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IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5´S EN UNA EMPRESA DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LÁMPARAS. DORA ISABEL ZAPATA ATEHORTUA MAYERLY BUITRAGO GUZMAN UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SECCIONAL MEDELLÍN FACULTAD DE INGENIERÍAS MEDELLIN 2012

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IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5´S EN UNA EMPRESA DE

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LÁMPARAS.

DORA ISABEL ZAPATA ATEHORTUA

MAYERLY BUITRAGO GUZMAN

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SECCIONAL MEDELLÍN

FACULTAD DE INGENIERÍAS

MEDELLIN

2012

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5´S EN UNA EMPRESA DE

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LÁMPARAS.

DORA ISABEL ZAPATA ATEHORTUA

MAYERLY BUITRAGO GUZMAN

Trabajo de grado

Asesor

Beatriz Liliana Gómez G

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SECCIONAL MEDELLÍN

FACULTAD DE INGENIERÍAS

MEDELLIN

2012

CONTENIDO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 21

1.1 . AREA DE PRODUCCION ................................................................................. 12

1.2. AREA DE CORTE……………………………………………………………….….17

2. JUSTIFICACION ................................................................................................... 21

3. OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... 22

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................... 22

4. MARCO TEORICO .............................................................................................. 24

4.1. SEIRI (Seleccionar) ............................................................................................. 24

4.2. SEITON (Organizar) ............................................................................................ 27

4.3. SEISO (Limpiar) ................................................................................................... 28

4.4. SEIKETSU (Estandarizar) ................................................................................... 29

4.5. SHITSUKE (Seguimiento) ................................................................................... 30

5. ESTADO DEL ARTE ........................................................................................... 31

6. METODOLOGIA .................................................................................................. 36

6.1. RECONOCIMIENTO DE LAS AREAS ............................................................... 36

6.2. RECOLECCION DE LA INFORMACION ........................................................... 36

6.3. IMPLEMENTACION METODOLOGIA 5´S......................................................... 38

6.3.1. Seleccionar ...................................................................................................... 38

6.3.2. Organizar ......................................................................................................... 38

6.3.3. Limpiar ............................................................................................................. 38

6.3.4. Estandarizar .................................................................................................... 38

6.3.5. Seguimiento..................................................................................................... 39

7. RESULTADOS ..................................................................................................... 40

8. CONCLUSIONES ................................................................................................ 63

9. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 65

10. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................... 67

5

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Cuestionario de auditoria 5´s ............................................................... 37

Tabla 2. Comparativo de la evaluacion del cuestionario 5´s area de

produccion ............................................................................................................ 46

Tabla 3. Comparativo de la evaluacion del cuestionario 5´s area de corte ..... 47

Tabla 4. Informe de produccion .......................................................................... 47

6

LISTADO DE GRAFICAS

Grafica 1. Calificacion del area de produccion antes de la implementacion de

la metodologia 5´s................................................................................................ 43

Grafica 2. Calificacion del area de corte antes de la implementacion de la

metodologia 5´s.................................................................................................... 44

Grafica 3. Calificacion del area de produccion despues de la implementacion

de la metodologia 5´s .......................................................................................... 45

Grafica 4. Calificacion del area de corte despues de la implementacion de la

metodologia 5´s.................................................................................................... 46

7

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Situación actual del área de producción............................................ 14

Figura 2. Situación actual maquinas, elementos y herramientas retenidas .... 15

Figura 3. Situación actual cables eléctricos ...................................................... 16

Figura 4. Situación actual almacenamiento de polietileno ............................... 17

Figura 5. Situación actual casilleros .................................................................. 18

Figura 6. Situación actual almacenamiento represado de inventario .............. 19

Figura 7. Situación actual materia prima ........................................................... 20

Figura 8. Situación actual estantería ................................................................. 20

Figura 9. Situación actual sierra de corte de madera ....................................... 22

Figura 10. Diagrama para la selección de objetos ........................................... 26

Figura 11. Formato tarjeta roja........................................................................... 26

Figura 12. Diagrama de frecuencia de uso de objetos ..................................... 28

Figura 13. Tarjeta roja definitiva ........................................................................ 41

Figura 14. Implementación tarjeta roja .............................................................. 42

Figura 15. Antes de la implementación de la metodología 5´s en el empaque

de cuadros y candelabros ................................................................................... 48

Figura 16. Después de la implementación de la metodología 5´s en el

empaque de cuadros y candelabros................................................................... 49

Figura 17. Antes de la implementación de la metodología 5´s en el

almacenamiento de objetos y maquinas retenidas............................................ 50

Figura 18. Después de la implementación de la metodología 5´s en el

almacenamiento de objetos y maquinas retenidas............................................ 50

Figura 19. Antes de la implementación de la metodología 5´s en el área de

producción (maquinas) ........................................................................................ 51

Figura 20. Después de la implementación de la metodología 5´s en el área de

producción (maquinas) ........................................................................................ 52

8

Figura 21. Antes de la implementación de la metodología 5´s en el

almacenamiento de polietileno............................................................................ 53

Figura 22. Después de la implementación de la metodología 5´s en el

almacenamiento de polietileno............................................................................ 53

Figura 23. Antes de la implementación de la metodología 5´s en el los cables

eléctricos .............................................................................................................. 54

Figura 24. Después de la implementación de la metodología 5´s en el los

cables eléctricos................................................................................................... 55

Figura 25. Antes de la implementación de la metodología 5´s en el los

casilleros ............................................................................................................... 56

Figura 26. Después de la implementación de la metodología 5´s en el los

casilleros ............................................................................................................... 56

Figura 27. Antes de la implementación de la metodología 5´s en el

almacenamiento represado de inventario .......................................................... 57

Figura 28. Después de la implementación de la metodología 5´s en el

almacenamiento represado de inventario .......................................................... 58

Figura 29. Antes de la implementación de la metodología 5´s en la materia

prima ..................................................................................................................... 59

Figura 30. Después de la implementación de la metodología 5´s en la materia

prima ..................................................................................................................... 60

Figura 31. Antes de la implementación de la metodología 5´s en la estantería

………………………………………………………………………………………...61

Figura 32. Después de la implementación de la metodología 5´s en la

estantería.............................................................................................................. 62

9

INTRODUCCIÓN

Staron Comercializadora E.U es una empresa dedicada a la fabricación y

comercialización de lámparas, comprometida con elaborar productos de

calidad y llevar el producto terminado al cliente final en buenas condiciones,

la distribución se efectúa a todos los Home Center del país; además de la

producción de cuadros, espejos, candelabros y relojes.

La empresa cuenta con una buena infraestructura, equipo de trabajo, espacio

amplio y producción diaria, sin embargo la distribución del espacio es

insuficiente, los materiales de producción no están identificados, igualmente

no tienen una adecuada ubicación, la cantidad de objetos innecesarios es un

problema, debido a que se acumulan cajas, moldes y demás elementos que

no son utilizados y no aportan valor al proceso, creando un desperdicio de

tiempo en búsqueda de estos objetos y herramientas de trabajo. Dentro del

proceso se lleva a cabo la producción diaria de cada trabajador, no obstante

se tiene una falencia en la documentación del proceso y no existe un informe

de producción donde se lleve un registro apropiado.

