia económica, y permitirá el escenario

comparativo.

PASO 7: Se llevará a cabo la evaluación económica de la solución propuesta con

varios supuestos que nos permitan una comparación significativa.

Lugar de Ejecución

Planta Nettalco – Ate Vitarte

figura 4: Área de Tejeduría de una empresa textil

El área de Tejeduría compuesta por las máquinas de tejido circular tiene un área

total de 20 m2 aprox. En la mayoría de los casos el área está cercada con

mamparas para evitar la contaminación de pelusas hacia otras máquinas. Esto

debido a que las pelusillas abundan en el ambiente. La altura es de

47

aproximadamente 4 m. El área de trabajo siempre debe estar bien iluminado para

que el operario asignado pueda desempeñarse de la mejor manera.

figura 5: Máquina de Tejido Circular

La máquina de tejido circular con la que se cuenta en su mayoría son máquinas de

origen Alemán, y trabajan con las siguientes características.

✓ Su velocidad va de 30 a 35 RPM (revoluciones por minuto)

✓ Trabajan con diferentes cantidades de conos de hilo (48, 54, 72, 96,108 y

144) Dependiendo del tejido que se realice.

✓ Cuentan con sensores de luces (Alimentadores) que indican donde se ha

roto un hilo originando que la máquina dejé de trabajar, y ayuda a que el

operario identifique rápidamente el lugar del problema evitando fallas en la

tela.

✓ La cantidad de agujas con la que trabaja también varía dependiendo del

cilindro (galga) con la cual esté trabajando. (3024,4512, 6000).

✓ Cuenta con una pantalla electrónica donde se programa los números de

vuelta donde se tejerán los rollos de tela

✓ Al lado de cada máquina se tiene un extractor (cilindro absorbente de pelusa)

que ayuda a captar la pelusa que se genera en el ambiente evitando que

estos se adhieran en el tejido ocasionando fallas en la tela.

48

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO (DAP)

49

RESULTADOS

Diagrama de Pareto

Para realizar el Diagrama de Pareto se ha realizado primero un listado de

todas las causas posibles de tiempos muertos durante el uso de las

máquinas en la fábrica textil. En la tabla siguiente se muestran dichas causas

posibles:

Ruptura de aguja

De la cantidad total de agujas con la que trabaja la máquina, durante el ciclo

de tejido se pueden romper una o dos agujas, las cuales deben ser cambiada

para reiniciar el trabajo ya que esta rotura de aguja genera una falla en el

tejido

Ruptura de hilo a la entrada

Sensor que alerta la rotura de un hilo en los alimentadores superiores,

ocasionando ello la paralización de la máquina (deja de trabajar) El hilo debe

ser colocado por el operario para reiniciar el trabajo nuevamente

Ruptura de hilo a la salida

Sensor que alerta la rotura de un hilo en los alimentadores inferiores,

ocasionando ello la paralización de la máquina (deja de trabajar) El hilo debe

ser colocado por el operario para reiniciar el trabajo nuevamente

Limpieza y cambio de pieza

La máquina se detiene automáticamente cuando un rollo de tela termina de

trabajar todas sus vueltas programadas y se debe hacer la limpieza para

comenzar a trabajar el siguiente rollo

Puerta Abierta

Las máquinas tienes 6 puertas y por la velocidad de giros que realiza la

máquina las puertas tienden a abrirse.

50

Ruptura de licra

Sensor alerta que se ha roto la lycra en los alimentadores y debe ser

colocado para que la máquina vuelva a trabajar

Tela caída

Es cuando se genera un hueco en la tela (entre 1" a 2") durante el ciclo del

tejido, esto debido a la falta de hilo en las agujas

El método para la obtención del diagrama paretiano ha sido observar que

participación en el tiempo muerto tiene cada una de las causas durante

CINCO DÍAS trabajo en dos casos:

CASO 1: Sin uso de ninguna ayuda tecnológica

CASO 2: Con el uso de Tablet como ayuda tecnológica

Los resultados se muestran a continuación:

