7.Experiencias de Lixiviacion Clorurada en Minera Pampa de Cobre

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EXPERIENCIAS DE LIXIVIACION CLORURANTE EN MINERA PAMPA DE COBRE Ing. Henry Chirinos U. Metalurgista de Planta

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hidrometalurgia

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EXPERIENCIAS DE LIXIVIACION

CLORURANTE EN

MINERA PAMPA DE COBRE

Ing. Henry Chirinos U.

Metalurgista de Planta

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UNIDAD MINERA CHAPI - MPC

• Ubicación: Distrito La Capilla, Prov. General Sanchez Cerro, Dpto. Moquegua.

Cordillera Occidental del Perú, a 55 km de la Ciudad de Arequipa. • Altitud:

2,500 msnm • Vías de acceso:

Carretera Panamericana Lima-Arequipa-Mina (Cruce con Santuario de Chapi)

Producción:

Cátodos de cobre electrolítico mediante un proceso de LIX-SX-EW

(Opcionalmente puede producir Sulfato de Cobre)

El año 2006 MPC – Subsidiaria del Grupo MILPO inicia la producción

de Sulfatos de cobre, y para el año 2008 la planta de electro

obtención (EW) entró en operaciones, con una capacidad máxima de

900 ton/mes, produciendo Cátodos de Cobre tipo AA.

En agosto de 2010, VOTORANTIM METAIS socio estratégico de

MILPO , se convierte en accionista mayoritario.

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ANTECEDENTES

Minera Pampa de Cobre – Chapi inicia la explotación de óxidos de Cobre

desde fines del año 2005, por 4 años mediante un proceso de lixiviación ácida

convencional, el año 2010 empieza el cambio de mineralogía en los niveles

inferiores del tajo OP4, iniciándose la explotación de sulfuros secundarios de

cobre, siendo necesario implementar un nuevo proceso hidrometalúrgico, que

incluya soluciones acidas y oxidantes para extraer el cobre contenido.

La evaluación realizada a un proceso alternativo que permita mantener los

niveles de producción alcanzados y realizar la transición de procesar óxidos a

sulfuros secundarios de cobre, involucró emplear un nuevo agente oxidantes

como el cloruro de sodio (sal mineral) portador del ion cloruro para el

acondicionamiento del mineral y su posterior lixiviación en pilas, de esta forma

se logra implementar en Planta el Proceso “Chapi–Lix”, una tecnología

apropiada para alcanzar recuperaciones de CuT superiores al 70-75% con

sulfuros secundarios de cobre, mediante una lixiviación ácida-clorurante.

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OPERACIONES DE PLANTA INDUSTRIAL

CHANCADO AGLOMERADO

LIXIVIACION SX

EW CATODOS COMERCIALES

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IMPLEMENTACIONES REALIZADAS

OBJETIVO:

Adaptar la planta a las nuevas necesidades de operación, debido a que el

nuevo proceso de lixiviación es de alto riesgo operacional, debido al empleo de

soluciones ácidas concentradas en iones de cloro, que tiene características

fuertemente corrosivas hacia los componentes metálicos. (Acero Inoxidable).

La implementación apropiada de la Planta para el nuevo proceso de Lixiviación

acida-clorurante – «Chapi – Lix» ha requerido principalmente:

• Modificar el diseño original de algunos equipos (Decantadores).

• Acondicionar nuevas instalaciones y equipos. (Equipos en desuso).

• Reemplazar algunos materiales no resistentes a la corrosión.

• Implementar nuevos controles metalúrgicos para seguimiento de

nuevos parámetros.

• Formar a los operadores con capacitación constante orientado a los

principales riesgos en el proceso.

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CHANCADO - AGLOMERACION

Principal etapa de dosificación de la sal mineral, para acondicionar el

mineral aglomerado para las pilas y mantener concentraciones de cloro

apropiadas en el riego.

Requerimientos:

Asegurar el ratio de dosificación de sal mineral (8 – 12 kg/ton) para el

acondicionamiento del mineral en el curado, de acuerdo a las evaluaciones

metalúrgicas.

Medidas:

• Sectorizar la cancha de gruesos para blendear mejor el mineral y mantener

uniforme la ley de cabeza.

• Tolva de sal mineral y una faja transportadora para dosificar el insumo hacia

el tambor aglomerador.

• Poza y un tanque de agitación para disolver sal mineral y humectar el

aglomerado (Revestimiento de tanque y agitador).

La humedad natural del mineral reduce la capacidad de adicionar refino

en la aglomeración, por tanto la capacidad de dosificar sal disuelta.

(Concentración Saturación promedio 250 g/L).

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LIXIVIACION PILAS DINÁMICAS

Para mantener en solución al ión cloruro cúprico en el PLS, necesario

para la lixiviación de los sulfuros secundarios se requiere la presencia de

cierta concentración de cloruro libre para mantener el potencial del

sistema por encima de los 500 mV. Según muestra el diagrama Eh –pH.