La implementación de la metodología 5´s se ejecutará en las áreas de

producción y corte, ya que son las más críticas de la empresa, y es allí donde

se encuentran grandes falencias para el flujo del proceso.

Con esta implementación se espera obtener como resultados una

distribución optima del espacio y flujo de materiales, áreas organizadas,

limpias y adecuadas para realizar el trabajo, el diseño de un formato de

informe de producción que permita llevar un registro adecuado de toda la

producción; además se piensa organizar un almacén en el garaje de la

empresa con algunos productos que están descontinuados pero en perfectas

10

condiciones, y de este modo reducir el inventario que hay en este momento

en el área de corte.

11

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A pesar de su alto grado de producción y de su manufactura de calidad, es una

empresa que no cumple con las condiciones optimas de seguridad, orden y

limpieza, cuenta con grandes niveles de desperdicios, una distribución que limita

el paso adecuado y rápido del producto en cada uno de los procesos generando

de esta manera inventario en proceso y perdida del tiempo, la falta de una

organización estratégica de los equipos y puestos de trabajo para minimizar los

tiempos de producción.

Dentro de la empresa se encuentran algunos factores de riesgo, entre ellos están:

1. Inseguridad-Mecánico (Maquinas peligrosas sin protección y sistemas

eléctricos en mal estado).

2. Inseguridad-Eléctrica (Instalaciones defectuosas).

3. Inseguridad-locativo (Estado de paredes, pisos y techos; desorden y

desaseo; distribución de puestos).

4. Inseguridad-Orden y aseo deficientes (Herramientas en lugar

inadecuado, espacios desorganizados, almacenamiento inadecuado,

apilamiento desordenado, cosas inservibles, objetos fuera del sitio

apropiado).

Con el fin de implementar la metodología 5´s, se hizo una observación detallada

de las diferentes áreas de la empresa para analizar cuál de estas presentaba mas

falencias e investigar las causas por las cuales la productividad, eficiencia,

rendimiento y distribución del espacio no son los adecuados. Es por esto que las

áreas de producción y corte serán nuestro objeto de estudio o limitantes, debido a

estos componentes que se presentan principalmente allí. Además que se busca

tener la base de la mejora continua y de obtener procesos con mayor

productividad, menos accidentes, menos pérdidas de tiempo para buscar

herramienta, mayor calidad del producto, menos desperdicios generados y una

mayor satisfacción de los clientes.

12

A continuación se especificara la situación actual en la que se encuentra cada una

de las áreas de estudio, producción y corte, detallando la información por medio

de fotografías que ayudan a tener un control visual sobre los puntos críticos.

1.1 AREA DE PRODUCCION

Figura 1. Situación actual Área de producción

Foto publicada por las estudiantes

La (Figura 1) muestra algunos puntos críticos del área de producción y es

evidencia clara de la mala ubicación de las maquinas, distribución y el riesgo que

existe para los empleados trabajar de esta manera, malas posiciones debidas a

que los objetos e implementos de trabajo no tienen asignado un lugar estratégico.

13

Figura 2. Situación actual maquinas, Elementos y herramientas retenidos

Foto publicada por las estudiantes

Dentro del área de producción se encuentra un punto crítico como se muestra en

la (Figura 2), allí es donde se retienen algunas maquinas sin uso alguno,

herramientas, tubos de acero, placas, moldes de lámparas y demás elementos

que ocupan un espacio significativo, donde estos implementos no están

clasificados adecuadamente, y es por esto que las personas no hacen uso

adecuado del entorno y aprovechamiento del espacio físico.

14

Figura 3. Situación actual cables eléctricos

Foto publicada por las estudiantes

En la (Figura 3) se observan grandes problemas de inseguridad eléctrica, debido a

la cantidad de cables en el piso y a la instalación defectuosa, este factor de riesgo

puede llegar a ocasionar riesgos y accidentes de trabajo. La ubicación de estas

maquinas genera un desorden característico en este punto de la conexión de

cables eléctricos.

El toma de luz igualmente dificulta la conexión de los cables, ya que este se

encuentra muy inseguro, debido a la mala instalación, también se debe tener en

cuenta que estas maquinas no son utilizadas durante el proceso de producción y

están obstaculizando el paso de los empleados.

15

Figura 4. Situación actual almacenamiento polietileno

Foto publicada por las estudiantes

El espacio que se dispone para almacenar la materia prima (polietileno) en la

estantería es insuficiente, debido a la cantidad que se recopila allí, además que en

la empresa se manejan diferentes referencias y para esto no existe ninguna

identificación, llevando a los empleados a tener un tiempo ocioso en la búsqueda

de este material.

16

Figura 5. Situación actual Casilleros

Foto publicada por las estudiantes

El almacenamiento de las herramientas en el casillero no es el adecuado, puesto

que no se dispone de ninguna identificación de las herramientas y por ende se

acumulan objetos que no hacen parte del proceso, es decir, que esta mala

ubicación y planeación hacen que se genere un desorden específico.

17

1.2 AREA DE CORTE

Figura 6. Situación actual almacenamiento represado de inventario

Foto publicada por las estudiantes

El área de corte se encuentra ubicada en el segundo piso de la empresa, esta

área está situada junto a un espacio que la empresa utiliza como bodega de

almacenamiento, como se muestra en la (Figura 6), además no existe ningún tipo

de división que separe estas dos zonas, por lo tanto la viruta que se produce con

el corte de la madera se propaga por todo el segundo piso y la zona de

almacenamiento se ve totalmente afectada, lo cual hace que se deterioren los

productos y demás elementos que se encuentran almacenados en este lugar y

que los empleados al buscar algún objeto que se encuentre allí, se vean

expuestos a inhalar el polvo que hay acumulado, y aunque se trata de mantener

esta área cubierta con plástico para evitar que el polvo llegue hasta los objetos

que se encuentran almacenados.

18

Figura 7. Situación actual Materia prima

Foto publicada por las estudiantes

Figura 8. Situacion actual estanteria

Foto publicada por las estudiantes

19

En la (Figura 7) se puede observar que las condiciones de inseguridad para el

empleado es alta, en las que se pueden ocasionar riesgos y accidentes de trabajo,

además que la materia prima que llega a esta área no tiene un lugar específico

donde debe ubicarse adecuadamente, cuando el proveedor lleva la madera, esta

es colocada en el piso, impidiendo de esta manera la movilidad y desplazamiento

del empleado, de igual manera dificulta su labor y desperdicia tiempo buscándola,

ya que se mezcla muy fácilmente la materia prima con restos o piezas de madera

que no se utilizan.

En la (Figura 8) se muestra la estantería donde el empleado ubica sus

herramientas, allí se observa que hay una gran cantidad de objetos y elementos

que no utiliza durante su proceso, además de que no hay un lugar para cada cosa

y no existe ninguna identificación de los implementos, el empleado coloca allí

objetos totalmente innecesarios (tarros con agua, bolsas vacías y objetos

personales), lo cual ocupa mucho espacio y pierde tiempo buscando las

herramientas.

