Caso de éxito P4H · El objetivo del proyecto en la Planta de Progresión y Procesamiento de...
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así reinventarse sin complejos, el pre-
guntarse todos los días ¿por qué? Y el
¿por qué no? Y lo más importante, cre-
er en el equipo humano para conseguir
que toda la empresa se esfuerce y ca-
mine conjuntamente.
En definitiva optimizar los procesos del
día a día y mejorar así la productividad
con la ayuda de todos.
Soluc ión planteada
El objetivo del proyecto en la Planta de
Progresión y Procesamiento de Produc-
tos Hortofrutícolas se centró en au-
mentar la productividad de las líneas
clave de la planta.
A) La primera línea en la que se trabajó
fue la de envasado de tomate rallado
Bonnysa nació en 1956 y es pionera
en el cultivo y la comercialización
del tomate tanto en la península
como en Canarias (Tenerife).
Actualmente, siembra 730 ha de
tomates en invernadero en las pro-
vincias de Alicante, Murcia, Almería
y Tenerife, enfocados a obtener un
producto de calidad para todos los
mercados europeos. Además, vende
productos desarrollados en su
Planta de Progresión y Procesa-
miento de Productos Hortofrutíco-
las (P4H) como el tomate rallado y
seco y frutas peladas listas para el
consumo. co-manufacturing para
otras marcas internacionales.
Retos es tratégicos
Continuar con la labor productora y
comercializadora de tomate fresco,
desarrollando invernaderos de alta
tecnología que permitan competir
tanto en el mercado nacional como
en el europeo.
Mantener la línea comercial con
Mercadona en toda la gama de to-
mate.
Ser capaces de ofrecer la mejor
relación calidad/precio y buscar
siempre novedades en el sector.
Otro de los objetivos prioritarios
consiste en aplicar y mantener en el
tiempo la filosofía con la que nació
Bonnysa : el trabajo bien hecho, el
orden y la limpieza, la optimización
de los recursos (tan importantes
para nosotros los agricultores), el
saber adaptarse a los cambios para
• lMejora del rendimiento
TPM para conseguir 0 averías en la
línea y así aumentar la disponibilidad
de la misma.
Mediante la técnica del tachado bus-
caremos eliminar todas las micro-
paradas que impiden tener un buen
rendimiento.
Speed up para conocer los límites de
velocidad que tiene la línea y mejo-
rarla.
• Mejora de la calidad
Autocontrol trasladar el control de
calidad a los puestos de trabajo para
atajar cuento antes los problemas
de calidad.
La reducción del producto no con-
forme conllevará un aumento del
aprovechamiento de las materias
primas.
• Reducción de las mermas
Debido al bajo aprovechamiento del
tomate es necesario analizar todo el
proceso para identificar donde se
producen las pérdidas
• Aseguramiento de la sosteni-
bilidad
Los sistemas de seguimiento y con-
trol nos facilitaron la sostenibilidad
de los logros alcanzados.
Antecedentes
• Sector :
Productos hortofrutícolas
• Localización:
Mutxamel
• Facturación media:
190M€
• Nº empleados:
3000aprox
• Año de fundación:
1956
Caso de éxito P4H
Herramientas aplicadas
OHP/Gestión Visual
TOP5/ TOP60
5S
Autocalidad
Speed Up
TPM
Le a nS i s E xpe r to s e n P r oduc t i v i d a d S . L .
E d i f i c i o S o r o l l a C e n t e r A vd a . C o r t e s Va l e nc i a na s , 5 8 P l a n ta 0 Lo c a l 5 , 46 0 15 - Va l e nc i a
Te l é f o n o : 9 6 / 13 1 87 5 5 Fa x : 9 6 / 1 3 1 87 94 www . l e a ns i s p r oduc t i v i d a d . c om
Se establecieron objetivos de producti-
vidad.
La eliminación de las averías en la línea
de tomate rallado se consiguió median-
te el análisis sistemático de todas las
averías e incidencias ocurridas.
Se establecieron las acciones del man-
tenimiento preventivo que reducirían la
dedicación al correctivo liberando al
mismo tiempo recursos para el análisis
de incidencias.