Tabla 1: Tiempos Muertos CASO 1

CAUSA ABREVIATURA TIEMPO MUERTO TOTAL

Ruptura de hilo a la entrada

Hil_entra 377.7

Limpieza y cambio de pieza

Limp CmbPza 304.3

Ruptura aguja Falla aguja o

TRAguja 156.1

Ruptura de licra Sin Atenc 148.6

Puerta Abierta Puerta Ab 122.9

Ruptura de hilo a la salida

Hil_salid 105.2

Tela caída Tela caída 3.5

51

figura 6: Diagrama de Pareto – Caso 1

Tabla 2: Tiempos Muertos – CASO 2

CAUSA ABREVIATURA TIEMPO MUERTO TOTAL

Ruptura de hilo a la entrada Hil_entra 298.1

Limpieza y cambio de pieza Limp CmbPza 283.5

Ruptura de licra Sin Atenc 159.6

Puerta Abierta Puerta Ab 70.3

Ruptura aguja Falla aguja o

TRAguja 42.7

Ruptura de hilo a la salida Hil_salid 16.6

Tela caída Tela caída 0

52

figura 7: Diagrama de Pareto – Caso 2

Cualitativamente observamos que en los dos casos analizados las causas

principales se mantienen: ruptura de hilo a la entrada y limpieza con cambio

de pieza. Pero también podemos observar que las fallas de aguja dejan de

ser una causa importante de los retrasos (tiempos muertos), por lo cual

podría deducirse que este factor ha sido reducido gracias al uso de la tablet.

Podríamos aventurarnos a sostener que la reducción de este factor es la

diferencia sustancial entre las técnicas pero se necesita más evidencia

experimental que la analizada en este estudio.

Diagrama de Ishikawa (CAUSA – EFECTO)

Enumeramos inicialmente las causas principales y las secundarias de los

tiempos de parada del proceso productivo, así como sus correspondientes

subcausas:

53

productivo

proceso

parada del

Tiempos de

Medio

Maquinaria

Mano de Obra

Materia Prima

Tiempo de entrega

Mala Calidad

Edad

Capacitación

Experiencia

Estado de ánimo

Uso incorrecto

Obsolescencia

Mantenimiento

Temperatura

Humedad

Tamaño

ir regular

Hilo

defectu

oso

Enferm

edad

Problem

as person

ales

Descu

ido

Ur g

encia

Diagrama de causa y efecto

Tabla 3: Causas Principales y Subcausas

Tabla 4: Causas Secundarias y Subcausas

Con las causas y subcausas mostradas presentamos el Diagrama de

Ishikawa (Causa – efecto) correspondiente

figura 8: Diagrama de causa y efecto

MATERIA

PRIMA

MANO DE

OBRA MAQUINARIA

MEDIO

AMBIENTE

Mala Calidad Estado de

ánimo Mantenimiento Humedad

Tiempo de

entrega Experiencia Obsolescencia Temperatura

Capacitación Uso incorrecto

Edad

MALA CALIDAD ESTADO DE

ÁNIMO

USO

INCORRECTO

Hilo defectuoso Problemas

personales Urgencia

Tamaño irregular Enfermedad Descuido

54

Validación de Supuestos

Es conocido que antes de hacer las pruebas para ver si realmente hay una

diferencia entre los tratamientos experimentales (tablet, chicharra y testigo)

se debe definir si estamos ante un modelo paramétrico o no paramétrico para

saber que hipótesis y técnica estadística usar en consecuencia.

Para poder establecer el tipo de modelo, se debe verificar la validez de los

supuestos:

A) Normalidad de errores (prueba Anderson Darling)

B) Homogeneidad de varianzas (prueba Bartlett).

Si los supuestos son válidos estamos ante un modelo paramétrico y se podrá

hacer un DBCA convencional, en caso de no cumplirse los supuestos deberá

hacerse una prueba de Friedmann para verificar si existen diferencias

significativas entre los tratamientos.

A) VERIFICACIÓN DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS: La gráfica

muestra el test de Anderson Darling el cual nos da un valor p = 0.853.

Se sabe que cuando el “valor p” es mayor que el nivel de significación,

(se usará el típico 0,05) se acepta la normalidad de los errores, por lo que

concluimos que los residuos siguen una distribución normal y por lo tanto

EL SUPUESTO ES VÁLIDO

55

T3

T2

T1

16001400120010008006004002000

Valor p 0.304

Prueba de Bartlett

TR

AT

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para Desv.Est.

figura 9: Gráfico de probabilidad de Residuos

B) HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS: La gráfica muestra el test de Bartlett

el cual nos da un valor p de 0.304.

Al igual que en la prueba anterior, un “valor p” mayor que el nivel de

significación (0,05) nos hace aceptar el supuesto, en este caso la

homogeneidad de varianzas, por lo cual se concluye que EL SUPUESTO

ES VÁLIDO en la homogeneidad de varianza.

figura 10: Gráfico del test Bartlett

56

Deducimos entonces, dado que se han cumplido los supuestos de

normalidad de errores y homogeneidad de varianzas, que podemos hacer

un DBCA paramétrico, y a continuación pruebas paramétricas para

comparar tratamientos en parejas, como las pruebas de Tukey y Dunnet.