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LIXIVIACION

Requerimientos:

De acuerdo a las evaluaciones metalúrgicas con mineral de Chapi, las

concentraciones de cloro apropiadas en el riego se encuentran entre 30 – 40

g/L para alcanzar mejores recuperaciones de cobre de los sulfuros

secundarios.

Medidas:

• Reemplazo de todos los accesorios empleados en los sistemas de riego de

las pilas (Reguladores de presión, sujeción de abrazaderas, válvulas,

bombas, impulsores, bridas, espárragos, accesorios), reemplazando

preferentemente por materiales de polipropileno, HDPE, PVC,

revestimientos con 4RC Chesterton o aceros Hastelloy C.

• Incrementó del periodo de reposo del material aglomerado en las pilas,

según evaluaciones entre 15 – 30 días para favorecer la actividad del cloro

sobre los sulfuros secundarios (Capacidad apilamiento 750 000 ton en 18

Áreas).

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EXTRACCION POR SOLVENTES (SX)

Con dos trenes en paralelo de configuración 2E + 1S + 1L, que trabajan en

circuito con EW, se reemplaza el extractante Acorga M5640 por el M5774,

de mayor selectividad hacia el cobre y mayor factor de carga, debido al

incremento de [Cu+2] en PLS producido en pilas.

Requerimientos:

Asegurar una mejor separación de fases en las etapas de extracción E1-E2 y

minimizar los arrastres mecánicos de acuoso (arrastres de cloro) en todo el

circuito de orgánico cargado antes de la re-extracción S1 y envío de electrolito

rico a celdas electrolíticas.

Medidas:

• Implementar una etapa de lavado de orgánico cargado con reposición de

agua constante.

• Modificar los vertederos de orgánico en las etapas de extracción y lavado

(Incremento de bandas de orgánico de 40 – 50 cm).

• Implementar tanques coalescedores de orgánico cargado antes y después

de su etapa de lavado, para reducir los arrastres de refino.

• Revestimiento anticorrosivo de todo componente metálico en los

decantadores y mixer (Agitadores).

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EXTRACCION POR SOLVENTES (SX)

Observaciones:

• La implementación de una nueva etapa de lavado, coalescedores y mayores

bandas de orgánico incrementaron el inventario de orgánico requerido para

mantener la operación de hasta 180 m3 adicionales.

• Un mejor control de arrastres de acuoso en las etapas de extracción es

realizado, así mismo el mantenimiento preventivo de los vertederos que por

fisuras pueden incrementar el traspaso de acuoso hacia el orgánico cargado.

• La purga constante de acuoso de los tanques de coalescencia así como la

limpieza de la viruta de HDPE se hace necesaria con mayor frecuencia.

Page 11: 7.Experiencias de Lixiviacion Clorurada en Minera Pampa de Cobre

CIRCUITO DE LIMPIEZA DE ARRASTRES A/O

ORGANICO

DESCARGADO

LAVADO DE

ORGANICO

Flujo de Orgánico Cargado en Planta SX.

Configuración 2E + 1S + 1L

40 000 ppm

de Ingreso

en PLS

40 ppm de

Ingreso en

Electrolito

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ELECTRO OBTENCIÓN (EW)

Se tiene 58 celdas electrolíticas (32 cátodos / celda),que producen cobre

catódico con periodos de depósito de 6 – 7 días, operando entre 18 – 22

kAmp, la operación inicial de cátodos comerciales es con cátodos

permanentes de acero inoxidable 316-L, susceptibles a la corrosión

pitting en la interface electrolito – aire.

Requerimientos:

Mantener las concentraciones de cloro en electrolito a celdas entre 40 – 50

ppm como máximo para reducir la corrosión y alargar la vida de los cátodos

con un mantenimiento adecuado.

Medidas:

• Purga constante de electrolito del sistema (10% aprox. /día) para mantener

la concentración recomendada.

• Reemplazo progresivo del 50% del inventario de cátodos de acero

inoxidable por cátodos temporales (Láminas de arranque).

El 50% de la nave produce cátodos comerciales a partir de láminas de

arranque, se ha implementado 6 celdas para producir láminas de cobre y

mediante controles necesarios se ha mantenido la eficiencia de corriente

cercana al 90%.

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ELECTRO OBTENCIÓN (EW)

La calidad química de nuestros cátodos se ha podido mantener con

concentraciones de Pb < 5 ppm y S < 15 ppm (Grado A).

Según la especificación técnica actualizada de nuestro producto, tenemos 2

presentaciones:

Cátodo Metálico sin Ganchos Cátodo Metálico con ganchos

PLANCHA MADRE LAMINA DE ARRANQUE

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ELECTRO OBTENCIÓN (EW)

Medidas Adicionales:

• En evaluación de laboratorio se encuentra el empleo de resinas aniónicas de

ácido débil que permiten eliminar cloruros disueltos que ha sido arrastrados

hacia el electrolito, para reducir aun más las concentraciones de cloro que

provocan la corrosión pitting de los cátodos de acero inoxidable,

evaluaciones preliminares muestran que se alcanza a extraer un 58.0% de

cloruros por cada hora de contacto con la resina.