Figura 9. Situación actual cierra de corte de madera

Foto publicada por las estudiantes

20

En la (Figura 9) se muestra la cantidad de viruta que se produce en el corte de la

madera y la empresa no cuenta con una máquina que la succione o aspire, lo cual

hace que esta se desplace por toda el área, además el empleado al limpiar afecta

el área de producción que se encuentra en la parte de abajo, puesto que el piso

tiene unas aberturas o ranuras que hacen que se filtre el polvo.

También se encontró que el empleado no está dotado con los implementos de

seguridad necesarios para elaborar esta labor (tapabocas, guantes, gafas), lo cual

hace que se encuentre expuesto a la inhalación de polvo durante toda su jornada

laboral, además no se encuentra con unas condiciones adecuadas para realizar su

trabajo, ya que el techo que hay allí es de tejas de zinc y la concentración de calor

en esta área a ciertas horas del día es muy alta, y esto es un factor que afecta la

labor del empleado puesto que disminuye su ritmo de producción y se agota más

rápido.

21

2. JUSTIFICACION

Las 5´s es una técnica de mejora continua que tiene como propósito mejorar el

proceso, permitiendo el crecimiento y la optimización de factores importantes de la

empresa que mejoren el rendimiento de manera significativa.

Las diferentes herramientas del lean manufacturing, son muy importantes y

esenciales en el desarrollo de un proyecto y en la implementación de dicha

metodología para una empresa; sin embargo la metodología 5´s es la primordial y

la primer técnica que se debe implementar en una empresa antes de ejecutar

cualquier otra herramienta del lean, ya que es considerada como la practica ideal

para mejorar los niveles de calidad, eliminación de tiempos muertos, mejorar la

productividad, eficiencia, condiciones de trabajo y reducir los costos.

La implementación de esta metodología proporciona beneficios a la empresa

brindándole ambientes de trabajo limpios, agradables y seguros, eliminado

diversas clases de equipos u objetos innecesarios haciendo que el trabajo sea

más fácil y menos agotador para el trabajador. Ayuda a que los empleados se

preparen y acepten las 5´s y de esta manera adquieran autodisciplina, destacando

los problemas que se presentan durante el proceso que es importante para la

eliminación de pérdidas y desperdicios, identificando los productos defectuosos,

el exceso de inventarios y el porcentaje de reproceso que se realiza durante la

producción, mejorando de esta manera la eficiencia y la efectividad en el trabajo,

aumentando así el nivel de producción.

Luego de analizar todas las herramientas del lean, se decidió por implementar la

metodología 5´s, debido a que la empresa necesita obtener condiciones optimas

en las áreas de trabajo, mayor rendimiento en la producción, menos desperdicio,

disminución en la pérdida del tiempo y un mejor aprovecho del espacio físico, así

como la distribución estratégica de las maquinas y herramientas de trabajo para

aumentar la productividad y disminuir los costos de operación.

22

3. OBJETIVO GENERAL

Implementar la metodología 5´S en la empresa Staron comercializadora E.U,

debido a sus bajos niveles de seguridad, distribución y desorganización deficiente

que no aportan valor al proceso de producción, de modo que se minimicen los

tiempos de producción y costos en las áreas de corte y producción.

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar los objetos innecesarios, de modo que se facilite la acción y

movilidad del operario en el área de trabajo.

Identificar los objetos que el operario considere estrictamente necesarios,

para garantizar su entorno de trabajo, permitiéndole realizar sus actividades

de una manera más eficiente.

Capacitar al personal de la empresa Staron comercializadora, previo a la

ejecución del proyecto, durante y después de esta misma con el fin de

socializar con los empleados el impacto y efectos de la implementación de

la metodología 5´s a fin de generar compromiso y la adopción de sus

conceptos y procedimientos.

Analizar el impacto de la implementación de la metodología 5´s en la

empresa Staron comercializadora.

Programar auditorías cada mes para verificar que se estén realizando todas

las actividades que se planearon con el fin de dar un seguimiento.

23

4. MARCO TEORICO

La metodología 5´s es un programa de trabajo para talleres y oficinas que consiste

en desarrollar actividades de orden/limpieza y detección de anomalías en el

puesto de trabajo, que por su sencillez permite la participación a nivel

individual/grupal, mejorando el ambiente de trabajo, la seguridad de personas y

equipos y la productividad.1

Las 5´s crean disciplina para obtener una mejora significativa en la productividad

del puesto de trabajo, por medio de la estandarización de hábitos de orden y

limpieza. Para lograr esto se debe generar e implementar cambios en los procesos

en cinco etapas, donde cada una servirá de fundamento; para así mantener sus

beneficios en el largo plazo2.

Las 5s son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan por S y que van

todos en la dirección de conseguir una fábrica limpia y ordenada. Estos nombres

son:

4.1 Seiri (Seleccionar): Significa remover del área de trabajo todo lo que no es

necesario para realizar operaciones productivas.

El proceso de selección que se debe seguir para remover los artículos

innecesarios del área de trabajo son:

Reconocer el área de oportunidad: Esta lista ayuda a detectar

áreas u objetos que por su naturaleza pudieran pasar desapercibido.

Definir los criterios de selección: Es importante definir un estándar

que ayude a diferenciar lo que es realmente necesario de lo que no

lo es. Se utilizan algunos criterios como:

1 SACRISTAN, F.R, Las 5´s orden y limpieza en el puesto de trabajo. Madrid. 2005 2 SOCCONINI, Lean manufacturing paso a paso. México. 2008

24

Sobre la base de tiempo

o Seleccione como necesario todo lo que se va a utilizar

durante un mes de trabajo.

o Seleccione como no necesario todo lo que no se utilizó

durante el mes pasado.

Sobre la base de frecuencia de uso

o Seleccionar como necesario lo que se utiliza más de

una vez al mes.

o Seleccionar como innecesario lo que se utiliza menos

de una vez al mes.

Sobre la cantidad a usar

o Seleccione como no necesario el excedente de lo que

se utiliza en el área de trabajo.

Identificar los objetos seleccionados: los objetos seleccionados

como no necesarios deben ser identificados y confinados en un área

de cuarentena.

Evaluar los objetos seleccionados: En esta etapa se decide qué

hacer con los objetos que fueron seleccionados como no necesarios.

25

Figura 10. Diagrama para la selección de objetos

Esta de mas Obsoleto Dañado

¿Es útil para

alguien?¿Se necesita?Descartar

No No

Transferirlo RepararVenderloRegalarlo

SiSi

El proceso de las 5´s en acción, Socconini& Barrantes. Pág. 8.

Figura 11. Formato tarjeta roja

ESPEJO RUIZ, Leonardo. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE MEJORA DE LA

PRODUCTIVIDAD EN UNA PLANTA DE FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITURA. Barcelona:

Universitat Politécnica de Catalunya, 2011.

26

4.2 Seiton (organizar): Organizar los artículos necesarios, identificándolos de

forma adecuada para localizarlos y posteriormente, regresarlos a su lugar

de origen. Para realizar el proceso de organización se sigue el siguiente

procedimiento.

Preparar el área de trabajo: Dividir el área de trabajo en zonas

manejables para que cualquier persona las pueda identificar, para

esto se sigue un código de colores que permite de forma sencilla y

practica identificar visualmente la función para cada área.

Señales: puede usarse tableros, pizarrones, etiquetas o algún otro

medio identifique apropiadamente las áreas de trabajo.