Se ha escogido el DBCA porque, como ya se mencionó antes, los

operadores no tienen la misma eficiencia y cada operario distinto puede

influenciar también en los tiempos muertos.

Análisis de Varianza

El análisis de varianza nos sirve para establecer si se puede concluir que

existe alguna diferencia significativa entre los tiempos muertos obtenidos en

cada tratamiento.

En caso de no haber diferencias significativas podríamos sostener que el

uso de chicharra o tablet no contribuye a mejorar la eficiencia de la operación

estudiada.

Consideramos los siguientes tratamientos:

T1: Sin ninguna ayuda para reducir tiempos muertos (control)

T2: Con ayuda de una chicharra para avisar cuando una máquina esté

parada

T3: Con ayuda de una Tablet para avisar mediante un software que la

máquina está parada

Como en el día hay tres turnos y en cada turno un operario diferente

está a cargo de las máquinas usamos cada operario como bloque, por lo

cual trabajamos según un DBCA paramétrico.

Para cada tratamiento y cada bloque se hacen mediciones durante 5

días y se muestran los promedios de tiempo muerto de máquinas por

operario y por tratamiento en la siguiente tabla:

57

Análisis de Varianza

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p

OPERARIO 2 55095 27547 1.68 0.295

TRAT 2 329715 164857 10.05 0.028

Error 4 65612 16403

Total 8 450421

Resumen del modelo

R-cuad. R-cuad.

S R-cuad. (ajustado) (pred)

128.074 85.43% 70.87% 26.26%

T1

(min)

T2

(min)

T3

(min)

OPERARIO 1 und 548.3 451.792 214.875

OPERARIO 2 und 646.31 894.976 183

OPERARIO 3 und 510.83 538.424 189.35

Tabla 5: Medias de tiempo

Usando estos valores hacemos el análisis de varianza, obteniendo el reporte

que se muestra a continuación:

Tabla 6: Resultados de Análisis de Varianza

Observamos lo siguiente:

o Se ha obtenido un “p valor” de 0,028 para los tratamientos, el cual es

menor que 0,05, esto quiere decir que SI EXISTEN DIFERENCIAS

SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS TRATAMIENTOS. De manera

práctica, concluimos que nuestra innovación, ya sea en el caso de

chicharra o tablet (como se puede observar en la Tabla 5 de medias

de tiempo, hay diferencia significativa entre los tratamientos)

o Se ha obtenido un “p valor” de 0,295 para los bloques, el cual es

mayor que 0,05, esto quiere decir que NO EXISTEN DIFERENCIAS

SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS OPERARIOS. De manera práctica,

concluimos que no hacía falta dividir en los bloques de operarios el

experimento, pues no había un efecto significativo de ellos sobre los

58

tiempos muertos. De otra manera podríamos afirmar que con

cualquier operario se obtendrían tiempos muertos similares.

o Se obtiene un r2 = 70,87%, esto quiere decir que existe un ajuste

significativo entre las variables, o sea, que el 70,87% de la variabilidad

de los tiempos muertos se debe al efecto de los tratamientos , es decir

que esta variabilidad se debe al tratamiento de control.

Comparación Múltiple

Una vez que se ha hecho el análisis de varianza, sabemos que los

tratamientos no dan el mismo efecto. Ahora surge la pregunta: ¿cuál o cuáles

son los diferentes? ¿Cuál es el que da los mejores (menores) tiempos

muertos?

Para satisfacer esta respuesta lo que se hace es comparar por parejas los

tratamientos, de manera que se hace las comparaciones:

• Tablet vs control

• Tablet vs chicharra

• Chicharra vs control

La prueba para hacer las tres comparaciones que necesitamos es la

llamada “prueba de Tukey” la cual es muy potente, eficiente y consistente,

siendo usada en la mayoría de los trabajos de investigación para comparar

or pares de tratamientos.

Nótese que en este caso nuestra variable es el tiempo muerto y por lo

tanto un valor menor de esta variable indica una mayor eficiencia del proceso

de maquinado.