La velocidad de saturación de la resina de intercambio iónico LEWATIT MP62

se muestra como referencia de pruebas en laboratorio.

Fuente: Laboratorio Metalúrgico MPC

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EVALUACION METALURGICA DEL PROCESO

El mineral procesado en Chapi el año 2010 - 2011 correspondiente a las fases

de minado I y II del OP4, se caracterizó por una mínima presencia de sulfuro

primario (10 – 12%), existiendo principalmente sulfuros secundarios como la

calcocita, covelita y digenita, que permitió mantener recuperaciones de cobre

sobre el 70 - 74% en las pilas industriales, sin embargo a finales del 2011 se

detecta una reducción progresiva en las recuperaciones de cobre en pilas

alcanzando valores de 60% y 55% en todas las pilas en su ciclo normal de

riego de 90 días.

Muestras de mineral analizadas mineralógicamente verificaron el incremento

del contenido de sulfuros primarios ( 36 – 38%), con la presencia de calcopirita,

bornita y pirita asociada a sulfuros Secundarios de cobre.

Fuente: Laboratorio ALS Minerals - Perú

Distribución de cobre por cada especie mineral.

24.8%

35.2%

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EVALUACION METALURGICA DEL PROCESO

A pesar de que los Índices de Solubilidad en Cianuro siempre se mantuvieron

entre 85 – 90%, indicando aún presencia de sulfuros secundarios, realizando

una comparación entre el contenido de cobre mediante análisis químico y

análisis mineralógico de una misma muestra representativa se verifica que

parte del cobre contenido como primario esta siendo disuelto por el cianuro en

un ensaye clásico por cobre secuencial, confundiendo la presencia de sulfuros

secundarios.

Comparación del contenido de Cobre.

Fuente: Laboratorio ALS Minerals

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EVALUACION METALURGICA DEL PROCESO

La trazabilidad del mineral por cada banco de minado (Recuperación metalúrgica)

determina la zona de transición (Sulfuro secundario-primario) en el banco 2510-2504

Fase II hacia los bancos inferiores, manteniéndose esta característica para los bancos de

la Fase III de explotación del OP4, comprometiendo la Producción de cobre para el 2012

– 2013. Esquema del cambio mineralógico en el OP4

La caída progresiva de las recuperaciones de cobre en pilas se debe simplemente a

que las especies primarias de cobre no son lixiviables tan eficientemente como lo son

los sulfuros secundarios ante una solución acida-clorurante, siendo esta una amenaza

identificada en el análisis FODA inicial del año 2010.

Mejor Recuperación

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OPERACIONES TEMPORALES

Dada la presencia de sulfuros primarios que no pueden ser aprovechados

en el proceso de lixiviación actual, y verificando que los óxidos

identificados no sustentaban una operación por lo menos en equilibrio, en

reunión de Directorio de Noviembre de 2012, se acordó priorizar e

intensificar la Exploración de nuevos recursos minerales hacia el

desarrollo del Proyecto Chapi Sulfuros; de manera de sustentar la futura

operación de una planta concentradora no menor a 30,000 ton/día.

Por lo tanto:

Se decide suspender temporalmente las actividades de Explotación

de mineral.

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ALTERNATIVAS DE PRODUCCION 2014

Se desarrolló evaluaciones que permitieron demostrar la viabilidad

económica de lixiviar ripios acumulados en el Botadero Nro. 1, con el

objetivo de alcanzar únicamente el 40% de Recuperación respecto al

CuSAc, las pruebas determinan que para leyes cercanas a 0.15% CuSAc

en ripios es posible incluso superar las recuperaciones planteadas con

mayores tiempos de lixiviación, con consumos de ácido entre 7.0 – 10.0

kg/ton ripio. El reprocesamiento de ripios permite continuar la producción

de cobre catódico el 2014.

Fuente: Laboratorio Metalúrgico MPC

Extracción de Cobre en Pruebas de Laboratorio

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PROYECCIONES DE OPERACION - 2015

La exploración realizada permitió identificar un yacimiento con recursos

de 12 millones de toneladas, con potencial para ser explotado mediante

minería subterránea, planteando retomar las operaciones completas para

el año 2015.

Muestras de perforación diamantina que se vienen evaluando

metalúrgicamente verifican la presencia de sulfuros secundarios en un

90%, con escaza presencia de sulfuros primarios menor a 10%, lo que

plantea retomar la lixiviación ácida-clorurante que mostró ser beneficiosa

en MPC, incluso las evaluaciones están orientadas a mejorar el consumo

de insumos como la sal mineral. (Mineral dócil).

Distribución de cobre por cada especie mineral

Fuente: Laboratorio ALS Minerals - Chile

90.7%

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El trabajo en equipo y la aceptación al cambio son las principales fortalezas

que permiten lograr siempre nuevas metas…

Con el apoyo de todos nuestros colaboradores…