Ordenar el área de trabajo: Esto permite al trabajador ver, tomar y

regresar cualquier artículo a su ubicación original. La grafica 2

muestra un diagrama explicativo de este proceso.

27

Figura 12. Diagrama de frecuencia de uso de objetos.

Materiales

(Elementos

de almacén)

No pueden

usarse o uso

improbable

Pueden

usarse

Uso raro

Uso ocasional

Uso frecuente

Objetos defectuosos e

inventario muerto que no se

usará

Uso: 1 o 2

veces al año

Uso: 1 vez al mes o

cada 2 meses

Uso: 1 vez a

la semana

Uso diario

Descartar

Ponerlo fuera

de la fabrica

Ponerlo cerca

del proceso

Ponerlo cerca

de la operación

Ponerlo a la

mano del

operario

Frecuencia de uso DescripciónMétodos de

organización

El proceso de las 5´s en acción, Socconini& Barrantes.

Establecer reglas y seguirlas: es importante que todas las

personas conozcan cómo está organizada el área de trabajo, por lo

tanto, se debe documentar el método de organización y dar

entrenamiento a los trabajadores para que sigas los procedimientos.

4.3 Seiso (Limpiar): Mantener en buenas condiciones de limpieza y

funcionalidad. El proceso de limpieza que se debe seguir para limpiar y

mantener un área de trabajo siempre en buenas condiciones, sigue el

siguiente orden:

Determinar un programa de limpieza: Se debe definir qué es lo

que se requiere limpiar, con qué frecuencia, como se debe llevar a

28

cabo y asignar responsables de las actividades de limpieza. Una vez

recabada esta información, se documenta el plan de limpieza.

Al asignar las actividades de limpieza, se debe tomar en cuenta que

mantener el área de trabajo limpia es responsabilidad de las

personas que en esta trabajan.

Definir los métodos de limpieza: Una vez definido qué es lo que se

debe limpiar, cuando y quien lo va hacer, luego se debe establecer

cómo se va a realizar esta actividad, para esto se enlistan:

Cada una de las actividades de limpieza a realizar.

Los artículos y equipos de limpieza que se necesitan.

Un procedimiento de limpieza.

Crear disciplina: Al implementar el programa de limpieza es

importante no olvidar dar entrenamiento adecuado, y proporcionar la

comunicación suficiente para que todo el personal involucrado en la

operación entienda el qué, por qué, para qué y cómo, de las

actividades de limpieza.

4.4 Seiketsu (Estandarizar): La consistencia y regularidad de los

procedimientos, las prácticas asegura que la selección, organización y

limpieza, sean estandarizadas en las áreas de trabajo. El proceso de

estandarización comprende etapas:

La integración de las actividades de las 5s en el trabajo regular:

Existen diversas maneras mediante las cuales se pueden integrar las

actividades de las 5s en las prácticas rutinarias de trabajo.

29

Estableciendo procedimientos: Esto se logra estableciendo

procedimientos e implementando auditorias de revisión.

La evaluación de los resultados: A partir de los resultados de las

auditorias se evalúa cuantitativamente el nivel de implementación del

programa de las 5s en cada área de trabajo.

4.5 Shitsuke (Seguimiento): Finalmente lograr convertir en hábito las

actividades de las 5s, manteniendo correctamente los procesos generados

a través del compromiso de todos.

Las tres primeras fases, selección, orden y limpieza, son operativas. La cuarta, a

través del control visual ayuda a mantener el estado alcanzado en las fases

anteriores mediante la aplicación de estándares. La quinta fase permite adquirir el

hábito de las prácticas y aplicar la mejora continua en el trabajo diario.3

3 SACRISTAN, F.R, Las 5´s orden y limpieza en el puesto de trabajo. Madrid. 2005.

30

5. ESTADO DEL ARTE

La metodología 5´s es una técnica que se basa en el orden y limpieza a fin de

mejorar las condiciones físicas del lugar de trabajo y tiene como objetivo que haya

un mejor desempeño de los empleados, un mejor rendimiento de las maquinas,

reducir accidentes, costos y tiempos de entrega.

Sin embargo muchas empresas pretenden alcanzar un alto nivel de calidad en

medio del desorden y la mala distribución al interior de la empresa, y esto conlleva

a que estas sigan haciendo uso de técnicas antiguas, es de allí que se toma como

opción la mejora continua utilizando la metodología 5´s que resulta ser una

técnica sencilla y económica para alcanzar un mejoramiento continuo. Como se

puede observar en los siguientes casos:

La empresa “Alumex”4

dedicada a la extrusión de aluminio implementó la

metodología 5´s con el objetivo de recolectar información sobre la cultura

organizacional de la empresa y así establecer la situación y el nivel en cada área

dentro de ella. Se realizó un cuestionario con el fin de observar que área tenía un

nivel 5´s bajo, el cual determinó que el área de matriceria no tenía un habito de

limpieza de sus máquinas, no poseía documentación de los procesos, no tenía un

plan de mejora y su disciplina no era constante.

Se utilizaron indicadores con el objetivo de observar el mejoramiento que tuvo el

área después de la implementación y la mejora fue evidente. Dichos indicadores

mostraron que; se redujo el tiempo de búsqueda de matrices en un 12.6%, se

aumentó la cantidad de matrices pulidas en 20.2%, se redujo el tiempo de limpieza

en el tanque en un 25% y se redujo el porcentaje de desperdicios en un 5.77%

ahorrando con esto un total de $2.923.08 por mes.

4BARCIA VILLACRESES, Kleber F. e HIDALGO CASTRO, Daniel S., Implementación de una Metodología con la Técnica 5S para Mejorar el Área de Matricería de una Empresa Extrusora de Aluminio, Ecuador: Octubre

2006.

31

Otro caso de estudio de la implementación de las 5´s es el que se llevó a cabo en

la empresa dedicada a la elaboración de pinturas en la ciudad de ecuador

PINTEC5, la empresa presenta problemas tales como acumulación de materiales

innecesarios tanto como productos en proceso, desperdicios e insumos,

desperdicios en tiempo de búsqueda de material y herramientas. Esos problemas

han traído consigo el retraso de pedidos e incluso perdidas de ventas. A fin de dar

solución a sus problemas la empresa decidió implementar un proceso de mejora

en aquellas áreas críticas del proceso. Con la implementación de las 5´s se

identificó los desperdicios que existían dentro del proceso y se utilizó métodos de

reducción de desperdicios, a fin de eliminarlos o minimizarlos al máximo, también

se alcanzó un ambiente de trabajo seguro y con mayor eficiencia, en donde se

genera la menor cantidad de desperdicios y se hace entrega a los clientes de sus

productos en el tiempo establecido.