59

A continuación, se muestran los resultados de la prueba de Tukey:

Conviene interpretar este cuadro: los tiempos T2 y T1 (chicharra y control

respectivamente) tienen promedios muy superiores a T3 (tablet) y por ello se

agrupan dentro del grupo A (mayores valores), mientras que como hay

diferencias significativas con la Tablet, estos tiempos se agrupan en otro

grupo B (menores valores).

Es decir, que las comparaciones de Tukey se pueden resumir en:

• Comparación control vs chicharra: NO HAY DIFERENCIAS.

• Comparación control vs Tablet: DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS,

TENIENDO EL CONTROL LOS MAYORES VALORES.

• Comparación chicharra vs Tablet: DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS,

TENIENDO LA CHICHARRA LOS MAYORES VALORES

Adicionalmente mostramos los intervalos de confianza (IC) obtenidos:

Comparaciones por parejas de Tukey: Respuesta =

TIEMP PERD, Término = TRAT

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una

confianza de 95%

TRAT N Media Agrupación

T2 3 628.397 A

T1 3 568.480 A

T3 3 195.742 B

Las medias que no comparten una letra son

significativamente diferentes.

60

figura 11: Intervalos de confianza

Si alguno de los intervalos que se ven en el gráfico no contiene al 0,

se sostiene que SI HAY DIFERENCIAS entre los tratamientos comparados.

Nótese que el gráfico no permite, por su resolución, observar con

claridad si el IC para T3 – T1 contiene o no al cero, pero por los resultados

iniciales vemos que no lo contiene. En el IC para T3 – T2 si se observa

claramente que no se contiene al 0. El IC T2 – T1 si contiene al cero y por lo

tanto no hay diferencias entre chicharra y tablet.

Por lo tanto, notamos que el uso de Tablet reduce de manera

significativa los tiempos muertos en el uso de las máquinas para cada

operario.

También notamos que el uso de chicharra no tiene diferencias

significativas con el control, por lo cual es indiferente esa tecnología respecto

a los tiempos muertos en el uso de máquinas en la empresa textil.

Análisis Económico

Para el análisis económico se han hecho los siguientes supuestos:

61

o Los tiempos perdidos son constantes en el tiempo: Este supuesto se hace

ya que las observaciones se han hecho a lo largo de 5 días, mediante

proporcionalidad se calcula el flujo mensual y se suponen iguales los flujos

mensuales futuros.

o Los tiempos perdidos son constantes en el espacio: Se supone que

multiplicando los flujos de un operario por el número de operarios se

obtiene el flujo total de tiempos perdidos en la empresa en el uso de

máquinas. Se hace el supuesto pues en la tesis no se toman datos de

todos los operarios por la dificultad técnico-económica subyacente.

o El valor de la tela dentro de la prenda está sometida al mismo margen

total de la empresa: Dado que se desconoce la participación en el margen

total de cada uno de los componentes de valor de la empresa, suponemos

que la tela también contribuye con un margen igual al de las prendas que

se venden en la empresa.

o El valor de venta del kilogramo de tela es el mismo para todas las telas

producidas e igual al valor promedio simple de los valores de venta de

todas las telas producidas: Este supuesto se hace porque no es posible

hallar un promedio ponderado dado que las participaciones en cantidad

dentro de cada unidad de tiempo considerada son variables.

Los valores extraídos de la empresa son los siguientes:

o Precio promedio por Kg de tela: US$ 0.293

o Kg promedio producidos por minuto de uso contínuo: 21.28 kg/hora

o Margen de ganancia de la empresa final (incluye impuestos y otros): 30%

Los valores extraídos de fuente externa son:

o Costo de Oportunidad de Capital (COK): 12.6% (Fuente mencionada)

62

o Tipo de cambio: / .

3.25$

S

US

o Inversión en tablets: S/. 2,700.00 (S/. 900 por tablet, 3 tablets)

Los valores extraídos de criterio personal son:

o Horizonte de tiempo del proyecto: 12 meses

Procedemos inicialmente calculando los tiempos incrementales ganados

con el uso de Tablet:

Tabla 7: Estudio de tiempos incrementales ganados

Luego, calculamos el valor del flujo incremental mensual de la empresa con

la siguiente fórmula:

arg/ $ / .