La reducción de las microparadas en la
línea del tomate rallado que impedían
mantener la velocidad de envasado se
consiguió mediante grupos de trabajo.
Una vez conseguido un proceso estable
se trabajó en el aumento de velocidad y
equilibrado de la línea.
El Autocontrol nos permitió reducir la
variabilidad de las características del
producto, consiguiendo un mayor apro-
vechamiento de las materias primas.
Se trabajó en la reducción del scrap en
la línea mediante un tachado y atacando
las causas más importantes.
Analizando las fases del proceso que
afectaban a las distintas característi-
cas del producto se definieron los
estándares de trabajo que dieron un
B)En la línea de pelado y envasa-
do de piña la solución planteada
se centró en:
• Mejora de la capacidad
Un speed up para aumentar la velo-
cidad que tiene la línea.
El tablero de marcha asegurará
conseguir los objetivos horarios de
producción.
• Mejora del rendimiento
Aumento de la productividad me-
diante la eliminación de las activida-
des que no aportan valor.
• Aseguramiento de la soste-
nibilidad
Los sistemas de seguimiento y con-
trol nos facilitaron la sostenibilidad
de los logros alcanzados.
Implantac ión
La implantación del sistema se des-
arrolló según lo previsto gracias a
la implicación de toda la empresa
(desde el equipo directivo hasta el
último operario).
En la línea de tomate rallado:
Se establecieron las bases para la
mejora. Se realizó la OHP de las
líneas de envasado de tomate ralla-
do y de piña pelada.
Se desarrolló la gestión visual a
través del tablero de resultados
para dichas líneas.
Se establecieron los canales de
comunicación TOP5 y TOP5 fábrica,
para identificar desviaciones de los
objetivos.
ahorro del consumo de materia pri-
ma.
Se crearon grupos de trabajo para
mejorar la estabilidad de la consis-
tencia del producto así como de la
dosificación del producto en el enva-
sado, obteniendo con ello un mejor
aprovechamiento del tomate.
En la línea de envasado de piña
pelada:
Junto con el proveedor de la máqui-
na se trabajó en la mejora del pela-
do, consiguiendo un mayor aprove-
chamiento de la fruta.
Analizando los movimientos de los
elementos de las máquinas y redu-
ciendo los que no eran necesarios
se aumentó la velocidad de pelado
un 33%.
Se eliminaron desplazamientos inne-
cesarios, consiguiendo un flujo más
eficiente reduciendo con ello la car-
ga de trabajo y aumentando la pro-
ductividad.
Caso de éxito P4H
Le a nS i s E xpe r to s e n P r oduc t i v i d a d S . L .
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Aumento de la ve-locidad en un 33%
Sostenibilidad de los logros alcanza-
dos
Enfoque hacia la mejora continua de toda la organiza-
ción
Aumento de la ca-pacidad de fabri-
cación
El éxito de la implantación del siste-
ma de mejora continua se funda-
mentó en la focalización del equipo
hacia la mejora de los indicadores
mediante la identificación de las
pérdidas, priorización de las mis-
mas y el lanzamiento de las herra-
mientas adecuadas para su elimina-
ción/disminución.
En la línea de envasado de tomate
rallado se ha conseguido:
Mejora de la productividad, tras
conseguir reducir las averías de la
línea se incrementó un 45% y des-
pués de realizar el equilibrado de la
línea se incremento en un 100%.
Mejora del aprovechamiento del
tomate mediante la reducción de las
mermas y la optimización del pro-
ceso, pasando de un 41% a un 51%.
En la línea de envasado de piña
pelada:
Aumento de la productividad en más
de un 100%:
El aumento de la capacidad de la
línea permitió afrontar picos de
demanda que antes no se podía
satisfacer:
Resultados
Caso de éxito P4H
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Incremento de la Productividad en
un 100%
Mejora del aprove-chamiento del to-
mate
Enfoque hacia la mejora continua de toda la organiza-
ción
Sistema jeraraqui-zado de comunica-
ción