Otra empresa que opto por la implementación de dicha metodología tras sufrir

problemas de desorden en el almacén de colorantes, en donde sus empleados

perdían tiempo y se les dificultaba la ubicación de estos, es la empresa ubicada

en la ciudad de Guayaquil que elabora productos plásticos6, luego un análisis

preliminar, se identificó que aparte del problema de desorden que tenía en el

almacén, también tiene problemas con el transporte del producto a través del

proceso y se hace complicado por el poco espacio que se tiene para ello, además

los elementos y herramientas que son necesarios para la producción se

encuentran ubicados lejos del proceso lo que hace que se deban hacer grandes

recorridos para tomarlos, también tiene problemas de desorden y limpieza en cada

una de sus áreas. Luego de la implementación de las 5´s se mostró como las

diferentes áreas tuvieron una mejora significativa, en donde no hubiese elementos

5GUACHICASA GUERRERO, Carlos Andrés y SALAZAR RODRÍGUEZ, Marta Betania. Implementación de 5S

como una Metodología de Mejora en una Empresa de Elaboración de Pinturas. Guayaquil: Escuela Superior

Politécnica del Litoral, 2009. 6 VIZUETA MENDEZ, William Alberto. MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE MEZCLA DE PLASTISOL DE UNA EMPRESA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LAS 5S.

Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2009.

32

que obstaculizaran la circulación de material por las diferentes áreas, se disminuyó

los esfuerzos para realizar diferentes actividades y se promovió el trabajo en

equipo entre los trabajadores.

La implementación de esta metodología es aplicable a empresas que se dedican a

la prestación de servicios o la producción, esta trae consigo beneficios

considerables en donde la empresa se ve beneficiada por los cambios en su nivel

de producción, en su disminución de costos, riesgos y en la eliminación de

desperdicios y suciedad. La implementación y el buen funcionamiento de esta

metodología traen consigo un compromiso por parte de los empleados, ya que son

estos los involucrados para que haya una cultura laboral de excelencia y quienes

deben trabajar en pro de la mejora.

Como se mencionó anteriormente es indispensable que haya un compromiso por

parte de todos los empleados de la empresa, un caso en donde esto se muestra

es en la empresa Productos Verde Valle, S.A7, es una empresa que está

dedicada al procesamiento, distribución, Mercadotecnia e investigación de

productos alimenticios saludables, y alimentos procesados con valor agregado.

Dentro de la empresa se crearon estrategias, iniciando la implementación de las

5´s para mejorar todos los procesos productivos, con el objetivo de apoyar a las

buenas prácticas de manufactura, alinear el proyecto a las necesidades de la

certificación HACCP (Higiene y seguridad), mejorar sus áreas de trabajo,

incrementar su productividad y mejorar la calidad. El proyecto inicio con la

sensibilización del personal, ofreciendo cursos y generando un video donde todos

conocieran la metodología; escogieron como piloto el área cereales, de modo que

les preocupaba la higiene y la calidad. El personal estaba muy comprometido a

mejorar los espacios de la empresa y a obtener resultados positivos, y así mismo

a estar orgullosos de su trabajo. En cada implementación de una “S” se dieron

7 SOCCONINI, L, & BARRANTES. El proceso de las 5´s en acción. Mexico,2008

33

cuenta de la importancia que significa esta metodología para tener un orden total

en toda la empresa, ya que en los pasos de orden y selección observaron que

podían reducir sus inventarios en procesos para tener una fábrica visual y con

mejor aprovechamiento de los espacios.

Como resultados de la implementación se logró, según el director general y el

presidente de la empresa el mejor desempeño de los procesos en eficiencia y

calidad, mejor entendimiento y comunicación entre el personal, ya que tuvieron la

oportunidad de trabajar en equipo y conocerse mejor, mejor higiene y seguridad

en sus procesos, mejor aspecto visual de las instalaciones y del personal, apoyo a

las prácticas de manufactura y aprecio de los jefes y directivos por una labor

valiosa en pro de la empresa.

Otra empresa que decidió implementar las 5´s en sus procesos con el fin de

aumentar su productividad es INDUSTRIAL DULCERA S.A8, más conocida con el

nombre de INDULSA, fundada en el 2003 en la ciudad de Guatemala, para la

implementación de esta mitología la empresa utilizo diferentes métodos de análisis

de su situación actual, en donde identifico los principales problemas que la

empresa tenía en sus diferentes áreas, con estos métodos se vio cuáles son las

áreas más afectadas por el desorden y que factores hacen que estas se

encuentren en tal estado. Generalmente todas las áreas de la empresa presentan

problemas de limpieza, organización y orden, con la implementación de esta

metodología la empresa obtuvo beneficios para cada área a fin de que cada una

trabaje en las mejores condiciones y así poder aumentar su nivel productivo y

eliminar todas aquellas actividades que no agregan valor alguno al proceso.

La versatilidad de esta metodología es inimaginable, ya que se puede adaptar a

diferentes espacios, logrando beneficios importantes y cambios inesperados,

donde su implementación va fuertemente ligada con mejoramiento continuo, el

que garantizara que los cambios realizados por las 5S´s perduren en el tiempo.

8 GALLARDO CORADO, Miguel José, PROGRAMA DE ESTRATEGIA CINCO ESES (5’S) EN UNA EMPRESA

DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DULCE. Guatemala.2009

34

Es importante tener en cuenta que la implementación de las 5´s es una filosofía de

mejoramiento continuo, en donde la empresa que opte por su implementación

tendrá beneficios significativos, primero a nivel productivo, una reducción

considerable de accidentes, elaboración de productos con menos defectos, una

reducción en averías, disminución de la pérdida de tiempo por traslados

improductivos, menor tiempo en el cambio de herramientas y un menor nivel de

existencias o inventarios y segundo un mejor entorno de trabajo, en donde se ve

un incremento del compromiso y responsabilidad con las tareas y actividades por

parte de los empleados, una ganancia de espacio ya que las cosas van a tener un

lugar en donde irán ubicadas, un desarrollo de trabajo colaborativo y en equipo,

mas conocimiento por parte de los empleados de su puesto de trabajo y un

aspecto más agradable para clientes y hasta para los mismos empleados.

35

6. METODOLOGIA

Para llevar a cabo la implementación de la metodología 5´s se plantean varias

propuestas de mejora para las dos áreas de estudio, con el fin de que se realice

una distribución optima de las maquinas y herramientas en el área de producción,

al mismo tiempo de las personas que trabajan allí, además de rediseñar el espacio

de trabajo en el área de corte, con la finalidad de que se garanticen condiciones

adecuadas de seguridad e higiene.

6.1 RECONOCIMIENTO DE LAS AREAS

En esta etapa se realizan una serie de recorridos por las dos áreas de

estudio, se conocen las diferentes tareas, el personal encargado, los

equipos, herramientas y los métodos que son utilizados por la(s) persona(s)

para desarrollar el trabajo.

6.2 RECOLECCION DE LA INFORMACION

Durante las visitas programadas a la empresa, se realizaran entrevistas con

el personal encargado, validación de datos y un análisis del proceso para

evaluar la situación actual de las dos áreas por medio de un cuestionario de

auditoría 5´s.

36

Tabla 1. Cuestionario de auditoría 5´S

EJ Salinas Quevedo – 2011

37

6.3 IMPLEMENTACION METODOLOGIA 5´S

6.3.1 Seleccionar: Para llevar a cabo la clasificación de los objetos

necesarios e innecesarios, se tendrá el acompañamiento de los

empleados acordes al conocimiento del material, para luego tomar una

decisión acertada sobre el destino de dicho objeto y posteriormente

utilizar la tarjeta roja para tener una identificación y registro de cada

elemento.