( / .) (min) 60 $

Flujo Incremental Tiempo Ganado M en deKg hora US S

Mensual S Mensual Gananciakg US

=

Aplicando la fórmula obtenemos el monto mostrado en el cuadro:

Tabla 8: Flujo incremental soles

63

CÁLCULO DE FLUJO ECONÓMICO CON MEJORA PROPUESTA

1) INVERSIÓN:

und precio Total parcial

Tablets 9 S/. 900,00 S/. 8.100,00

Desarrollo app

1 S/. 450,00 S/. 450,00

TOTAL S/. 8.550,00

2) COSTOS VARIABLES

und

Consumo por carga

(KW-h)

Costo del KW-h

industrial

Cargas al mes

Total parcial

Energía 9 0,04 S/. 0,24 60 S/. 5,11 TOTAL S/. 5,11

3) FLUJO DE CAJA

MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inversión -8550,00

Ganancia incremental 6118,02 6118,02 6118,02 6118,02 6118,02 6118,02 6118,02 6118,02 6118,02 6118,02 6118,02 6118,02

Costo incremental 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11

Flujo incremental -8550,00 6112,91 6112,91 6112,91 6112,91 6112,91 6112,91 6112,91 6112,91 6112,91 6112,91 6112,91 6112,91

Tabla 9: Flujo incremental anula aproximado

4) CÁLCULO COK MENSUAL

COK anual = 12,60%

COK mensual = 0,99%

5) INDICADORES DE RENTABILIDAD

VAN S/. 59.684,86

TIR 71%

RECUPERO 1.4 meses

64

INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD ESTIMADO CON LA MEJORA PROPUESTA

1) CÁLCULO DE PRODUCTIVIDAD SIN LA MEJORA PROPUESTA:

𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑫𝑨𝑫 =𝑲𝒈 𝑫𝑬 𝑻𝑬𝑳𝑨 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑰𝑫𝑶𝑺

𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑴𝑨𝑸𝑼𝑰𝑵𝑨 𝑬𝑴𝑷𝑳𝑬𝑨𝑫𝑨𝑺

Con nuestros datos de T1:

𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑫𝑨𝑫 =𝟑𝟎𝟗, 𝟎𝟗 𝒌𝒈

𝟐𝟒 𝒉= 𝟏𝟐, 𝟖𝟖

2) CÁLCULO DE PRODUCTIVIDAD CON LA MEJORA PROPUESTA:

Con nuestros datos de T3:

𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑫𝑨𝑫 =𝟒𝟒𝟏, 𝟑𝟎 𝒌𝒈

𝟐𝟒 𝒉= 𝟏𝟖, 𝟑𝟖

3) CÁLCULO DEL INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD

De los cálculos anteriores:

𝑰𝑵𝑪𝑹𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑫𝑨𝑫 = (𝟏𝟖, 𝟑𝟖 − 𝟏𝟐, 𝟖𝟖

𝟏𝟐, 𝟖𝟖) × 𝟏𝟎𝟎

= 𝟒𝟐, 𝟕𝟎%

65

Conclusiones

1) Los tiempos perdidos en el uso de máquina con el uso de tecnología de

tablets son significativamente menores a los tiempos perdidos sin el uso

de dicha tecnología. De tal manera que se obtiene un promedio de tiempos

muertos de 195,74 minutos/turno para tablet y de 568,48 minutos/turno.

Donde en cada turno se está trabajando con 3 máquinas.

2) El uso de una chicharra para avisar al operario si una maquina está parada

no reduce significativamente los tiempos perdidos durante el uso de las

máquinas que cuando no se utiliza ninguna tecnología, de tal manera que

se han encontrado tiempos promedios de 568,48 minutos/turno para el

control y de 628,397 minutos/turno para el uso de chicharra.

3) El uso de tablet genera una rentabilidad positiva, con un horizonte de 1

año, genera un VAN por 3 operarios de S/. 1396.29. Como en totalidad la

empresa tiene 27 operarios diarios, el VAN correspondiente es de S/.

12,566.61, y considerando el periodo de 1 año el VAN correspondería a

S/. 59.684,86

4) La inversión a un flujo anual nos asegura un corto periodo de recupero,

menor a 2 meses, (exactamente 1.4 meses) lo cual hace atractiva su

implementación, por ser además sencilla y no onerosa.

66

Recomendaciones

1) Se recomienda con cierta prudencia a la empresa el uso de tablets para

mejorar la productividad, ya que en el análisis económico se ha obtenido

índices de rentabilidad positivos, a pesar de usar una gran cantidad de

supuestos.

2) Se recomienda capacitar a los operarios en el uso de las tablets, tal como

se explica en el Anexo 1, para incrementar aún más los índices de

rentabilidad.

3) Se recomienda en un trabajo futuro profundizar el análisis económico con

muestras mensuales a lo largo de un periodo de un año para un análisis

económico más confiable.