6.3.2 Organizar: Se realizará una redistribución en el área de

producción, de manera que quede cada objeto y elemento en su lugar y

principalmente se situaran estanterías para ubicar elementos

estrictamente necesarios e íntegramente identificados, de modo que se

minimice el tiempo improductivo de la persona en ir a buscar sus

elementos de trabajo; para el caso del área de corte se diseñara unos

soportes para ubicar la materia prima de acuerdo a su frecuencia de uso

y se identificara cada elemento y objeto para que la persona tenga un

mayor control visual sobre lo que se va a utilizar durante el proceso.

6.3.3 Limpiar: Se requiere un compromiso de la persona para

generar una limpieza en los puntos más críticos y necesarios de la

empresa, de esta manera se diseñara una programación para cada

empleado y área a efectuar dicha acción. Esta programación se hará

diaria, antes, durante y después de la jornada laboral.

6.3.4 Estandarizar: Se evaluaran los resultados de las auditorias,

para medir el nivel de implementación de la metodología 5´s.

38

6.3.5 Seguimiento: Realizar una auditoría por mes, para llevar un

control exhaustivo de cada actividad que se ejecuta en la empresa, de

modo que se pueda asegurar la implementación de la metodología 5´s

en el transcurso del tiempo.

39

7. RESULTADOS

Los resultados obtenidos posteriores a la implementación de la metodología 5´s

fueron satisfactorios, ya que se lograron cumplir los objetivos formulados para

ambas áreas objeto de estudio; debido al compromiso del personal, antes, durante

y después de la ejecución.

Se lograron identificar los factores de riesgo definidos anteriormente, los altos

niveles de inseguridad en los que se encontraba la empresa, la mala distribución

de las maquinas y recursos de trabajo, el inventario represado, el desorden y el

tiempo ocioso, lo cual fue fundamental para optar implementar las 5´s, ya que la

empresa necesitaba de la planeación y ejecución de este proyecto.

Durante la implementación en el área de producción y corte, se obtuvo

Información verídica que llevó a detectar los puntos más críticos donde se

presentaban más problemas y retrasos en el proceso, es por esto que se tomaron

decisiones importantes con la gerente de la empresa en cuanto a la disposición,

destino de objetos y distribución adecuada de cada área, de modo que se

plantearan y ejecutaran mejoras para tener las condiciones optimas de trabajo y

distribución de maquinas y elementos de trabajo en producción y corte.

Para la implementación de la primera S (selección), se tuvo el acompañamiento de

los empleados y de igual manera se utilizo la tarjeta roja para identificar y eliminar

los objetos innecesarios que se encontraban en las dos áreas (Figura 14),

logrando de esta manera resultados significativos e inmediatos, ya que se

aprovecho el espacio para ubicar objetos y elementos de trabajo necesarios para

desempeñar las funciones en el puesto de trabajo y mejorar el flujo de personas y

de materiales, minimizando de esta manera el tiempo ocioso.

Durante la implementación de las siguientes dos S (Orden y limpieza), se

alcanzaron a identificar y eliminar todos los objetos que eran innecesarios para el

proceso, además se rediseño la ubicación de dichas áreas para mejorar la

40

distribución de maquinas, personal y se realizaron acciones de limpieza para cada

puesto de trabajo, eliminando todos los puntos críticos de suciedad.

En el proceso de la implementación de la siguiente S (Estandarización), se

lograron mantener los procedimientos realizados en las tres primeras Ss,

obteniendo resultados de la evaluación del cuestionario de auditoría 5´s como se

muestra en las (Grafica 2) y (Grafica 4).

Para la última S (Seguimiento), se asignaron diferentes funciones a cada

empleado en su puesto de trabajo para mantener la mejora continua durante el

tiempo y obtener resultados positivos.

Figura 13. Tarjeta roja definitiva

Tarjeta diseñada por las estudiantes

41

Figura 14. Implementación Tarjeta roja

Fotos publicadas por las estudiantes

Con el fin de realizar una valoración preliminar en las áreas de producción y corte

se realizó una auditoria de 5´s en la cual participaron los empleados que se

encuentran trabajando en estas áreas, los datos obtenidos se graficaron, con el fin

de evaluar y poder tomar medidas correctivas que mejoren estos aspectos

llevándolos de malos a excelentes.

A continuación se muestran los resultados antes y después de la evaluación de la

auditoria de las 5´s en el área de producción y corte.

42

Grafica 1. Calificación del área de producción antes de la

implementación de la metodología 5´s.

Grafica realizada por las estudiantes

En la (Gráfica 1) se muestra las condiciones iníciales en las que se encuentra el

área de producción según el criterio de los empleados.

El estado en que se encuentra los pilares orden y limpieza es malo ya que los

datos obtenidos muestran que los cinco pilares de evaluación(selección,

ordenamiento, limpieza, estandarización, autodisciplina) tiene una calificación de

dos (escala de calificación auditoría 5´s), con esto se puede concluir que la

empresa no cuenta con un programa de limpieza y de orden, además los

empleados no se encuentran satisfechos con las condiciones de limpieza en que

se encuentran sus puestos de trabajo y que es necesario implementar una

metodología que mejore estos aspectos.

1,72

1,68

2,14 2,32

2,34 0

2

4

SELECCIÓN

ORDENAMIENTO

LIMPIEZA ESTANDARIZACION

AUTODISCIPLINA

EVALUACION 5´S ANTES DE LA IMPLEMENTACION (PRODUCCION)

43

Grafica 2. Calificación del área de corte antes de la implementación de

la metodología 5´s

Grafica realizada por las estudiantes

La (Grafica 2), muestra los resultados obtenidos de la auditoria de 5´s en el área

de corte antes de la implementación, se muestra que esta área se encuentra en un

mejor estado que la de producción, en donde los criterios de evaluación tiene una

calificación de tres, excepto selección que tiene una calificación de dos, con esto

se puede concluir que esta área no se encuentra en un estado bueno ni malo, lo

cual nos indica que es necesario implementar acciones que mejoren aquellos

aspectos por los cuales el empleado no se encuentra totalmente satisfecho y es

indispensable también implementar una medida que mejore estas condiciones y

las lleve de buenas a excelentes.

2,3

3,0

3,0 3,0

3,0

0

2

4

SELECCIÓN

ORDENAMIENTO

LIMPIEZA ESTANDARIZACION

AUTODISCIPLINA

EVALUACION 5´S ANTES DE LA IMPLEMENTACION (CORTE)

44

Grafica 3. Calificación del área de producción después de la

implementación de la metodología 5´s.

Grafica realizada por las estudiantes

Después de la implementación de la metodología 5´s en la empresa, se

realizo de nuevo el cuestionario de auditoría 5´s a los empleados, para

calificar el nivel de la implementación para cada pilar, y de esta manera

alcanzar resultados como se muestra en la (Grafica 3) y (Grafica 4).

A continuación se muestra un comparativo con los resultados de la

calificación antes, después y las mejoras que se obtuvieron en ambas

áreas.

4,1

4,3

4,3 4,4

4,4

0

2

4

SELECCIÓN

ORDENAMIENTO

LIMPIEZA ESTANDARIZACION

AUTODISCIPLINA

EVALUACION 5´S DESPUES DE LA IMPLEMENTACION (PRODUCCION)

45

Tabla 2. Comparativo de la evaluación del cuestionario 5´s área de

producción.

Tabla realizada por las estudiantes

Grafica 4. Calificación del área de corte después de la implementación

de la metodología 5´s

Grafica realizada por las estudiantes

4,0

4,3

3,8 4,0

3,8

0

2

4

SELECCIÓN

ORDENAMIENTO

LIMPIEZA ESTANDARIZACION

AUTODISCIPLINA

EVALUACION 5´S DESPUES DE LA IMPLEMENTACION (CORTE)

46

Tabla 3. Comparativo de la evaluación del cuestionario 5´s área de

corte.

Tabla realizada por las estudiantes

Tabla 4. Informe de producción

Plantilla diseñada por las estudiantes.

Este formato se propone para efectuar una mejora en la empresa, es una plantilla

que será utilizada para llevar un registro pertinente de los productos que se

producen a diario, además para tener un control más exhaustivo de los productos

que se devuelven y su causal, de modo que se pueda responder ante una

consulta.

47

Luego de analizar la situación actual en el área de producción y de realizar un

diagnostico, se encontraron problemas significativos que dificultan llevar a cabo el

proceso dentro de esta área, sin embargo las malas posturas del trabajador, la

acumulación de objetos y de cajas que no eran utilizadas ocupaban más del 80%

del espacio disponible como se muestra en la (Figura 15), por consiguiente fue

necesario tomar decisiones inmediatas con la gerente y analizar cada punto crítico

para eliminar todo aquello que no era necesario para el proceso y de esta manera

mejorar la distribución de maquinas y puestos de trabajo, para aprovechar el

espacio y minimizar el tiempo improductivo que existía dentro del área de

producción, (Figura 16).

Figura 15. Antes de la implementación de la metodología 5´s en el empaque

de cuadros y candelabros

Foto publicada por las estudiantes

48

Figura 16. Después de la implementación de la metodología 5´s en el

empaque de cuadros y candelabros

Foto publicada por las estudiantes

Con la implementación de las tres primeras Ss. (Selección, orden y limpieza), se

logro eliminar gran cantidad de elementos y herramientas que se encontraban

retenidas en este espacio (Figura 17), lo cual fue primordial para la empresa, ya

que el destino de estas fue la “Venta”, es decir, se genera un (gana-gana) entre

las partes interesadas (Cliente-Proveedor), de igual manera se aprovecha el

espacio de manera adecuada ubicando solo los recursos necesarios para

desempeñar el trabajo, (Figura 18), y así tener un ambiente de trabajo solido.

49

Figura 17. Antes de la implementación de la metodología 5´s en el

almacenamiento de objetos y maquinas retenidas.

Foto publicada por las estudiantes

Figura 18. Después de la implementación de la metodología 5´s en el

almacenamiento de objetos y maquinas retenidas.

Foto publicada por las estudiantes

50

En este punto de la empresa, se muestra la deficiente disposición de maquinas y a

su vez de lámparas (producto terminado).En la (Figura 19), se observa el

desorden que ocasiona la distribución de estas, llevando a que algunas maquinas

y recursos no eran de uso común, es por esto que se tomaron decisiones frente a

diferentes alternativas expuestas, es decir, (vender, transferir o reubicar).

La maquina soldadora se reubico en un lugar especifico, en el área de producción,

la maquina generadora de rollos, se transfirió a otra empresa, donde se realiza

dicho proceso y las lámparas se ubicaron en un lugar adecuado, donde los

empleados puedan disponer de ellas fácilmente. Este espacio quedo libre de

objetos y maquinas, donde se aprovecha y facilita la movilidad del empleado,

además que se utiliza para disponer una mesa para el empaque de cuadros y

candelabros, (Figura 20).

Figura 19. Antes de la implementación de la metodología 5´s en el área de

producción (maquinas)

Foto publicada por las estudiantes

51

Figura 20. Después de la implementación de la metodología 5´s en el área de

producción (maquinas)

Foto publicada por las estudiantes

En la estantería para almacenar la materia prima en el área de producción, no se

detallaba ningún tipo de identificación, lo que retrasaba el proceso, debido al

tiempo en la búsqueda de la referencia del material, como se muestra en la

(Figura21). Con la implementación de la metodología 5´s se logra una mejora, ya

que se obtiene una mayor identificación del material, especificando la referencia

de cada uno y se minimiza el tiempo ocioso en la búsqueda de la materia prima,

(Figura 22).

52

Figura 21. Antes de la implementación de la metodología 5´s en el

almacenamiento del polietileno

Foto publicada por las estudiantes

Figura 22. Después de la implementación de la metodología 5´s en el

almacenamiento del polietileno

Foto publicada por las estudiantes

53

Durante los puntos críticos del área de producción, se encuentra el riesgo del

factor Eléctrico (instalaciones defectuosas), como se muestra en la (Figura 23), el

riesgo tanto para los empleados como las maquinas es alto, ya que se puede

ocasionar un corto circuito o puede ocurrir un accidente con los cables eléctricos,

debido a que estos no están ubicados de una manera adecuada y especifica.

Debido a este problema, los cables fueron ubicados de manera que el espacio

quedara despejado y no existiera el riesgo de un accidente, además se cambio el

toma eléctrico, debido a su deterioro y de esta manera ser útil para conectar las

maquinas. (Figura 24).

Figura 23. Antes de la implementación de la metodología 5´s en los cables

eléctricos

Foto publicada por las estudiantes

54

Figura 24. Después de la implementación de la metodología 5´s en los cables

eléctricos

Foto publicada por las estudiantes

En la (Figura 25), se evidencia el desorden y la acumulación de objetos

innecesarios, que impiden de alguna manera el desplazamiento del empleado a

disponer de las herramientas de trabajo, la disposición de estos objetos fue la

venta, de modo que se despejara por completo el casillero y el espacio.

Con la implementación de las 5´s se logro Identificar cada uno de los casilleros,

donde se ubican cada una de las herramientas, obteniendo un mayor control

visual para los empleados, y de esta manera facilitar la movilidad al empleado en

el espacio asignado para la búsqueda de sus elementos de trabajo. (Figura 26).

55

Figura 25. Antes de la implementación de la metodología 5´s en los casilleros

(herramientas)

Foto publicada por las estudiantes

Figura 26. Después de la implementación de la metodología 5´s en los

casilleros (herramientas)

Foto publicada por las estudiantes

56

Luego de realizar un diagnóstico de la situación inicial del área de corte, se

empezó a tomar decisiones a fin de eliminar o contrarrestar el problema de

desorden que se presenta en dicha área, ya que las dos áreas (corte y

almacenamiento) se encontraban juntas, es decir, había exceso de objetos y cajas

obstaculizando el paso de los empleados y de igual manera no se tenía definido el

espacio especifico para cada una de ellas (Figura 27), por consiguiente, se

comenzó por realizar una división entre las dos áreas que se encuentran ubicadas

en el segundo piso (almacenamiento y corte) como se muestra en la (Figura

28),Con el propósito de reducir la cantidad de viruta que sobrepasa al área de

almacenamiento y de controlar y aprovechar el espacio para permitir la movilidad

de las personas y el flujo de materia prima.