4) Se recomienda que al implementar aplicativo, se lleve un control de los

tiempos utilizados por los mecánicos en la realización de sus funciones

como cambio de tejido, fallas mecánicas y fallas eléctricas.

5) Se sugiere evaluar posterior a la implementación de la herramienta, si los

operarios se adaptan fácilmente al uso de la Tablet, con el fin de mantener

el ambiente óptimo trabajo.

6) De validar que la implementación de la Tablet es óptima, sugerimos

ampliar el uso del aplicativo, permitiendo al operario solicitar la materia

prima a través de la Tablet, eliminando su desplazamiento hasta el área

de almacén.

7) Se recomienda implementar un programa de salud y seguridad en el

trabajo, con la finalidad de evitar accidentes y posibles enfermedades por

el uso de la Tablet (peso, postura, radiación que emana el dispositivo

electrónico)

67

REFERENCIAS

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investigación. (6a ed.). México: Editorial McGraw-Hill.

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Editorial Limusa SA.

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Perú. (Tesis de Grado) Recuperado de

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manufactura en una empresa de confección de prendas de vestir. Perú. Pontificia

Universidad Católica del Perú (Tesis de Grado) Recuperado de

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mezcladora para reducir el costo de esta sección en una empresa textil, Arequipa

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68

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para mejorar el proceso de fabricación de escudos en Kaia Bordados. Bogotá.

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Diez, J. & Abreu J.L. (2009) Impacto de la capacitación interna y estandarización

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Gonzáles E. (2004) Propuesta para el Mejoramiento de los productos de la empresa

Servioptica Ltda. Bogotá. Recuperado de

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/7118?show=full

69

ANEXO 1

INDUSTRIAS NETTALCO S.A.

ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD

PLANTA TEJEDURIA

USO DE TABLET EN MÁQUINA

DE TEJIDO CIRCULAR

CÓDIGO: 001-18

VERSIÓN: 01

PAGINAS: 4

Elaborado y Revisado por:

Revisado por: Aprobado por:

Aseguramiento de la Calidad Jefe de Planta de Tejeduría Gerente General

Fecha:

Firma: Fecha: Fecha: Fecha: Firma:

OBJETIVO

Establecer el Procedimiento del uso de las Tablet en Máquinas Circulares.

1. RESPONSABILIDADES

➢ El Operario es responsable del uso y cuidado de las Tablet durante 8

horas de turno laboral.

➢ El Supervisor de planta debe de verificar que se está cumpliendo con el

uso de las Tablet

➢ El jefe de Planta es responsable de la ejecución del procedimiento.

2. HERRAMIENTAS

3.1 Tablet

3.2 Porta tablet (estuche)

3. PROCEDIMIENTO

Es muy importante tener siempre activada la conexión WiFi

70

4.1 Capacitación uso de tablet

4.1.1 Explicar el encendido, apagado y carga de la Tablet.

4.1.2 La Tablet contará con un enlace directo del croquis del área total de

tejeduría.

figura 12: croquis del área total de tejeduría

4.1.3 El operario digitará su código y contraseña para ingresar y visualizar

sus cuadros de las máquinas asignadas en color verde y enmarcadas

de color naranja.

figura 13: pantalla inicial para ingreso del aplicativo

71

4.1.4 La Tablet emitirá una vibración cada vez que la máquina deje de

operar durante su ciclo de trabajo y cambiará el color de verde a rojo,

procediendo el operario con la atención respectiva.

figura 14: Pantalla de aalerta de máquinas inoperativas

4.1.5 Para registrar la atención el operario deberá dar un click en la imagen

de la máquina, y con ello el supervisor de planta verificará la ubicación

de cada operario.

4.1.6 Una vez que la máquina sea atendida y nuevamente esté en marcha,

la imagen de la máquina volverá al color verde.

4.1.7 Cada operario contará con un cargador portátil, para no interrumpir su

labor en caso la Tablet esté descargada. Asimismo, habrá tablets de

back up en caso surja algún accidente con la misma.

72

figura 15: Cargador de tablet

4.1.8 Cada Tablet cuenta con su estuche (porta Tablet) para colgarla

alrededor del cuello del operario y no le impida o limite el uso de

ambas manos.

figura 16: operario usando tablet

73

TOMA DE TIEMPOS SIN EQUIPO AUXILIAR - TABLET

74

75

76

77

78

TOMA DE TIEMPOS CON CHICHARRA

79

80

81

82

83

TOMA DE TIEMPOS CON TABLET

84

85

86

87