Figura 27. Antes de la implementación de la metodología 5´s en el

almacenamiento represado de inventario

Foto publicada por las estudiantes

En la (Figura 28) se muestra que con la implementación de la primera S

(selección) se redujo aproximadamente un 80% de la cantidad de inventario que

hay en zona de almacenamiento, muchos de los objetos se reubicaron a otra área

57

y otros se eliminaron, con esto se logro aprovechar mejor el espacio e identificar

cada área gracias a la división.

Durante la implementación de las siguientes dos s (orden y limpieza), se

identificaron los objetos y materiales que estaban almacenados en este lugar, se

rotularon cada una de las cajas, se les asignó un lugar, para facilitar la utilización

de estas y se realizaron acciones de limpieza para eliminar la viruta acumulada.

Figura 28. Después de la implementación de la metodología 5´s en el

almacenamiento represado de inventario

Foto publicada por las estudiantes

58

Figura 28. Después de la implementación de la metodología 5´s en el

almacenamiento represado de inventario

Foto publicada por las estudiantes

Figura 29. Antes de la implementación de la metodología 5´s en la

materia prima

Foto publicada por las estudiantes

59

En el área de corte se le asignó un lugar específico a la materia prima que entra a

la empresa como se muestra en la (Figura 30), con esto se elimino por completo el

riesgo para el empleado, permitiendo así la movilidad y el desplazamiento de este,

también se minimizó el tiempo de búsqueda de la materia prima, ya que se hizo

una separación de la madera que se utiliza y no se utiliza por medio de los

soportes.

Figura 30. Después de la implementación de la metodología 5´s en la

materia prima

Foto publicada por las estudiantes

60

Figura 31. Antes de la implementación de la metodología 5´s en la

estantería

Foto publicada por las estudiantes

En la (Figura 32), se muestra la estantería que el empleado utiliza para ubicar las

herramientas de trabajo, debido a su desorden y a sus desplazamientos que tenía

que realizar, se reubicó de manera que quedara más cerca del puesto de trabajo

con el fin de que el empleado no tuviera que desperdiciar tiempo en la búsqueda y

en los desplazamientos; también se organizó de tal manera que cada objeto

tuviese un lugar en específico e identificada cada casilla para un mayor control

visual de los elementos, para esto fue necesario eliminar todo aquello que no se

necesitaba para elaborar su proceso.

61

Figura 32. Después de la implementación de la metodología 5´s en la

estantería

Foto publicada por las estudiantes

62

8. CONCLUSIONES

La participación de todo el personal antes, durante y después de la

implementación de dicha metodología fue muy relevante, puesto a que

muestra el fuerte compromiso de apoyo y contribución, permitiendo un

mejor desarrollo de las diferentes actividades.

Durante la implementación se tuvo el acompañamiento de la gerente

de la empresa frente a las decisiones tomadas, lo que llevo a una buena

comunicación entre las partes interesadas, es decir, que se lograron los

objetivos definidos.

Luego de realizar un diagnóstico, se localizaron los puntos críticos

que hay dentro de las dos áreas de estudio; con esto se logro tomar las

medidas necesarias para controlar los factores de riesgo definidos

anteriormente, lo que ayudo a que se llevara a cabo de una mejor manera

la implementación de la metodología 5´s.

Durante el primer pilar En la ejecución de las 5´s, se lograron

clasificar los objetos necesarios e innecesarios en las dos áreas,

obteniendo resultados satisfactorios; como una mejor distribución del

espacio físico, personal y materia prima.

Se eliminaron todos los objetos innecesarios, llevando a la

disposición de la “venta” a muchos de estos, de modo que se generara

dinero para invertir en recursos que eran necesarios para los empleados.

63

Con la redistribución que se realizó en el área de producción se

despejo el espacio que estaba siendo utilizado de manera inadecuada y

que ahora es utilizado en procesos necesarios para elaborar los productos.

64

9. RECOMENDACIONES

El área de corte dispone de una sierra, la cual genera problemas

significativos durante su funcionamiento produciendo gran cantidad de

viruta y afectando a las diferentes áreas de la empresa, por esto se

recomienda la posibilidad de adquirir un extractor de polvo, el cual evitaría

que la viruta producida al momento de cortar madera se propague.

Se recomienda dotar a los empleados con elementos de protección

personal requeridos por los empleados y con características adecuadas,

dependiendo del factor de riesgo al que estén expuestos ARTÍCULO 176.

En todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén

expuestos a riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, etc., los

patronos suministrarán los equipos de protección adecuados, según la

naturaleza del riesgo, que reúnan condiciones de seguridad y eficiencia

para el usuario.9 Para el empleado de área de corte es indispensable

dotarlo con una masca respiratoria que lo proteja de manera adecuada y no

inhale la viruta producida durante el corte.

Se recomienda que se solucione el problema de ventilación en el

área de corte, ya que se dificulta el trabajo a ciertas horas del día por el

intenso calor producido por el material de las tejas que hay allí, además es

necesario ubicar en el área de producción ventiladores para mejorar así las

condiciones de trabajo de los empleados.

Se recomienda que la gerente de la empresa tome una decisión de

vender o reubicar algunas máquinas que hay dentro del área de producción

que no están siendo utilizadas, esto con el fin de generar más espacio y

9 MINISTERIO DE TRABJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Resolucion 2400 de 1979. Colombia.

65

movilidad en esta área y se pueda hacer una mejor distribución de la

maquinaria que se encuentra en este lugar.

66

10. BIBLIOGRAFIA

BARCIA VILLACRESES, Kleber F. e HIDALGO CASTRO, Daniel S.,

Implementación de una Metodología con la Técnica 5S para Mejorar el Área de

Matricería de una Empresa Extrusora de Aluminio, Ecuador: Octubre 2006.

EMPRESA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA

METODOLOGÍA DE LAS 5S. Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral,

2009.

ESPEJO RUIZ, Leonardo. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN UNA PLANTA DE FABRICACIÓN DE

ARTÍCULOS DE ESCRITURA. Barcelona: Universitat Politécnica de Catalunya,

2011.

GALLARDO CORADO, Miguel José, PROGRAMA DE ESTRATEGIA CINCO

ESES (5’S) EN UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE DULCE. Guatemala.2009.

GUACHICASA GUERRERO, Carlos Andrés y SALAZAR RODRÍGUEZ, Marta

Betania. Implementación de 5S como una Metodología de Mejora en una Empresa

de Elaboración de Pinturas. Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral,

2009.

GUACHICASA GUERRERO, Carlos Andrés y SALAZAR RODRÍGUEZ, Marta

Betania. Implementación de 5S como una Metodología de Mejora en una Empresa

de Elaboración de Pinturas. Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral,

2009.

67

REY SACRISTAN, Francisco. Las 5S. Orden y limpieza en el puesto de trabajo.

Madrid: FUNDACIÓN CONFEMETAL, 2005. p. 17.

SOCCONINI, Luis y BARRANTES, Marco. El proceso de las 5’s en acción.

México: Servicios editoriales 6Ns, S.A. de C.V. p. 5.

VIZUETA MENDEZ, William Alberto. MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE MEZCLA

DE PLASTISOL DE UNA